沈宗毅,艾培云,呂獻(xiàn)周,李 乾
(紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司會(huì)澤卷煙廠,云南曲靖 654200)
濾棒是卷煙生產(chǎn)中必不可少的輔料,濾棒存儲(chǔ)輸送系統(tǒng)為濾棒提供了充足固化時(shí)間,提高的卷煙品質(zhì),同時(shí)也消除了膠液滲透引起發(fā)射管道的堵塞。立庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)摒棄了傳統(tǒng)的流動(dòng)儲(chǔ)庫(kù),采用料盤裝卸,濾棒在輸送過(guò)程中與裝盤機(jī)、輸送帶、料盤、高架庫(kù)以及濾棒之間不斷摩擦,極易產(chǎn)生靜電。由于靜電吸附效應(yīng),濾棒經(jīng)常會(huì)吸附在料盤四周,必須由人工進(jìn)行清理,增加了操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)也影響了成型各工序的正常作業(yè),降低設(shè)備的有效作業(yè)率。
在濾棒發(fā)射過(guò)程中,料盤底層濾棒經(jīng)常會(huì)吸附在料盤底部,跟隨空料盤被站臺(tái)回收。同時(shí),吸附濾棒在輸送過(guò)程中經(jīng)常會(huì)隨地灑落,影響卷煙生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔。卷煙生產(chǎn)前期為發(fā)射機(jī)端空盤濾棒殘留高峰期,隨著生產(chǎn)日期的增加,濾棒殘留現(xiàn)象有所改善,證明長(zhǎng)期放置的濾棒更具靜電吸附效應(yīng)??樟媳P送到成型端裝盤時(shí),會(huì)出現(xiàn)料盤中還殘留有濾棒的現(xiàn)象,而且均是散亂排列,在裝盤過(guò)程中便會(huì)引起裝盤濾棒排列不整齊的現(xiàn)象。
靜電主要由非導(dǎo)體之間摩擦產(chǎn)生。經(jīng)核實(shí),在這些工序過(guò)程中都未進(jìn)行靜電消除作業(yè),在絕緣的濾棒和料盤上便會(huì)長(zhǎng)期有靜電滯留。為確認(rèn)各工序中靜電的存在,利用靜電測(cè)試儀對(duì)工序的各個(gè)部位進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)靜電充斥了各個(gè)部位,帶有極少靜電的絲束和盤紙?jiān)诓粩噙\(yùn)動(dòng)、摩擦、靜置過(guò)程中,靜電電荷逐漸積累,靜電電壓便隨之增加,在濾棒成型工藝末端,所有殘余靜電堆積,最終導(dǎo)致了靜電吸附。
論文《GDX2 內(nèi)框紙檢測(cè)裝置的研制》提出一種使用CCD(Charge Coupled Device,電荷藕合器件)成像技術(shù)對(duì)內(nèi)框紙形狀、表面、尺寸進(jìn)行特征成像,從而判定缺陷。該技術(shù)可以運(yùn)用到空盤殘留濾棒檢測(cè)當(dāng)中,首先是對(duì)CCD 相機(jī)的成像檢測(cè)機(jī)型可行性分析。運(yùn)用MATLAB 進(jìn)行圖像邊緣提取,通過(guò)對(duì)邊緣的分析來(lái)分析圖像的特征(圖1)。選用料盤為背景,濾棒作為檢測(cè)物。經(jīng)過(guò)MATLAB 的幾種邊緣識(shí)別,通過(guò)Robert 算子可以準(zhǔn)確得出料盤中殘留濾棒的形狀位置。但上述實(shí)驗(yàn)前提是基于MATLAB 開(kāi)發(fā)環(huán)境,MATLAB 主要用于數(shù)據(jù)分析、算法開(kāi)發(fā)、數(shù)值計(jì)算等場(chǎng)合,在理論上驗(yàn)證了圖像識(shí)別能力可以達(dá)到要求。
圖1 MATLAB 數(shù)據(jù)分析
根據(jù)相機(jī)分辨率(L/W)≥視場(chǎng)(L/W)/精度原則,項(xiàng)目要求視野:L/W=680/380,精度要求1 mm。根據(jù)相機(jī)像素?cái)?shù)測(cè)算公式,像素長(zhǎng)寬=分辨率/精度,總像素=像素長(zhǎng)度×像素寬度,小組計(jì)算出了項(xiàng)目相機(jī)所需的像素?cái)?shù):像素長(zhǎng)度680/1=680 pix,像素寬度為380/1=380 pix,則需要至少為680×380=258 400=25.84 萬(wàn)像素的相機(jī)。
