靳小海,賈燦,姜芳,張志娟
河北太行機械工業(yè)有限公司 河北石家莊 050000
圖1所示零件是我公司承制的一種鐵路機車專用零件,該零件的重點加工要素是:Tr24×18(P9)非標短齒雙線梯形內(nèi)螺紋。由于該螺紋的螺紋升角遠大于當量摩擦角,所以該螺紋套與螺桿配合后形成自旋螺紋副,這也是客戶的驗收標準。因此,保證螺紋兩齒面的表面粗糙度優(yōu)于技術(shù)要求的Ra=3.2μm,減小摩擦阻力是重中之重。
圖1 鐵路機車專用零件
前期進行工藝試制時,采用傳統(tǒng)的單刀加工工藝方案,所加工出的試件,只能單向自旋,反向有卡滯現(xiàn)象。對整個工藝系統(tǒng)進行復(fù)查,發(fā)現(xiàn)刀具、機床及數(shù)控程序都沒有問題。幾次改進切削參數(shù),問題依然存在。在不得已的情形下,進行了破壞性檢驗,軸向剖切試件,測量螺紋各項參數(shù)后也沒有發(fā)現(xiàn)問題,但螺紋左右兩齒面的表面粗糙度有細微差異。表面粗糙度值小的左齒面正是單向自旋時與螺桿接觸的表面,表面粗糙度值大的右齒面是反向卡滯時的接觸表面(螺桿的左右齒面表面粗糙度比較一致)。
造成這種現(xiàn)象的原因是該螺紋的螺紋升角較大,α=arctan(L/π/D)=arctan(18/3.14/23.5)≈13.7(°),致使螺紋刀具左右切削刃的工作后角變化較大(左切削刃工作后角變小,右切削刃后角變大)。左齒面受到的摩擦擠壓力遠大于右齒面,左右切削刃的切削狀態(tài)不同。
基于上述情況,采取了正反雙刀加工法,使加工右齒面與左齒面的加工狀態(tài)一致,實現(xiàn)了雙向自旋要求。
如圖2所示,對于既定旋向的螺紋加工,有兩種進刀方式,即正切削和反切削。受此啟發(fā),在工藝試制過程中,采用正手刀加工螺紋的左側(cè)螺旋面,反手刀加工螺紋的右側(cè)螺旋面,這就是正反雙刀加工法的原理。通過匹配車床的旋向、進刀方向,實現(xiàn)兩側(cè)齒面的同質(zhì)加工,使螺紋右側(cè)齒面的加工質(zhì)量得到提升[1]。
圖2 正反雙刀加工方式
根據(jù)零件的幾何結(jié)構(gòu)尺寸,選用ISO標準的f16mm正反內(nèi)螺紋刀桿和Tr3.0正反螺紋刀片(見圖3),利用金剛石精密磨刀機對螺紋刀片進行改制,進行手工刃磨,磨掉加工干涉部分,刃磨刀片的主切削后角(正刀的左切削后角和反刀的右切削后角),刃磨后的后角要比螺紋升角大3°~ 5°,刃磨時確保不損傷切削刃,防止產(chǎn)生牙型角誤差[2]。
圖3 Tr3.0正反螺紋刀片
零件為雙線螺紋,導程較大,采用徑向分頭方式,進行螺紋分頭。由于所用刀具不是全牙型刀具,刀具的切削余量較大,同時,為了進一步減小切削抗力,提升加工質(zhì)量,在切削路徑上,采用了分層趕刀、逐層逼近的加工方式,采用了靈活高效的數(shù)控宏程序編程方法,具體加工程序如下。
T0101;
G99 G97 S400 M3;
GO X21 Z10;
M8;
#1=0.2;
N1 #2=0;
N2 G0 Z[10-#2]; (正刀螺紋起點)
G92 X[22+#1]Z-[35+#2]F18; (第一條螺旋線)
G92 X[22+#1]Z-[35+#2]F18 Q180000 (第二條螺旋線)
#2=#2+0.7;
IF [#2 LT 2.8]GOTO 2
#1=#1+0.2
IF [#1 LT 3.3]GOTO 1
GO X150 Z150;
M1;
T0202;
S400 M4;
G0 X21 Z3;
M8;
Z-45.3;(反刀螺紋起點)
綜上所述,對馬鈴薯脫毒種薯的現(xiàn)狀、存在的問題進行分析,并通過有效方法解決馬鈴薯脫毒種薯的不足,促進甘肅省的經(jīng)濟發(fā)展。
#1=2.1;
N3 G92 X[22+#1]Z15 F18;
G92 X[22+#1]Z15 F18 Q180000;
#1=#1+0.1;
IF[#1 LT 3.3]GOTO 3
G0 Z20
X150Z150;
M30;
在加工過程中有以下注意事項。
1)由于切削進給速度較高,有可能超越機床進給速度設(shè)定值,產(chǎn)生螺距誤差,所以,在加工前要檢查相關(guān)參數(shù)設(shè)置是否滿足進給要求。
2)由于正、反切削時主軸的旋向不同,存在錯牙問題,因此在正式加工前,需要根據(jù)經(jīng)驗方法進行對牙操作,確定正、反兩把刀具的起始位置值,確保正、反向螺旋線重合。具體做法是:首先,對刀時確保兩把刀具的刀位點相同,對于該工件將螺紋刀片的“齒頂中點”作為刀位點進行對刀測量。其次,制作試樣進行試切,測量螺旋線偏差,確定位置補償值。具體操作時,先將試件外徑車成與螺紋大徑等值,再將正、反刀的試切初值距離定為導程的整數(shù)倍,進行主軸等速試切。本例中兩刀的初始測試起點為:Z10和Z-44,兩者的距離為:10-(-44)=54(mm),是其導程18mm的3倍。試切后精確測定偏差值,根據(jù)兩條螺旋線的相對位置,確定補償方向。本例中測定的偏差值是1.3mm,最終確定兩刀的起點分別是:Z10和Z-45.3。
加工零件實物如圖4所示。
圖4 零件實物
通過采用正反雙刀加工法達到了工藝改進目標,順利完成了該產(chǎn)品的試制工藝攻關(guān)任務(wù)。在批量生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品合格率達到了99%以上。這種“繞著走”的工藝方法不僅為類似加工提供了一種工藝路徑,同時也為我公司今后進行工藝創(chuàng)新提供了思路。