杜 周,孫大偉,張建明,付 紅,王 鵬
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)
吳A 區(qū)長7 油藏屬于典型的低滲透致密砂巖油藏,連通性較好,水平井能夠穿透多段油氣層,增大泄油面積,產(chǎn)量較高[1-2]。水平井加砂壓裂開采后,生產(chǎn)時抽吸過大,自然能量遞減快,地層壓力不斷降低,在上覆巖層和流體作用力下,巖石和膠結(jié)物發(fā)生拉伸、剪切破壞,支撐劑回流,地層砂粒隨流體攜帶進(jìn)入井筒,造成井筒沉砂嚴(yán)重,油井產(chǎn)量下降甚至停產(chǎn)[3-4]。另一方面,砂粒在井筒中運(yùn)移會磨蝕井下抽油設(shè)備[5]。因此,為了恢復(fù)水平井正常生產(chǎn),本文針對吳A 區(qū)長7 油藏地質(zhì)條件,優(yōu)化傳統(tǒng)沖砂工藝,通過攜砂返排和減少地層漏失理論設(shè)計(jì)合理的沖砂施工參數(shù),并進(jìn)一步通過各種解堵措施恢復(fù)油井產(chǎn)能。
吳A 區(qū)長7 油藏內(nèi)部砂體連通性較好,整體含油面積大,油層相對穩(wěn)定,平均孔隙度為9.4%,油層有效厚度為16.1 m,地層滲透率為0.18 mD,含油飽和度為47.7%,儲層平均埋深為2 218 m,地層溫度為71.9 ℃,原始地層壓力為16.4 MPa。通過探評井及骨架井單井產(chǎn)能評價,直井產(chǎn)量低,開發(fā)效益差,2013 年起在該區(qū)實(shí)施水平井開發(fā),主要采用五點(diǎn)井網(wǎng),水平井長度在400~1 600 m,井距在500~700 m,排距在150~180 m。初期單井日產(chǎn)油為8.0 t,含水率為28.9%。
水平井開發(fā)經(jīng)歷了定向井體積壓裂準(zhǔn)自然能量開發(fā)→定向井周期注水→定向井蓄能壓裂(大排量注水)→水平井吞吐注水共四個階段。目前該區(qū)共投產(chǎn)水平井54 口,開水平井41 口,日產(chǎn)液132 t,日產(chǎn)油52 t,單井日產(chǎn)油為1.29 t,綜合含水率為60.9%,平均動液面為1 611 m,地質(zhì)儲量采油速度為0.11%,采出程度為1.99%,累計(jì)產(chǎn)油量為29.8×104t。
水平井由于井眼軌跡的特殊性,沖砂作業(yè)與常規(guī)定向井作業(yè)有很大不同,因此施工作業(yè)風(fēng)險和施工難度高于普通直井作業(yè),水平井沖砂較普通直井有以下幾項(xiàng)技術(shù)難題。
水平段長(平均長度為929 m),井內(nèi)管柱貼近井壁低邊,管柱受“鐘擺力”和摩擦面積大的雙重作用,油管接箍容易卡到套管接箍處。
在斜井段時,沖砂管柱在下入過程中易發(fā)生彎曲,在水平段時,沖砂管柱與套管大面積接觸,沖砂管柱所受摩阻增大,水平段井斜變化度較大,井眼軌跡復(fù)雜,沖砂管柱無法順利到人工井底。
返砂難度大,易造成卡鉆。在水平段,井筒空間狹窄,高度小,受重力作用和沖砂液黏度小懸浮能力不夠的影響,砂粒運(yùn)移一段距離后容易再次沉降;在斜井段,由于液流發(fā)生轉(zhuǎn)向,砂粒沉降速度大,容易再次沉積形成砂橋,造成卡鉆[6]。
水平井油藏能量保持水平持續(xù)偏低,目前僅為51.6%。能量低是目前水平井低產(chǎn)低效的主要原因,地層補(bǔ)能不足,隨著開采時間延長,地層壓力下降,工作液漏失現(xiàn)象嚴(yán)重(圖1)。
