李 剛
(柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司,廣西 柳州 545005)
隨著人們生活水平的不斷提高和汽車(chē)行業(yè)的迅速發(fā)展,人們對(duì)汽車(chē)的質(zhì)量和行駛品質(zhì)要求不斷提高。發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系的異響,不僅導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)性能的下降還直接影響整車(chē)NVH,所以發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系的異響問(wèn)題的解決,十分重要。
某汽油發(fā)動(dòng)機(jī)在方向盤(pán)打死時(shí),前端輪系出現(xiàn)打滑異響現(xiàn)象,方向盤(pán)回正后異響消除。現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)皮帶張緊力,發(fā)現(xiàn)皮帶張力下降明顯僅為250N,低于設(shè)計(jì)值。更換張緊器、壓縮機(jī)、壓縮機(jī)支架、發(fā)電機(jī)、轉(zhuǎn)向泵等輪系附件后異響有所改善,但是在發(fā)動(dòng)機(jī)怠速下方向盤(pán)打死時(shí)異響未完全消除。本文通過(guò)對(duì)可能造成發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系異響的原因進(jìn)行分析,找到異響的根源,解決輪系異響問(wèn)題。
發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶作為汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系外附件,最常見(jiàn)的故障現(xiàn)象主要為異響,皮帶異響主要分為打滑異響和對(duì)齊度異響兩類(lèi),打滑異響一般通過(guò)提高張力、降低扭振、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等手段可以解決[1]。依據(jù)這一理論,某汽油發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系異響問(wèn)題,首先從皮帶張力、對(duì)齊度、共面度方面等方面進(jìn)行分析。
首先對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系皮帶張力進(jìn)行測(cè)量,張力測(cè)試結(jié)果如表1所示,皮帶初張力310N,發(fā)動(dòng)機(jī)熱機(jī)后張力下降僅有250N,張力衰減嚴(yán)重,熱態(tài)張力不否滿足要求。
表1 張力測(cè)試數(shù)據(jù)
正常運(yùn)行的輪系,通常相鄰兩輪中心平面偏差應(yīng)<0.7°,兩輪角度偏差應(yīng)≤1°[2]。使用對(duì)齊度儀對(duì)輪系對(duì)齊度進(jìn)行測(cè)量,某發(fā)動(dòng)機(jī)輪系對(duì)齊度數(shù)據(jù)為:皮帶輪-壓縮機(jī)0.67°,轉(zhuǎn)向泵-發(fā)電機(jī)0.7°,對(duì)齊度符合設(shè)計(jì)要求。
共面度理論尺寸計(jì)算為合格,由于前端輪系部分零件工裝件的開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng),發(fā)動(dòng)機(jī)樣機(jī)部分零件采用的是快速樣件,快速樣件制造完成后經(jīng)測(cè)量部分尺寸為不合格。為確保項(xiàng)目進(jìn)度,裝機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)尺寸不合格的零件讓步使用。這些尺寸可能會(huì)影響到輪系共面度,將尺寸不合格的零件中涉及平面度的尺寸代入計(jì)算公式重新檢驗(yàn)計(jì)算共面度。經(jīng)計(jì)算,快速樣件超差的尺寸對(duì)共面度影響不大。
由皮帶張力測(cè)試數(shù)據(jù)可知:皮帶初張力310N,怠速熱機(jī)后張力為250N,方向盤(pán)打死前端輪系有較嚴(yán)重的異響。該現(xiàn)象表明張緊器的張力輸出異常,將張緊器拆下進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)其阻尼明顯較其他機(jī)型類(lèi)似規(guī)格的張緊器低。經(jīng)拆解,發(fā)現(xiàn)張緊器內(nèi)部阻尼套磨損嚴(yán)重(圖1)。結(jié)構(gòu)磨損造成內(nèi)部配合出錯(cuò)導(dǎo)致皮帶熱態(tài)張力下降,是前端輪系異響的原因之一。
圖1 阻尼套磨損
輪系布置方案確認(rèn)后,由于轉(zhuǎn)向泵開(kāi)發(fā)周期問(wèn)題,對(duì)轉(zhuǎn)向泵進(jìn)行過(guò)變更,使用輪徑較小的轉(zhuǎn)向泵。兩種狀態(tài)轉(zhuǎn)向泵功率一致,除輪徑大小不同外其他狀態(tài)相同。雖然轉(zhuǎn)向泵本體不變,但是直徑由128mm減小為115mm,相同的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速下小輪徑消耗功率更大。輪徑變小導(dǎo)致轉(zhuǎn)向泵功率消耗大是前端輪系異響的原因之一。
