王 蓉,杜永剛,張 瑞,周士凱,李沛雯
(1.中國重型機械研究院股份公司,陜西 西安 710018;2.大連華銳重工集團股份有限公司,遼寧 大連 116013)
板坯連鑄機扇形段傳動裝置主要功能是將引錠桿送入結(jié)晶器、將鑄坯拉出扇形段。通常,扇形段傳動裝置由若干組驅(qū)動裝置構(gòu)成,每個扇形段配一組驅(qū)動裝置,每組驅(qū)動裝置主要由變頻調(diào)速電機、聯(lián)軸器、制動器、減速器、萬向聯(lián)軸器、底座等組成,部分或全部電機尾部裝配增量型編碼器。電機通過聯(lián)軸器與減速器相連;減速器通過萬向聯(lián)軸器與扇形段驅(qū)動輥連接。
為保證板坯在扇形段內(nèi)運行平穩(wěn)、拉速穩(wěn)定,各組驅(qū)動裝置必須保證驅(qū)動輥線速度一致,并且各組驅(qū)動裝置力矩基本平衡。如果各組驅(qū)動裝置力矩不平衡,部分電機正力矩過大,部分電機負力矩過大,那么,過大的正力矩電機負載大,長時間運行,會導(dǎo)致電機發(fā)熱,變頻器斷電甚至損壞電機;負力矩電機處于發(fā)電狀態(tài),過大的負力矩會導(dǎo)致制動電阻迅速升溫,嚴重時燒毀制動電阻,甚至損壞變頻器制動單元。
國外某鋼廠,在投產(chǎn)初期,扇形段2~6電機均為負力矩,扇形段7~11電機均為正力矩,部分制動電阻持續(xù)高溫,導(dǎo)致制動電阻損壞。本文對該問題進行了分析和討論。
新建不銹鋼板坯連鑄機,澆注鋼種主要為304、316等300系不銹鋼,年產(chǎn)量為100萬噸。連鑄機主要參數(shù)見表1。
表1 連鑄機主要參數(shù)
生產(chǎn)鋼種304不銹鋼,斷面200 mm×(1 265、1 570)mm,穩(wěn)定拉速1.2~1.4 m/min。在澆注過程中,Seg2~6傳動電機均為負力矩,Seg7~11傳動電機均為正力矩,而且,鑄坯斷面越大,Seg2~6電機負力矩越大,Seg7~11電機均正力矩越大。表2是澆注斷面200 mm×1 265 mm、拉速1.25 m/min和200 mm×1 570 mm、拉速1.2 m/min某一時刻傳動電機力矩值。圖1是200 mm×1 265 mm、1.25 m/min和200 mm×1 570 mm、1.2 m/min時電機力矩,圖中扇形段Seg尾號O是外弧電機,尾號I是內(nèi)弧電機。
圖1 200 mm×1 265 mm、1.25 m/min和200 mm×1 570 mm、1.2 m/min時電機力矩(調(diào)整前)
表2 200 mm×1 265 mm、1.25 m/min和200 mm×1 570 mm、1.2 m/min時電機力矩值(調(diào)整前)
澆注過程中,二冷傳動變頻器驅(qū)動變頻電機以設(shè)定速度運行,如果板坯速度高于驅(qū)動輥線速度時,為了保證設(shè)定速度,變頻器控制電機出力方向與其轉(zhuǎn)速方向相反,產(chǎn)生負力矩;板坯速度低于驅(qū)動輥線速度時,電機出力方向與轉(zhuǎn)速方向相同,產(chǎn)生正力矩。
二冷傳動電機力矩非平衡主要由設(shè)備精度、工藝以及電氣控制等原因等引起。
設(shè)備原因主要包括電機轉(zhuǎn)速、減速比、驅(qū)動輥直徑、聯(lián)軸器裝配、在線對弧、輥縫、扇形段夾緊缸壓力等。
3.1.1 電機轉(zhuǎn)速
驅(qū)動輥線速度(拉速)為
(1)
式中,V為拉速,m/min;r為設(shè)定電機轉(zhuǎn)速,r/min;i為減速比;D為驅(qū)動輥直徑,mm。
由式(1)可知,設(shè)定電機轉(zhuǎn)速與拉速成正比,如果實際電機轉(zhuǎn)速低于設(shè)定電機轉(zhuǎn)速,那么驅(qū)動輥線速度低于板坯運行速度,電機產(chǎn)生負力矩。
(1)測量電機同步轉(zhuǎn)速。二冷傳動變頻電機型號為YGP160-8,同步轉(zhuǎn)速為750 r/min,額定轉(zhuǎn)速為730 r/min,轉(zhuǎn)差率為2.7%。將所有電機與減速器脫開,單獨接一路380 V、50 Hz電源,不經(jīng)過變頻器,利用轉(zhuǎn)速儀測量電機同步轉(zhuǎn)速。經(jīng)測量,20臺電機同步轉(zhuǎn)速均在748~750 r/min。電機同步轉(zhuǎn)速正常。
