張會君,張祥志,徐志超,朱 平,李 準(zhǔn),肖 旭
(武漢龍凈環(huán)保科技有限公司,湖北 武漢 430205)
選擇性催化還原法是目前燃煤鍋爐應(yīng)用最為廣泛的脫硝技術(shù)[1-3],目前,NOx的超低排放技術(shù)主要通過增加催化劑層數(shù),增大噴氨量來實現(xiàn),在實際運行過程中,為滿足機組超低排放要求,運行人員會不同程度地噴入過量的氨氣,但弊端是會導(dǎo)致氨耗量增大,氨逃逸率增高,運行成本提高,引發(fā)催化劑中毒,空氣預(yù)熱器差壓異常甚至堵塞等一系列問題。
本文對鍋爐脫硝氨噴射量過高的原因進(jìn)行分析研究,結(jié)合當(dāng)下脫硝噴氨與測量技術(shù),有針對性地提出了一些改進(jìn)措施,為SCR脫硝系統(tǒng)精細(xì)化氨噴射設(shè)計提供參考。
鍋爐在實際運行過程中通常沒辦法保證穩(wěn)定運行負(fù)荷,當(dāng)鍋爐負(fù)荷變動,鍋爐燃燒參數(shù)與設(shè)計參數(shù)發(fā)生偏離時,會造成鍋爐換熱段煙氣流場紊亂不均勻[4]。另外,機組負(fù)荷在滿足電網(wǎng)要求的速率下大幅增減時,燃燒工況的突變和煙氣流速的急劇變化,同樣會造成了流場不均[5]。因煙氣流場的不均勻分布,會導(dǎo)致氨噴射量與煙氣中氮氧化物濃度分布不匹配。在煙氣氮氧化物濃度高的區(qū)域氨噴射量相對較低,將導(dǎo)致氮氧化物無法充分反應(yīng);在煙氣氮氧化物濃度低的區(qū)域氨噴射量相對較高,將導(dǎo)致噴射的氨無法完全反應(yīng),導(dǎo)致氨逃逸增加。
目前國內(nèi)SCR脫硝系統(tǒng)出入口 CEMS一般為單點取樣,因脫硝煙氣流場分布不均,CEMS系統(tǒng)測量得到的數(shù)據(jù)只是取樣點NOx濃度,無法代表全截面氮氧化物濃度分布狀況,而脫硝系統(tǒng)噴氨總量調(diào)節(jié)依靠脫硝系統(tǒng)入口、出口NOx測量值信號反饋,NOx測量數(shù)據(jù)與真實工況NOx濃度的偏差必然會影響噴氨總量控制的調(diào)節(jié)精度,依據(jù)單點測量得出的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié),必然會出現(xiàn)氨噴射不均勻的問題。在實際工程中,為保證脫硝出口NOx的達(dá)標(biāo)排放,運行人員只能增大氨噴射量,從而導(dǎo)致局部氨逃逸量增加。
SCR系統(tǒng)噴氨量與鍋爐燃燒狀態(tài)具有極強相關(guān)性,鍋爐負(fù)荷、燃燒煤種以及配風(fēng)狀況的改變,都會改變鍋爐尾部煙氣成分,影響脫硝反應(yīng)實際狀態(tài)。因SCR脫硝反應(yīng)過程復(fù)雜,針對目前電廠脫硝大多采用單級PID控制方法,這使得系統(tǒng)控制時間滯后性較大。單級PID控制方法分為固定氨氮摩爾比控制(見圖1)或固定出口NOx濃度控制(見圖2)方法。固定摩爾比控制方法操作簡單、方便,但是該方法在面對工況變化頻繁時,無法確保脫硝出口NOx穩(wěn)定排放,原因是當(dāng)鍋爐運行工況發(fā)生變化時,氨氮摩爾比不再是一個固定值[6],因而此法將導(dǎo)致出口NOx濃度波動。而針對固定出口NOx濃度控制方法,因CEMS測量數(shù)據(jù)通常反映的抽氣時煙氣排放情況,從抽氣檢測到噴氨閥收到指令控制通常存在1 min甚至更長的時間差,測量數(shù)據(jù)的滯后性將導(dǎo)致實際操作以過量噴氨為前提,作為保證出口NOx濃度達(dá)標(biāo)排放的策略,導(dǎo)致氨逃逸濃度過大。
圖1 固定摩爾比控制Fig.1 Fixed molar ratio control
圖2 固定出口氮氧化物濃度控制Fig.2 Fixed outlet nitrogen oxide concentration control
