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      王家?guī)X選煤廠重介質(zhì)分選工藝優(yōu)化

      2022-01-27 06:29:24清,
      機(jī)械管理開發(fā) 2021年12期
      關(guān)鍵詞:重介精煤旋流器

      何 清, 章 力

      (1.中煤華晉集團(tuán)有限公司王家?guī)X選煤廠, 山西 運(yùn)城 043300;

      2.中煤華晉集團(tuán)晉城能源有限公司, 山西 晉城 048200)

      引言

      重介質(zhì)選煤工藝是一種高效率、高分選精度的分選方法,是選煤廠洗選系統(tǒng)的核心工藝。近年來,我國(guó)重介質(zhì)選煤技術(shù)發(fā)展迅速,尤其以重介質(zhì)旋流器為核心的分選工藝得到廣泛應(yīng)用,分選效率大幅度提高[1-2]。利用采樣、制樣、化驗(yàn)、測(cè)定等手段,對(duì)重介系統(tǒng)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行全面檢測(cè)、研究分析,確定現(xiàn)有重介系統(tǒng)的分選效果,找出不足,從而為提升設(shè)備分選效率找出技術(shù)調(diào)控方向。通過重介質(zhì)分選系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)調(diào)整,以及旋流器內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化等措施,提高現(xiàn)有重介分選系統(tǒng)的分選精度,從而實(shí)現(xiàn)選煤廠重介分選工藝高精度、高效率生產(chǎn)的目的[3]。

      1 王家?guī)X選煤廠現(xiàn)狀及技術(shù)分析措施

      中煤華晉集團(tuán)王家?guī)X選煤廠重介分選工藝采用主、再洗(兩段)兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,一段主洗重介旋流器Φ1 400 mm,二段再選重介旋流器Φ1 000 mm。工藝中原煤經(jīng)篩縫Φ1.0 mm 脫泥篩脫泥后,50~1 mm 進(jìn)入主洗旋流器分選出精煤和中矸產(chǎn)品,中矸進(jìn)入再洗旋流器再次分選,得到中煤和矸石產(chǎn)品。實(shí)際生產(chǎn)過程中存在分選效率不穩(wěn)定,以及矸石帶煤?jiǎn)栴}。

      由于重介質(zhì)旋流器根據(jù)不同工藝、不同煤質(zhì)、不同產(chǎn)品要求,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中存在配置差異,可依據(jù)此特點(diǎn),對(duì)重介分選系統(tǒng)進(jìn)行單機(jī)檢測(cè),以評(píng)定現(xiàn)有旋流器技術(shù)指標(biāo)是否滿足需求,并達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。通過對(duì)重介旋流器進(jìn)行全面技術(shù)檢測(cè),對(duì)分選效果進(jìn)行評(píng)定、分析,查找設(shè)備運(yùn)行的內(nèi)在缺陷、問題,對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化重介旋流器工況條件及生產(chǎn)控制水平,提高分選精度,穩(wěn)定精煤、中煤產(chǎn)品質(zhì)量,減小中損、矸損等錯(cuò)配指標(biāo)提供方向性指導(dǎo)作用。

      針對(duì)王家?guī)X選煤廠重介旋流器分選工藝的研究,制定以下方案:

      1)對(duì)重介系統(tǒng)主、再洗旋流器的入料、溢流、底流分別進(jìn)行粒度篩分、灰分、水分采制化,采集數(shù)據(jù)。

      2)對(duì)主、再洗旋流器入料、溢流、底流進(jìn)行全級(jí)浮沉檢測(cè),分5 個(gè)密度級(jí)(1.3~1.8 kg/L)分別進(jìn)行浮沉,采集浮沉數(shù)據(jù)及灰分指標(biāo),繪制可選性曲線,得出各灰分對(duì)應(yīng)的理論產(chǎn)率。

      3)分別對(duì)主、再洗旋流器不分級(jí)的入料、溢流、底流進(jìn)行整體灰分化驗(yàn),用灰分平衡法估算實(shí)際精煤產(chǎn)率。

      4)分析主、再洗旋流器錯(cuò)配物含量,繪制分配曲線。

      5)綜合評(píng)定、分析重介旋流器的分選效果,分析、查找可能存在的內(nèi)在缺陷、問題。

      6)針對(duì)檢測(cè)結(jié)果的數(shù)據(jù)評(píng)定,制定優(yōu)化升級(jí)的調(diào)整技術(shù)方案,對(duì)重介旋流器運(yùn)行分選參數(shù)及結(jié)構(gòu)參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。

