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    冶金石灰回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈分析與預(yù)防措施

    2022-01-24 03:31:00宋雅鵬趙存平
    山西冶金 2021年5期
    關(guān)鍵詞:鋁質(zhì)磨損率回轉(zhuǎn)窯

    宋雅鵬,趙存平

    (首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司,山西 長(zhǎng)治 046031)

    首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司(全文簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)鋼)有一條產(chǎn)量為600 t/d的冶金活性石灰回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,年產(chǎn)活性石灰21萬(wàn)t(包括粉灰)。2016年5月該活性石灰回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線出現(xiàn)結(jié)圈現(xiàn)象,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈簡(jiǎn)單說(shuō)就是結(jié)垢、阻塞,無(wú)法正常生產(chǎn),一旦結(jié)圈現(xiàn)象,就必須停窯,處理結(jié)圈,打圈,先把窯冷卻停下來(lái),再請(qǐng)工人進(jìn)窯用大錘打擊結(jié)圈部位,一點(diǎn)一點(diǎn)打下來(lái),一般要停窯3~7 d,再用大量煤氣烘窯1~2 d,才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。在處理結(jié)圈問(wèn)題期間,回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線各個(gè)系統(tǒng)都得停下來(lái),影響了下道工序供應(yīng),另外還影響到回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗。作者長(zhǎng)期工作在冶金石灰回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)一線,針對(duì)該公司回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈問(wèn)題,結(jié)合實(shí)驗(yàn)對(duì)比分析,找出公司回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的原因,有針對(duì)性的提出了回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈預(yù)防控制措施。

    1 回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈特點(diǎn)分析

    通過(guò)長(zhǎng)鋼600 t/d的冶金活性石灰回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的綜合觀察發(fā)現(xiàn),該長(zhǎng)鋼回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈前的特點(diǎn):

    1)回轉(zhuǎn)窯內(nèi)粉塵濃度較大,是未發(fā)生結(jié)圈現(xiàn)象時(shí)的2~4倍左右;窯內(nèi)氣氛渾濁,清晰度非常低;窯內(nèi)負(fù)壓增大;排煙機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)表現(xiàn)為非常明顯的上升趨勢(shì)。

    2)回轉(zhuǎn)窯燒成帶內(nèi)的原料煅燒效果不好,原料之間相互黏結(jié)在一起;原料與回轉(zhuǎn)窯筒體表現(xiàn)為竄動(dòng)。

    對(duì)回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈物進(jìn)行分析可知,結(jié)圈物顏色不一,結(jié)圈物斷面中夾雜黃色、黑色、紅色等不同物質(zhì),黃色的較為疏松,紅色的較為致密,黑色的強(qiáng)度較大,內(nèi)部液相冷凝后形成了清晰可見(jiàn)的孔隙。對(duì)結(jié)圈物與活性石灰進(jìn)行化學(xué)成分的對(duì)比分析,如表1所示。

    從表1結(jié)果可知,兩者非常相近。

    表1 結(jié)圈物與活性石灰化學(xué)成分對(duì)比分析情況表%

    2 回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈原因分析

    回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈已成為影響企業(yè)生產(chǎn)效率的關(guān)鍵因素,但回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈現(xiàn)象較為常見(jiàn),結(jié)圈原因也非常復(fù)雜,必須結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際與實(shí)驗(yàn)分析進(jìn)行綜合排查,并制定針對(duì)性的預(yù)防控制措施。

    2.1 石灰石中雜質(zhì)的影響

    從表1數(shù)據(jù)可知,該企業(yè)結(jié)圈物中w(SiO2)和w(MgO)分別為4.6%、3.6%,活性石灰的w(SiO2)和w(MgO)分別為2.6%、2.3%,結(jié)圈物中w(SiO2)和w(MgO)明顯較高。成分分析可知,SiO2和MgO的含量的增加,主要是由于石灰石中雜質(zhì)帶入的。企業(yè)的石灰石由三家礦山提供,各企業(yè)的石灰石品質(zhì)、含量、雜志等不同,導(dǎo)致煅燒分解過(guò)程有差異,易粉化與窯皮附近的液相混合形成結(jié)圈物。

    2.2 石灰石熱態(tài)情況下破損率及磨損率的影響

    取長(zhǎng)鋼出現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈現(xiàn)象時(shí)的石灰石樣品,在高溫爐中設(shè)置煅燒條件:1 150℃、保溫時(shí)長(zhǎng)60 min,冷卻后,石灰石樣品的磨損率為2.63%,破損率為1.56%,共計(jì)為4.19%,其他鋼鐵公司用石灰石同熱態(tài)狀態(tài)下的石灰石樣品的磨損率為0.73%,破損率為0.49%,共計(jì)為1.22%,長(zhǎng)鋼石灰石磨損率和破損率高達(dá)2~3倍。

    分析可知,長(zhǎng)鋼石灰石在熱態(tài)下鍛燒性能不好,石灰石磨損率和破損率較高,就會(huì)造成石灰石在鍛燒時(shí)窯內(nèi)飛灰比較嚴(yán)重,在火焰前端高溫區(qū)容易被加熱,形成熔融狀態(tài)與窯內(nèi)襯接觸后冷卻形成結(jié)圈。

