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      陽(yáng)離子交換器中排支管斷裂分析與改造

      2022-02-19 21:20:02楊俊杰
      科技研究·理論版 2022年3期
      關(guān)鍵詞:交換器

      楊俊杰

      摘要:陽(yáng)離子交換器主要用于鍋爐、熱電站、化工等水處理的前道處理,中排繞絲管是罐體內(nèi)進(jìn)出水的重要部件,提升繞絲管的機(jī)械物理性能對(duì)于設(shè)備出力的穩(wěn)定性非常重要。本文通過(guò)對(duì)四平某酒精廠的陽(yáng)床中排管的故障分析,并結(jié)合實(shí)際,提出了改造方案,解決了運(yùn)行中的問(wèn)題。

      關(guān)鍵詞:槽鋼規(guī)格;繞絲管;交換器

      引言

      我公司于2018年末為四平某酒精廠承建的陰陽(yáng)床系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模為Q=80m3/h,引入原有的系統(tǒng)管道,彌補(bǔ)原有水量的不足。本陽(yáng)床設(shè)計(jì)高度4600mm,其中陽(yáng)樹(shù)脂層高度2000mm,中排主管為DN80不銹鋼sus316L無(wú)縫管,支管采用DN50不銹鋼316L繞絲管包網(wǎng),支持橫擔(dān)采用C8襯膠國(guó)標(biāo)槽鋼。

      1問(wèn)題

      在工作數(shù)月之后,出現(xiàn)了跑冒樹(shù)脂的現(xiàn)象,同時(shí)出力開(kāi)始下降。運(yùn)行人員立即停止再生。隨后檢修人員在檢修打開(kāi)人孔并清除樹(shù)脂之后發(fā)現(xiàn)槽鋼發(fā)生大幅彎曲變形,部分繞絲管根部斷裂。通過(guò)解剖發(fā)現(xiàn)槽鋼內(nèi)部出現(xiàn)應(yīng)力腐蝕現(xiàn)象,大部分?jǐn)嗔训睦@絲管分布在槽鋼變形的最大處,而單體繞絲管的斷裂處大部分為繞絲管與主管的連接處。

      2原因分析

      通過(guò)與現(xiàn)場(chǎng)工作人員的溝通,以及對(duì)拆卸物品的研究得出以下結(jié)論:(1)操作人員工藝流程問(wèn)題。陽(yáng)離子交換器的通用常規(guī)操作為運(yùn)行-反洗-再生-置換-正洗,本陽(yáng)離子交換器因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際原因并沒(méi)有采用除鹽水進(jìn)行反洗,在常規(guī)工藝下,使用陰床水進(jìn)行反洗導(dǎo)致樹(shù)脂層上部發(fā)生板結(jié),阻力逐步增加,最終超過(guò)襯膠槽鋼彎曲強(qiáng)度,導(dǎo)致發(fā)生設(shè)備失效。工藝原因?yàn)楸敬喂收系闹饕颉#?)槽鋼規(guī)格偏低以及襯膠工藝不合 理。本陽(yáng)離子交換器的規(guī)格尺寸為φ2000,槽鋼選用C8的國(guó)標(biāo)型材,長(zhǎng)度1600mm。槽鋼采用噴塑處理,連接孔處通過(guò)人工挖孔,對(duì)于出現(xiàn)的漏電缺陷采用人工手涂修補(bǔ)料。這種工藝方式的優(yōu)點(diǎn)操作簡(jiǎn)單,耗時(shí)少,外觀好。缺點(diǎn)塑層分布不均勻,局部可能出現(xiàn)塑層厚度小于最小允許厚度,修補(bǔ)質(zhì)量差,漏電現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。通過(guò)對(duì)襯膠槽鋼橫擔(dān)最大變形截面解剖分析,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部發(fā)生腐蝕,腐蝕可見(jiàn)明顯的路徑與趨勢(shì)??梢缘贸鲆韵陆Y(jié)論:首先因?yàn)橐r膠質(zhì)量原因局部塑層偏薄,在反洗過(guò)程過(guò)程中涂層被反復(fù)摩擦,最終導(dǎo)致漏鐵,腐蝕現(xiàn)象開(kāi)始發(fā)生。由于陽(yáng)床在再生過(guò)程中介質(zhì)為HCL,其對(duì)于Q235B碳鋼的腐蝕速度是非常快的,很快導(dǎo)致截面大部分被腐蝕,而未被腐蝕的部分無(wú)法承擔(dān)反洗所帶來(lái)的壓力,最終導(dǎo)致槽鋼橫擔(dān)變形。(3)繞絲管篩條強(qiáng)度不足與連接方式不可靠,304材質(zhì)的邊條截面寬度2mm,縫隙流通空間1mm,整體外形結(jié)構(gòu)為圓形,端部封閉白鋼板厚度為3mm,四周無(wú)加強(qiáng)筋。連接方式為1.5寸管螺紋,單邊厚度2.5mm。(4)設(shè)備內(nèi)部使用的材質(zhì)不合格。在陽(yáng)床運(yùn)行過(guò)程中,水具有很強(qiáng)的酸腐蝕性,并且水中含有大量對(duì)金屬破壞作用的CL-離子,含有H+、CL-離子的水對(duì)金屬具有很強(qiáng)的腐蝕性,普通不銹鋼材質(zhì)是不符合使用要求的,因此必須使用含有一定比例Cr、Ni、Ti等元素組成的不銹鋼材料制作的零件,例如:1Cr18Ni9ti、316L等耐鹽酸腐蝕的材料制作零部件。在我們進(jìn)行檢查修理過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)許多連接螺絲材質(zhì)不符合要求,腐蝕嚴(yán)重甚至已經(jīng)斷裂,從而使中排系統(tǒng)的局部受到應(yīng)力分布不均勻,而引起整個(gè)中排裝置損壞。(5)陰離子交換器再生原因:運(yùn)行人員未按操作規(guī)程操作,導(dǎo)致 意外情況的發(fā)生,致使中排裝置彎曲變形。