      2 設(shè)備工藝性能檢測(cè)分析

      對(duì)重介質(zhì)分選設(shè)備(重介旋流器)進(jìn)行工藝性能單機(jī)技術(shù)檢測(cè)[4]。

      2.1 原煤(50~1 mm 粒度級(jí))浮沉檢測(cè)

      通過篩分浮沉試驗(yàn),50~1 mm 粒度級(jí)原煤浮沉數(shù)據(jù)綜合如下頁表1 所示。

      表1 原煤(50~1 mm 粒級(jí))浮沉試驗(yàn)綜合表

      根據(jù)上表數(shù)據(jù)繪制原煤可選性曲線,如下頁圖1所示。

      從下頁圖1 可知,精煤低灰要求時(shí),產(chǎn)率較大,可選出灰分較低的精煤,且精煤回收率較高;當(dāng)要求精煤灰分9.5%~10.0%范圍內(nèi)時(shí),產(chǎn)率隨灰分變化仍較敏感,增漲幅度仍較高,進(jìn)而影響分選密度和臨近密度物含量的變化。但在灰分高于10.0%時(shí),產(chǎn)率隨灰分增長(zhǎng)變緩,高密度物含量降低。

      由圖1,根據(jù)精煤灰分為9.5%時(shí),理論精煤產(chǎn)率為66.5%,精煤理論分選密度為1.540 kg/L,臨近密度物含量為14.0%,煤質(zhì)可選性評(píng)定為中等可選煤。

      圖1 原煤(50~1mm 粒級(jí))可選性曲線

      2.2 各粒度級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)率核算

      由表2 可知,粒度越小,精煤產(chǎn)率越高,這是由于原煤經(jīng)過破碎,解離度更高導(dǎo)致小粒度灰分偏低,相同條件下有較高的精煤產(chǎn)率;而中煤產(chǎn)率中,粒度由大變小,中煤解離度高,而產(chǎn)率則變小。矸石因?yàn)樽陨碛捕雀撸诖罅6戎泻扛?,小粒度中含量低,矸石產(chǎn)率變化與中煤產(chǎn)率相似。

      表2 各粒度級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)率

      2.3 分選精度分析

      由表3 可知,從灰分偏差EP值來看,一段EP值高于0.05 kg/L,達(dá)到重介旋流器可能偏差值上限,分選效果超標(biāo);EP值隨粒度的減小而升高,3~1 mm 粒級(jí)的EP 值為0.054 0 kg/L,分選效果最高。根據(jù)重介分選下限評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(EP值0.10 kg/L 時(shí)對(duì)應(yīng)物料粒度級(jí)為分選下限),此旋流器仍可達(dá)到較好的分選下限;二段旋流器EP亦較高,綜合值為0.051 0 kg/L,分選效果均有優(yōu)化空間。

      表3 可能偏差表

      2.4 綜合分析、評(píng)定

      從表4 中可知,精煤灰分為9.56%,符合灰分9.50%~10.0%的要求,產(chǎn)率為66.15%,產(chǎn)率較高。一段重介質(zhì)旋流器的可能偏差為0.052 5 kg/L,根據(jù)《煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范》兩產(chǎn)品重介旋流器的分選可能偏差范圍0.03~0.05 kg/L,因此一段旋流器的可能偏差稍高。但一段重介旋流器的數(shù)量效率為98.73%,數(shù)量效率較高,錯(cuò)配物總量為2.1%,錯(cuò)配物總量較少;二段重介旋流器可能偏差為0.051 0 kg/L(標(biāo)準(zhǔn)為0.04~0.06 kg/L),說明二段分選效果達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)范圍。

      表4 重介分選設(shè)備工藝性能指標(biāo)綜合表

      根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析,一段旋流器分選效果不佳,超過設(shè)計(jì)規(guī)范所要求的分選精度值,而二段再選旋流器分選效果基本滿足規(guī)范要求范圍。由各粒度級(jí)分選精度數(shù)據(jù)可看出,一段重介旋流器分選效果不佳,主要因?yàn)榧?xì)顆粒分選精度不夠?qū)е隆?/p>

      3 工藝參數(shù)技術(shù)優(yōu)化及效果

      基于以上數(shù)據(jù)及分析,對(duì)重介分選系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),加強(qiáng)重介旋流器的操作控制,穩(wěn)定旋流器工況條件,優(yōu)化升級(jí)旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù),主要技術(shù)調(diào)控措施如下:

