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      寬厚板熱處理爐爐底輥結(jié)瘤成因及對策

      2022-01-15 02:52:58沈彬彬
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2021年21期
      關(guān)鍵詞:熱處理爐結(jié)瘤拋丸

      沈彬彬

      (山東鋼鐵集團(tuán)萊蕪分公司技術(shù)中心,山東 濟(jì)南 271104)

      0 引言

      輥底式熱處理爐被廣泛應(yīng)用于中厚板的淬火、正火及回火等熱處理生產(chǎn)。但目前在輥底式熱處理爐的生產(chǎn)過程中,輥面結(jié)瘤導(dǎo)致鋼板下表面出了現(xiàn)輥印,造成鋼板大面積修磨甚至報(bào)廢,嚴(yán)重影響了鋼板產(chǎn)品的表面質(zhì)量。因此,輥面結(jié)瘤問題嚴(yán)重影響熱處理產(chǎn)品的正常生產(chǎn),也一直困擾著工業(yè)爐公司和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。為保證鋼板下表面質(zhì)量,不得不增加檢修時(shí)間,清除輥面結(jié)瘤,加大拖輥頻次,以減少輥印的產(chǎn)生,從而極大地影響了熱處理行業(yè)的作業(yè)率和產(chǎn)能[1-2]。

      該文結(jié)合離線淬火前鋼板表面氧化鐵皮、拋丸用丸料和爐底輥上的結(jié)瘤物的掃描電鏡和能譜檢測,系統(tǒng)研究了熱處理爐爐底輥結(jié)瘤物的產(chǎn)生原因及形成機(jī)理。采取優(yōu)化拋丸工藝以及控制熱處理爐內(nèi)氧含量等措施,減少爐底輥結(jié)瘤[3]。

      1 爐底輥結(jié)瘤形成機(jī)理分析

      筆者收集了離線淬火前鋼板表面氧化鐵皮、拋丸用丸料以及爐底輥上的結(jié)瘤物,通過掃描電鏡和能譜檢測分析了爐底輥結(jié)瘤物質(zhì)的主要來源以及形成機(jī)理。

      1.1 鋼板表面氧化鐵皮檢測及分析

      將淬火前的鋼板進(jìn)行氧化鐵皮取樣,進(jìn)行掃描電鏡觀察和能譜分析。如圖1所示,鋼板表面氧化鐵皮呈現(xiàn)致密態(tài)的片狀結(jié)構(gòu),對鋼板表面氧化鐵皮進(jìn)行能譜分析,其譜圖結(jié)果如圖2所示。淬火前鋼板表面氧化鐵皮成分如表1所示。

      圖1 鋼板表面氧化鐵皮掃描照片

      圖2 鋼板表面氧化鐵皮能譜

      由表1可知,淬火前鋼板表面氧化鐵皮成分中O元素含量為22.07%,氧元素主要來源于鋼板在加熱及軋制過程中的氧化。在結(jié)果中還檢測出6.46%的Ca元素,0.18%的Mg。這主要是因?yàn)閷捄癜遘埦€高壓除磷和軋后冷卻時(shí)使用的冷卻水中含有鈣、鎂離子。其中鈣、鎂離子以Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2的形式存在,Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2的濃度約為700mg/L~1000mg/L。 軋線高壓除磷和軋后冷卻過程中,Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2遇到熱鋼板以CaCO3和MgCO3的形式發(fā)生沉淀,殘留在鋼板表面。

      1.2 拋丸機(jī)丸料檢測及分析

      對拋丸機(jī)丸料取樣,進(jìn)行掃描電鏡觀察和能譜分析。如圖3所示,鋼板表面氧化鐵皮呈現(xiàn)致密態(tài)結(jié)構(gòu),對丸料進(jìn)行能譜分析,其結(jié)果如圖4所示。拋丸機(jī)丸料成分如表2所示。從丸料成分可以發(fā)現(xiàn),丸料中未發(fā)現(xiàn)Mg、Cl、Ca、Cr等元素成分。Fe含量約為77.3%,氧含量約為23.84%,錳含量約為1.2%。

      圖3 拋丸機(jī)丸料掃描照片

      表2 拋丸機(jī)丸料成分

      1.3 爐底輥結(jié)瘤物檢測及分析

      對爐底輥結(jié)瘤物進(jìn)行掃描電鏡觀察和能譜分析。其形貌如圖5所示,該結(jié)瘤呈現(xiàn)層狀堆積,其原因是鋼板帶入的以及鋼板在爐內(nèi)產(chǎn)生的氧化鐵皮積累疊加,并在近乎熱熔的狀態(tài)下發(fā)生高溫氧化而逐步增大的。圖6為爐底輥結(jié)瘤物成分能譜分析。分析了其化學(xué)成分,其結(jié)果如表3所示。