      3整改方案

      (1)首先在操作工藝上進(jìn)行改進(jìn),使用反滲透濃水進(jìn)行反洗。濃水含鹽量雖然較高,到濁度保持在1ntu以下,無(wú)肉眼可見(jiàn)雜物,完全符合過(guò)濾器反洗條件,降低樹(shù)脂板結(jié)的可能性。另外對(duì)反洗工藝進(jìn)行改進(jìn),在五次大反洗以后進(jìn)行一次小反洗,可以避免樹(shù)脂填料板結(jié)。設(shè)備再生和大反洗操作時(shí),認(rèn)真檢查設(shè)備的當(dāng)前狀況,防止設(shè)備內(nèi)部進(jìn)、排水產(chǎn)生大的壓差。降低再泵的出口壓力。避免同時(shí)啟動(dòng)多臺(tái)水泵針對(duì)一臺(tái)或很少的設(shè)備,防止水頭壓力對(duì)設(shè)備造成沖擊。(2)中間排液裝置必須牢固地固定 在專用的支架上,為防止中排裝置的損壞。對(duì)橫擔(dān)進(jìn)行改進(jìn),采用C10的國(guó)標(biāo)槽鋼,兩段進(jìn)行機(jī)加工鉆孔。采用傳統(tǒng)襯膠工藝,膠板拼接接口處重疊長(zhǎng)度不低于10mm,以后進(jìn)入硫化罐保持壓力0.4MPa,溫度150攝氏度固

