李立明
(潞安環(huán)能股份公司常村煤礦, 山西 長治 046102)
王村工區(qū)副井操車系統(tǒng)自2014 年第一季度安裝調試完成后,在使用過程中發(fā)現搖臺正常起到位,操車系統(tǒng)的狀態(tài)也顯示正常,但是經過一段時間運行,操車系統(tǒng)的搖臺狀態(tài)卻變?yōu)椤皳u臺未起到位”,不僅造成了提升機緊急停車或者無法啟動,而且對王村副井的正常生產及人員物料的提升造成極大影響,經過縝密分析主要原因如下:
1)“搖臺起到位”的到位開關使用的是磁性到位開關,在到位開關剛進入磁鐵的磁性范圍即顯示“搖臺起到位”,進而停止液壓電磁閥,搖臺不再升起。這時到位開關與磁鐵并沒有有效正對,到位開關只是剛剛進入了磁鐵磁性范圍的邊緣臨界線,搖臺到位狀態(tài)并不是很穩(wěn)定。
2)搖臺的工作環(huán)境中有大量的機械振動,如:天輪的旋轉、提升鋼絲繩的擺動、井架的晃動、罐籠與井筒罐道的摩擦、井口井底礦車與推車機和阻車器的碰撞等[1-2],這些大量的機械振動使搖臺只要有輕微的顫動,搖臺到位開關就離開了磁鐵的磁性范圍,導致提升機緊急停車或者無法啟動,影響副井的正常生產及人員物料的提升。
1)加強到位信號的可靠性,到位開關進入磁鐵的磁性范圍后再運行一段距離后停止,使到位開關與磁鐵可以正對,有兩種方法可以實現:第一種,在操車系統(tǒng)信號開關內增加一個延時繼電器,改接“搖臺起到位”的信號線。但信號開關柜內的元器件非常密集,沒有額外的位置增加延時繼電器和信號線、而且信號開關柜內電源模塊的輸出功率都是標定好的,增加負荷會燒壞電源模塊影響整個操車系統(tǒng)的安全;第二種,在操車系統(tǒng)的控制程序內增加一段延時程序。不用改變任何現場情況、不增加任何元器件。經綜合分析決定采用第二種方法。
2)調整到位開關至合適位置,使到位開關與磁鐵正對時,搖臺剛好起到位。
1)操車系統(tǒng)使用的是西門子S7-300 控制器,需一臺編程筆記本電腦,并安裝STEP7、WINCC、D7-SYS 等編程軟件。
2)對井口井底操車系統(tǒng)信號開關柜內的S7-300控制器使用的模塊進行登記,在編程電腦上按照現場控制器安裝方式進行硬件配置的調試。
3)建立程序編程的通訊網絡結構,設置PG/PC接口的連接參數[3-4]。
4)在井口井底瓦斯檢驗合格的條件下,打開操車系統(tǒng)信號開關柜。使用數據線將編程電腦與S7-300 控制器的CPU 連接,調試建立連接[5]。
5)將CPU 內的操車程序上傳到編程電腦內,查找到“搖臺起到位”程序塊(改造前程序見圖1),在“搖臺起傳感器”處加入延時程序段(見圖2)。
圖1 改造前“搖臺起到位”程序塊原始程序
圖2 優(yōu)化改造后“搖臺起到位”程序塊原始程序
6)操車系統(tǒng)轉換至檢修模式,將搖臺強制起到位。7)調整到位開關位置,使到位開關與磁鐵正對。
8)操車系統(tǒng)轉換至正常手動模式,試驗“搖臺起”經延時50 ms、100 ms、200 ms、300 ms、500 ms后,觀察到位開關與磁鐵的實際位置,得出最佳延時時間寫入延時程序段內。
9)保存更改好的PLC 程序至CPU 存儲卡內。10)斷開連接,關閉信號開關柜,恢復操車系統(tǒng)正常操車[6]。
PLC 程序優(yōu)化前,搖臺起到位后,到位開關只是剛剛進入了磁鐵磁性范圍的邊緣臨界線,搖臺的到位狀態(tài)并不是很穩(wěn)定。井口井底大量的機械振動,使搖臺只要有輕微的顫動,搖臺到位開關就離開了磁鐵的磁性范圍,導致提升機緊急停車或者無法啟動,影響副井的正常生產及人員物料的提升。
PLC 程序優(yōu)化后,通過王村副井搖臺PLC 程序優(yōu)化,把鉤工的每次操作都可以使搖臺起到位,搖臺的到位開關可以有效進入磁鐵的磁性范圍,增加了到位信號的穩(wěn)定性,完全杜絕了搖臺到位信號丟失的情況,減小了因提升機緊急停車或者無法啟動造成的能源損耗和設備磨損,保證了人員物料提升的安全性,為王村井下職工的生命安全和井筒設備的正常運行提供了保障。