(2)測量設(shè)定電機轉(zhuǎn)速。電機在額定轉(zhuǎn)速730 r/min時,對應(yīng)的拉速為5 m/min,將拉速設(shè)定為2 m/min,測量電機的實際轉(zhuǎn)速。轉(zhuǎn)速誤差率如表3所示。
表3 拉速為2.0 m/min時電機轉(zhuǎn)速
由表3可知,拉速為2 m/min時,電機實際轉(zhuǎn)速相對于設(shè)定轉(zhuǎn)速誤差在0.12%~0.27%之間,電機實際轉(zhuǎn)速正常。
3.1.2 減速比
由式(1)可知,減速比與拉速成反比,如果實際減速比大于理論減速比,那么驅(qū)動輥線速度低于板坯運行速度,電機產(chǎn)生負力矩。
電機額定轉(zhuǎn)速750 r/min,電氣設(shè)定拉速2 m/min,測量在該拉速下減速機輸出端轉(zhuǎn)15轉(zhuǎn)所有時間。減速比誤差率如表4所示。
表4 減速比偏差率
由表4可知,拉速為2 m/min時,理論減速比相對于實際減速比誤差率在0.12%~0.50%之間,在允許范圍內(nèi)。
3.1.3 驅(qū)動輥直徑
由式(1)可知,驅(qū)動輥直徑與拉速成正比,如果實際輥徑小于理論輥徑,那么驅(qū)動輥線速度低于板坯運行速度,電機產(chǎn)生負力矩。
在線測量Seg2~11內(nèi)、外弧驅(qū)動輥直徑,如表5所示。
由表5可知,驅(qū)動輥直徑誤差-0.20~+0.33 mm,設(shè)計要求誤差在±0.1 mm,驅(qū)動輥直徑誤差超過設(shè)計值,但是在可接受范圍內(nèi)。
表5 測量驅(qū)動輥直徑
3.1.4 輥縫
在準備模式下,利用輥縫儀測量扇形段輥縫(公稱輥縫為200 mm)。輥縫誤差要求±0.2 mm,調(diào)整實際輥縫,保證輥縫在誤差范圍內(nèi)。調(diào)整后輥縫值如表6所示。
表6 輥縫值(200 mm)
輥縫調(diào)整后,觀察電機力矩,在相同條件下,力矩沒有明顯變化。
3.1.5 在線對弧
如果在線對弧誤差較大,鑄坯在輥縫中運行時會產(chǎn)生額外的阻力,導(dǎo)致電機力矩不平衡。在線對弧要求值為1±0.15 mm,實測值基本均在0.8~1.0 mm,在線對弧值在允許誤差內(nèi)。
3.1.6 聯(lián)軸器裝配
檢查電機與減速器之間的聯(lián)軸器裝配及運行狀態(tài)、檢查減速器與驅(qū)動輥之間的萬向聯(lián)軸器裝配及運行狀態(tài),兩者均運行平穩(wěn),測量電機減速機之間的聯(lián)軸器運行溫度,均在40 ℃左右。聯(lián)軸器裝配、運行正常。
3.1.7 扇形段夾緊缸壓力
扇形段夾緊缸壓力設(shè)定值為20 MPa,如果壓力減小,由板坯鼓肚力產(chǎn)生的阻力減小,板坯下滑趨勢增大,如果板坯在鑄機內(nèi)的自重下滑力大于拉坯阻力,那么板坯就會下滑,板坯的運行速度就會大于拉速,電機產(chǎn)生負力矩。
澆鋼時,實測扇形段夾緊缸壓力,均為20 MPa,正常。
澆注過程中,如果板坯在鑄機內(nèi)的自重下滑力大于拉坯阻力,那么板坯就會下滑,板坯的運行速度就會大于拉速,電機產(chǎn)生負力矩。
二冷傳動電機力矩非平衡的工藝原因主要包括熱坯壓力、輥縫、二次冷卻強度、在線對弧、扇形段夾緊缸壓力等。
3.2.1 熱坯壓力
板坯連鑄機一般為帶液相矯直,拉坯時鋼水靜壓產(chǎn)生的鼓肚力使坯殼與傳動輥之間形成摩擦,是拉坯力能夠作用于板坯的基本條件。驅(qū)動輥對液相板坯的驅(qū)動取決于鼓肚力。
驅(qū)動輥處鼓肚允許的拉坯力為
Fi=μ×κ×Pi
(2)
式中,F(xiàn)i為第i個驅(qū)動輥處鼓肚力允許的拉坯力,N;μ為高溫鑄坯與傳動輥間的摩擦系數(shù),一般μ=0.3~0.332;κ為修正系數(shù),0.6~0.8;Pi為第i個驅(qū)動輥處的鼓肚力,N。
Pi=γ*Hi*Sg*(B-2*Si)*10-5
(3)
