陳建杞 武文超 蔣 波 陸 星 王宏業(yè) 何佳謙 張 城
(中國核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院一所)
差壓變送器在研究堆中的應(yīng)用十分廣泛,涉及堆出入口流量、穩(wěn)壓器液位及一次水流量等安全相關(guān)參數(shù)的測(cè)量,對(duì)反應(yīng)堆安全運(yùn)行具有重要意義。 部分變送器不易更換,部分所處環(huán)境存在電離輻射, 變送器內(nèi)也可能存在放射性介質(zhì),這對(duì)儀表的長(zhǎng)期正常使用和測(cè)量精度會(huì)帶來一定影響。 筆者針對(duì)差壓變送器在研究堆這一特殊環(huán)境下的維護(hù)管理進(jìn)行討論,對(duì)相似的核電廠環(huán)境及其他工況下的差壓變送器管理具有借鑒意義。
本研究堆采用的都是電容式差壓變送器,該類變送器有高、低兩個(gè)腔室,通過兩個(gè)腔室不同的壓力作用于敏感元件引起其位移, 造成電容變化,經(jīng)電路處理后輸出正比于差壓值的電流信號(hào)。 電信號(hào)通過電壓/電流轉(zhuǎn)換器,經(jīng)運(yùn)算后送至計(jì)算機(jī)與顯示儀表[1]。 電容式差壓變送器測(cè)量原理如圖1所示。
圖1 電容式差壓變送器測(cè)量原理
目前有多參數(shù)、雙法蘭等多種新型一體式差壓變送器,其主要結(jié)構(gòu)特征是將信號(hào)處理模塊內(nèi)置于變送器內(nèi),使經(jīng)過處理的電信號(hào)可直接送至顯示儀表, 一體式差壓變送器結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
圖2 一體式差壓變送器結(jié)構(gòu)示意圖
核電廠中的差壓變送器可能會(huì)因老化而性能下降。 例如,在核電廠運(yùn)行期間或事故發(fā)生后,變送器可能會(huì)因老化或故障而產(chǎn)生漂移、 降級(jí)。因此需要對(duì)變送器進(jìn)行定期測(cè)試、校準(zhǔn)來評(píng)估預(yù)測(cè)其老化機(jī)理,識(shí)別運(yùn)行中可能出現(xiàn)的非預(yù)期行為或退化,來確定所需的糾正措施。
2.1.1 變送器類型
根據(jù)工作原理, 差壓變送器可分為電容式、擴(kuò)散硅式及EJA型智能變送器等, 其中研究堆和核電廠常采用電容式差壓變送器。 電容式差壓變送器利用彈性元件受壓變形來改變由可移動(dòng)測(cè)壓彈性膜片與固定極板組成的可變電容的電容值,通過測(cè)量由電容改變引起的電流值變化來測(cè)量壓差。
長(zhǎng)期在輻照、高溫、高壓工況下運(yùn)行使用可能導(dǎo)致差壓變送器的膜盒性能下降,影響其測(cè)量精度[2]。
2.1.2 接口與管線
傳感管線中可能存在殘留的工藝流體,部分流體長(zhǎng)期存在會(huì)腐蝕傳感管線,降低變送器的穩(wěn)定性。 實(shí)際應(yīng)用中也存在因接口老化而導(dǎo)致漏液、影響測(cè)量精度的問題。 對(duì)于流量測(cè)量的差壓變送器,還存在一次元件(孔板、彎管、流量噴嘴及文丘里管等)老化帶來的測(cè)量精度影響[3]。
2.1.3 環(huán)境應(yīng)激源
研究堆環(huán)境中存在許多會(huì)影響變送器性能的外部因素,如溫度、濕度、電離輻射及振動(dòng)等[4]。
溫度。 主要影響變送器的電子設(shè)備,長(zhǎng)期服役于高溫環(huán)境會(huì)導(dǎo)致電子設(shè)備內(nèi)的芯片、二極管及晶閘管等元件性能下降甚至失效,縮短電子設(shè)備壽命。 同時(shí)高溫也會(huì)加快水分子通過密封件的擴(kuò)散,增加濕度影響。
