林向陽,李兆平,劉欣然,馬 翔
(1.北京市政建設(shè)集團有限責任公司,北京 100089; 2.北京交通大學土木建筑工程學院,北京 100044; 3.北京市市政四建設(shè)工程有限責任公司,北京 100176)
富水黏土地層或粉質(zhì)黏土地層的地鐵隧道若采用盾構(gòu)法施工,首要問題是需確定采用泥水平衡模式還是土壓平衡模式[1-5]。大量工程實踐表明,對于富水黏土地層或砂性土地層,一般采用泥水平衡掘進模式[6-10],但是若土體中細顆粒含量高,則泥漿中的土壤顆粒分離時間長、導(dǎo)致掘進效率低,影響工期,特別是土體中≤10 μm的顆粒含量將直接影響泥水分離效率。土壓平衡模式的地層適用性較廣,對黏土和砂層、礫石地層均適用[11-14],關(guān)鍵是做好渣土改良和防止噴涌技術(shù)[15-18]。但是土壓平衡盾構(gòu)主要缺點是在富水黏土地層中土層沉降控制難度大,因此,在下穿建筑物地段,如建筑物為淺基礎(chǔ)或建筑物抵抗變形能力差,選擇土壓平衡盾構(gòu)掘進的風險很大。但其最大的優(yōu)點是不受出渣限制、掘進速度快、施工效率高。
依托沈陽地鐵4號線一期工程望花街站—勞動路站區(qū)間隧道(長720 m)(以下簡稱“望—勞區(qū)間”)以及勞動路站—望花屯站區(qū)間隧道(長1 400 m)(以下簡稱“勞—望區(qū)間”),其均為地下線,基本呈“S”形敷設(shè),如圖1所示。隧道采用盾構(gòu)法施工,區(qū)間隧道穿越地層全部為粉質(zhì)黏土層,具有滲透系數(shù)小、粉黏粒含量高、含水量高等特點。兩個區(qū)間隧道全長約4 251.21 m。望—勞區(qū)間和勞—望區(qū)間穿越眾多建(構(gòu))筑物,且建筑物以居民樓為主,房屋基礎(chǔ)主要為條形基礎(chǔ)等淺基礎(chǔ),抵抗差異沉降和絕對沉降的能力較差。
圖1 沈陽地鐵四號線一期工程望花街站—勞動路站區(qū)間衛(wèi)星平面
針對本工程盾構(gòu)隧道距離長,穿越眾多淺基礎(chǔ)老舊建筑物,風險控制等級高等特點,采用單一泥水平衡模式或土壓平衡模式都有其各自的局限性。因此,需根據(jù)本工程的地層特點,研究泥水平衡和土壓平衡的適應(yīng)性。目前國內(nèi)關(guān)于在盾構(gòu)隧道掘進中采用土壓-泥水模式互換的掘進方案報道尚不多見[19-20],為此依托該工程,在勞動路站—望花屯站區(qū)間右線選擇盾構(gòu)隧道起始段未下穿建筑物部位,開展泥水平衡和土壓平衡兩種掘進模式的適用性及模式轉(zhuǎn)換技術(shù)研究。
試驗?zāi)康闹饕幸韵?點。
其一,探討采用不同掘進模式對地層沉降的控制效果。
其二,研究泥水平衡和土壓平衡兩種掘進模式轉(zhuǎn)換技術(shù)。
其三,研究不同掘進模式條件下的盾構(gòu)掘進參數(shù),從而為后續(xù)的長距離盾構(gòu)掘進模式選擇提供依據(jù)。
盾構(gòu)從望花屯站始發(fā),前290環(huán)無穿越建筑物,地層沉降控制相對較寬松,具備試驗條件,因此,選擇區(qū)間隧道起點至290環(huán)作為泥水平衡和土壓平衡雙模式轉(zhuǎn)換研究試驗段。
本工程區(qū)間隧道在多處下穿建(構(gòu))筑物,均為一級風險源,地層沉降控制標準高。區(qū)間盾構(gòu)穿越地層全部為粉質(zhì)黏土層,如圖2所示。黏土地層滲透系數(shù)k=0.02 m/d,弱透水性,天然含水量ω=26.0%,天然孔隙比e=0.725,重力密度1.98 g/cm3,塑限ωP=20.7%,液性指數(shù)IL=0.45,塑性指數(shù)IP=12.0。