依據(jù)網(wǎng)格化原理,從噴氨格柵選型開始,將噴射區(qū)域分成若干個獨立的區(qū)域,確保氨噴射全截面覆蓋。每個區(qū)域設(shè)置獨立的噴氨調(diào)節(jié)閥和測量儀表,讓每個區(qū)域?qū)崿F(xiàn)單獨控制。網(wǎng)格化分區(qū)控制系統(tǒng)包括總量控制模塊和分區(qū)控制模塊,以氨噴射總量控制閥為主,各分區(qū)氨噴射控制閥為輔,通過調(diào)節(jié)總量控制閥,控制脫硝總噴氨量,并通過調(diào)節(jié)分區(qū)控制閥,減小煙道全截面NOx濃度偏差。
分區(qū)控制閥的信號來自反應(yīng)器出口煙道CEMS在線監(jiān)測系統(tǒng),在反應(yīng)器出口煙道安裝NOx多點監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果反饋至DCS中的分區(qū)控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)依據(jù)出口NOx的分布情況,調(diào)整分區(qū)控制閥開度。通過分區(qū)調(diào)節(jié),可以大大降低反應(yīng)區(qū)出口NOx濃度偏差,從而實現(xiàn)降低氨逃逸率。
采用串級控制策略,由一次主回路和二次副回路組成。一次主回路用以修正系統(tǒng)氨氮比,根據(jù)設(shè)定的出口NOx濃度值及入口NOx濃度值,計算出理論氨氮比,再將出口NOx濃度設(shè)定值與實測值的差值作為PID控制器的偏差信號,將輸出值作為修正信號,修正系統(tǒng)氨氮比。二次副回路用以發(fā)出控制指令,通過煙氣中的NOx流量與修正后的氨氮比相乘得到氨流量設(shè)定值,通過測量值和設(shè)定值之間的偏差應(yīng)用到二次副回路PID控制器,作為二次副回路調(diào)節(jié)氨流量調(diào)節(jié)閥的控制指令。一次主回路的控制對象為出口NOx濃度,保證出口達(dá)標(biāo)排放;二次副回路的控制對象為噴氨量,通過修正氨氮摩爾比實現(xiàn)降低噴氨量,在控制過程中,一次主回路作為定值控制回路,能夠有效地消除出口NOx濃度與設(shè)定值之間的偏差。二次副回路噴氨流量隨一次回路出口NOx濃度的變化而變化,二次回路控制器可以通過引入煙氣流量和入口NOx濃度等外部因素的干擾,實時修正PID控制器的設(shè)定值,從而快速消除外部干擾。
圖3 串級控制策略Fig.3 Cascade control strategy
黑龍江某燃煤電廠4號鍋爐600 MW超臨界參數(shù)變壓直流爐,鍋爐同步建設(shè)脫硝裝置,脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)工藝,催化劑初裝2層,預(yù)留1層,采用高塵布置。設(shè)計脫硝效率88%,氮氧化物排放濃度要求小于50 mg/Nm3。
項目自投運以來,脫硝長期達(dá)標(biāo)運行,但是當(dāng)鍋爐負(fù)荷變動時,氨耗量偏離理論設(shè)計值較多,氨逃逸時常超標(biāo),檢測灰份中硫酸氫氨含量也偏高。為控制氨逃逸,確保脫硝系統(tǒng)和鍋爐運行負(fù)荷變動匹配,擬采用精細(xì)化噴氨改造方案。
圖4 單側(cè)反應(yīng)器噴氨分區(qū)控制工藝方案(A、B兩側(cè))Fig.4 Single-side reactor ammonia injection zone control process plan(A and B sides)
