譚硯,左永平
南京科潤工業(yè)介質(zhì)股份有限公司 江蘇南京 211100
20CrMo屬于低合金碳素結(jié)構(gòu)鋼,廣泛應(yīng)用于各型工件的生產(chǎn)應(yīng)用,如齒輪、軸、高強(qiáng)度緊固件等。在某公司的生產(chǎn)應(yīng)用中,將此材質(zhì)用于工程機(jī)械上液壓破碎器的液壓缸,要求經(jīng)過滲碳熱處理后具有高硬度、高耐磨性能特性,同時要求良好的塑性和韌性,即具有良好的綜合力學(xué)性能 。
在液壓缸初期生產(chǎn)過程中,通過正常工藝流程后,發(fā)現(xiàn)工件的表面硬度整體偏低,即使在不同的工藝條件控制下,仍舊沒有解決工件表面硬度偏低的問題,對此,我們對工件進(jìn)行了有針對性的研究。
該型液壓缸體積較大,產(chǎn)品單重在365k g左右,有效厚度為150~200mm,工件實(shí)物如圖1所示。
圖1 某液壓缸實(shí)物
經(jīng)過熱處理滲碳淬火后,要求工件的滲碳層深為1.0~1.4m m,工件的整體硬度控制在58~62HRC,GB/T 3077—1999《合金結(jié)構(gòu)鋼中》對20CrMo鋼的化學(xué)成分要求[1]見表1。
表1 20CrMo鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
在實(shí)際生產(chǎn)中,采用多種工藝方法進(jìn)行處理,結(jié)果顯示表面硬度<50HRC,均不合格,且通過調(diào)整滲碳溫度和提高淬火溫度都無法達(dá)到技術(shù)要求,具體熱處理工藝見表2。
表2 熱處理工藝
(1)滲碳溫度 滲碳溫度是滲碳過程中重要的工藝參數(shù),也是影響奧氏體溶碳能力的因素。隨著溫度升高,碳在奧氏體中的溶解度增大,根據(jù)鐵-碳相圖可知,850℃時碳在奧氏體中的飽和溶解度為1.0%,930℃時為1.25%[2],滲碳溫度的準(zhǔn)確性,直接影響到工件的淬火質(zhì)量。
經(jīng)過對設(shè)備的9點(diǎn)溫度檢測,溫度不存在偏差,爐溫正常,未發(fā)現(xiàn)明顯的溫度差異,因此排除溫度對工件表面硬度的影響。
(2)碳濃度的影響 在工藝執(zhí)行過程中,每個工藝編號條件下,都采用了隨爐試塊(25mm×25mm),對試塊硬度的檢測結(jié)果要好于工件本體硬度,按照工藝3執(zhí)行的滲碳試塊,工件端面及縱向的硬度檢測結(jié)果見表3。
表3 工件硬度檢測結(jié)果 (HRC)
按照GB/T 9450—2005《鋼鐵滲碳淬火有效硬化層深度的測定和校核》規(guī)定的硬度法,對熱處理后的隨爐試塊進(jìn)行滲碳層硬度梯度檢測,結(jié)果見表4。
表4 工件滲層硬度梯度檢測結(jié)果
按照金相分析方法,對試塊的滲層進(jìn)行觀察,以確定滲層中碳濃度是否達(dá)到規(guī)定的要求,檢測工件的有效硬化層深度及表面層金相組織如圖2所示。
圖2 試塊滲層金相組織
通過對圖2試塊滲層金相組織的觀察,表層基本上為針狀馬氏體+殘留奧體體,未見明顯的碳化物組成存在,同時通過有效硬化層深度檢測,試塊在滲碳處理后出現(xiàn)了明顯的“抬頭”現(xiàn)象,說明在滲層存在較為明顯的氧化氣氛,導(dǎo)致表面硬度出現(xiàn)偏低,而階梯硬度則出現(xiàn)上升現(xiàn)象。
為更好地觀察工件試塊滲層的組織,對試塊進(jìn)行退火,退火工藝為:860℃×30min,隨爐冷卻到500℃,取出空冷。制取金相試樣,觀察20CrMo鋼滲碳件的平衡態(tài)金相組織,如圖3所示。