圖1 吳A 區(qū)地層壓力保持水平對比圖
水平井內(nèi)堵塞物較為復(fù)雜,由于早期水平井采油泵送橋塞壓裂工藝改造,所用可溶橋塞的卡瓦片及膠片無法溶解,卡瓦片為生鐵鑄造,堅(jiān)硬、不可溶且形狀不規(guī)則,較難以沖砂返出,由于卡瓦片可移動,遇阻位置也不固定。歷年沖砂返出物見圖2。
圖2 吳A 區(qū)水平井歷年返出物
原油中普遍含有蠟、膠質(zhì)和瀝青質(zhì),在采油上返過程中隨溫度和壓力下降,蠟、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)將會析出,并沉積在泄油部位而堵塞油層或孔眼,沖砂后堵塞不易解除。2020 年吳A 區(qū)3 口水平井進(jìn)行傳統(tǒng)沖砂工藝措施(表1),3 口井均未沖砂成功,出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象,措施后無增油效果。
表1 吳A 區(qū)2020 年水平井沖砂效果統(tǒng)計(jì)表
為提高沖砂效果,提高水平井開發(fā)水平,針對水平井沖砂作業(yè)5 項(xiàng)困難提出6 項(xiàng)具體措施,確保水平井沖砂順利進(jìn)行,提高增油效果。
倒角接箍套在油管上,扶正接箍的同時,避免了接箍臺階與套管直接刮碰,同時降低接箍部位與套管的卡阻力。每個接箍頭擺角為45°,便于引導(dǎo)作業(yè)管柱順利通過造斜段,同時倒角接箍油管對于沉砂的循環(huán)上返不會產(chǎn)生過多阻力,也防止了砂?;芈涞接凸艹辽疤幵俅涡纬缮皹颉?/p>
對比沖砂管柱串單一規(guī)格油管,Φ89 mm+Φ73 mm組合油管鉤載明顯增大,改變了直井段的油管重力,提高沖砂管柱的下入能力。
沖砂液體系配制為0.3%胍膠基液+其他添加劑,沖砂液黏度為35 mPa·s,攜砂能力較好,可以有效減輕顆粒對壁面的磨損[7-8],同時增大沖砂液進(jìn)入地層孔隙的流動壓降,降低流體濾失量。沖砂過程中井底壓力不能過大,否則將引起地層嚴(yán)重漏失,砂粒重新返回地層孔隙內(nèi)。在沖砂過程中,沖砂液受重力、沿程阻力和局部阻力損失影響,井底壓力計(jì)算公式如下:
式中:P井底-井底壓力,MPa;P井口-井口壓力,MPa;ΔPG-循環(huán)液柱重力壓降,MPa;ΔPλ-沿程阻力損失,MPa;ΔPζ-局部阻力損失,MPa;ρ-沖砂液密度,kg/m3;g-重力加速度,取9.8 m/s2;h-循環(huán)液柱高度,m;λ-沿程阻力系數(shù),無因次;ζ-局部阻力系數(shù),無因次;v-沖砂液流速,m/s;d-圓管直徑,m。
由式(1)可知,降低井口注入壓力并降低沖砂液密度有助于減少地層漏失。
使用兩輛700 型水泥車進(jìn)行水平井沖砂作業(yè),同步運(yùn)行后最高排量可以達(dá)到1.0 m3/min,提高返排液攜砂能力,同時通過理論計(jì)算砂粒的沉降末速,確定注入泵的最低排量,保證砂粒成功返排。砂粒在沖砂液中受重力作用一直加速下降,其沉降末速為當(dāng)砂粒所受合力為零時的沉降速度。根據(jù)砂粒在沖砂液中所受重力、浮力和流體阻力合力為零可計(jì)算得知:
式中:Vs-砂粒沉降末速,m/s;ρs-砂粒密度,g/cm3;ρl-沖砂液密度,g/cm3;d-砂粒直徑,mm;g-重力加速度,取9.8 m/s2;Cd-阻力系數(shù),無因次。
胍膠基液屬于假塑性流體,砂粒在沖砂液中的阻力系數(shù)與顆粒雷諾數(shù)關(guān)系式如下[9]:
層流(Re≤1)狀態(tài)時
過渡流(1<Re≤500)狀態(tài)時
紊流(500<Re≤100 000)狀態(tài)時,阻力系數(shù)保持不變,Cd=0.5。
由式(5)可知,阻力系數(shù)越小,砂粒的沉降末速越大,而砂粒在過渡流狀態(tài)且顆粒雷諾數(shù)為500 時其阻力系數(shù)最小,因此砂粒的最大沉降末速計(jì)算公式如下:
根據(jù)眾多學(xué)者的室內(nèi)實(shí)驗(yàn)、理論推導(dǎo)和現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),在垂直段、斜井段和水平段,沖砂液帶動砂粒返排的最低流速Vmin=3Vs[10],因此泵車排量的計(jì)算公式為:
式中:Q-泵車排量,m3/s;A-沖砂液上返時的截面積,m2。
如表2 所示,砂粒直徑增加,沉降末速與注入最低排量也隨之增加。吳A 區(qū)水平井返出砂粒直徑在0.200~1.200 mm,平均砂粒直徑為0.700 mm。在保證注入泵達(dá)到最低排量能返回砂粒的同時,提高注入排量有助于加快返液速度,減少工作時間。
表2 不同砂粒直徑下的沉降末速和最低排量關(guān)系表
為利于沖洗液攜運(yùn)砂粒,改變常規(guī)沖砂過程中需不斷停泵換單根的施工方式,現(xiàn)場利用換向封井器進(jìn)行反洗沖砂工藝,確保沖砂過程中油管及套管環(huán)空處于封閉狀態(tài),在換單根時不停泵,適當(dāng)降低排量,油管不斷返排,在快速接單根過程不停泵,提高沖砂效率,降低卡鉆風(fēng)險。
油管尾端使用加大型喇叭口,直徑為100 mm,沖砂液經(jīng)套管閥門泵入,沿中間工作筒下行進(jìn)入油套環(huán)空,至喇叭口處,由于喇叭口與套管間隙縮小形成射流,激活沉砂,砂粒及其他堵塞物沿油管上行。
(1)下入沖砂洗井管柱:Φ89 mm+Φ73 mm 組合倒角工具油管。
(2)配制活性液體系和胍膠沖砂液體系。
(3)井口座換向封井器,連接地面流程,反循環(huán)洗井至管柱暢通。
(4)先使用活性水灌井筒,循環(huán)替油,然后緩慢加深管柱使用沖砂液反循環(huán)沖砂洗井至人工井底,直到進(jìn)出口水質(zhì)一致。必須控制下鉆速度,入窗之前,每沖砂進(jìn)尺5 根,反循環(huán)洗井10 min。一根油管沖完后充分循環(huán)洗井,利用換向封井器打開側(cè)面循環(huán)通道,快速接單根后滑套下滑,沖砂液繼續(xù)從油管口返排。
(5)沖砂結(jié)束后速迅上提倒角節(jié)箍在造斜點(diǎn)以上,4 h 后再復(fù)探砂面,砂面深度達(dá)標(biāo)為合格。
如表3 所示,吳B1、吳B2、吳B3 和吳B4 四口水平井水平段垂深為2 250 m,地層壓力為10.0 MPa,返出砂粒密度為2.65 g/cm3,平均砂粒直徑為0.7 mm 進(jìn)行計(jì)算。
表3 四口水平井基本信息
施工參數(shù):沖砂液體系黏度為35 mPa·s,密度為1.10 g/cm3,注入排量為800 L/min,井口注入壓力為5 MPa,采用反沖洗沖砂。經(jīng)過計(jì)算得到砂粒沉降末速為0.27 m/s,注入泵的最低排量為147 L/min,吳B1、吳B2、吳B3 和吳B4 的井底壓力分別為26.27 MPa、26.17 MPa、26.72 MPa 和26.20 MPa。
