徐號鋒
(陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 勉縣 724200)
高爐爐溫穩(wěn)定是體現(xiàn)高爐操作者水平和保證爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ),因此,要對影響爐溫的諸多因素進(jìn)行梳理分析,分清主次,制定切實(shí)可行的措施,以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。爐溫穩(wěn)定是實(shí)施低硅冶煉的前提,降低硅偏差及生鐵含硅量,一方面可提高產(chǎn)量,降低燃料比,降低生鐵成本;另一方面可減少CO2排放量,滿足“碳中和,碳達(dá)峰”的控制要求,增加經(jīng)濟(jì)效益。漢鋼2號高爐(2 280 m3)于2012年8月15日投產(chǎn),投產(chǎn)后在穩(wěn)定高爐爐溫方面已采取了一系列措施,相關(guān)操作技術(shù)已得到了提高。2018年為響應(yīng)公司號召,進(jìn)一步降低生鐵成本,提升高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),對穩(wěn)定爐溫操作進(jìn)行攻關(guān),通過加強(qiáng)原燃料管理、固定高風(fēng)溫操作、細(xì)化爐溫調(diào)劑及加強(qiáng)爐前出鐵管理等技術(shù)措施,使高爐硅偏差及生鐵含硅量有所降低。
漢鋼2 280 m3高爐的焦炭全部為外購水熄搗固焦,因供焦炭廠家多,指標(biāo)參差不齊,質(zhì)量難以保證,為了穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,通過與公司采購部門進(jìn)行溝通,穩(wěn)定焦炭供應(yīng)廠家3~4家,同時派駐廠人員對焦炭的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤,不滿足條件時及時反饋調(diào)整,通過該舉措已取得了階段性的效果。目前高爐用焦炭的灰分在12.0%~12.6%,水分在6%~8%,固定碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)在85.5%~86.5%,M25≥92%,M10≤7%,反應(yīng)性CRI在28%~30%,反應(yīng)后強(qiáng)度CSR在60%~62%之間,可滿足高爐的正常使用。
針對燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率低、冶金性能不穩(wěn)定的情況,要求燒結(jié)廠在礦粉的堆放上必須做到按品種、成分分類堆放,配料中穩(wěn)定主流礦粉配比在60%以上,并控制當(dāng)?shù)厝毕莸母哜?、高硫礦比例不能超過20%,燒結(jié)時堅持燒熟、燒透的原則,提升燒結(jié)礦質(zhì)量。球團(tuán)質(zhì)量要從抗壓強(qiáng)度合格率上下狠功夫,礦粉進(jìn)行二次潤磨后-200目的比例要達(dá)到80%以上,以具備配料條件。將球團(tuán)燒結(jié)用的煤氣中混入熱值較高的轉(zhuǎn)爐煤氣,可提升爐膛溫度,使球團(tuán)抗壓強(qiáng)度合格率(≥2 000 N)從68%提升至75%以上。在現(xiàn)有原燃料條件下,為了穩(wěn)定爐溫、降低硅偏差及生鐵含硅量,積極從以下幾方面對高爐加強(qiáng)原燃料管理,以減少原燃料波動對爐況的影響。
1)做好物料的分類堆放、定點(diǎn)取料和物料的防雨工作,原則上露天不堆放焦炭、煤粉等物料,做好上下道工序的銜接工作。