濕度。 影響變送器的電子設(shè)備,并可能導(dǎo)致內(nèi)部部件腐蝕。 在核電廠運(yùn)行期間存在很多蒸汽區(qū)域,這些地方濕度可達(dá)100%。 長(zhǎng)期工作在這種工況下會(huì)使變送器的有機(jī)聚合物密封件腐蝕失效,使水蒸氣滲透到變送器中。 此外高濕度還可能導(dǎo)致電子電路短路,也會(huì)削弱絕緣體的絕緣性能。
輻射。 研究堆、核電廠部分廠房電離輻射較大,這會(huì)使變送器的彈性體、塑料及金屬結(jié)構(gòu)等材料受到損傷。 輻射也會(huì)導(dǎo)致密封件脆化開裂,增加填充液的粘度,影響電子設(shè)備。
瞬變壓力。 差壓變送器在運(yùn)行工況中經(jīng)常會(huì)受到小壓力波動(dòng)干擾,在停堆及其他突發(fā)事件下則會(huì)持續(xù)受到較大的壓力波動(dòng)。 這些瞬變壓力不僅會(huì)干擾變送器的測(cè)量準(zhǔn)確度,還可能加速機(jī)械系統(tǒng)中零件的磨損和松動(dòng)。
表1總結(jié)了可能導(dǎo)致差壓變送器響應(yīng)時(shí)間變慢、測(cè)量精度降低或完全失效的老化效應(yīng)實(shí)例[5]。
表1 導(dǎo)致差壓變送器性能下降的老化效應(yīng)
(續(xù)表1)
差壓變送器通常每年需校準(zhǔn)1次, 以某研究堆每年的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)為例定量分析研究堆環(huán)境對(duì)變送器的老化影響。
2.2.1 測(cè)量不確定度u1(p)
該研究堆采用的是電容式差壓變送器,該變送器自1998年啟用,每年都校準(zhǔn)合格。 早期校準(zhǔn)采用平均測(cè)量誤差的方式,數(shù)據(jù)見表2。 由于未計(jì)算測(cè)量工具等引入的不確定度,因此根據(jù)測(cè)量誤差進(jìn)行不確定度分量換算。
表2 差壓變送器歷年校準(zhǔn)不確定度數(shù)據(jù)
2.2.2 多功能校驗(yàn)儀引入的標(biāo)準(zhǔn)不確定度u2(p)
多功能校驗(yàn)儀準(zhǔn)確度等級(jí)為0.1級(jí),輸出電流范圍為10-10~10-3A,按均勻分布評(píng)定,置信因子kj取,則其引入的電流不確定度u2(I)為:
該變送器量程為20 MPa,將u2對(duì)應(yīng)的4~20 mA電流信號(hào)換算成u2(p),即u2(p)=0.725 kPa。
2.2.3 標(biāo)準(zhǔn)壓力發(fā)生器引入的標(biāo)準(zhǔn)不確定度u3(p)
校驗(yàn)所使用的標(biāo)準(zhǔn)壓力發(fā)生器最大絕對(duì)誤差a為3.36×10-6A,置信概率p按95%計(jì)算,則置信因子kj=1.96,按照正態(tài)分布評(píng)定,其引入的不確定度u3(I)為:
電流、差壓轉(zhuǎn)換公式為:
即:
式中 I0——電流輸出下限;
Id——電流輸出值;
Im——電流量程;
pm——差壓量程;
u3(p)——差壓不確定度。
將u3(I)代入式(1)得:u3(p)=0.824 kPa。
2.2.4 合成不確定度UB(p)
合成不確定度計(jì)算公式為:
將1998~2017年的校準(zhǔn)不確定度代入式(2),得到的數(shù)據(jù)經(jīng)擬合后如圖3所示。
圖3 不確定度與擬合直線
由圖3可以看出, 在該研究堆儀控系統(tǒng)2012年老化改造之前,差壓變送器合成不確定度隨時(shí)間呈增大趨勢(shì),且增長(zhǎng)速率也在增大,有超過變送器0.5級(jí)準(zhǔn)確度等級(jí)要求的趨勢(shì)。而經(jīng)過2012年的一系列老化管理措施后,差壓變送器計(jì)量性能得到了明顯改善。
針對(duì)2.1節(jié)所述的老化影響因素,某研究堆現(xiàn)采用如下設(shè)計(jì)來降低差壓變送器老化速率,保證變送器長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