殘留的濾棒通過(guò)相機(jī)成像技術(shù)以檢測(cè)成像,利用壓手空氣清潔濾棒盤內(nèi)的殘留濾棒(圖2)。根據(jù)濾棒空盤的形狀及尺寸,選用了目前已有的離子氣刀。離子氣刀空氣流向分析:氣刀噴嘴噴出氣流如左圖所示,屬于面狀氣流,對(duì)空料盤各個(gè)部位施加勻速壓縮空氣,氣流均勻,對(duì)底面清潔能力大致相同??墒箟嚎s空氣通過(guò)“柯恩達(dá)效應(yīng)”形成速度放大幾十倍的簾狀氣流,查詢技術(shù)文件,超級(jí)氣刀壓縮比可達(dá)40:1,有很好的清潔效果。
圖2 離子氣刀空氣流向分析
在加裝相機(jī)時(shí),需要特有的相機(jī)支架,而安裝離子氣刀時(shí)需要連接組件。
針對(duì)支架材料,分別從加工性能、材料強(qiáng)度、安裝總重、材料成本、抗彎強(qiáng)度能力、熱膨脹性能6 個(gè)方面進(jìn)行比選,材料選用鋁合金,且相機(jī)支架承受載荷集中在相機(jī)支架中間位置。查表可知6061 鋁合金的屈服強(qiáng)度55.2 MPa,根據(jù)公式可以計(jì)算出支架棒料直徑d≈13.29 mm,為了方便加工,鋁合金棒料直徑d 取整為15 mm。選定支架形狀后,經(jīng)過(guò)測(cè)量支架總長(zhǎng)度L=420 mm,相機(jī)拍攝角度可以通過(guò)松開(kāi)止推螺釘來(lái)調(diào)節(jié)。
相機(jī)支架、離子氣刀連接組件如圖3~圖7 所示。
圖3 支撐架
如圖8 所示,在主函數(shù)中對(duì)相關(guān)庫(kù)函數(shù)加載及關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)讀取,發(fā)出開(kāi)采命令,相機(jī)開(kāi)始按照參數(shù)設(shè)定采集圖像,圖像采集完成后通過(guò)USB 數(shù)據(jù)接口傳送給工控機(jī),工控機(jī)圖像進(jìn)行處理,經(jīng)過(guò)動(dòng)態(tài)閾值分割,檢測(cè)圖片中料盤內(nèi)白色(濾棒)像素?cái)?shù),可以判斷空盤內(nèi)是否殘留有濾棒。項(xiàng)目程序所有代碼有2275 行,圖9 是本檢測(cè)的關(guān)鍵代碼及工程文件。
圖4 支座
圖5 相機(jī)底座
圖6 相機(jī)支架總裝
圖7 氣刀支架設(shè)計(jì)
圖8 主函數(shù)流程
圖9 程序代碼
編寫人機(jī)界面程序,根據(jù)方案設(shè)計(jì),加入應(yīng)有功能并進(jìn)行界面美化,最終人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)結(jié)果如圖10 所示。
圖10 人機(jī)界面程序
組裝及電氣線路連接,安裝相機(jī)、工控機(jī)、顯示器并進(jìn)行電路連接,經(jīng)測(cè)量線路連接電阻為0.3 Ω(圖11)。
圖11 硬件安裝
根據(jù)設(shè)計(jì)原理圖,調(diào)節(jié)相機(jī)工作位置如圖12 所示。
圖12 工作位置調(diào)節(jié)
通過(guò)對(duì)相機(jī)的拍攝角度進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)拍攝角度確定為28°時(shí),畫幅可以包含整個(gè)空盤。
3.4.1 確定相機(jī)拍照時(shí)機(jī)
相機(jī)拍照相位主要用于空盤進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域的拍照時(shí)機(jī),輸送帶速度較為緩慢,這里不需要進(jìn)行視頻采集,故為了降低工控機(jī)處理的圖像數(shù)據(jù)量,采用單幀采集方式,采用一個(gè)光電管監(jiān)測(cè)是否有盤進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域,當(dāng)有盤時(shí)立刻拍照并進(jìn)行視覺(jué)判斷盤內(nèi)是否有殘余濾棒,若有則進(jìn)行清潔過(guò)程,無(wú)則不作任何處理。