2)加強(qiáng)內(nèi)部管理,隨時掌握、傳遞原燃料的質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù),為高爐用料做好參考;嚴(yán)格倉位管理,在原燃料供應(yīng)正常情況下,中間倉采用三倉均衡放料原則,中間倉倉位不低于2 m,高架倉倉位不低于4 m,同時每班需對成品倉、高架倉燒結(jié)礦進(jìn)行至少1次的篩分檢測。
3)定期做好篩板的檢查更換工作,完善更換篩己板的記錄臺賬,在日常點(diǎn)檢中,及時發(fā)現(xiàn)斷齒并進(jìn)行焊補(bǔ),杜絕焦炭進(jìn)入焦丁倉;要求礦石振料速度≤40kg/s、焦炭量≤25 kg/s,以保證篩分效果,最大限度減少粉末入爐,改善料柱的透氣性。
4)優(yōu)化上料方案、降低運(yùn)輸成本,持續(xù)推廣集裝箱的運(yùn)輸方式,減少噸鐵焦末產(chǎn)生量,以高爐穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)為中心,不斷提升高爐的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
5)建全完善原燃料質(zhì)量預(yù)警機(jī)制,高爐工長隨時在值班室電腦上查看上傳至OA系統(tǒng)的原燃料質(zhì)量異常信息,根據(jù)原燃料波動情況及時進(jìn)行調(diào)劑,要求料場的管理人員不僅要知道外觀物料質(zhì)量,而且要對物料的理化質(zhì)量指標(biāo)做到心中有數(shù)。
6)當(dāng)原燃料質(zhì)量產(chǎn)生較大波動影響順行時,高爐嚴(yán)格執(zhí)行“攻守退”操作預(yù)案,并將信息反饋至相關(guān)單位。
高爐煉鐵熱風(fēng)帶入能量占總能量的16%~19%,使用高風(fēng)溫已經(jīng)成為高爐煉鐵節(jié)能減排、降低焦比以及提高煤比的主攻方向[1]。漢鋼2 280 m3高爐采用了3座卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐,熱風(fēng)爐使用高爐煤氣,熱風(fēng)溫度穩(wěn)定在1 220~1 230℃,2018年為提高熱風(fēng)溫度,采取了將高爐煤氣中混入少量熱值較高的轉(zhuǎn)爐煤氣的措施,目前轉(zhuǎn)爐煤氣的混入比例可達(dá)到20%,熱風(fēng)爐的廢氣溫度不超過350℃,風(fēng)溫可達(dá)1 280℃,平時可穩(wěn)定在1 250~1 280℃,較之前提高30℃左右,達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。在操作上,為固定高風(fēng)溫1 250℃,爐溫主要靠煤粉、氧量、料速等其他數(shù)段來進(jìn)行調(diào)劑,實(shí)現(xiàn)了高風(fēng)溫的利用。高風(fēng)溫的利用可有效補(bǔ)償風(fēng)口前煤粉分解吸收的熱量,使?fàn)t缸熱量充沛,渣鐵溫度充足,有利于爐況順行和爐溫的穩(wěn)定,從而確保了爐溫基礎(chǔ)。
2.3.1 正確判斷爐溫變化的趨勢
高爐中表示爐溫的指標(biāo)有兩個:一個是“物理熱”,即指鐵水溫度;另一個是“化學(xué)熱”,即指生鐵含硅量。一般鐵水中含硅量越高,鐵水溫度越高,反之則鐵水溫度越低[2]。2號高爐為避免因人為判斷調(diào)劑失誤而造成爐溫波動,統(tǒng)一了爐溫判斷調(diào)劑標(biāo)準(zhǔn)(見表1)。
表1 漢鋼2 280 m3高爐爐溫判斷調(diào)劑標(biāo)準(zhǔn)
