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(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠,黑龍江大慶 163000)
螺桿泵是常用的采油設(shè)備之一。目前大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠共有直驅(qū)螺桿泵1734 臺,綜合車間負(fù)責(zé)直驅(qū)螺桿泵驅(qū)動裝置的維修工作。為保障原油生產(chǎn),及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù),需要進(jìn)一步提高維修效率。
螺桿泵直驅(qū)裝置大修拆卸分為以下工序:拆卸機(jī)械密封、拆卸承重軸承端蓋、拆卸芯軸、拆卸承重軸承、拆卸上下端蓋、拆卸機(jī)械密封座、拆卸扶正軸承、拆卸轉(zhuǎn)子。
隨機(jī)抽取10 臺直驅(qū)裝置,并對拆卸中的各步驟進(jìn)行時(shí)間統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1,拆卸時(shí)間比例見圖1。
表1 10 臺直驅(qū)裝置各步驟拆卸時(shí)間統(tǒng)計(jì) min
從圖1 可以看出,拆卸轉(zhuǎn)子耗時(shí)最長,對直驅(qū)裝置整體拆卸效率影響最大,平均用時(shí)287.7 min,工作效率有較大的提升空間。經(jīng)討論決定將目標(biāo)定為“將拆卸轉(zhuǎn)子的時(shí)間壓縮到90 min”。
圖1 螺桿泵驅(qū)動裝置各步驟拆卸時(shí)間比例
(1)管理方面:上級單位的高度重視和全力支持使綜合車間在資金和設(shè)備采購上具有優(yōu)勢。
(2)人員方面:參與成員由車間領(lǐng)導(dǎo)和車間技術(shù)骨干組成,為完成任務(wù)提供了保障。
(3)技術(shù)方面:車間已有多項(xiàng)提高直驅(qū)裝置拆卸效率的技術(shù)革新成果。
綜合以上幾點(diǎn)分析認(rèn)為“將拆卸轉(zhuǎn)子的時(shí)間壓縮到90 min”的目標(biāo)完全可以實(shí)現(xiàn)。
技改小組針對問題展開討論,從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”等5 個(gè)方面進(jìn)行分析,共找到6 個(gè)影響因素(圖2)。對6 個(gè)因素進(jìn)行逐項(xiàng)分析,進(jìn)行要因確認(rèn)。
圖2 影響因素分析
(1)人員技術(shù)能力。車間員工都已從事機(jī)械修理工作4 年以上,每個(gè)人都能夠獨(dú)立完成修理任務(wù),維修經(jīng)驗(yàn)豐富。因此人員技術(shù)能力不是要因。
(2)人員責(zé)任心。車間領(lǐng)導(dǎo)有著多年的管理經(jīng)驗(yàn),責(zé)任心強(qiáng),車間員工對各項(xiàng)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),因此人員責(zé)任心不是要因。
(3)設(shè)備工具。車間沒有拆卸轉(zhuǎn)子的專用設(shè)備與工具,因此設(shè)備工具是要因。
(4)材料質(zhì)量。材料驗(yàn)收需要經(jīng)過4 道關(guān):廠器材站對物資進(jìn)行出庫驗(yàn)收;大隊(duì)材料組對物資進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收;車間入庫驗(yàn)收;使用前班組進(jìn)行檢查。通過4 道關(guān)嚴(yán)把材料質(zhì)量,因此材料質(zhì)量不是要因。
(5)車間工作環(huán)境。車間廠房地面分區(qū)布置,設(shè)備擺放布局合理,工具有序存放使用方便,維修工作效率有一定的保障,因此車間工作環(huán)境不是要因。