將噴氨格柵和SCR反應(yīng)器出口煙道進(jìn)行網(wǎng)格化分區(qū)控制,本項目單側(cè)反應(yīng)器分8個區(qū)控制,項目共分A、B兩側(cè)反應(yīng)器,分區(qū)控制方案見圖4。網(wǎng)格化分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)包括測量模塊、調(diào)節(jié)模塊和控制模塊。
3.1.1 測量模塊
將脫硝出口煙道截面進(jìn)行分區(qū),布置全截面多點取樣裝置,取樣點按分區(qū)數(shù)設(shè)置,依據(jù)流場模擬結(jié)果,對噴射格柵進(jìn)行選型布置,再結(jié)合噴射格柵的選型確定分區(qū)數(shù)。本項目中,在每側(cè)8個分區(qū)出口煙道分別安裝NOx、O2在線監(jiān)測測點,實現(xiàn)SCR反應(yīng)器出口煙氣NOx、O2濃度的在線分布巡測。根據(jù)各區(qū)域氮氧化物濃度實測值,可實時調(diào)整相應(yīng)區(qū)域的噴氨調(diào)節(jié)閥,控制煙道局部氨逃逸。為避免銨鹽結(jié)晶堵塞取樣系統(tǒng),需保證取樣管內(nèi)煙氣維持較高的溫度,同時需增加定時管道反吹系統(tǒng)。
3.1.2 調(diào)節(jié)模塊
調(diào)節(jié)模塊的核心為噴氨總管和噴氨支管上的噴氨調(diào)節(jié)閥,當(dāng)測量模塊CEMS系統(tǒng)反饋信號后,調(diào)節(jié)模塊的閥門主要調(diào)節(jié)各分區(qū)調(diào)節(jié)閥,當(dāng)涉及煙氣流量隨鍋爐負(fù)荷的跳檔波動時,再將信號反饋給總量控制閥進(jìn)行噴氨總量調(diào)節(jié),以確保分區(qū)調(diào)節(jié)閥的控制精度。
3.1.3 控制模塊
分區(qū)均衡控制,采用主控和副控相結(jié)合的方式,即在催化劑性能正常的情況下,以SCR出口NOx濃度分布狀況作為分區(qū)均衡控制的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),同時結(jié)合SCR出口NH3濃度狀況,在確保煙囪入口NOx排放濃度不超標(biāo)的情況下,以盡量控制氨逃逸濃度在較低水平為目標(biāo)進(jìn)行控制。
改造后脫硝效率提升,氨逃逸率和噴氨量降低,空預(yù)器堵塞問題得到緩解,各項改造效果參數(shù)見表1。
表1 精細(xì)化氨噴射技術(shù)改造效果Table 1 Technical transformation effect of refined ammonia injection
通過采用精細(xì)化氨噴射技術(shù)改造,可以有效降低運行費用,帶來經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,分項運行費用降低數(shù)據(jù)見表2。
表2 精細(xì)化氨噴射技術(shù)降本成果Table 2 Cost reduction results of refined ammonia injection technology
精細(xì)化氨噴射技術(shù)可以降低噴氨量、延長催化劑使用壽命、減少鍋爐空氣預(yù)熱器清洗頻次。經(jīng)測算,單臺600 MW機組每年通過精細(xì)化噴氨項目的實施可降低約80萬元運行成本。
通過采取精細(xì)化噴氨的控制策略,從創(chuàng)新管理理念、利用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)、高效節(jié)能環(huán)保的角度出發(fā),實現(xiàn)煙氣超低排放,是落實“美麗中國”理念的重要成果,亦可作為“碳達(dá)峰”、“碳中和”背景下,廣大生產(chǎn)企業(yè)實施減排行動的借鑒方案,值得在同類型電廠推廣,具有積極的社會價值。