2.3.2 勤觀察,做到“早調(diào)、微調(diào)”
要穩(wěn)定爐溫,高爐值班工長應(yīng)勤觀察,可分別從料速、風(fēng)壓風(fēng)量變化、爐頂溫度、風(fēng)口明亮變化、上下兩爐次鐵火、鐵樣斷面顏色及渣樣顏色的變化等方面來對爐況進(jìn)行綜合判斷。要求每半小時必須檢查一下料速,每一爐鐵必看一下渣鐵和風(fēng)口情況,每班至少要到槽下檢查原燃料2次,如發(fā)現(xiàn)焦炭變濕,需適當(dāng)補(bǔ)充水分焦,這樣能及時發(fā)現(xiàn)爐溫發(fā)展的趨勢,在爐溫有較小波動時便能采取微調(diào)煤量或氧量的方式來平衡爐溫,從而達(dá)到穩(wěn)定多因素、減少變動量的目的。
2.3.3 根據(jù)不同的爐況,選擇合適的調(diào)劑手段
一般情況下,調(diào)劑手段應(yīng)優(yōu)先使用對爐缸煤氣量和煤氣壓力波動影響較小的手段,即采用控制煤氧量的調(diào)劑手段。在爐溫波動小或未變料時,一般不采用風(fēng)溫、風(fēng)量、凈焦和負(fù)荷等調(diào)劑手段。負(fù)荷調(diào)劑在變料、引起爐熱(涼)的因素具有長期性、有計劃性的升降爐溫時采用。風(fēng)量調(diào)劑是在爐溫變化較大(爐溫已涼),為快速扭轉(zhuǎn)爐溫時采用。凈焦調(diào)劑在扭轉(zhuǎn)或預(yù)防爐溫劇烈變化時采用?,F(xiàn)從以下四方面具體介紹調(diào)劑操作措施。
1)爐溫有向熱的趨勢時,調(diào)劑操作順序?yàn)椋簻p少噴煤量(1 000~2 000 kg/h)→增加富氧量(500~1 000 m3/h)→增加鼓風(fēng)量(壓差允許,風(fēng)壓未達(dá)到規(guī)定值時)。如有爐熱難行征兆,在減少煤量后,不得增加氧量;為保證爐況順行可撤風(fēng)溫,爐況順行后,要先提風(fēng)溫,而后再增加煤量,以防止?fàn)t溫返涼。
2)爐溫有向涼的趨勢時,調(diào)劑操作順序?yàn)椋涸黾訃娒毫浚? 000~2 000 kg/h)→減少富氧量(500~1 000 m3/h)→提風(fēng)溫20~30℃(風(fēng)溫有余地時)→減少鼓風(fēng)量(料速較快時)。如風(fēng)溫和煤量已用盡,此時爐涼趨勢較大,所耗時間較長,要減輕焦炭負(fù)荷,在輕負(fù)荷未下達(dá)前要相應(yīng)減風(fēng),為抑制涼勢。
3)爐溫劇烈變化時,為預(yù)防爐況失常,可同時采用減風(fēng)、加凈焦、退負(fù)荷等多種調(diào)劑手段。如爐溫下降較快,且一時查不出原因,應(yīng)先適當(dāng)加凈焦、并大退負(fù)荷幅度,甚至改全焦冶煉,然后繼續(xù)查明原因(漏水或原燃料變化),明確原因后,迅速采取相應(yīng)的調(diào)劑措施。
4)在爐況失常(如管道行程、崩料、懸料)時,應(yīng)及早加入足量凈焦,這樣不但能迅速改善爐料透氣性,而且能補(bǔ)充爐料預(yù)熱還原不充分在爐缸造成的大量熱耗,從而縮短失常時間,減少損失。
2.3.4 把握好每種調(diào)劑手段對爐溫的調(diào)節(jié)幅度及滯后時間
煤量調(diào)節(jié)在正常情況下的變動量不超過2000 kg/h,滯后時間一般為1/3~1/2冶煉周期;風(fēng)溫調(diào)節(jié)變動量不超過50℃/h,一般在2 h之內(nèi)起到效果;風(fēng)量調(diào)節(jié)的作用最快,必須1次減到需要水平,但加風(fēng)時要酌量,一般在1 h左右見到效果;凈焦和負(fù)荷作用最慢,滯后時間為1個冶煉周期。
2.3.5 保持渣鐵排放的穩(wěn)定