    2.3 窯襯磚摩擦系數(shù)的影響

    長(zhǎng)鋼回轉(zhuǎn)窯采用磷酸鹽結(jié)合高鋁質(zhì)窯襯磚,該產(chǎn)品熱震穩(wěn)定性好,耐磨性好,抗化學(xué)侵蝕性強(qiáng)。但是磷酸鹽結(jié)合高鋁質(zhì)窯襯磚表面光滑,因此其與原料之間的摩擦系數(shù)非常小,物料帶不起來(lái),無(wú)法實(shí)現(xiàn)較好的翻滾,主要為滑動(dòng)狀態(tài)。這種情況使得煅燒過(guò)程中粉塵濃度大幅度提高,因熱交換性能差,造成局部區(qū)域高溫,進(jìn)而造成結(jié)圈現(xiàn)象的形成。事后,通過(guò)對(duì)回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈部位及預(yù)熱帶內(nèi)襯的現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),使用后的磷酸鹽結(jié)合高鋁質(zhì)窯襯磚表面仍然光亮光滑,證明了分析的正確性。

    2.4 煅燒溫度的影響

    長(zhǎng)鋼回轉(zhuǎn)窯所用的石灰石在煅燒工藝過(guò)程中,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明石灰石最佳煅燒溫度為1 050~1 150℃,該溫度下煅燒出的活性石灰石活性度效果最佳,CaO含量最高。當(dāng)煅燒溫度從1 150℃向上提高時(shí)石灰石活性度、CaO含量等指標(biāo)表現(xiàn)為下降趨勢(shì)。長(zhǎng)鋼采用焦?fàn)t煤氣做為燃料,在回轉(zhuǎn)窯的煅燒帶和預(yù)熱帶提供熱量,當(dāng)供熱參數(shù)設(shè)置不當(dāng),或當(dāng)火焰形狀調(diào)節(jié)不當(dāng)時(shí),造成火焰過(guò)長(zhǎng)時(shí),都會(huì)使得煅燒帶溫度處于1 350~1 550℃之間,過(guò)高的煅燒溫度進(jìn)一步加劇了回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈現(xiàn)象的形成。

    3 回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈預(yù)防控制措施

    3.1 提高入窯石灰石的質(zhì)量品位

    1)采取措施減少入入窯石灰石帶入更多的泥土及粉料。

    2)建立臨時(shí)的堆料場(chǎng)所,風(fēng)干過(guò)于潮濕的石灰石礦原料。

    3)加強(qiáng)化學(xué)成分的品質(zhì)檢測(cè),確保原料樣品中w(SiO2)控制在2.0%以下,w(Fe2O3)控制在0.1%以下,w(Al2O3)控制在0.1%以下。

    4)石灰石樣品在熱態(tài)下的磨損率和破損率之和在1%以下。

    3.2 提高回轉(zhuǎn)窯襯磚摩擦力

    磷酸鹽結(jié)合高鋁質(zhì)窯襯磚性能較好,缺點(diǎn)在于摩擦力不高,必須進(jìn)行改進(jìn),提高其摩擦力。改進(jìn)方案:可以調(diào)整長(zhǎng)鋼回轉(zhuǎn)窯的內(nèi)襯結(jié)構(gòu),將回轉(zhuǎn)窯襯磚在徑向方向每隔1/5弧度安裝一行比原磚長(zhǎng)度高出約100 mm的磚,改進(jìn)方案如圖1所示。改進(jìn)后回轉(zhuǎn)窯的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)可有效提高磷酸鹽結(jié)合高鋁質(zhì)窯襯磚與原料的摩擦力,有效帶動(dòng)原料進(jìn)行翻滾。

    圖1 改進(jìn)后回轉(zhuǎn)窯的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)示意圖

    3.3 規(guī)范工藝操作,降低火焰溫度

    長(zhǎng)鋼主要采用焦?fàn)t煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣用于煅燒帶的加熱,其自身具備有冷卻燒嘴的能力,針對(duì)這一情況,減少一次風(fēng)的比例,提高二次風(fēng)比例。通過(guò)實(shí)驗(yàn)確定了規(guī)范后的各風(fēng)配置情況,一次風(fēng)比例為12%,二次風(fēng)比例為88%,一次旋流風(fēng)比例為16%,一次直進(jìn)風(fēng)比例為14%,一次最外流風(fēng)比例為70%。執(zhí)行該風(fēng)配比后,有效保障了風(fēng)量的穩(wěn)定,拉長(zhǎng)了火焰,火焰溫度從1 350℃降低到1 050~1 150℃溫度范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)鍛燒帶供熱的穩(wěn)定,該溫度下煅燒出性能優(yōu)越的石灰,避免回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈現(xiàn)象的產(chǎn)生。

    4 結(jié)語(yǔ)

    長(zhǎng)鋼通過(guò)對(duì)冶金活性石灰回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈原因的分析,有針對(duì)性制定了回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的防范控制措施。防范控制措施實(shí)施后,該回轉(zhuǎn)窯全年無(wú)結(jié)圈現(xiàn)象,保障了回轉(zhuǎn)窯的穩(wěn)定生產(chǎn),為企業(yè)的為有效的降本增效工作做出積極貢獻(xiàn)。

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