趙永鋒
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
丙烯酸丁酯是由丙烯酸和正丁醇在特定溫度、壓力下,在催化劑對(duì)甲苯磺酸(PTSA)的作用下反應(yīng)生成的。丙烯酸丁酯裝置反應(yīng)系統(tǒng)由于溫度較高,且含有丙烯酸和對(duì)甲苯磺酸兩種強(qiáng)腐蝕物料,所以在實(shí)際運(yùn)行過程中,經(jīng)常發(fā)生聚四氟材料被腐蝕、溶脹泄漏,金屬材料被腐蝕損壞的現(xiàn)象,給裝置運(yùn)行造成了較大風(fēng)險(xiǎn)。本文針對(duì)丙烯酸丁酯裝置反應(yīng)系統(tǒng)存在的腐蝕問題進(jìn)行了分析,并采取了相應(yīng)的措施,減少腐蝕泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。
丙烯酸丁酯是由丙烯酸與正丁醇反應(yīng)制得的。本裝置采用四段反應(yīng)釜串聯(lián)連續(xù)反應(yīng),四段反應(yīng)器溫度控制在90~100℃,為了提高反應(yīng)速度,采用對(duì)甲苯磺酸作為催化劑。
反應(yīng)結(jié)束后,進(jìn)入萃取系統(tǒng)回收催化劑,之后再進(jìn)入洗滌系統(tǒng)加堿中和,最后進(jìn)入精制系統(tǒng),產(chǎn)出產(chǎn)品。
(1)聚四氟乙烯材料的損壞情況及危害。丙烯酸丁酯裝置反應(yīng)系統(tǒng)中的物料有丙烯酸、正丁醇、丙烯酸丁酯、對(duì)甲苯磺酸等,其中丙烯酸和對(duì)甲苯磺酸具有較強(qiáng)的腐蝕性,所以設(shè)計(jì)時(shí),丙烯酸丁酯裝置反應(yīng)系統(tǒng)所使用的墊片均為聚四氟乙烯墊片,球閥密封面也使用的聚四氟乙烯。
聚四氟乙烯具有抗酸抗堿、耐高溫、抗各種有機(jī)溶劑的特點(diǎn)。但在實(shí)際使用中,聚四氟乙烯墊片及密封面卻出現(xiàn)了腐蝕破損、蠕變等問題(如圖1),造成物料泄漏及閥門內(nèi)漏。物料泄漏會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染以及人身傷害,閥門內(nèi)漏則會(huì)導(dǎo)致設(shè)備無法隔離檢修,影響裝置運(yùn)行周期。
圖1 丙烯酸丁酯裝置反應(yīng)器出料泵入口過濾器墊片腐蝕破損情況
(2)聚四氟乙烯材料損壞的原因分析。聚四氟乙烯墊片及閥門密封面損壞的原因可能有以下兩個(gè):①反應(yīng)系統(tǒng)溫度高。丙烯酸丁酯裝置反應(yīng)系統(tǒng)溫度為90~100℃,反應(yīng)后物料進(jìn)入萃取系統(tǒng)前要進(jìn)行冷卻,冷卻后溫度為30~50℃。經(jīng)過對(duì)比兩個(gè)位置的墊片形態(tài),可以發(fā)現(xiàn),冷卻后物料經(jīng)過的管線及閥門處的墊片完好,幾乎沒有腐蝕破損和蠕變。
②反應(yīng)器丙烯酸和對(duì)甲苯磺酸濃度高。丙烯酸丁酯裝置產(chǎn)品塔的溫度為100~110℃,經(jīng)過洗滌系統(tǒng)中和后,進(jìn)入產(chǎn)品塔的物料幾乎不含丙烯酸和對(duì)甲苯磺酸,經(jīng)過一個(gè)周期的運(yùn)行,產(chǎn)品塔系統(tǒng)的聚四氟乙烯墊片及閥門密封面幾乎完好。
(1)金屬的損壞情況及危害。由于丙烯酸丁酯反應(yīng)系統(tǒng)中含有丙烯酸和對(duì)甲苯磺酸兩種腐蝕性較強(qiáng)的物料,所以設(shè)計(jì)時(shí),丙烯酸丁酯反應(yīng)系統(tǒng)使用的閥門、管線、換熱盤管等的材質(zhì)均為316不銹鋼(0Cr17Ni12Mo2)以上,某些位置采用的材質(zhì)甚至為鈦材。但在實(shí)際使用過程中,卻出現(xiàn)了管線腐蝕穿孔、支撐板點(diǎn)蝕等現(xiàn)象(如圖2、圖3),造成設(shè)備損壞,物料泄漏,污染環(huán)境。
圖2 反應(yīng)器內(nèi)支撐板腐蝕情況