      圖5 結(jié)瘤物掃描照片

      圖6 結(jié)瘤物能譜

      表3 爐底輥結(jié)瘤物成分

      爐底輥結(jié)瘤物中檢測出24.75%的O元素,0.27%的Mg元素,4.49%的Ca元素以及63.39%的Fe元素。

      1.4 爐底輥結(jié)瘤形成機(jī)理分析

      熱處理爐底輥材質(zhì)為爐輥(DIN1.4826),其成分為Cr含量25%,F(xiàn)e含量38.5%,Ni含量35%,Nb含量1.5%,爐底輥成分中不含Ca元素。且除去鋼板表面氧化鐵皮中因冷卻水沉淀的Ca元素外,鋼板基體不含有Ca元素。通過丸料能譜分析可知,丸料中不含有Ca元素。因此,結(jié)瘤物中的Ca元素來源于拋丸后在鋼板表面未被拋凈的氧化鐵皮。從Ca元素的檢測分析結(jié)果可知,爐底輥結(jié)瘤物主要是由于鋼板在熱軋過程中表面形成的氧化鐵皮在拋丸時(shí)未被徹底拋干凈,帶入爐內(nèi),在熱處理爐高溫狀態(tài)下,在近乎熱熔的狀態(tài)下黏附到爐底輥表面。

      對比鋼板表面氧化鐵皮和結(jié)瘤物成分可以發(fā)現(xiàn),結(jié)瘤物成分中的Fe元素和O元素的含量較鋼板表面氧化鐵皮中的Fe元素和O元素的含量有所增加。同時(shí),結(jié)瘤物成分中的Ca元素較鋼板表面氧化鐵皮中的Ca元素含量有所降低。這主要是由于,鋼板表面氧化鐵皮主要由Fe2O3,F(xiàn)e3O4,F(xiàn)eO組成,鋼板表面氧化鐵皮中的FeO和鋼板基體的Fe在高溫狀態(tài)下,與熱處理爐內(nèi)的少量氧氣發(fā)生氧化反應(yīng):6FeO+O2=2Fe3O4,3Fe+2O2=Fe3O4。在爐內(nèi)新生成的Fe3O4在熱處理爐高溫狀態(tài)下,在近乎熱熔的狀態(tài)下黏附到爐底輥表面,導(dǎo)致結(jié)瘤物中的Fe元素和O元素的含量有所增加,Ca元素的含量有所降低。

      在高溫狀態(tài)下,輥?zhàn)颖砻骛そY(jié)的氧化鐵皮經(jīng)鋼板反復(fù)碾壓形成層片狀或尖銳結(jié)瘤。在高溫狀態(tài)下鋼板表面軟化,在自重作用下壓出輥印。該掃描電鏡照片結(jié)果與現(xiàn)場生產(chǎn)中鋼板下表面輥壓壓痕逐漸嚴(yán)重的事實(shí)相符合。

      根據(jù)熱處理爐爐底輥的成分和形成機(jī)理,結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備和工藝情況發(fā)現(xiàn),輥底式熱處理爐爐輥結(jié)瘤的原因主要有以下幾個(gè):1)鋼板下表面拋丸不徹底,軋制過程中的氧化鐵皮未有效去除,導(dǎo)致氧化鐵皮在爐內(nèi)結(jié)瘤。2)爐內(nèi)氧含量過高,鋼板高溫狀態(tài)下發(fā)生氧化,造成結(jié)瘤加劇。

      2 爐底輥結(jié)瘤控制措施

      2.1 提高鋼板拋丸后表面清潔度

      鋼板表面氧化鐵皮的清潔度根據(jù)GB8923-88進(jìn)行判定。鋼材拋丸后表面清潔度的四個(gè)等級分別用Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3表示。其中Sa3.0為表面清潔度最高標(biāo)準(zhǔn)。要求為鋼板表面無可見的油脂、污垢、氧化鐵皮等附著物,該表面應(yīng)顯示均勻的金屬色澤。鋼板表面清潔度主要取決于鋼板拋丸速度,拋丸電流2個(gè)因素。

