張東旭, 吳 濤, 楊建霞
(兗礦新疆煤化工有限公司, 烏魯木齊 830000)
兗礦新疆煤化工有限公司60萬t醇氨聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,其產(chǎn)能規(guī)模為30萬t/a甲醇、52萬t/a尿素,同時副產(chǎn)2.6萬t/a硫酸及5萬t/a液氧,于2012年投產(chǎn)運(yùn)營。雖然系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行近10a,但是產(chǎn)量、氨耗等指標(biāo)遇到瓶頸。為達(dá)到增產(chǎn)降耗的目標(biāo),尿素車間聘請有關(guān)專家,結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際給出可行性意見并調(diào)整工藝指標(biāo),最終取得了良好效果。
二氧化碳?xì)怏w壓縮系統(tǒng):從前工序凈化裝置來的二氧化碳,經(jīng)蒸汽透平離心式壓縮機(jī)后進(jìn)入尿素裝置高壓系統(tǒng)。
液氨給料系統(tǒng):來自液氨球罐的液氨經(jīng)輸氨泵、高壓液氨泵加壓進(jìn)入高壓氨加熱器,加熱后進(jìn)入高壓噴射器,與被吸入的甲銨液混合送入高壓甲銨冷凝器上部。
尿素合成系統(tǒng):尿素合成塔、汽提塔、高壓甲銨冷凝器和高壓洗滌器組成高壓圈,是尿素生產(chǎn)裝置的核心部分。二氧化碳與液氨在尿素高壓圈裝置中合成尿素。
循環(huán)吸收系統(tǒng):來自尿素裝置高壓圈的尿液進(jìn)入精餾塔分離,分離后尿液進(jìn)入尿液槽,氣體送到低壓甲銨冷凝器冷凝吸收,吸收后的氣液混合物溢流到低壓甲銨冷凝器液位槽,液體從其液位槽底部導(dǎo)出,經(jīng)高壓甲銨泵加壓后,送入高壓洗滌器頂部。
蒸發(fā)造粒系統(tǒng):從尿液槽來的尿液,經(jīng)尿素蒸發(fā)系統(tǒng)蒸發(fā)后,尿液質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到99.7%,由尿素熔融泵加壓送至造粒塔通過噴頭將尿液噴出,液滴被塔底進(jìn)入的空氣冷卻凝固。落到塔底的尿素顆粒溫度約為70 ℃,經(jīng)由刮料機(jī)刮入下料槽,由造粒塔皮帶送入成品包裝部稱重計(jì)量后包裝入庫。按照GB/T 2440—2017 《尿素》標(biāo)準(zhǔn)要求,生產(chǎn)的尿素達(dá)到優(yōu)級品級別。
解吸水解系統(tǒng):針對尿素生產(chǎn)中的氨水,解吸水解裝置將NH3、CO2、尿素與H2O分離,處理合格的H2O返回公用工程回收利用,NH3、CO2和尿素返回尿素裝置用于尿素生產(chǎn)[1]。
粉塵回收系統(tǒng):2017年8月投用該裝置后,塔頂粉塵質(zhì)量濃度由100 mg/m3降至30 mg/m3以下,氨質(zhì)量濃度在10 mg/m3以下,環(huán)保效果良好,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
系統(tǒng)經(jīng)過近10a運(yùn)行,產(chǎn)量、氨耗、蒸汽等指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到極限,且存在低壓循環(huán)負(fù)荷重、壓力不穩(wěn)定等問題。一旦壓力超過0.32 MPa,則帶動蒸發(fā)系統(tǒng)真空階段性波動。高壓洗滌器尾氣放空閥開度大,氨尾氣排放雖符合國家要求,但仍有可控價值。現(xiàn)針對系統(tǒng)問題提出相關(guān)優(yōu)化調(diào)整。
NH3、CO2、甲銨液在高壓洗滌器中反應(yīng)放熱,通過在殼側(cè)用高壓調(diào)溫水(密閉循環(huán)水)換熱移走反應(yīng)放出的熱量,同時也減少去后系統(tǒng)的物料,以減輕后系統(tǒng)的負(fù)荷。過程中,需要調(diào)控高壓調(diào)溫水溫度。若溫度過低,則會過度冷凝,使高壓洗滌器列管結(jié)晶堵塞,造成系統(tǒng)停車;若溫度過高,則吸收效果差,后系統(tǒng)負(fù)荷重且氨耗大。對比分析脫硫脫氫的情況,雖然專家建議將高壓調(diào)溫水溫度控制在90 ℃左右,但綜合考慮安全性及設(shè)備情況后決定逐步降低其溫度,從119.5 ℃下降至116 ℃。有些企業(yè)利用溫差實(shí)現(xiàn)了高壓調(diào)溫水發(fā)電,且取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益[2-3]。