      化,2.5小時(shí)后測(cè)試硬度,不低于90HRA。12000V漏點(diǎn)測(cè)試,對(duì)漏點(diǎn)就行補(bǔ)塑,確保最終無(wú)漏點(diǎn)。對(duì)邊角毛刺進(jìn)行處理,降低表面粗糙度。安裝時(shí)輕拿輕放,避免暴力施工。(3)采用新型中排支管。原有支管體積較大, ?易老化開(kāi)裂而造成中排漏料,所使用支管的設(shè)備維修周期較短。近年來(lái)德國(guó)、日本先后采用了插管式支管,它使整個(gè)中排裝置位于壓脂層上部。從而避免了壓脂層壓差過(guò)大對(duì)中排裝置造成的不利影響。由于插管式支管布水性能較差些,近兩年國(guó)內(nèi)開(kāi)始采用了六邊形不銹鋼繞絲中排支管,該支管通過(guò)不銹鋼絲間的縫隙進(jìn)行濾水,它的受力面積較小繞絲管改為正六邊形結(jié)構(gòu),產(chǎn)線加加強(qiáng)筋,同時(shí)軸向每100mm加箍筋一道,箍筋直徑不小于2mm。繞絲管與中排連接方式改為法蘭連接,法蘭公稱壓力1.0MPa。(4)加強(qiáng)人員專業(yè)技能的培養(yǎng)。設(shè)備管理方面:利用大修和日常維護(hù),做好各個(gè)設(shè)備部件的檢查和檢修工作,發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及時(shí)消除,杜絕設(shè)備帶病運(yùn)行。同時(shí),為了避免水位低,而運(yùn)行人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),專門(mén)設(shè)置了中間水箱液位低報(bào)警,低于0.7m時(shí),電腦監(jiān)控畫(huà)面就會(huì)出現(xiàn)提示框,同時(shí)會(huì)發(fā)出報(bào)警聲音,提醒運(yùn)行人員調(diào)整中間水泵的出水流量,避免出現(xiàn)液位過(guò)低、中間水泵空泵運(yùn)行和停止中間水泵蓄水事件的發(fā)生。

      4改造效果

      經(jīng)過(guò)改造的繞絲管,橫擔(dān)在新工藝的指導(dǎo)生產(chǎn)下,使用一年中,再 未出現(xiàn)過(guò)漏料等問(wèn)題,說(shuō)明內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好。小反洗的使用使中排不再承受更大的沖擊力,從而提高了疲勞強(qiáng)度,增加使用壽命。因此證明改造比較成功。通過(guò)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和維修,并針對(duì)存在的問(wèn)題、故障原因進(jìn)行分析,對(duì)設(shè)備進(jìn)行了較為客觀的判斷,同時(shí)也借鑒了未出現(xiàn)同類故障相關(guān)設(shè)備,研究分析并提出了改進(jìn)方案,從將中排裝置進(jìn)行加固處理,調(diào)整運(yùn)行方式入手,確保了水系統(tǒng)中排裝置的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)行了一系列改進(jìn)后的設(shè)備,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行,未出現(xiàn)同類故障,因此改進(jìn)收到了預(yù)期的效果。

      5結(jié)論

      (1)陽(yáng)離子交換器在長(zhǎng)時(shí)間未反洗運(yùn)行后,填料內(nèi)部受力不均勻,局部發(fā)生板結(jié),從而導(dǎo)致部分樹(shù)脂不參與運(yùn)行;而板結(jié)的填料又會(huì)對(duì)中排產(chǎn)生壓力,從而導(dǎo)致中排受損。(2)不銹鋼圓形繞絲管在沒(méi)有足夠拉筋的 情況下,抗拉強(qiáng)度不足,在不恰當(dāng)工藝下造成中排變形,最終導(dǎo)致斷裂。(3)運(yùn)行值班人員加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。提高運(yùn)行人員責(zé)任心,定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行小反洗和大反洗操作,防止設(shè)備內(nèi)部樹(shù)脂層出現(xiàn)板結(jié)、絮沉物聚集過(guò)量等問(wèn)題。設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行,預(yù)處理設(shè)備存在著較大的缺陷,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行工況不穩(wěn)定時(shí),常會(huì)造成離子交換器運(yùn)行壓差過(guò)大,如果在運(yùn)行上不加以控制,設(shè)備上不加以管理,技術(shù)上不加以更新改造,很容易使離子交換器中排損壞。(4)對(duì)設(shè)備內(nèi)部使用的螺絲等零部件嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。驗(yàn)檢合格的 零部件才可以使用,防止不合格零部件使用到設(shè)備中。

      參考文獻(xiàn):

      [1]李建榮.淺析提高鍋爐智能化安全節(jié)能環(huán)保運(yùn)行的方法[J].智能城市,2018,4(24):107-108.

      [2]董碩.電站鍋爐能效測(cè)試計(jì)算與管理系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)[J].北京郵電大學(xué),2014.

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