      如圖7(a)所示,當(dāng)輥道速度為2m/min時(shí),鋼板表面基本無色差,無明顯氧化鐵皮,丸料打擊均勻鋼板表面清潔度達(dá)到Sa3。如圖7(b)所示,當(dāng)輥道速度增加為4m/min,鋼板表面紅銹較多,氧化鐵皮明顯未拋干凈鋼板表面清潔度達(dá)到Sa2.0。這主要是因?yàn)?,輥道速度較小且拋頭電流大時(shí),鋼板運(yùn)行慢,單位時(shí)間內(nèi)打擊到鋼板表面的丸料相對較多,打擊效果較好,能較好地保證拋丸后鋼板表面清潔度。鋼板表面氧化鐵皮清除徹底后,能夠有效減少帶入熱處理爐的氧化鐵皮,減少爐底輥結(jié)瘤的發(fā)生。

      圖7 不同拋丸工藝對鋼板表面清潔度的影響

      2.2 熱處理爐內(nèi)氧含量控制

      寬厚板熱處理線一號熱處理爐為氮?dú)廨伒资綗崽幚頎t,氮?dú)馔ㄟ^熱處理爐傳動(dòng)側(cè)的主進(jìn)氣管送入。根據(jù)結(jié)瘤物成分檢測及形成機(jī)理分析,降低熱吹爐內(nèi)氧含量,可以有效防止鋼板在爐內(nèi)受熱導(dǎo)致的鋼板二次氧化,減少爐底輥結(jié)瘤的產(chǎn)生。

      2.2.1 調(diào)整熱處理爐爐壓設(shè)定

      氮?dú)獾臎_入量與熱處理爐爐壓連鎖,當(dāng)熱處理爐爐壓低于設(shè)定值時(shí),氮?dú)鉀_入;當(dāng)熱處理爐爐壓高于設(shè)定值時(shí),氮?dú)馔V箾_入。因此,提高熱處理爐爐壓設(shè)定,可以增加爐內(nèi)氮?dú)夂?,在開關(guān)爐門時(shí)能夠防止?fàn)t外的空氣進(jìn)入爐內(nèi),同時(shí)能夠?qū)t內(nèi)的氧氣趕到爐外。

      淬火爐共三個(gè)氮?dú)饪刂泣c(diǎn),按外方原工藝,熱處理爐壓設(shè)定為0.2hPa,由于氮?dú)馐褂昧颗c爐壓進(jìn)行連鎖,當(dāng)爐壓高于0.2hPa不進(jìn)行沖氮。為保證出爐側(cè)氮?dú)獬淙氤渥?,降低爐內(nèi)氧含量,將熱處理爐入爐口壓力設(shè)定為0.2hPa,中間位置壓力設(shè)定為0.25hPa,出爐側(cè)壓力設(shè)定為0.3hPa,從而增加氮?dú)獬淙肓?,降低爐內(nèi)氧含量。

      2.2.2 降低爐門限位

      通過上述分析,熱處理爐出鋼過程中,爐門開啟時(shí)間越長,開啟高度越高,由于爐內(nèi)氣氛外溢,導(dǎo)致爐內(nèi)壓力降低,爐外空氣進(jìn)入爐內(nèi)越多,外界氧氣進(jìn)入爐內(nèi),會(huì)導(dǎo)致熱處理爐內(nèi)氧含量急劇增加且氧含量降低過程更加緩慢。為減少熱處理爐外空氣進(jìn)入爐內(nèi),需要減少出鋼過程中的爐門開啟高度。

      熱處理爐目前爐門限位高度為300mm,為降低爐內(nèi)氧含量數(shù)值,將爐門限位降低為200mm。減少氣體外溢,保持爐內(nèi)壓力,減少氧氣進(jìn)入。

      3 結(jié)論

      該文結(jié)合離線淬火前鋼板表面氧化鐵皮、拋丸用丸料和爐底輥上的結(jié)瘤物的掃描電鏡和能譜檢測,系統(tǒng)地研究了熱處理爐爐底輥結(jié)瘤物的產(chǎn)生原因及形成機(jī)理。爐底輥結(jié)瘤物中的Ca元素來源于拋丸后在鋼板表面未被拋凈的氧化鐵皮。從Ca元素的檢測分析結(jié)果可知,爐底輥結(jié)瘤物產(chǎn)生的主要原因是鋼板在熱軋過程中表面形成的氧化鐵皮在拋丸時(shí)未被徹底拋干凈,帶入爐內(nèi),在熱處理爐高溫狀態(tài)下(近乎熱熔狀態(tài)),黏附到爐底輥表面。通過優(yōu)化拋丸工藝、提高鋼板表面清潔度以及控制熱處理爐內(nèi)氧含量等措施,可以有效防止熱處理爐爐底輥結(jié)瘤。

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