圖3 反應(yīng)器內(nèi)部攪拌器槳葉螺栓腐蝕情況
(2)金屬損壞的原因分析。經(jīng)過對(duì)比分析,可以得出金屬損壞的原因與聚四氟乙烯材料損壞的原因相同,即反應(yīng)系統(tǒng)溫度高和反應(yīng)器系統(tǒng)內(nèi)丙烯酸、對(duì)甲苯磺酸濃度高。另外,還有一個(gè)原因是部分設(shè)備的材質(zhì)為304不銹鋼(0Cr18Ni9),材料等級(jí)低。
針對(duì)聚四氟乙烯材料的腐蝕破損、蠕變等問題,在反應(yīng)系統(tǒng)的高溫位置,使用316金屬纏繞四氟墊片替代聚四氟乙烯墊片,由于金屬材料的固定,提高了墊片的強(qiáng)度,防止墊片蠕變,從而保證墊片形狀穩(wěn)定。更換墊片后,一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)沒有再因?yàn)閴|片腐蝕損壞而發(fā)生泄漏。
針對(duì)閥門的密封材料,則通過使用耐腐蝕性更強(qiáng)的改性聚四氟乙烯材料來代替普通聚四氟乙烯。更換閥門的密封材料后,雖然還會(huì)發(fā)生閥門內(nèi)漏的現(xiàn)象,但閥門的使用壽命明顯延長,一般都可使用兩個(gè)運(yùn)行周期,也就是2年左右。
針對(duì)金屬材料腐蝕問題,提高材質(zhì)等級(jí),使用316不銹鋼(0Cr17Ni12Mo2)的金屬材料代替304不銹鋼(0Cr18Ni9)材質(zhì)的設(shè)備,由于316不銹鋼中因添加Mo,故其耐蝕性、耐大氣腐蝕性和高溫強(qiáng)度特別好。提高設(shè)備材質(zhì)等級(jí)后,之前被腐蝕損壞的部位,沒有再出現(xiàn)明顯的腐蝕現(xiàn)象。
按照設(shè)計(jì)丙烯酸丁酯裝置反應(yīng)系統(tǒng)四段溫度均控制在98℃,在實(shí)際運(yùn)行過程中,反應(yīng)系統(tǒng)的丙烯酸轉(zhuǎn)化率較高,達(dá)到99%左右,而要求值是98.0%~98.8%。為了降低腐蝕泄漏風(fēng)險(xiǎn),逐漸降低反應(yīng)溫度,通過調(diào)整,將丙烯酸丁酯裝置反應(yīng)系統(tǒng)四段溫度分別降低至90℃、94℃、95℃、96℃,同時(shí),丙烯酸轉(zhuǎn)化率控制在98.3%左右。通過降低反應(yīng)溫度,也降低了蒸汽消耗,減少了副反應(yīng)的發(fā)生,從而提高了丙烯酸丁酯的收率,同時(shí),對(duì)緩解設(shè)備腐蝕也起到了一定的作用。
在保證反應(yīng)器出口丙烯酸轉(zhuǎn)化率和丙烯酸丁酯收率穩(wěn)定的前提下,可以通過調(diào)整反應(yīng)器溫度、醇酸摩爾比、反應(yīng)器內(nèi)物料的停留時(shí)間,降低反應(yīng)器內(nèi)催化劑對(duì)甲苯磺酸的濃度。通過提高醇酸摩爾比、反應(yīng)器液位,將丙烯酸丁酯裝置反應(yīng)器催化劑濃度由1.3wt%降至0.8wt%左右。催化劑濃度降低后,丙烯酸丁酯反應(yīng)系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性更好,設(shè)備腐蝕泄漏、內(nèi)漏的事件極少發(fā)生,同時(shí),也將對(duì)甲苯磺酸的單耗下降了40%左右。
(1)丙烯酸丁酯反應(yīng)系統(tǒng)設(shè)備腐蝕的原因有三個(gè),分別是反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)溫度高、催化劑濃度高、設(shè)備材質(zhì)使用不正確。
(2)通過將高溫段的聚四氟墊片更換為金屬纏繞四氟墊片,能有效降低墊片的腐蝕損壞。
(3)將反應(yīng)器內(nèi)304材質(zhì)的金屬設(shè)備更換為316材質(zhì)的金屬設(shè)備后,未再出現(xiàn)明顯的腐蝕現(xiàn)象。
(4)通過降低反應(yīng)溫度、反應(yīng)器內(nèi)的催化劑濃度,不但可以緩解設(shè)備的腐蝕,同時(shí),可以降低蒸汽和催化劑的單耗。