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      提升機(jī)電控系統(tǒng)改造方法研究

      2022-01-15 04:40:54潘一偉
      山東煤炭科技 2021年12期
      關(guān)鍵詞:提升機(jī)電控控系統(tǒng)

      潘一偉

      (西山煤電集團(tuán)有限公司馬蘭礦,山西 太原 030200)

      馬蘭礦原提升機(jī)電控系統(tǒng)不能實(shí)現(xiàn)全速全載,根據(jù)現(xiàn)在礦井產(chǎn)能,要求最大提升速度由4 m/s 增加到6 m/s,原電動(dòng)機(jī)不能滿足提升要求;同時(shí),原礦井提升機(jī)低速運(yùn)行時(shí),負(fù)載突然發(fā)生變化,難以實(shí)現(xiàn)恒減速控制,造成控速性能差、調(diào)速不連續(xù)的現(xiàn)象,增加了設(shè)備的能耗;現(xiàn)用的控制系統(tǒng)元器件老化嚴(yán)重,導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中功能元器件損壞率及設(shè)備故障率較高。以上這些問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響到了該礦提升機(jī)的安全運(yùn)行,需對(duì)提升機(jī)電控系統(tǒng)進(jìn)行全面升級(jí)改造。

      1 電控系統(tǒng)改造方案

      根據(jù)該礦礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)改造需求,本次電控系統(tǒng)改造主要包括交流高壓電動(dòng)機(jī)、主控系統(tǒng)PLC 與變頻調(diào)速系統(tǒng)選擇以及安全回路的改造。

      1.1 電動(dòng)機(jī)選型

      交流電動(dòng)機(jī)分為異步電動(dòng)機(jī)和同步電動(dòng)機(jī)。異步電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)更為簡(jiǎn)單,可靠性更好,而且成本低廉,被廣泛使用。同步電動(dòng)機(jī)調(diào)速精度高,低速特性好,但是結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高,一般用于調(diào)速精度要求高、特大功率的場(chǎng)合。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,本次改造中電動(dòng)機(jī)選擇異步電動(dòng)機(jī)。

      (1)確定電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速

      式中:n為電動(dòng)機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速,r/min;D為滾筒直徑,m;Vm為最大運(yùn)行速度,m/s;i為傳動(dòng)比。

      根據(jù)礦井提升機(jī)實(shí)際情況,滾筒直徑為3.5 m,最大運(yùn)行速度Vm為6.0 m/s,傳動(dòng)比為20,則電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速n為655 r/min。

      (2)電機(jī)功率確定

      式中:K為阻力系數(shù),礦井提升機(jī)運(yùn)行時(shí),K=1.15;Q為礦井提升機(jī)最大載荷,取60×106N;η為減速器傳動(dòng)效率,0.95;ρ為動(dòng)力系數(shù),取1.15。

      將以上參數(shù)帶入公式(2),Pe=501 kW,考慮到120%的安全系數(shù),Pe=601 kW,確定電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速要求為655 r/min,電機(jī)功率601 kW。

      因此,電動(dòng)機(jī)選擇Y700-8/1180 交流高壓異步電動(dòng)機(jī),功率700 kW,額定電壓10 kV,轉(zhuǎn)速為655 r/min,額定電流57 A。

      (3)電動(dòng)機(jī)過(guò)載能力校核

      對(duì)于初選的電動(dòng)機(jī)需進(jìn)行過(guò)載能力校驗(yàn)。

      電動(dòng)機(jī)額定輸出力:

      電動(dòng)機(jī)過(guò)載能力校核:

      式中:Fe'為電動(dòng)機(jī)額定輸出力,kN;F'max為電動(dòng)機(jī)最大提升力,取184.9 kN;λ為電動(dòng)機(jī)過(guò)載能力,取2。

      由公式(4)得出,采用Y700-8/1180 交流高壓異步電動(dòng)機(jī)過(guò)載能力完全滿足礦井提升機(jī)運(yùn)行要求。

      1.2 主控系統(tǒng)(PLC)選擇

      西門子的S7 系列PLC 具有數(shù)字量、模擬量、高速計(jì)數(shù)等數(shù)據(jù)采集及處理功能。研究選用S7-1500 PLC 作為電控系統(tǒng)的核心器件,它主要由電源模塊、CPU、高速計(jì)數(shù)、模擬量I/O、開(kāi)關(guān)量I/O 等模塊組成。兩套PLC 系統(tǒng)配置相同,PLC 硬件配置如圖1。

      圖1 PLC 硬件配置圖

      1.3 變頻調(diào)速系統(tǒng)改造

      (1)變頻器選擇

      變頻器作為電控系統(tǒng)升級(jí)改造中的重要部分,要求精度高,調(diào)速性能好。根據(jù)該礦系統(tǒng)升級(jí)改造方案,綜合設(shè)備穩(wěn)定性、實(shí)用性、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便等因素,最終選擇中信重工CHIC1000 系列變頻器。

      變頻器容量計(jì)算如下:

      式中:P0為變頻器容量,kW;Pm為電動(dòng)機(jī)額定功率,kW;η為電動(dòng)機(jī)效率;k為電動(dòng)機(jī)過(guò)載系數(shù),取1.05;cosφ為電動(dòng)機(jī)功率系數(shù)。