圖2 試驗段所在的望勞區(qū)間工程地質(zhì)剖面
地下水主要為上層滯水和孔隙潛水。上層滯水主要賦存于第四系渾河老扇沖洪積形成的粉質(zhì)黏土層中,主要受大氣降水及人為活動影響,由于接近地表和分布局限,上層滯水的季節(jié)性變化劇烈一般多在雨季存在,旱季消失,無特定變化規(guī)律,穩(wěn)定水位深度1.0~4.8 m。第二層地下水類型為微承壓性水,主要含水層為礫砂層及以下透水性地層,穩(wěn)定水位埋深為26.5~27.0 m,低于隧道開挖面1~8 m。
為研究試驗段黏土粒度分布特征,對黏土取樣(圖3),并委托英格爾分析技術(shù)(上海)有限公司進行顆粒粒徑分析的顆粒分析。黏土顆粒粒徑分布如圖4所示,檢測報告顯示,區(qū)間隧道粉質(zhì)黏土中細顆粒較多,中位粒徑6.99 μm,其中粒徑≤10 μm的顆粒占比高達61.23%。這部分土壤顆粒很難分離,造成泥漿黏度較高,旋流器的分離指標會下降,不但對壓濾設(shè)備的處理能力提出了很高的要求,而且由于泥水分離難度大,分離需要時間長,嚴重影響盾構(gòu)掘進效率。
圖3 黏土顆粒分析試件
圖4 黏土顆粒粒徑分布
從始發(fā)到290環(huán)范圍內(nèi)不下穿建(構(gòu))筑物,具備試驗段條件??紤]冬季始發(fā)泥水管路容易凍結(jié),確定了先土壓模式后泥水模式的掘進順序。
考慮始發(fā)段處于設(shè)備磨合階段,各項參數(shù)不穩(wěn)定,不具備參考價值,設(shè)定25環(huán)~130環(huán)為土壓平衡模式試驗段。131環(huán)進行土壓模式轉(zhuǎn)泥水模式,131環(huán)~213環(huán)為泥水平衡模式試驗段。214環(huán)開始又轉(zhuǎn)為土壓平衡模式掘進,至試驗段終點290環(huán)。在此期間經(jīng)歷了“土壓平衡模式轉(zhuǎn)換為泥水平衡模式、泥水平衡模式轉(zhuǎn)換為土壓平衡模式”共2次掘進模式轉(zhuǎn)換,見表1。
表1 試驗段不同模式的轉(zhuǎn)換分段情況
本工程采用的盾構(gòu)機為中交天和機械設(shè)備制造有限公司設(shè)計制造,具有土壓平衡模式和泥水平衡模式兩種出渣模式,且可以互相轉(zhuǎn)換。如圖5、圖6所示。
圖5 土壓平衡模式示意
圖6 泥水平衡模式示意
土壓平衡模式向泥水平衡模式轉(zhuǎn)換的過程主要分為泥水管路連接、盾構(gòu)機泥水設(shè)施安裝、泥水處理系統(tǒng)安裝調(diào)試、盾構(gòu)泥水系統(tǒng)調(diào)試等4個階段,最后一步為土壓倉內(nèi)渣土置換為泥漿,是轉(zhuǎn)換風險最大的一步,其對置換過程的有效掌控直接影響地面沉降數(shù)值。土倉內(nèi)的渣土置換主要控制環(huán)節(jié)如下。
第一階段,向前掘進20 cm。
(1)啟動刀盤,同時注入膨潤土泥漿,刀盤扭矩穩(wěn)定后開始掘進出渣,掘進20 cm后停止掘進,過程中統(tǒng)計出渣量,該階段主要控制參數(shù)見表2。
表2 模式轉(zhuǎn)換第一階段掘進參數(shù)
第二階段,土壓倉內(nèi)渣土置換。
(2)啟動刀盤,螺旋機,刀盤轉(zhuǎn)速0~0.5 r/min、螺旋轉(zhuǎn)速1.5 r/min,螺旋出渣口緩慢出渣,過程中注意土壓,當上土壓低于0.6 bar,或出渣量達到6 m3時停止出渣。通過隔板向前端注入膨潤土泥漿,注入膨潤土量與出渣量達到平衡,且維持刀盤前端上土壓不低于0.6 bar,同時在盾尾處注入油脂進行密封。