從汽提塔來的物料中,含有NH3、CO2、H2O、甲銨、尿素等組分,在精餾塔中繼續(xù)進(jìn)行尿液提濃,減輕后續(xù)蒸發(fā)系統(tǒng)的負(fù)荷壓力,保證蒸發(fā)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。降低低壓甲銨冷凝器調(diào)溫水溫度,其原理同于降低高壓調(diào)溫水。將精餾塔溫度提高約0.5 K,蒸發(fā)系統(tǒng)穩(wěn)定,溫度和真空度波動情況減少。同時,低壓循環(huán)系統(tǒng)中,減小低壓甲銨冷凝器液位槽氣相壓力閥開度,會降低放空氣中的氨損失。
在合成塔內(nèi)反應(yīng)分兩步,化學(xué)式為:
(1)
(2)
第二步甲銨分解生成尿素為尿素合成反應(yīng)的速控步驟,一般在高壓甲銨冷凝器中未反應(yīng)的NH3、CO2在尿素合成塔中進(jìn)一步反應(yīng),為甲銨脫水生成尿素提供熱量??梢酝ㄟ^提高汽包壓力,使一部分外部熱量隨物料進(jìn)入合成塔,為甲銨分解生成尿素提供熱量,從而獲得較高的轉(zhuǎn)化率。
提高合成塔出液溫度(TI8010)至183.5 ℃以上,低壓汽包壓力隨之從0.352 MPa提至0.361 MPa。
高飽器主要作用是汽提分解甲銨,化學(xué)式為:
(3)
甲銨分解的和未參加反應(yīng)的NH3、CO2、H2O等返回高壓甲銨冷凝器繼續(xù)反應(yīng)。分解所需熱量由殼側(cè)2.5 MPa蒸汽提供,蒸汽壓力直接影響了汽提塔工作效率,同時也影響后工段的穩(wěn)定運(yùn)行。提高殼側(cè)壓力,可提高甲銨分解效率,降低低壓循環(huán)非必要負(fù)荷。高飽器壓力高會使產(chǎn)品中縮二脲含量上升,從而影響產(chǎn)品質(zhì)量,因此需兼顧多方確定工藝指標(biāo)。一般在滿負(fù)荷下提升到2.010 MPa左右即可。前期氨水槽“冒氣”,現(xiàn)場局部有氨味,發(fā)現(xiàn)低壓循環(huán)負(fù)荷重、氨耗高等問題。經(jīng)過車間排查,發(fā)現(xiàn)氣體出液有“串氣”,通過提高汽提塔液位并調(diào)整各工藝指標(biāo)后,氨水槽“冒氣”現(xiàn)象得到改善。
調(diào)整高壓調(diào)溫水溫度、汽包壓力、低壓調(diào)溫水溫度、精餾塔溫度、汽提塔殼側(cè)(高飽器)壓力后,同等負(fù)荷下系統(tǒng)產(chǎn)量提高,且整個工藝系統(tǒng)更加穩(wěn)定,尾氣放空量減少,現(xiàn)場效果明顯改善[4]。
在滿負(fù)荷30 000 m3/h情況下,對比系統(tǒng)優(yōu)化前后的產(chǎn)量及消耗數(shù)據(jù)(見表1和表2)。
表1 系統(tǒng)優(yōu)化前產(chǎn)量及消耗對比 t
表2 系統(tǒng)優(yōu)化后產(chǎn)量及消耗對比 t
新疆晝夜溫差大,造成循環(huán)水溫度變化,導(dǎo)致產(chǎn)量有差異。3月后溫度逐漸回升,對系統(tǒng)負(fù)荷影響明顯(尤其是CO2氣體、冷卻循環(huán)水等)。由表1和表2可知:日產(chǎn)尿素增加5.85 t,氨耗減少0.000 2 t,折合液氨日消耗減少0.380 t。
全年(按300 d計(jì)算)系統(tǒng)運(yùn)行,尿素產(chǎn)量增加1 755 t,節(jié)約液氨量為114 t,按尿素價格為1 800元、液氨價格為2 800元計(jì)算,則可增加315.9萬元收入,節(jié)約31.9萬元成本。
通過優(yōu)化系統(tǒng)和調(diào)整指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)更高效的運(yùn)行,達(dá)到節(jié)能降耗、提產(chǎn)增收的目標(biāo)。與此同時,加強(qiáng)行業(yè)交流、借鑒,為國產(chǎn)尿素及化工行業(yè)的發(fā)展不斷努力。