通過對圖3平衡態(tài)金相組織的觀察,其組織形貌與正常低碳鋼滲層緩冷后組織存在較大差異,無法明顯有效地區(qū)分開滲層組織中的過共析層、共析層及過渡層。低碳鋼滲碳緩冷后的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)為:表層為珠光體+網(wǎng)狀滲碳體,往里為共析組織,亞共析組織過渡區(qū),直至原始組織[3]。
圖3 試塊退火后的金相組織
通過對圖3平衡態(tài)組織的觀察,其形貌結(jié)構(gòu)更接近于普通中碳鋼經(jīng)過退火后得到的平衡態(tài)組織,為均勻分布的珠光體+鐵素體組織,未見明顯的滲碳體,說明爐內(nèi)滲碳?xì)夥仗紕莶蛔?,不能保證工件表面得到足夠的碳濃度。因此在滲碳溫度正常的情況下,需要提高碳勢,使工件表面獲得足夠的碳濃度,形成有效的碳濃度梯度。
碳原子由表面向心部的擴(kuò)散是滲碳得以進(jìn)行并獲得一定深度滲層所必需的。擴(kuò)散的驅(qū)動力是表面與心部間的碳濃度梯度[4]。要想達(dá)到較好的滲碳效果,既要求活性碳原子及時得到吸收,保證爐內(nèi)氣氛的均勻循環(huán),同時還要求提供的碳原子(分解速度)與吸收速度相配合,不能形成積碳,也不能供給不足。
通過對原有工藝環(huán)節(jié)及試塊的分析,認(rèn)為實(shí)際工件的硬度偏低現(xiàn)象,主要原因是爐體內(nèi)氣氛不足造成滲層表面碳濃度偏低,無法實(shí)現(xiàn)有效地滲碳處理,得不到理想的滲層組織,也就無法達(dá)到足夠的硬度。
對此,采取針對性的整改措施,對設(shè)備進(jìn)行整體檢修,重新更換碳勢監(jiān)控設(shè)備,爐體密封性驗(yàn)證,再次對爐內(nèi)氣氛進(jìn)行定碳處理,確保爐內(nèi)氣氛均勻準(zhǔn)確。經(jīng)過重新評估爐體條件,重新設(shè)定滲碳淬火工藝參數(shù)后再進(jìn)行生產(chǎn)。調(diào)整后的熱處理工藝見表5。
表5 調(diào)整后的熱處理工藝
通過調(diào)整后的熱處理工藝處理后的試塊滲層金相組織如圖4所示。
圖4 試塊滲層金相組織
從圖4可以看出,由于金相組織主要由細(xì)片狀回火馬氏體、細(xì)粒狀碳化物和少量殘留奧氏體組成,與正常的滲碳淬火組織相符,故而保證了有效的表面硬度,使工件的整體表面硬度在技術(shù)條件要求范圍內(nèi)。
為更好地對比熱處理工藝調(diào)整前后的組織變化,對試塊進(jìn)行同樣工藝的退火處理。退火工藝為:860℃×30min,隨爐冷卻到500℃,取出空冷。制取金相試樣,觀察20CrMo鋼滲碳件的平衡態(tài)組織。圖5所示為經(jīng)過調(diào)整工藝熱處理后的退火組織。
圖5 試塊經(jīng)退火后的金相組織
從圖5可以清晰地看到珠光體和網(wǎng)狀滲碳體,對比圖3中的表層組織,能夠明顯地看出兩者之間的差異。圖3中的組織更接近于普通中碳鋼經(jīng)過退火后的平衡態(tài)組織,也就是說其碳含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在0.5%左右;而圖5中的平衡態(tài)組織,是正常的滲碳退火后的珠光體+網(wǎng)狀滲碳體組織。這種組織變化,充分說明在原有工藝條件下的爐體氣氛存在較大問題,導(dǎo)致工件滲碳條件達(dá)不到設(shè)定要求,致使工件經(jīng)過工藝處理后達(dá)不到規(guī)定的技術(shù)要求。
1)低合金碳素結(jié)構(gòu)鋼在滲碳淬火后緩冷的固體相變組織,可以用于確定最終的滲碳層中碳含量,以便確定爐體氣氛是否達(dá)到設(shè)定要求。
2)通過提高碳勢,雖然在一定程度上可以起到增強(qiáng)滲碳效果的目的,但由于碳在奧氏體中的飽和溶解度能力有限,故需要根據(jù)實(shí)際情況靈活設(shè)定碳勢,以避免可能出現(xiàn)的積碳現(xiàn)象。
3)滲碳處理設(shè)備的精密程度,將直接影響到最終的熱處理效果。