(3)啟動刀盤,螺旋機,刀盤轉(zhuǎn)速0~0.5 r/min、螺旋轉(zhuǎn)速1.5 r/min,土壓倉注入膨潤土,膨潤土兩路注入,每路200 L/min緩慢持續(xù)出渣,到螺旋機出渣口剛出現(xiàn)噴涌現(xiàn)象停止出渣,調(diào)整螺旋反轉(zhuǎn);繼續(xù)出渣,如果還存在噴涌現(xiàn)象,逐漸減少螺旋出渣口閘門開度,持續(xù)出渣,直到出渣口噴涌情況連續(xù);關(guān)閉螺旋出渣口,停止出渣。
(4)連接泥水接料口,連接出料口與排泥管處軟管。
(5)啟動逆洗模式,沖洗螺旋機,時間40 s,逆洗壓力1.9 bar。
(6)啟動循環(huán)模式,對刀盤及土壓倉進行循環(huán)沖洗,循環(huán)過程通過調(diào)整CV1、CV2閥對前端壓力進行調(diào)整及保證排泥濃度等技術(shù)參數(shù)。
(7)啟動刀盤、螺旋機,刀盤轉(zhuǎn)速0~0.5 r/min、螺旋轉(zhuǎn)速1.5 r/min,采取正常泥水模式,但不掘進,以便將土壓倉剩余渣土通過排泥管路排放出來。施工參數(shù)見表3。
表3 模式轉(zhuǎn)換第二階段掘進參數(shù)
第三階段,泥水平衡模式施工。
(8)當原土壓倉的渣土累計排出80%或排泥比重達到正常泥水模式施工要求時,開始進行泥水平衡模式施工。施工參數(shù)見表4。
表4 模式轉(zhuǎn)換第三階段掘進參數(shù)
(9)施工過程中嚴格統(tǒng)計出渣量,指派專人測算并做詳細記錄。
(10)渣土置換過程中盾構(gòu)機所處地面位置加強沉降監(jiān)測及安全巡視。
通過上述3個階段施工,用泥漿置換渣土倉內(nèi)的渣土完成,從而開始正常的泥水平衡模式掘進。
泥水-土壓轉(zhuǎn)換程序相對比較簡單,大致分為拆除螺旋到第一節(jié)臺車前的泥水管路、恢復(fù)皮帶、渣土置換泥漿3個步驟。其中,最重要的環(huán)節(jié)是渣土置換泥漿。
(1)啟動刀盤,當?shù)侗P轉(zhuǎn)速、扭矩穩(wěn)定后,轉(zhuǎn)動30 s以上,刀盤轉(zhuǎn)速1.2~1.5 r/min,泡沫孔、膨潤土孔注入清水(清水中提前加入碳酸鈉,流量設(shè)定30~50 L/min,開始掘進,掘進速度20 mm/min,待上土壓達到0.16 MPa,打開螺旋閥門20%(根據(jù)實際情況調(diào)整),排泥,注意上土壓數(shù)值。當?shù)陀?.06 MPa時,關(guān)閉閥門,繼續(xù)向前掘進,掘進速度20 mm/min,維持土倉壓力為0.16 MPa,繼續(xù)打開螺旋閥門20%,排泥,過程中留意上土壓與漿斗中泥水的體積,漿斗快要滿時提前關(guān)閉閥門,等倒完漿斗中泥水后繼續(xù)排泥水。
(2)詳細記錄排泥體積,排泥密度,注入清水體積,掘進長度,防止超挖,持續(xù)排泥水。隨著泥水中土塊增加逐漸增加閥門開度,轉(zhuǎn)動螺旋,直到排出的泥渣大塊變多,通過皮帶就可以運輸,關(guān)閉螺旋閥門,拆除泥水接料斗,安裝皮帶。
(3)轉(zhuǎn)動刀盤30 s以上,刀盤轉(zhuǎn)速1.2~1.5 r/min,掘進速度20~30 mm/min,當土壓穩(wěn)定在0.14 MPa時,打開閘門,開口40%左右即可,通過皮帶持續(xù)出渣,過程中注入泡沫(30~50 L/min,防止出口堵塞,并對渣土改良),膨潤土注入口注清水(清水中提前加入碳酸鈉,流量30~50 L/min,防止堵塞),當螺旋出渣連貫時,土倉內(nèi)的轉(zhuǎn)換完成,后續(xù)按照土壓模式正常施工。