式中,γ為鋼液密度,7.0 g/cm3;Hi為第i個驅(qū)動輥處的鋼液壓頭高度,cm;Sg為第i個驅(qū)動輥處板坯厚度中心線上相鄰兩根輥距之和的一半,cm;B為板坯寬度,cm;Si為第i個驅(qū)動輥處的凝固坯殼厚度,cm。
根據(jù)式(2)、(3)及壓下缸參數(shù)計算熱坯壓力。表7為澆注板坯寬度為1 250 mm、1 570 mm時的熱坯壓力。
表7 熱坯壓力
增加熱坯壓力以增加拉坯阻力,克服板坯自重的下滑,在表7基礎(chǔ)上將各區(qū)熱坯壓力增加20%,增加后,觀察電機力矩,同拉速、同斷面下,力矩沒有明顯變化。因此排除熱坯壓力原因。
3.2.2 二次冷卻強度
如果二冷強度較大,冶金長度減小,由板坯鼓肚力產(chǎn)生的阻力減小,板坯下滑趨勢增大,如果板坯在鑄機內(nèi)的自重下滑力大于拉坯阻力,那么板坯就會下滑,板坯的運行速度就會大于拉速,電機產(chǎn)生負力矩。
澆注304不銹鋼、拉速1.1~1.4 m/min時,比水量為0.51~0.55 L/kg。
減小二冷強度,目的是增加拉坯阻力,根據(jù)熱坯壓力和輥縫調(diào)整后的結(jié)果,可以排除二次冷卻強度的原因。
電機優(yōu)化和變頻器設(shè)置是影響力矩的兩個主要原因。
3.3.1 電機優(yōu)化
針對使用的西門子公司Sinamics S120變頻器,進行了辨識優(yōu)化。
(1)靜態(tài)辨識。辨識條件:電機冷態(tài),脫開機械負載;
(2)動態(tài)測量。旋轉(zhuǎn)測量條件:電機冷態(tài),開抱閘,脫開機械負載,電機可自由旋轉(zhuǎn);
(3)控制器優(yōu)化??刂破鲀?yōu)化需連接機械負載,開抱閘,并保證在優(yōu)化過程中的電機轉(zhuǎn)動不會造成危險。
3.3.2 變頻器設(shè)置
Seg2~11傳動共計20臺電機,每臺電機由單獨的變頻器進行控制,電機按照變頻器的設(shè)定單獨進行精確運行。這種控制方式為單純的速度環(huán)控制,各個變頻器之間不進行力矩平衡控制,這種控制方式導(dǎo)致負力矩電機始終為負力矩運行,正力矩電機始終為正力矩運行。
激活Droop功能,起到平衡負載分配的作用。將Seg2~11傳動20臺變頻器均都給定一個0.5%的Droop量,在速度控制過程中,加入了力矩控制。
調(diào)整后,Seg2~11內(nèi)外弧電機力矩均得到了較為明顯的改善,Seg2~6電機負力矩均變?yōu)檎兀琒eg7~11電機正力矩均得到明顯的減小。并且,設(shè)定速度為1.2 m/min,實際拉速在1.195~1.202 m/min之間波動,滿足使用要求。
從設(shè)備、工藝、電氣等方面采取相應(yīng)的改進措施改善二冷傳動力矩不平衡,最終取得了較為理想的結(jié)果,Seg2~11各個電機力矩均在一個合理、正常范圍內(nèi)運行。表8是澆注斷面200 mm×1 265 mm、拉速1.25 m/min和200 mm×1 570 mm、拉速1.2 m/min某一時刻傳動電機力矩值。圖2是200 mm×1 265 mm、1.25 m/min和200 mm×1 570 mm、1.2 m/min時的電機力矩。
圖2 200 mm×1 265 mm、1.25 m/min和200 mm×1 570 mm、1.2 m/min時電機力矩(調(diào)整后)
二冷傳動力矩不平衡在板坯連鑄機中是一種較為常見的現(xiàn)象,對于年久、失修的連鑄機更為普遍。
本文從設(shè)備、工藝、電氣等方面進行了分析,認為引起力矩不平衡的主要原因是受電機轉(zhuǎn)速、減速機減速比、驅(qū)動輥輥徑、在線對弧精度、輥縫值、熱坯壓、電機的優(yōu)化、變頻器設(shè)置等的影響。其中,二冷強度、夾緊缸壓力、電機減速機間聯(lián)軸器等對力矩非平衡影響不大。
對于連鑄機設(shè)備而言,加工、裝配誤差不能避免;由于產(chǎn)量的需求,對弧精度也很難保證在±0.1 mm之內(nèi);隨著過鋼量的增加,驅(qū)動輥的磨損程度不一,這些不可避免累計的偏差都會影響力矩平衡。因此,這就要求電氣控制有更高的兼容性,每臺電機的“精準”控制不能夠滿足連鑄的需求,“齊心協(xié)力”,“粗略”的控制更適應(yīng)連鑄機的傳動。