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      某水電站機組轉(zhuǎn)子絕緣降低原因分析及處理

      2022-02-10 13:58:58王小龍
      水電站機電技術(shù) 2022年1期
      關(guān)鍵詞:集電環(huán)碳粉電阻值

      王小龍

      (中國水利水電第十四工程局有限公司,云南 昆明 650032)

      1 概述

      對于水輪發(fā)電機而言,轉(zhuǎn)子回路絕緣的可靠性非常重要,當轉(zhuǎn)子回路絕緣降低或發(fā)生一點接地故障時,由于轉(zhuǎn)子繞組沒有形成短路回路,接地點不會有故障電流,所以一般不會產(chǎn)生較重的后果。需要擔心的是如果發(fā)生第二點接地,一部分轉(zhuǎn)子繞組將被短接,故障電流可能會燒損轉(zhuǎn)子回路的相關(guān)部件,部分勵磁繞組被短接以后氣隙磁場發(fā)生的畸變會造成機組振動異常,對水輪發(fā)電機組的安全穩(wěn)定運行構(gòu)成威脅。所以,當發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣出現(xiàn)降低的情況時,務必要引起重視,及時分析絕緣降低的原因并進行處理。

      某水電站是新疆維吾爾自治區(qū)重點水利工程,位于阿克蘇地區(qū)拜城縣境內(nèi)最大的河流木扎提河上,是南疆地區(qū)最大的無壩引水式水電站,工程由渠首、引水系統(tǒng)、岸邊廠房等建筑物組成,工程等別為三等中型。水電站主廠房安裝有4臺立軸混流式機組,引水系統(tǒng)為一管四機形式,兩臺小機組(1號、2號)單機容量10 MW,兩臺大機組(3號、4號)單機容量70 MW,總裝置容量160 MW,年平均可發(fā)清潔電量約為5.42億kW·h,每年可節(jié)省標準煤50萬t。在機組啟動試運行階段,兩臺小機組先后完成了試啟動試運行并順利投入了商業(yè)運行;兩臺大機組在并網(wǎng)發(fā)電后發(fā)生了轉(zhuǎn)子絕緣降低的故障,兩臺大機組發(fā)電機的主要技術(shù)參數(shù)如下:

      旋轉(zhuǎn)方向:從N端(非傳動端)看為順時針方向

      水輪發(fā)電機在額定電壓、額定轉(zhuǎn)速、功率因數(shù)為1時的持續(xù)容量為82.353 MW。

      2 轉(zhuǎn)子絕緣降低的異常情況

      2.1 3號機組轉(zhuǎn)子絕緣降低的問題

      在3號機組轉(zhuǎn)子安裝階段,磁極掛裝后,在做轉(zhuǎn)子整體耐壓試驗時發(fā)生過磁極撐塊與磁極線圈之間多處放電現(xiàn)象,根據(jù)主機廠現(xiàn)場技術(shù)服務人員指導下,現(xiàn)場安裝人員對磁極撐塊邊緣棱角進行了打磨修型,盡量減少磁極撐塊與磁極線圈的距離,增加絕緣材料(絕緣紙、浸膠適形氈)的預留寬度等處理措施后,再次耐壓試驗時磁極間撐塊放電現(xiàn)象才基本消除,轉(zhuǎn)子整體耐壓試驗通過。

      2021年5月20日 3號機組并網(wǎng)發(fā)電,并網(wǎng)發(fā)電前在1 000 V電壓下測量轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動絕緣為112 MΩ,2 500 V電壓下轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動絕緣為 25 MΩ,滿足轉(zhuǎn)子絕緣不低于0.5 MΩ的規(guī)范要求。7月6日,檢查 3號機發(fā)電機保護裝置上顯示轉(zhuǎn)子對地絕緣值為 10~30 kΩ之間浮動變化,并發(fā)出轉(zhuǎn)子絕緣低的報警信號,對機組進行停機檢查。

      表1 3號機組轉(zhuǎn)子絕緣檢測數(shù)據(jù)表

      2.2 4號機組轉(zhuǎn)子絕緣降低的問題

      在4號機組轉(zhuǎn)子安裝階段,磁極掛裝后,在做轉(zhuǎn)子整體耐壓試驗時發(fā)生過磁極撐塊與磁極線圈之間多處放電現(xiàn)象,根據(jù)主機廠現(xiàn)場技術(shù)服務人員指導下,現(xiàn)場安裝人員對磁極撐塊邊緣棱角進行了打磨修型,盡量減少磁極撐塊與磁極線圈的距離,增加絕緣材料(絕緣紙、浸膠適形氈)的預留寬度等處理措施后,再次耐壓試驗時磁極間撐塊放電現(xiàn)象才基本消除,轉(zhuǎn)子整體耐壓試驗通過。

