張 龍,孔保建,徐建忠,夏振東,劉海濤 許 進
(江蘇長強鋼鐵有限公司,江蘇 泰州 214532)
長強鋼鐵煉鋼廠(以下簡稱我廠)現(xiàn)有2座頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,每年可生產(chǎn)150萬t合格連鑄坯、80 t棒材。隨著生產(chǎn)水平的提高和濺渣護爐技術(shù)的應(yīng)用,我廠轉(zhuǎn)爐爐齡從10 000爐左右上升至23 000多爐,爐齡顯著提高。但是,在生產(chǎn)過程中經(jīng)常遇到爐底上漲的問題,嚴重時爐底上漲達650 mm,給轉(zhuǎn)爐吹煉帶來了諸多不利影響,尤其在冶煉前期容易發(fā)生爆發(fā)性噴濺,使得中期爐渣返干,導(dǎo)致氧槍燒槍,進而造成鋼鐵料消耗居高不下。針對這種狀況,通過結(jié)合實際生產(chǎn)情況,有效分析了轉(zhuǎn)爐爐底上漲的原因,并采取了相應(yīng)控制措施。
濺渣護爐工藝[1]首先將熔渣中的w(MgO)調(diào)整到飽和或過飽和狀態(tài),然后利用高壓氮氣吹濺爐渣至爐襯表面,通過化學(xué)燒結(jié)和機械鑲嵌的方式黏結(jié)在爐襯表面,形成濺渣層,其耐蝕性較好,同時可抑制爐襯磚表面的氧化脫碳,又能減輕高溫渣對爐襯磚的侵蝕沖刷,從而保護爐襯磚,降低耐火材料損耗速度,進而達到提高轉(zhuǎn)爐爐齡的目的,濺渣護爐見圖1。
圖1 濺渣護爐示意圖
目前,煉鋼廠冶煉高品質(zhì)優(yōu)鋼的比例相對較高,約占總產(chǎn)量的75%,轉(zhuǎn)爐終渣情況如表1所示,從表中可得出終渣堿度和w(MgO)較高。當爐渣堿度過高時,熔渣中w(MgO)的飽和度降低,再加上爐渣中w(MgO)較高,在出鋼后熔渣溫度迅速降低,容易析出MgO晶體,與此同時,高熔點的硅酸二鈣和硅酸三鈣也會析出導(dǎo)致,爐渣黏度增加。對濺渣進行冷卻后,部分爐渣附著在爐襯上,剩余部分留在爐底,與底部的鎂碳磚方鎂石晶體黏結(jié),從而引起爐底上漲[2]。
表1 2020年3—5月轉(zhuǎn)爐終渣成分
當前,煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間主要以石灰和輕燒白云石作為渣料,其成分情況如下頁表2、表3所示,從表中可以看出輕燒白云石成分相對穩(wěn)定,但是w(MgO)較低,燒損率較高,導(dǎo)致加料過多,爐渣太過黏稠,從而引起爐底上漲。同時石灰的燒損率相對較高、活性度較低且波動較大,在吹煉過程中石灰很難完全化透,尤其是在冶煉后期常會加入少許石灰進行調(diào)溫,在倒爐取樣時還存在10 mm左右的石灰顆粒,在濺渣護爐結(jié)束后黏結(jié)在爐底,也很容易引起爐底上漲。
表2 2020年3月輕燒白云石成分 %
表3 2020年3月石灰成分
在轉(zhuǎn)爐處于爐役中后期時,爐襯侵蝕較為嚴重,為此,在生產(chǎn)節(jié)奏稍緩時會安排生鐵塊、大面料和手頭料來進行補爐操作,以維護爐況,但時常出現(xiàn)投補過勤的情況。尤其是在采用生鐵塊補爐時,由于我廠使用加廢鋼的加料斗,下料的角度和時機難以掌控,生鐵塊不能均勻平鋪在大面且常出現(xiàn)大塊黏結(jié)的現(xiàn)象,導(dǎo)致爐膛變小,爐型發(fā)生變化。隨著爐內(nèi)熔池液面的上漲,槍位也越吹越高,使得氧氣射流沖擊深度和熔池攪拌強度不夠,爐底廢鋼難以熔化,進而引起爐底上漲。
為進一步提高鋼水質(zhì)量,防止鋼水過氧化,煉鋼廠嚴格要求轉(zhuǎn)爐終點w(C)大于0.08%。在冶煉過程中,工作人員為防止w(C)不合格,往往將終點w(C)控制在0.12%以上,有時甚至?xí)^0.20%,導(dǎo)致化渣不透,倒爐爐渣太過黏稠。在濺渣護爐時,爐渣會迅速凝結(jié)成塊,同時由于氮氣對爐渣的沖擊力不夠,很難將爐渣吹濺至爐襯表面,冷卻后堆積黏結(jié)在爐底,引起爐底上漲。