渣鐵排放不均勻,爐缸內(nèi)憋渣鐵,易導(dǎo)致鐵前料慢、鐵后料快,影響高爐下料的均勻性,還易引起渣皮的脫落,造成爐溫波動,甚至造成爐況難行、崩料等。因此工長應(yīng)抓好爐前鐵口的操作和維護(hù),確保兩鐵口出鐵均勻,渣鐵排放穩(wěn)定。
2 280 m3高爐出鐵穩(wěn)定率低,渣鐵不能及時出凈已成為制約爐溫穩(wěn)定的限制性因素。爐前管理應(yīng)重點(diǎn)在不漏泥、不燒鐵口、不帶鐵堵口、不減風(fēng)或休風(fēng)堵口、保證鐵口深度合格、能夠及時出凈渣鐵上下功夫,具體措施如下:
1)推行爐前標(biāo)準(zhǔn)化操作,縮短出鐵間隔時間至15 min以內(nèi);
2)穩(wěn)定鐵口深度2 800~3 200 mm,根據(jù)季節(jié)變化及階段性冶煉特性,持續(xù)改善炮泥質(zhì)量,以滿足生產(chǎn)需要;
3)嚴(yán)格落實(shí)好熔融金屬管控責(zé)任及措施,督促做好渣鐵溝的檢查、維護(hù),確保渣鐵溝安全運(yùn)行、不影響正常出鐵;
4)出鐵前做好各項確認(rèn)工作;
5)日出鐵次數(shù)控制在9~12次,正常使用直徑55 mm鉆頭,控制出鐵流速不小于5.5 t/min,出鐵時間控制在100~130 min;
6)在水沖渣管理方面,根據(jù)設(shè)備運(yùn)行周期及實(shí)際情況實(shí)施定修計劃,檢查內(nèi)、外篩網(wǎng)磨損,收集池積渣等情況,并及時對其進(jìn)行更換、清理,通過提升穩(wěn)定率,杜絕爐內(nèi)憋渣鐵情況,有效地控制了鐵量差,為穩(wěn)定爐溫的創(chuàng)造了條件。
采取加強(qiáng)原燃料管理、固定高風(fēng)溫操作、細(xì)化爐溫調(diào)劑以及加強(qiáng)爐前出鐵管理等技術(shù)措施后,高爐平均硅偏差為0.10%,生鐵w(Si)為0.38%,其中7月份硅偏差為0.08%,生鐵w(Si)為0.35%,創(chuàng)歷史最好水平。高爐硅偏差變化情況如圖1所示,生鐵含硅變化情況如圖2所示,注:2月份因2號高爐檢修6天,檢修完后又因兩次更換送風(fēng)裝置休風(fēng)923 min,生鐵含硅及硅偏差未做統(tǒng)計;9月份2號高爐停爐。
圖1 漢鋼2 280 m3高爐生鐵硅偏差變化情況
圖2 漢鋼2 280 m3高爐生鐵含硅變化情況
通過對2 280 m3高爐進(jìn)行穩(wěn)定爐溫操作攻關(guān),雖然階段性取得了一定的成績,但與國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平相比還有一定的差距。為進(jìn)一步穩(wěn)定爐溫,降低硅偏差,降低燃料比,提高經(jīng)濟(jì)指標(biāo),必須解決以下幾個制約因素:
1)入爐焦炭量會隨水分的波動引起爐溫的波動;減少焦炭料場的堆放轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié),直接用管帶將焦炭從焦炭大棚機(jī)打入料倉,避免因天雨或天晴而造成焦炭水分的大幅度波動,并盡快在槽下安裝中子測水儀。
2)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率低、冶金性能差,球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度低;需繼續(xù)在優(yōu)化燒結(jié)及球團(tuán)工藝上想辦法,以提高質(zhì)量。
3)做好爐前管理工作,進(jìn)一步提高爐前耐材質(zhì)量及加強(qiáng)設(shè)備的點(diǎn)巡檢管理,以確保高爐能按時出凈渣鐵,避免高爐憋渣鐵而影響順行。