      3.1 密控技術(shù)調(diào)控

      1)分選密度設(shè)定:重點(diǎn)關(guān)注分選密度變化,及時(shí)調(diào)整桶位,確保分選密度波動(dòng)不超設(shè)定密度的±0.01 kg/L;根據(jù)精煤、中煤灰分指標(biāo)以及密度計(jì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,每小時(shí)對(duì)設(shè)定密度進(jìn)行跟蹤調(diào)整,如連續(xù)2 次出現(xiàn)低灰或高灰,則應(yīng)立即進(jìn)行復(fù)檢查驗(yàn),確定灰分指標(biāo)變化后,及時(shí)調(diào)整分選密度設(shè)定。

      2)穩(wěn)定分選密度:分選密度波動(dòng)易造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,應(yīng)根據(jù)設(shè)定懸浮液密度穩(wěn)定介質(zhì)桶位值,桶位補(bǔ)水控制保持設(shè)定自動(dòng)狀態(tài),設(shè)定限度不應(yīng)超過30%,避免補(bǔ)水稀釋,進(jìn)而影響分選密度;若分選密度偏高,則進(jìn)行提前適量補(bǔ)水,調(diào)整分選密度至設(shè)定值。

      3)保持懸浮液磁性物含量與煤泥含量:有壓工藝中次生煤泥量一般取值5%~10%,因此脫泥工藝也應(yīng)該有效控制懸浮的煤泥含量,保持懸浮液磁性物含量值。根據(jù)磁性物含量計(jì)測(cè)定數(shù)值及人工抽檢數(shù)值,為減小煤泥對(duì)合介懸浮液密度的影響,及時(shí)控制分流量。通過將部分合格介質(zhì)分流至稀介系統(tǒng),用磁選機(jī)對(duì)介質(zhì)流進(jìn)行凈化處理,控制合格介質(zhì)懸浮液中的煤泥含量,以有效提高合介的穩(wěn)定性。

      3.2 入料壓力調(diào)控

      將一段主洗旋流器Φ1 400 入料壓力由120 kPa提升為150 kPa,旋流器入料壓力提高,旋流器內(nèi)部離心力場(chǎng)增強(qiáng),則旋流器對(duì)細(xì)顆粒分選精度提升。

      3.3 旋流器口徑優(yōu)化

      原旋流器使用時(shí)間較長(zhǎng),設(shè)備磨損嚴(yán)重,針對(duì)現(xiàn)有Φ1 400 旋流器口徑配置,依據(jù)現(xiàn)有煤質(zhì)特性、產(chǎn)品質(zhì)量要求,對(duì)旋流器口徑重新優(yōu)化升級(jí),提高旋流器對(duì)細(xì)顆粒的分選效果,從而降低細(xì)顆粒末煤的EP值。原溢流管由Φ620 mm 縮小至Φ600 mm,底流口由Φ460 mm 降低至Φ420 mm,整體提高旋流器內(nèi)部壓強(qiáng),提高離心力。

      3.4 分選效果

      基于以上生產(chǎn)技術(shù)調(diào)控措施,工藝參數(shù)優(yōu)化手段,對(duì)一段重介旋流器分選效果提升幅度較大,特別對(duì)細(xì)顆粒末煤提升了分選精度。各粒度分選精度檢測(cè)如表5 所示:

      表5 一段重介旋流器可能偏差表

      由表5 數(shù)據(jù)可知,一段主洗重介系統(tǒng),通過穩(wěn)定密度,穩(wěn)定煤泥含量,旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)升級(jí)優(yōu)化,達(dá)到《煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范》中兩產(chǎn)品重介旋流器的可能偏差范圍0.03~0.05 kg/L,分選精度提升明顯。

      4 結(jié)語

      以王家?guī)X選煤廠為例,一段主洗重介旋流器可能偏差由0.052 5 kg/L 降至0.035 8 kg/L,重介系統(tǒng)數(shù)量效率穩(wěn)定在98%以上。通過一系列的調(diào)控、優(yōu)化措施,使重介分選工藝系統(tǒng)分選精度、數(shù)量效率保持在較高水平,充分發(fā)揮出分選設(shè)備潛能,有效增強(qiáng)重介系統(tǒng)的分選精度,提升了精煤產(chǎn)率,為選煤廠創(chuàng)造出較高的經(jīng)濟(jì)效益。

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