3.1.1 恒溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)
老化管理改造中,對(duì)一次儀表間進(jìn)行了硬件上的優(yōu)化。 增加了恒溫空調(diào)系統(tǒng),維持環(huán)境溫度穩(wěn)定在19~23 ℃, 避免溫度對(duì)儀表帶來的老化影響。 同時(shí)恒溫空調(diào)安裝在遠(yuǎn)離一次儀表側(cè),避免電磁干擾對(duì)測(cè)量精度的影響。
3.1.2 負(fù)壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)
為了保持通風(fēng), 防止?jié)穸冗^高和工藝房間可能泄漏的放射性氣體二次泄漏, 在一次儀表間改造中設(shè)計(jì)了負(fù)壓系統(tǒng)。 出于經(jīng)濟(jì)性和避免過大電磁干擾的考慮, 負(fù)壓系統(tǒng)采用單真空泵設(shè)計(jì)。
3.1.3 輻射監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)
一次儀表間為非工藝房間,通常不存在產(chǎn)生較大電離輻射的情況,因此早期沒有設(shè)計(jì)輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。 優(yōu)化改造時(shí)出于安全考慮,在儀表間東、西兩側(cè)各設(shè)置1個(gè)γ探測(cè)器。 同時(shí)反應(yīng)堆儀控系統(tǒng)中已存在低放水監(jiān)測(cè)、 低放惰性氣體β監(jiān)測(cè)等系統(tǒng),能保障儀表幾乎不受電離輻射的影響。
改造后的一次儀表間布置如圖4所示。
圖4 一次儀表間布置圖
由于定期校準(zhǔn)導(dǎo)致變送器需經(jīng)常拆卸、安裝,影響接口的密封性。 因此本次改造對(duì)所有差壓變送器的接口進(jìn)行了密封膠帶處理,同時(shí)重新打磨了部分磨損嚴(yán)重的螺紋,并通過了氣密性測(cè)試。 之后更換了一些由于電離輻射、腐蝕、生銹而老化的傳感管線,并統(tǒng)一了信號(hào)線纜使用,減小瞬態(tài)電流對(duì)輸出信號(hào)的影響。
為了排出表腔和引壓管內(nèi)的氣體,設(shè)立與放射性介質(zhì)隔離的水墊,防止變送器被污染,在使用前需對(duì)差壓變送器進(jìn)行反沖水操作。 在引壓管和一次儀表間差壓變送器之間安裝一個(gè)二閥組,并在二閥組排污管末端加裝校表專用接頭。 以此將填充液充滿變送器正負(fù)壓腔和穩(wěn)壓管,排出表內(nèi)殘留工藝流體和氣泡,起到保護(hù)儀表與提高測(cè)量精度的作用。
經(jīng)過改造將原來的五閥組反沖水系統(tǒng)改造為七閥組系統(tǒng),在正、負(fù)壓腔引壓管各增加了一個(gè)截止閥。 相比于改造前的反沖水系統(tǒng),七閥組設(shè)計(jì)能提高系統(tǒng)可靠性, 簡(jiǎn)化反沖水操作流程,同時(shí)也使反沖水操作更加安全可靠,降低人因失誤造成儀表損壞的可能性。
七閥組反沖水設(shè)計(jì)如圖5所示, 其中閥1、2、4、5、6、7、8、9、11為截止閥,閥3為平衡閥,閥13、14為排污塞,閥10為反沖水總閥,閥12為儀表反沖水閥。
圖5 差壓變送器七閥組反沖水設(shè)計(jì)示意圖
綜上所述,分析了差壓變送器在研究堆工況中的老化因素,并針對(duì)影響因素基于研究堆的特殊性提出了老化預(yù)防措施。 通過對(duì)實(shí)際校準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析證明了反沖水設(shè)計(jì)、一次儀表間改造等老化管理措施的有效性,對(duì)研究堆和類似核電廠差壓變送器的維護(hù)與管理有一定參考意義。