陳 浩,章 楨
(國網(wǎng)江蘇省電力有限公司常州供電分公司,江蘇 常州 213000)
隨著電網(wǎng)規(guī)模增長,小電流接地系統(tǒng)變電站出線單相接地故障對站內(nèi)設(shè)備絕緣水平和運(yùn)維手段提出了較高要求[1]。本文分析了一起主變低壓絕緣降低引起差動動作故障,通過對保護(hù)動作情況、故障錄波波形和設(shè)備檢查情況,論證了設(shè)備故障原因,對故障中電容器低電壓保護(hù)動作異常進(jìn)行了簡要分析,提出了事故防范措施。
某日,監(jiān)控通知:110 kV甲乙變10 kV II段B相接地,2號主變差動保護(hù)動作,110 kV內(nèi)橋700開關(guān)跳開,2號主變102開關(guān)跳開,10 kV自投動作,10 kV母線分段100開關(guān)合上,事故時天氣小雨。
事故前,1號進(jìn)線經(jīng)711開關(guān)供1號主變,經(jīng)內(nèi)橋700開關(guān)供2號主變。1號主變301開關(guān)供35 kV I、Ⅱ段母線,經(jīng)101開關(guān)供10 kV I段母線;2號主變102開關(guān)供10 kVⅡ段母線。110 kV自投啟用,10 kV自投啟用。站用電由10 kVⅡ段所用變供。
8:11:50.843 ms,10 kVⅡ段母線B相接地,A相10.3 kV,B相0,C相10.1 kV。
8:12:20.599 ms,差動保護(hù)啟動。
8:12:20.617 ms,高后備保護(hù)啟動。
8:12:20.640 ms,差動保護(hù)出口,最大相電流12.949 A,跳700,102。
8:12:20.670 ms,低后備保護(hù)啟動。
8:12:25.770 ms,10 kV I備自投出口。
8:12:26.244 ms,10 kV I備自投合10 kV母線分段100開關(guān)。
8:12:26 317 ms,10 kV I、Ⅱ母接地。
8:39:08 355 ms,監(jiān)控拉開10 kV 2#電容器。
8:55:58,監(jiān)控選跳新裕129線有效。
8:58:57,監(jiān)控拉開新裕129線。
10 kVⅡ母B相接地;約30 s后,差動保護(hù)動作,跳開700,102,差動啟動后,高后備和低后備也都啟動,但沒有出口;差動出口后約6 s,10 kV備自投動作合上100,10 kV I、Ⅱ母接地;46 min后經(jīng)監(jiān)控試撳出接地點(diǎn)在新裕129線。
由于2號主變差動保護(hù)動作,而非電量保護(hù)未動作,基本可以判斷為主變外部差動范圍內(nèi)故障[2]。因而檢修人員對110 kVⅡ段母線、2號主變高壓側(cè)引線、低壓側(cè)連接排進(jìn)行了細(xì)致檢查。當(dāng)檢查至10 kV開關(guān)室時,發(fā)現(xiàn)開關(guān)室內(nèi)有煙霧彌漫,2號主變102開關(guān)后間隔門明顯變形,102開關(guān)后下間隔連接排有明顯放電點(diǎn)。
如表1所示,從電流值上來看,低壓側(cè)的三相電流(除了B相有一尖峰)均很小,A相最大值換算至高壓側(cè)約3.80 A,C相最大值換算至高壓側(cè)約3.19 A。而高壓側(cè)三相電流值都較大,說明主變低壓側(cè)發(fā)生了三相短路,差動范圍內(nèi)有短路點(diǎn),與現(xiàn)場相符。
表1 差動保護(hù)各側(cè)電流(二次值)
如果三相短路點(diǎn)都在差動范圍內(nèi),B相不應(yīng)有高達(dá)31.47 A的電流,說明B相短路點(diǎn)應(yīng)在差動范圍外,結(jié)合差動動作前后都有10 kVⅡ段母線B相接地情況,可判斷B相的短路電流經(jīng)102開關(guān)流變,至接地點(diǎn)。
9月6日9:35,市供電公司調(diào)度發(fā)口令:將2號主變102開關(guān)改為冷備用;10:58,市供電公司調(diào)度發(fā)口令:拉開2號主變7021閘刀;合上呂永712開關(guān)?,F(xiàn)場做好安全措施、許可第一種工作票,經(jīng)檢修班組檢查試驗(yàn),需要更換102開關(guān)流變。次日將700開關(guān)、712開關(guān)改為冷備用,做好安全措施后,檢修班組更換流變并經(jīng)差動試驗(yàn)合格后2號主變恢復(fù)送電。
從差動出口跳開開關(guān),I母失電到自投動作合上100開關(guān),約有6 s時間,電容器失壓保護(hù)時限為0.5 s,但電容器欠壓保護(hù)未動作。事后保護(hù)試驗(yàn)時,當(dāng)電壓緩慢降至50 V以下時,保護(hù)能正確動作;而當(dāng)電壓直接降至0時,保護(hù)不動作。
經(jīng)廠家確認(rèn),該P(yáng)SC-692保護(hù)部分版本內(nèi)欠壓保護(hù)邏輯為:電壓值在20~50 V時欠壓保護(hù)才動作,低于20 V欠壓保護(hù)不動作。
此次事故是由于10 kV II段129開關(guān)出線側(cè)B相金屬性接地,引起A、C相系統(tǒng)電壓升高,102開關(guān)柜后間隔主變側(cè)絕緣薄弱處對柜體放電,導(dǎo)致三相短路,引起2號主變差動保護(hù)動作。事發(fā)當(dāng)日下雨水天氣,空氣潮濕,有引起絕緣下降的條件,此次事故也證實(shí)了102開關(guān)后下間隔連接排割排處絕緣薄弱,因而今后主變接地點(diǎn)的設(shè)置不宜通過在開關(guān)柜后下間隔連接排上割排的方式設(shè)置。
10 kV 2號電容器欠壓保護(hù)未動作暴露了保護(hù)驗(yàn)收工作中存在考慮不全面的情況,只驗(yàn)證了欠壓保護(hù)在電壓低于50 V時會動作,卻沒有弄清楚低于20 V時不能動作。這就要求運(yùn)維人員不僅僅見證試驗(yàn)過程,還要結(jié)合保護(hù)邏輯對試驗(yàn)項(xiàng)目完整性和合理性提出要求。