劉國(guó)晨
(紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司)
近年來(lái),隨著全球?qū)︺~需求的不斷增加和優(yōu)質(zhì)銅資源量的不斷減少,以及全球?qū)ΦV山環(huán)境治理的日益嚴(yán)苛,人們對(duì)二次資源開發(fā)越來(lái)越重視,銅冶煉渣選銅也就成為了人們研究的熱點(diǎn)[1-3]。
本文將介紹某銅冶煉渣選礦工藝研究情況。
試樣為某銅冶煉廠鼓風(fēng)爐渣的水淬物,其成分復(fù)雜,外表光滑偏硬,肉眼可見石英等硅酸鹽類礦物;試樣中存在少量自然銅顆粒,呈細(xì)粒不規(guī)則狀。試樣主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1。
由表1可以看出,銅為主要有價(jià)金屬,是選礦回收的主要對(duì)象。
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試樣粒度篩析結(jié)果見表2。
由表2可以看出,試樣中的銅在-0.15 mm粒級(jí)有明顯的富集現(xiàn)象。
鑒于該冶煉渣中的銅主要呈金屬單質(zhì)和氧化銅礦物的形式存在,且銅金屬及銅礦物與石英等脈石礦物的密度和可浮性的存在差異,因此考慮常用搖床重選與浮選工藝回收試樣中的銅。
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為了盡可能通過(guò)重選工藝回收銅,銅礦物的充分解離非常必要。因此,對(duì)不同磨礦細(xì)度下的試樣進(jìn)行了搖床重選試驗(yàn),結(jié)果見表3。
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由表3可以看出,磨礦細(xì)度從-0.074 mm74.10%提高至-0.074 mm92.20%,均未能獲得明顯富集或反富集的產(chǎn)品。因此,試樣采用搖床重選工藝回收銅不可行。
浮選工藝條件試驗(yàn)流程見圖1。
2.2.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)
目的礦物的單體解離是進(jìn)行浮選回收的前提條件[4-5],因此,首先進(jìn)行了磨礦細(xì)度試驗(yàn)。磨礦細(xì)度試驗(yàn)固定粗選1硫化鈉用量250 g/t,Z-200用量150 g/t,2#油用量40 g/t;粗選2的Z-200用量80 g/t,2#油用量20 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖2。
由圖2可以看出,隨著磨礦細(xì)度的提高,粗精礦銅品位及回收率均呈先升高后降低的趨勢(shì)。綜合考慮,確定磨礦細(xì)度為-0.074 mm85%。
2.2.2 硫化鈉用量試驗(yàn)
參考相關(guān)文獻(xiàn),銅冶煉渣的浮選通常以硫化鈉為調(diào)整劑,少量使用既能調(diào)節(jié)礦漿的pH值,又能活化目的礦物[6-7]。
硫化鈉用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm85%,粗選1的Z-200用量150 g/t,2#油用量40 g/t;粗選2的Z-200用量80 g/t,2#油用量20 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。
由圖3可以看出,隨著硫化鈉用量的增大,粗精礦銅品位和回收率均先上升后下降,硫化鈉用量為200 g/t時(shí)的粗精礦指標(biāo)最好,對(duì)應(yīng)的粗精礦銅品位為13.61%、回收率為72.64%。因此,確定硫化鈉用量為200 g/t。
2.2.3 捕收劑種類及用量試驗(yàn)
大部分銅冶煉渣浮選時(shí)所采用的捕收劑是丁基黃藥[8-9],但丁基黃藥本身有刺激性氣味,且使用時(shí)泡沫易發(fā)粘;與Z-200相比,其捕收能力強(qiáng)但選擇性略差[10-12]。因此,有必要確定適宜的捕收劑及其用量。捕收劑種類及用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm占85%,粗選1硫化鈉用量200 g/t,2#油用量為40 g/t;粗選2的2#油用量為20 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見表4。
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由表4可以看出,應(yīng)用丁基黃藥可以獲得更高的精礦品位,應(yīng)用Z-200可以獲得更高的回收率。隨著丁基黃藥用量的增加,精礦品位和回收率均明顯上升,用量為200+100 g/t時(shí)的粗精礦指標(biāo)較高;隨著Z-200用量的增加,精礦品位和回收率變化均不大,用量為120+60 g/t時(shí)的粗精礦指標(biāo)較高。綜合考慮,選用Z-200為捕收劑,粗選1用量為120 g/t、粗選2用量為60 g/t。
2.2.4 礦漿濃度試驗(yàn)
冶煉渣的浮選礦漿濃度一般高于原生礦石浮選礦漿濃度,以確保浮選過(guò)程中呈干涉沉降狀態(tài),避免礦漿分層和沉槽,尤其是對(duì)于設(shè)置了快速浮選的工藝;但浮選礦漿濃度太高泡沫層易夾帶脈石或礦泥,影響精礦質(zhì)量[13],因此進(jìn)行礦漿濃度試驗(yàn)非常必要。浮選礦漿濃度試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度-0.074 mm占85%,粗選1硫化鈉用量200 g/t,Z-200用量120 g/t,2#油用量為40 g/t;粗選2的Z-200用量60 g/t,2#油用量為20 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖4。
由圖4可以看出,隨著浮選礦漿濃度的提高,粗精礦銅品位及回收率均先升高后降低,變化趨勢(shì)的拐點(diǎn)在礦漿濃度為40%時(shí),因此確定浮選礦漿濃度為40%。
在條件試驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了閉路試驗(yàn),試驗(yàn)流程見圖5,結(jié)果見表5。
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采用圖5所示的流程處理試樣,可獲得銅品位49.58%、回收率79.03%的銅精礦,尾礦銅品位降至0.40%。
(1)某銅冶煉廠鼓風(fēng)爐水淬渣成分復(fù)雜,肉眼可見石英等硅酸鹽類礦物及少量自然銅顆粒,銅礦物是試樣中的有價(jià)成分,呈細(xì)粒不規(guī)則狀嵌布,在-0.15 mm粒級(jí)有明顯的富集現(xiàn)象。
(2)試樣采用搖床重選工藝處理,無(wú)法獲得富集或反富集產(chǎn)品。
(3)在磨礦細(xì)度-0.074 mm 85%條件下,采用2粗3精2掃、中礦順序返回閉路浮選流程處理試樣,可獲得銅品位49.58%、回收率79.03%的銅精礦,尾礦銅品位降至0.40%。。