張緊器最初布置在發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系左下角(輪系最松邊),后來(lái)根據(jù)項(xiàng)目要求,在發(fā)動(dòng)機(jī)輪系中增加轉(zhuǎn)向泵。根據(jù)整車(chē)邊界,轉(zhuǎn)向泵位需布置在輪系左側(cè)偏中下的位置,該處的布置空間狹小,轉(zhuǎn)向泵布置在此處會(huì)與張緊器的工作位置干涉。由于邊界條件不能改動(dòng),為避免干涉,將張緊器位置由原先位于發(fā)動(dòng)機(jī)輪系左下角移到輪系的右上角,原張緊器的位置由惰輪替代。此時(shí)張緊器的新位置位于消耗功率較大處,不在最松邊,存在設(shè)計(jì)缺陷。張緊器不在最松邊是造成皮帶異響的原因之一。
綜合以上原因分析,某汽油機(jī)前端輪系有打滑異響的主要原因是張力不足、張緊器阻尼系統(tǒng)磨損嚴(yán)重、張緊器不在最松邊等原因造成。轉(zhuǎn)向泵怠速功率消耗過(guò)大的問(wèn)題,通過(guò)使用輪徑更大的轉(zhuǎn)向泵解決,針對(duì)其他造成異響原因制定優(yōu)化方案解決。
對(duì)張緊器進(jìn)行優(yōu)化,增大張緊器的彈簧扭矩,提高張緊器輸出張力,使皮帶張力達(dá)到冷機(jī)350±5% N ,熱機(jī)450±5% N。同時(shí)優(yōu)化張緊器內(nèi)部結(jié)構(gòu),重新設(shè)計(jì)芯軸、底座、張緊臂,其他結(jié)構(gòu)借用量產(chǎn)機(jī)型的量產(chǎn)零件,避免張緊器阻尼系統(tǒng)磨損導(dǎo)致張力下降。
將優(yōu)化后張緊器裝到發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系進(jìn)行驗(yàn)證,經(jīng)測(cè)量皮帶張力冷機(jī)時(shí)張力355N ,熱機(jī)后張力450N,符合優(yōu)化設(shè)計(jì)要求。在整車(chē)上進(jìn)行驗(yàn)證,怠速時(shí)打死方向盤(pán),輪系異響有所改善,僅偶爾出現(xiàn)異響,其他工況如急加速、急減速等無(wú)異響。雖然異響問(wèn)題有改善,但是無(wú)法徹底消除異響。再次進(jìn)行CAE計(jì)算,結(jié)果顯示皮帶張力需達(dá)到900N才能消除異響,提升張力到900N需要再增加彈簧線徑,目前彈簧線徑很大,現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)已經(jīng)無(wú)法再增大線徑。優(yōu)化后的張緊器無(wú)法徹底解決異響問(wèn)題,該方案不可行。
由于原張緊器優(yōu)化后仍然無(wú)法滿足設(shè)計(jì)要求,所以需重新布置輪系。在發(fā)動(dòng)機(jī)本體主要零部件不變更的前提下,調(diào)整張緊器的位置,將其布置在最松邊,原張緊器位置由惰輪代替,同時(shí)將原來(lái)的單層輪系布置改為雙層輪系布置,轉(zhuǎn)向泵單獨(dú)組成一層輪系。
新發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系布置分兩層,第一層主輪系(圖2)為:壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵等輪系附件,用張緊器進(jìn)行張緊,使用6PK聚酯皮帶驅(qū)動(dòng);第二層輪系(圖3):轉(zhuǎn)向泵、惰輪(新增零件)組成,使用彈性帶由單獨(dú)一條皮帶驅(qū)動(dòng)。經(jīng)Simdrive 3D分析計(jì)算,靜態(tài)布置及動(dòng)態(tài)計(jì)算均符合設(shè)計(jì)指標(biāo)。按照新輪系方案制作樣件,在整車(chē)上進(jìn)行驗(yàn)證,怠速、怠速時(shí)方向盤(pán)打死、勻速行駛、急加速、急減速、上坡、下坡等各工況均無(wú)異響,雙層輪系布置設(shè)計(jì)滿足要求,發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系異響的問(wèn)題得到徹底解決。
圖2 新輪系第一層主輪系圖
3 新輪系第二層輪系
本文通過(guò)對(duì)某汽油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系異響進(jìn)行分析,找到異響的原因。對(duì)張緊器進(jìn)行優(yōu)化后異響無(wú)法完全消除,最后通過(guò)重新布置將單層輪系布置改為雙層輪系布置的方法,壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、張緊器為第一層輪系,轉(zhuǎn)向泵由單獨(dú)一條皮帶驅(qū)動(dòng)為第二層輪系,徹底解決輪系異響的問(wèn)題。為今后汽油發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系異響問(wèn)題的解決提供了一種參考。