3.4.2 采用“正交實(shí)驗(yàn)”確定快門時(shí)間、異常點(diǎn)閥值、感光度
(1)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?。為使有殘余濾棒空盤與無(wú)殘余濾棒空盤圖像容易區(qū)分,通過(guò)實(shí)驗(yàn)確定快門時(shí)間、異常點(diǎn)閥值、感光度3 個(gè)因子最佳組合,使n 值盡可能大(望大值)。其中,n=n1-n2,n1為有殘余濾棒空盤圖像異常點(diǎn)數(shù),n2為無(wú)殘余濾棒空盤圖像異常點(diǎn)數(shù)。
(2)挑因素選水平。通過(guò)對(duì)影響n 值的因素進(jìn)行逐一刷選,得到影響n 值的3 個(gè)可控因素:快門時(shí)間、異常點(diǎn)閥值、感光度,各選取3 個(gè)水平(表1)。
表1 正交實(shí)驗(yàn)表
通過(guò)“直接看”的方法,第5 號(hào)實(shí)驗(yàn)的水平組合A2B2C3 為直接看的好條件,它是通過(guò)實(shí)驗(yàn)實(shí)踐直接得到,比較可靠。由極差R大小順序可以得出,異常點(diǎn)閥值對(duì)n 值的影響最大,由主到次的順序?yàn)椋寒惓|c(diǎn)閥值→感光度→快門時(shí)間→實(shí)驗(yàn)誤差。借助Minitab 17 將實(shí)驗(yàn)結(jié)果導(dǎo)入,統(tǒng)計(jì)→方差分析→主效應(yīng)圖,繪制出主效應(yīng)圖,得到“算一算”之后的較優(yōu)組合也為A2B2C3。
因此確定較優(yōu)參數(shù)組合為:快門時(shí)間100 ms,異常點(diǎn)閥值65,感光度為ISO80。最小判定閥值的確定:通過(guò)正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果記錄,第5 號(hào)實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示無(wú)內(nèi)框紙接頭時(shí)異常點(diǎn)數(shù)為94,有內(nèi)框紙接頭出現(xiàn)時(shí)異常點(diǎn)數(shù)為592,因此,最小判定閥值設(shè)定為94+(592-94)/2=343(表2)。
表2 L9(34)正交實(shí)驗(yàn)安排實(shí)驗(yàn)
對(duì)2019 年11 月和12 月的空盤含存有殘余濾棒及空盤內(nèi)殘余濾棒清除情況進(jìn)行效果跟蹤。其中,3#濾棒發(fā)射機(jī)的檢測(cè)總盤數(shù)和殘余濾棒盤數(shù)分別是昨32 930 和10 357,4#濾棒發(fā)射機(jī)的檢測(cè)總盤數(shù)和殘余濾棒盤數(shù)分別是昨26 684 和8009(表3)。
從表3 可知,濾棒空盤自清潔系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,誤檢、漏檢率成功消除,檢測(cè)成功率達(dá)到理想的100%。通過(guò)對(duì)濾棒空盤的實(shí)施偵測(cè)以及靜電清除,濾棒吸附現(xiàn)象得到明顯改善,并且濾棒回收也增加了濾棒的利用率,提高了濾棒工段的生產(chǎn)制造能力,減小了人工負(fù)擔(dān)。
表3 殘余濾棒及空盤內(nèi)殘余濾棒清除情況統(tǒng)計(jì)表
本文設(shè)計(jì)的濾棒自清潔系統(tǒng)在料盤回收過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行在線清潔,實(shí)現(xiàn)了濾棒清除及靜電消除的全自動(dòng)化,整體提升了濾棒成型工序的有效作業(yè)率,提高了自動(dòng)化水平,降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約原輔材料,為各種料盤、托盤的在線清潔及生產(chǎn)制造各工序的靜電消除提供支持。