試驗段0環(huán)~130環(huán)為土壓模式,131環(huán)~213環(huán)為泥水模式,214環(huán)~290環(huán)(試驗段終點)又轉(zhuǎn)換為泥水平衡模式,在地表隧道中心軸線上布置變形監(jiān)測點。變形監(jiān)測結(jié)果見圖7~圖9。監(jiān)測結(jié)果表明:措施得當,地層變形可控。
圖7 試驗段25環(huán)~130環(huán)地表變形分布曲線(土壓平衡模式)
圖8 試驗段131環(huán)~214環(huán)地表變形分布曲線(泥水平衡模式)
圖9 試驗段215環(huán)~290環(huán)地表變形分布曲線(土壓平衡模式)
(1)如表1所示,采用泥水平衡模式,21個工作日掘進131環(huán)~213環(huán),共83環(huán),平均日進尺3.9環(huán)。泥水模式掘進效率低的主要原因在于:本工程盾構(gòu)隧道穿越的地層為黏土地層,且粒徑≤10 μm的顆粒占比高達61.23%。這部分土壤顆粒很難分離,產(chǎn)生的泥漿含過量的黏粉粒,導(dǎo)致泥漿分離時間長,嚴重影響盾構(gòu)掘進效率。
(2)采用土壓平衡模式,20個工作日共掘進130環(huán),平均6.5環(huán)/d,掘進效率遠高于泥水模式,由于在土壓模式掘進過程中,從“土倉壓力控制、出土量、渣土塑流化改良、同步注漿、二次補充注漿”等諸多方面采取了嚴格的工程措施,其地表沉降與泥水平衡模式掘進引起的地層沉降幾乎沒有明顯的區(qū)別。
根據(jù)兩種掘進模式的工效和地表變形監(jiān)測結(jié)果的綜合分析,本區(qū)間后續(xù)的424環(huán)(214環(huán)~637環(huán)),全部采用土壓平衡模式,且在290環(huán)以后穿越了密集的建筑物群,平均日進尺高達10.34環(huán),極大提高了盾構(gòu)掘進效率。建筑物的最大沉降值僅為3.9 mm,小于控制值5 mm。為本區(qū)間按期貫通提供了保證。
通過對試驗段的掘進成果的研討和綜合分析,確定后續(xù)的3段區(qū)間隧道全部采用土壓平衡模式進行掘進,對確保完成洞通目標提供了保障。
(1)本工程盾構(gòu)隧道穿越地層粒徑≤10 μm的顆粒占比高達61.23%。采用泥水平衡模式掘進,地層中這部分顆粒很難分離,導(dǎo)致泥漿含過量的黏粉粒,泥漿分離時間長,嚴重影響盾構(gòu)掘進效率,試驗段泥水模式平均進尺僅有3.9環(huán)/d,而土壓模式掘進效率達到6.5環(huán)/d。
(2)由土壓平衡模式向泥水平衡模式轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和最大風險點在于將土壓倉內(nèi)渣土置換為泥漿,提出了“兩階段”置換法,得到每個置換階段的關(guān)鍵技術(shù)和掘進參數(shù)。
(3)由泥水平衡模式向土壓平衡模式轉(zhuǎn)換過程中最重要的環(huán)節(jié)是用渣土置換泥漿,得到排除泥漿和在土倉內(nèi)建立土壓的關(guān)鍵技術(shù)。
(4)監(jiān)測結(jié)果表明:第一段土壓平衡模式的地表變形為+2.5~-10 mm,第二段泥水平衡模式的地表變形為+2~-8.5 mm,第三段又轉(zhuǎn)換為土壓平衡模式的地表變形為+10~-5 mm。由此可見,兩種掘進模式均能有效控制地表變形(沉降和隆起)。
(5)從214環(huán)開始全部采用土壓模式,掘進效率平均10.34環(huán)/d,且穿越密集建筑物,建筑物的最大沉降值僅為3.9 mm,小于控制值5 mm。