煉鋼廠在使用自循環(huán)的廢鋼時,考慮到切割成本和加工難度,一般選擇的塊度都較大,常使用的是大斷面的連鑄廢坯。這些廢鋼進入轉(zhuǎn)爐后直接下沉黏結(jié)在爐底,再加上氧槍采用的是四孔噴頭,其夾角為11.8°,導(dǎo)致氧氣射流對爐底的沖擊強度不夠,直至吹煉結(jié)束也難以熔化,在出鋼過程中能明顯看到爐底黏有廢鋼,循環(huán)往復(fù),導(dǎo)致爐底上漲。
為保證轉(zhuǎn)爐熔池內(nèi)液面高度不上漲,使用定容裝入法,適當降低鐵水和廢鋼的裝入量,且廢鋼按上限配,確保氧槍槍位穩(wěn)定,氧氣射流具有足夠的沖擊深度及攪拌強度,可帶動底部金屬液參與循環(huán)反應(yīng),減少熔池底部停滯區(qū)。此外,要進一步切割自循環(huán)的廢坯,保證入爐的單個廢坯質(zhì)量不超過200 kg,促使熔池底部廢鋼的熔化,進而確保爐底不上漲。
調(diào)整爐渣結(jié)構(gòu),降低爐渣堿度和w(MgO),盡量采取全留渣操作,充分利用爐渣去磷的能力,適當減少石灰和輕燒白云石的使用量,控制爐渣堿度在3.2~3.6左右,w(MgO)控制在8%~10%之間。提高工作者操作水平,在冶煉過程中避免中期爐渣返干,努力做到全程化渣。同時,優(yōu)化終點控制,在確保終點w(P)合格的前提下,盡量將終點w(C)控制在0.08%~0.12%,防止終渣黏稠,造成濺渣困難,黏結(jié)爐底。
加強貫徹落實車間測量爐內(nèi)熔池液面深度和轉(zhuǎn)爐爐底高度的要求,做到每班測量并如實匯報,爐底測量的現(xiàn)場情況如圖2所示。操作人員可根據(jù)爐襯侵蝕程度和爐底上漲的情況,及時調(diào)整氧槍槍位或調(diào)節(jié)氧氣壓力。合理投補,在采用生鐵塊補爐時增加一個副指揮,以便在主指揮調(diào)整轉(zhuǎn)爐角度的同時,可以配合指揮行車來調(diào)整加料斗的角度,使得生鐵塊均勻平鋪在大面上,提高生鐵塊補爐效果,保持爐況穩(wěn)定合理。
圖2 爐底測量圖
由于我廠冶煉鋼種較多,當爐底上漲程度較高時,車間可以合理安排冶煉低碳鋼,如10號鋼和09CrCuSb,在終點控制時保證倒爐鋼水溫度在620~640℃,爐子搖正后停留1~2 min,讓過氧的鋼水侵蝕爐底。同時,在轉(zhuǎn)爐出鋼時要注意觀察熔池部位的侵蝕情況,適時調(diào)整,防止熔池和爐襯的過多侵蝕。
對于爐底上漲比較嚴重、無法控制的情況,果斷采取侵蝕力度較大的兌鐵吹爐底方式進行處理。具體操作為:首先向爐內(nèi)兌入0.8~1 t鐵水,同時風(fēng)機采用高速,氧壓調(diào)整為0.7~0.8 MPa,開吹槍位控制在下極限以保證鐵水充分氧化,待爐內(nèi)溫度升高后,適當提高槍位200~300 mm,通過氧化性極強的爐渣洗刷爐底,使得爐底下降及轉(zhuǎn)爐熔池部位形狀趨于正常,同時控制供氧時間在3 min以內(nèi),防止時間過長造成爐渣對爐襯的嚴重侵蝕,影響爐況。
自2020年6月開始對2號轉(zhuǎn)爐實施爐底上漲的控制至今,未出現(xiàn)爐底失控現(xiàn)象,爐底高度變化具體如圖3所示。同時,槍齡、噴濺及鋼鐵料消耗經(jīng)濟技術(shù)指標都有顯著提高,具體見表4。
圖3 2020年6月至2021年3月爐底高度圖
表4 經(jīng)濟技術(shù)指標效果對比
長強鋼鐵煉鋼廠通過降低裝入量、調(diào)整爐渣成分、優(yōu)化終點控制、合理安排低碳鋼種的冶煉以及兌鐵水刷爐底等各項措施,成功實現(xiàn)了對轉(zhuǎn)爐爐底上漲的有效控制,成功將爐底高度控制在5.7~5.8 m,穩(wěn)定了整個吹煉過程,提高了鋼水質(zhì)量。