      2021年7月16日,4號機組空載啟動前,檢測轉(zhuǎn)子回路絕緣電阻值為 1.81 GΩ(2 500 V);啟動后額定轉(zhuǎn)速下檢測轉(zhuǎn)子回路絕緣電阻值為 1.50 GΩ (2 500 V),轉(zhuǎn)子回路絕緣電阻值滿足規(guī)范要求。機組啟動4 h后,額定轉(zhuǎn)速下對轉(zhuǎn)子回路絕緣電阻復測,測試電壓檔位在1 000 V時,轉(zhuǎn)子回路絕緣電阻值在6 kΩ~0.61 MΩ之間來回變動,測試電壓輸出 80~700 V之間變動;測試電壓檔位在2 500 V時,轉(zhuǎn)子絕緣電阻值僅為3 kΩ,測試電壓輸出僅為6 V左右,遠遠低于規(guī)范標準,對機組進行停機檢查。

      表2 4號機組轉(zhuǎn)子絕緣檢測數(shù)據(jù)表

      3 轉(zhuǎn)子絕緣電阻降低的原因分析

      根據(jù)上述異?,F(xiàn)象,結(jié)合機組結(jié)構(gòu)設計和以往處理類似問題的經(jīng)驗,初步分析認為,原因可能有如下幾種:

      (1)集電環(huán)碳粉堆積

      集電環(huán)隨機組轉(zhuǎn)動時與碳刷滑動接觸,將勵磁電流傳遞到轉(zhuǎn)動中的轉(zhuǎn)子繞組之中。集電環(huán)與碳刷之間的滑動摩擦會形成碳粉,在集電環(huán)旋轉(zhuǎn)過程中周圍氣流形成的吸附效應的作用下,機組長時間運行后就會在集電環(huán)、集電環(huán)支架、刷架等部位上堆積碳粉,當碳粉堆積達到一定量時就能形成導電通道,進而造成轉(zhuǎn)子絕緣電阻值降低。針對該原因進行分析得知:在機組停機后,工作人員對發(fā)電機機罩內(nèi)進行全面檢查發(fā)現(xiàn),雖然3號、4號機組集電環(huán)絕緣支撐及刷架絕緣支撐處有碳粉,但是量不多,碳粉清理之后,轉(zhuǎn)子絕緣電阻值有少量回升,但離合格標準還有較大差距,因此集電環(huán)碳粉堆積不是該機組轉(zhuǎn)子絕緣降低問題的主要原因。

      (2)機組振動和擺度影響

      水輪發(fā)電機運行時的振動和擺度數(shù)據(jù)是反映機組運行工況的重要指標。當發(fā)電機振動和擺度超標時,會導致機組集電環(huán)處振擺超標,碳刷摩擦不均勻,進而導致碳刷磨損增多。此外,如機組振動擺度超標,發(fā)電機轉(zhuǎn)子磁極的鐵心和線圈相對振動增加,亦會對機組絕緣造成不利影響。對該原因進行分析:兩臺大機組均是新投運的機組,機組振動和擺度數(shù)據(jù)優(yōu)良,現(xiàn)場實際觀察也未發(fā)現(xiàn)機組有異常振動及異響。因此排除了該原因。

      (3)磁電纜絕緣破壞、磁極連線壓緊螺栓絕緣套管破損

      發(fā)電機轉(zhuǎn)子回路中若出現(xiàn)勵磁電纜絕緣破壞、磁極連線壓緊螺栓絕緣套管破損等情況時,都將導致轉(zhuǎn)子絕緣降低,根據(jù)以往經(jīng)驗,該問題發(fā)生的概率還比較大。在這種情況下,計算機監(jiān)控系統(tǒng)會偶發(fā)報接地故障信號,嚴重時將導致機組跳閘停機。針對該原因進行分析得知:該電站機組雖出現(xiàn)了轉(zhuǎn)子絕緣降低的情況,但未出現(xiàn)轉(zhuǎn)子瞬時接地故障和機組跳閘的情況。停機后拆除勵磁電纜單獨搖絕緣,結(jié)果合格;逐個檢查和測試磁極連線壓緊螺栓絕緣套管的絕緣電阻,結(jié)果合格。經(jīng)過全面檢查未發(fā)現(xiàn)勵磁電纜絕緣破損、磁極連線壓緊螺栓絕緣套管破損等情況。因此,可排除此原因。

      (4)發(fā)電機轉(zhuǎn)子受潮

      水輪發(fā)電機組的運行環(huán)境中如果空氣比較潮濕,由于發(fā)電機的轉(zhuǎn)子絕緣被空氣中水分入侵,或者水輪發(fā)電機組長期停機備用,機組就有可能出現(xiàn)絕緣降低的情況。但是,本電站地處我國西北邊疆地區(qū),氣候常年干燥少雨,且機組已發(fā)電運行了一段時間,機組運行時本身溫度高于環(huán)境溫度,因此可以排除發(fā)電機受潮的原因。