(6)拆解方法。現(xiàn)有拆卸方法是用千斤頂放在擋板與轉(zhuǎn)子之間,再通過千斤頂頂出轉(zhuǎn)子。定子與轉(zhuǎn)子之間存在磁力,且由于千斤頂行程有限,所以需要在千斤頂和轉(zhuǎn)子之間不斷加入加長柱直至將轉(zhuǎn)子頂出。轉(zhuǎn)子被頂出的部分處于懸空狀態(tài),需要用小吊車吊住,并且需要隨著頂出部分的增多不斷調(diào)整吊裝位置。拆卸需要至少3 人同時(shí)配合,用時(shí)4~5 h 才能完成,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,且容易損傷轉(zhuǎn)子,因此拆卸方法是要因。
判定設(shè)備工具和拆卸方法是主要影響因素后,小組成員集思廣益,運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法,結(jié)合維修現(xiàn)狀研究新的拆卸工具,以改進(jìn)拆卸方法,提高效率。
改進(jìn)方案:將橫向放置的驅(qū)動裝置固定后,通過液壓缸將轉(zhuǎn)子頂出,推力輸出均勻,不易發(fā)生危險(xiǎn)。轉(zhuǎn)子由專用推車支撐,推車隨著轉(zhuǎn)子的頂出移動,整個(gè)過程只需要2 人配合。
(1)制定計(jì)劃。制定轉(zhuǎn)子拆卸輔助裝置對策計(jì)劃表(表2)。
表2 對策計(jì)劃表
確定液壓千斤頂拆卸平臺結(jié)構(gòu)(圖3),根據(jù)零件的加工圖,經(jīng)過20 多天的努力,順利完成“轉(zhuǎn)子拆卸輔助平臺”的制作。
圖3 液壓千斤頂拆卸平臺結(jié)構(gòu)
(2)平臺的加工制作(圖4)。首先將驅(qū)動裝置放在U 形固定底座上用螺絲固定,根據(jù)直驅(qū)裝置的型號,調(diào)節(jié)千斤頂支臂中心調(diào)節(jié)支架從而調(diào)節(jié)千斤頂支臂的高度,使其對準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的中心位置。將輔助塊安裝在液壓支臂上,啟動液壓電機(jī)將轉(zhuǎn)子頂出,后端用轉(zhuǎn)子承接裝置將轉(zhuǎn)子取出,卸掉固定螺絲,完成拆卸。使用該平臺拆卸轉(zhuǎn)子,只需2 人配合操作。
圖4 加工平臺
(1)目標(biāo)完成情況?!稗D(zhuǎn)子拆卸輔助平臺”制作完成后立即應(yīng)用到驅(qū)動裝置大修拆卸中,并隨機(jī)統(tǒng)計(jì)10 臺驅(qū)動裝置在拆卸扶正軸承和頂出轉(zhuǎn)子這兩道工序所用的時(shí)間(表3)。對策實(shí)施后,轉(zhuǎn)子平均拆卸時(shí)間縮短近5 h,共計(jì)節(jié)省時(shí)間264 min。超出了預(yù)期設(shè)定縮短拆卸時(shí)間90 min 的目標(biāo)。
表3 10 臺驅(qū)動裝置拆卸扶正軸承和頂出轉(zhuǎn)子用時(shí) min
(2)經(jīng)濟(jì)效益。截至2020 年11 月,使用轉(zhuǎn)子拆卸輔助裝置完成直驅(qū)裝置大修226 臺次,平均單臺減少停井時(shí)間1 d,按照單井日產(chǎn)油3 t、原油價(jià)格1766 元/t 計(jì)算,比實(shí)施轉(zhuǎn)子拆卸輔助裝置前多產(chǎn)油:3×226×1=678 t,累計(jì)多創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益:1766×678=119.7 萬元。
(3)社會效益。轉(zhuǎn)子拆卸輔助裝置的制作,提高了大修拆卸效率,降低了勞動強(qiáng)度,提高了拆卸的安全性,為企業(yè)的高效穩(wěn)產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
針對直驅(qū)螺桿泵驅(qū)動裝置大修拆卸過程用時(shí)長、強(qiáng)度高并存在安全隱患的問題,運(yùn)用QC 理論和多種方法,提高了扶正軸承的拆卸效率,取得明顯效果。同時(shí),研制了轉(zhuǎn)子拆卸輔助裝置,既解決了生產(chǎn)中的實(shí)際問題,達(dá)到了預(yù)期效果,又提高了工作效率,具有一定的經(jīng)濟(jì)和社會效益。