如表4 所示,現(xiàn)場通過設(shè)計(jì)的沖砂工藝施工后,吳B1、吳B2、吳B3 和吳B4 四口井均沖砂成功,沖砂液漏失率在20%左右。但由于四口井的井底壓力均大于地層壓力,少量沖砂液攜帶砂粒進(jìn)入地層,并且近井地帶地層孔隙內(nèi)含有蠟、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)和其他復(fù)雜堵塞物,僅靠沖砂實(shí)現(xiàn)解堵增油效果不太理想,因此在成功沖砂的基礎(chǔ)上,吳B2、吳B3 和吳B4 實(shí)施表面活性劑解堵或分段酸化解堵工藝,以進(jìn)一步提高地層孔隙滲透率和原油采收率。
表4 2021 年四口水平井沖砂效果統(tǒng)計(jì)表
由表5 及圖3 可知,根據(jù)各類型沖砂增油效果對比發(fā)現(xiàn):(1)單沖砂措施效果較差且有效期較短,第2個月基本沒效果;(2)沖砂+表面活性劑解堵有一定增油效果,有效期較長;(3)沖砂+分段酸化解堵單井增油較高,有效期較長,但實(shí)施費(fèi)用較高。
表5 2021 年水平井各清潔措施增油效果統(tǒng)計(jì)表
圖3 各措施持續(xù)有效天數(shù)和措施費(fèi)用對比圖
吳B1 井措施前日產(chǎn)液為3.69 m3,日產(chǎn)油為1.18 t,含水率為68.0%,措施后產(chǎn)量增加,日增液為0.36 m3,日增油為0.28 t,含水率為64.0%,措施后有效期僅有63 d,并持續(xù)遞減。
吳B2 井在2020 年5 月實(shí)施沖砂后吞吐燜井,在措施前日產(chǎn)液為1.56 m3,日產(chǎn)油為0.69 t,含水率為55.8%,措施1 個月后的日產(chǎn)液為3.06 m3,日產(chǎn)油為1.05 t,含水率為65.7%,措施有效期85 d 并持續(xù)有效。
吳B3 井在2021 年1 月實(shí)施表面活性劑解堵,有效期持續(xù)71 d 后實(shí)施沖砂+分段酸化解堵,措施前日產(chǎn)液為1.92 m3,日產(chǎn)油為0.97 t,含水率為49.5%,措施后日產(chǎn)液為6.08 m3,日產(chǎn)油為1.94 t,含水率為68.1%,措施前后日增液為4.16 m3,日增油為0.97 t,措施有效期為223 d 并持續(xù)有效,沖砂+分段酸化增油效果優(yōu)于沖砂+表面活性劑解堵增油效果。
吳B4 井在2021 年1 月實(shí)施沖砂+分段酸化解堵,措施前日產(chǎn)液為0.20 m3,日產(chǎn)油為0.13 t,含水率為33.0%,措施后日產(chǎn)液為2.81 m3,日產(chǎn)油為1.82 t,含水率為35.2%,措施前后日增液為2.61 m3,日增油為1.69 t,措施有效期達(dá)177 d 并持續(xù)有效。
(1)通過優(yōu)化倒角油管和Φ89 mm+Φ73 mm 組合油管可提高下鉆動力,降低下鉆過程中油套管間的摩擦力,實(shí)現(xiàn)正常下鉆。
(2)當(dāng)注入排量為800 L/min 時,油管中的攜砂液流速大于砂粒沉降末速,四口水平井沖砂成功率為100%;降低井口注入壓力、降低沖砂液密度并提高沖砂液黏度可減少地層漏失,四口水平井沖砂漏失率在20%左右。
(3)沖砂后通過表面活性劑或酸化解堵可以有效地清除近井地帶堵塞,提高單井產(chǎn)量。吳B4 通過沖砂+分段酸化解堵工藝后,措施1 個月后日增油量可達(dá)到1.69 t,措施有效期為177 d,但工藝措施費(fèi)用較高。