      (5)磁極本身及磁極連線的問題

      排除以上4種常見的原因后,轉(zhuǎn)子絕緣問題就只能是磁極本身及磁極連線的問題了,這個部位是轉(zhuǎn)子回路的最末端也是最重要、結(jié)構(gòu)最復雜的部位。該機組共有16個磁極,現(xiàn)場采取排除法進行逐個(對)磁極檢查,首先斷開1號和8號磁極連線,分成1號~8號、9號~16號兩部分,對半排除,用1 000 V的兆歐表分別測量兩部分磁極的絕緣電阻,結(jié)果1號~8號磁極絕緣電阻值在1 GΩ以上,絕緣合格;9號~16號磁極的絕緣電阻值幾乎為零,那么問題就在這8個磁極中,再對這8個磁極對半排除4個磁極,4個磁極對半再排除兩個,最后鎖定12號和13號這對磁極絕緣不合格,重點對這對磁極進行排查。用2 500 V兆歐表檢測12號、13號磁極的絕緣電阻時發(fā)現(xiàn)這對磁極撐塊下部與磁極線圈接觸的部位有明顯的放電現(xiàn)象,且絕緣值幾乎為零。至此,造成轉(zhuǎn)子整體絕緣降低的原因已明晰,即12號、13號磁極撐塊(鋁質(zhì)材料)與磁極匝間絕緣有問題,磁極撐塊固定結(jié)構(gòu)不牢靠,磁極撐塊發(fā)生了位移,絕緣安全距離不足,絕緣材料單薄,最終在磁極撐塊與磁極線圈之間形成了爬電通道,造成轉(zhuǎn)子整體對地絕緣電阻值降低。

      4 現(xiàn)場檢查及處理

      針對12號、13號磁極撐塊(鋁質(zhì)材料)與磁極匝間絕緣問題,現(xiàn)場分析了該部分的結(jié)構(gòu)形式,重點進行了檢查和研判,主機廠提供的磁極撐塊材質(zhì)為鋁質(zhì),撐塊與磁極裸露的匝間距離很小,中間靠1張薄的絕緣紙、1張浸膠適形氈、1塊環(huán)氧板隔開。磁極撐塊僅有水平方向的拉桿固定,垂直方向無固定。機組在旋轉(zhuǎn)過程中磁極和磁極撐塊受離心力、重力等聯(lián)合作用下,導致磁極撐塊出現(xiàn)了向下的位移,且各組件間存在相對位移,改變了絕緣安全距離,進而導致絕緣間隙發(fā)生變化。磁極撐塊與磁極線圈之間的絕緣材料單薄、安全距離不足等結(jié)構(gòu)設計原因亦是造成了磁極撐塊與磁極線圈之間絕緣不可靠,造成轉(zhuǎn)子整體絕緣降低的重要原因。兩臺大機組均存在同樣的問題,因此,該絕緣降低的問題產(chǎn)生不是個例現(xiàn)象,應屬于系統(tǒng)性問題,要從源頭上排查原因,才能徹底解決問題,保證機組安全穩(wěn)定運行。

      圖1 磁極撐塊與磁極線圈結(jié)構(gòu)實圖

      問題處理:問題發(fā)生時,兩臺大機組均已并網(wǎng)發(fā)電,機組內(nèi)部空間非常狹小,且上擋風板不能單獨拆除,如要徹底處理該問題需要把機組拆開、吊出轉(zhuǎn)子才能進行,這樣將給電廠帶來巨大的經(jīng)濟損失。為了將問題造成的影響最小化,現(xiàn)場處理團隊經(jīng)反復討論,決定先將撐塊下移的問題進行糾正,把磁極撐塊的下移量頂回去,頂回去之后再測該對磁極的絕緣電阻值已達到了500 MΩ以上,遠遠滿足規(guī)范要求的0.5 MΩ以上的標準。為了防止頂回去的撐塊再次下移,現(xiàn)場處理人員對磁極撐塊與磁極線圈之間涂刷了3遍絕緣膠,絕緣膠固化后既可以強化絕緣,還有比較高的強度可有效阻止磁極撐塊再次下移。撐塊處理完成后,把轉(zhuǎn)子所有磁極連線及引線等恢復連接,再次測量轉(zhuǎn)子整體對地的絕緣電阻值大于500 MΩ,再次開機運行轉(zhuǎn)子對地絕緣電阻值在機組動態(tài)情況下也大于500 MΩ,滿足規(guī)范要求。兩臺大機組均按同樣的方式進行處理,處理效果基本相同,轉(zhuǎn)子絕緣電阻值滿足規(guī)范要求,兩臺大機組均得以恢復發(fā)電運行。

      5 結(jié)論

      該水電站兩臺大機組轉(zhuǎn)子磁極撐塊與磁極線圈之間絕緣安全距離(間隙)偏小、絕緣結(jié)構(gòu)設計存在缺陷,磁極撐塊絕緣結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性不高、可靠性不強,是造成機組并網(wǎng)發(fā)電后轉(zhuǎn)子絕緣電阻先后發(fā)生持續(xù)降低、波動變化、直至低于規(guī)范標準0.5 MΩ以下等問題的根源所在?,F(xiàn)場通過采取臨時措施,暫時性的解決了該問題,使得兩臺大機組在豐水期恢復了發(fā)電狀態(tài),避免了大的經(jīng)濟損失。要徹底解決該問題需要主機廠改進磁極撐塊絕緣的設計結(jié)構(gòu),可以在枯水期大機組檢修時進行徹底整改,以絕后患,保證機組安全穩(wěn)定運行。

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