      本次設(shè)計(jì)中異步電機(jī)效率為0.95,功率系數(shù)為0.94,將電動(dòng)機(jī)參數(shù)代入公式(5),得到變頻器容量為:

      通過(guò)計(jì)算,變頻器應(yīng)選擇1000 kW 容量的機(jī)型,為此選擇CHIC1000-10/10-1000AH 型變頻器。

      (2)變頻調(diào)速實(shí)現(xiàn)

      高壓變頻調(diào)速柜是該系統(tǒng)的調(diào)速設(shè)備,由移相整流變壓器、功率單元和控制單元組成,選用中信重工生產(chǎn)的CHIC1000 系列變頻器,高壓變頻器容量為1000 kW。高壓變頻器輸入電壓為10 kV,輸出電壓為10 kV,采用交-直-交變頻傳動(dòng)電控系統(tǒng)。變頻柜結(jié)構(gòu)如圖2。

      圖2 變頻柜結(jié)構(gòu)圖

      對(duì)于10 kV 變頻器,每相9 個(gè)功率單元串聯(lián),三相共有27 個(gè)功率單元。功率單元采用模塊化、通用化的設(shè)計(jì)理念,每個(gè)功率單元可以從機(jī)架上非常方便的抽出、移動(dòng)和更換。單元與控制機(jī)之間為光纖連接,具有很高的通信速率和抗干擾能力。

      1.4 安全回路改造

      根據(jù)相關(guān)安全規(guī)程及礦井提升機(jī)安全運(yùn)行要求,礦井提升機(jī)安全回路使用雙回路設(shè)計(jì),即一路由PLC 程序構(gòu)成軟安全回路,另一路為電氣原件構(gòu)成電氣安全回路。礦井提升機(jī)電氣安全回路是指在礦井提升機(jī)各關(guān)鍵部件中都裝一個(gè)電氣安全保護(hù)裝置,并把所有的電氣安全保護(hù)裝置串聯(lián)起來(lái)共同控制一個(gè)安全繼電器,只有所有電氣安全保護(hù)裝置都在接通的情況下,安全繼電器吸合,礦井提升機(jī)才能得到允許運(yùn)行信號(hào)。安全回路如圖3。

      圖3 安全回路圖

      通過(guò)將上過(guò)卷、下過(guò)卷、正向開(kāi)車、反向開(kāi)車、復(fù)位、閘零位、急停、運(yùn)行方式、變頻器故障、速度閘柄零位及主副PLC 程序等串聯(lián)在一起,共同構(gòu)成礦井提升機(jī)安全回路,保證設(shè)備運(yùn)行安全。

      2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果分析

      2.1 運(yùn)行速度分析

      改造后提升系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的速度曲線如圖4。礦井提升機(jī)整個(gè)運(yùn)行過(guò)程共計(jì)持續(xù)83 s,整個(gè)加速過(guò)程持續(xù)17 s 左右,便達(dá)到了礦井提升機(jī)最大速度6 m/s,且能保持該速度平穩(wěn)運(yùn)行30 s,減速過(guò)程持續(xù)20 s,爬行階段持續(xù)15 s,運(yùn)行速度為0.4 m/s。改造后的速度圖各階段運(yùn)行特性與設(shè)計(jì)相近,各階段運(yùn)行速度滿足系統(tǒng)要求,且運(yùn)行平穩(wěn),加減速曲線過(guò)渡平滑,符合生產(chǎn)安全的要求。

      圖4 提升機(jī)運(yùn)行過(guò)程中速度曲線

      2.2 能耗分析

      礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)改造前后電流變化對(duì)比情況如圖5。礦井提升機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中電流發(fā)生了明顯的改變,在電機(jī)啟動(dòng)和停止時(shí)電流明顯降低,減小了對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部各元件的沖擊,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,降低了設(shè)備故障率,節(jié)約了設(shè)備損耗和用電成本。改造前礦井提升機(jī)啟動(dòng)一次平均能耗為142.8 kW·h,改造后啟動(dòng)一次平均能耗為128.6 kW·h,改造后僅礦井提升機(jī)啟動(dòng)一次能耗就降低了9.9%。

      圖5 電控系統(tǒng)改造前后電流變化情況

      3 結(jié)論

      針對(duì)馬蘭礦提升機(jī)電控系統(tǒng)改造需要,對(duì)電控系統(tǒng)關(guān)鍵硬件設(shè)備進(jìn)行改造研究。系統(tǒng)改造后,電動(dòng)機(jī)確定為Y700-8/1180 交流高壓異步電動(dòng)機(jī),主控系統(tǒng)選取西門子S7-1500 系列PLC,變頻器選擇CHIC1000-10/10-1000AH 變頻器,安全回路采用PLC 程序與電氣原件共同構(gòu)成。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,各階段運(yùn)行速度平穩(wěn),曲線過(guò)渡平滑,提升機(jī)啟動(dòng)一次能耗降低達(dá)9.9%,有效解決了馬蘭礦提升機(jī)電控系統(tǒng)存在的問(wèn)題。

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