趙濤子,葉澤斌,李羅真,胡海旋
(中海石油化學(xué)股份有限公司, 海南東方 572600)
中海石油化學(xué)股份有限公司海南富島一期尿素裝置,采用意大利斯納姆公司的氨汽提尿素生產(chǎn)工藝以及海德魯流化床大顆粒尿素生產(chǎn)工藝,主要生產(chǎn)粒徑為2.00~4.75 mm的大顆粒尿素,設(shè)計產(chǎn)能為1 765 t/d。自1996年10月投產(chǎn)以來,工藝運行穩(wěn)定,產(chǎn)品合格率高。隨著設(shè)備逐漸老化,隱蔽性故障對裝置影響越來越大。近幾年,造粒機(jī)噴頭連接支管焊縫出現(xiàn)砂眼、霧化空氣加熱器結(jié)垢嚴(yán)重、造粒機(jī)洗滌器除沫網(wǎng)結(jié)垢等故障頻現(xiàn)。對此,分析其產(chǎn)生的原因并提出改進(jìn)措施,以保證造粒系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行。
來自熔融尿液泵質(zhì)量分?jǐn)?shù)為96%的尿素溶液加入脲醛(UF)溶液,經(jīng)靜態(tài)混合器混合后,由調(diào)節(jié)閥送入流化床造粒機(jī)各組尿液噴頭(壓力控制在0.11~0.15 MPa),與霧化空氣混合后噴淋到內(nèi)部晶種上。
從造粒機(jī)出來的顆粒尿素,由抽料機(jī)抽出至安全篩,在此將粒徑大于10.00 mm顆?;蚪Y(jié)塊尿素篩出后流入流化床冷卻器進(jìn)行冷卻。從流化床冷卻器出來的尿素顆粒由斗提機(jī)提升至篩分系統(tǒng),粒徑為2.00~4.75 mm的尿素顆粒經(jīng)最終冷卻器冷卻后,由輸送皮帶送到成品倉庫。
從造粒機(jī)排出的氣體夾帶尿素細(xì)粒(平均粒徑為3 μm),其質(zhì)量約為裝置產(chǎn)量的4%。該氣流進(jìn)入濕式洗滌塔,用稀尿素溶液進(jìn)行有效洗滌,當(dāng)洗滌液質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到45%~50%時,送到循環(huán)尿素溶液儲槽,再用泵抽出至預(yù)熱器預(yù)熱后送蒸發(fā)系統(tǒng)回收。洗滌后幾乎不含尿素的空氣由抽風(fēng)機(jī)抽出,經(jīng)煙囪放空。
在洗滌器內(nèi)部設(shè)有除沫器,為了防止除沫器堵塞影響風(fēng)量,用水解解吸來的工藝?yán)淠哼B續(xù)沖洗。
造粒機(jī)自下而上分為下箱體、多孔板、噴頭、上箱體。造粒機(jī)下箱體支撐多孔板、噴頭和上箱體的質(zhì)量,下箱體分為5個室,用來分布流化空氣。造粒機(jī)上箱體分為6個室, 其中9組尿液噴頭分布在前3室,每室3組,每組23個,共有207個噴頭安裝于多孔板上方。正常生產(chǎn)中,造粒機(jī)內(nèi)部控制負(fù)壓在-588~-294 Pa之間,在流化空氣的作用下,內(nèi)部晶種始終處于懸浮狀態(tài)。尿液經(jīng)噴頭被霧化成微小霧滴均勻噴灑在內(nèi)部晶種上,尿素顆粒經(jīng)第一室至第三室不斷累積長大,再經(jīng)過后三室冷卻后進(jìn)入到產(chǎn)品流化冷卻器。
2017年2月,尿素顆粒出現(xiàn)了不同程度的黏結(jié)現(xiàn)象,且呈逐漸擴(kuò)大趨勢。同時造粒機(jī)工況惡化、運行周期明顯縮短,主要表現(xiàn)為造粒機(jī)第三室流化空氣風(fēng)量下降較快引起顆粒黏結(jié),導(dǎo)致超大顆粒尿素增多。
2017年7月17日,尿素裝置停車,對造粒機(jī)出料顆粒黏結(jié)原因進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)第三室多孔板被凝結(jié)尿素嚴(yán)重堵塞(見圖1)。清洗造粒機(jī)后,對尿液噴頭全部做噴淋試驗,所有噴頭噴灑狀態(tài)正常。檢查造粒機(jī)下箱體時,發(fā)現(xiàn)第三室下箱體第八組噴頭檢漏孔底部有大塊尿素結(jié)晶堆積,該管線檢漏孔全部被結(jié)晶堵塞,確認(rèn)第八組噴頭存在泄漏。
圖1 多孔板嚴(yán)重結(jié)晶堆積
原因分析如下:
(1) 由于裝置運行年限長,焊縫被尿液腐蝕,導(dǎo)致造粒機(jī)噴頭連接支管焊縫出現(xiàn)砂眼[1]。
(2) 該焊縫所處位置非常狹窄,此處作業(yè)會影響焊接質(zhì)量。
(3) 每組噴頭的總管都是“U”型管布置,該泄漏點支管位于“U”型管直管的末端,支管上部被固定,連接焊縫處存在溫度變化引起的應(yīng)力影響。
處理措施:
(1) 尿液管線、伴熱蒸汽管、霧化空氣管線、保溫棉均封閉在厚度為1 mm的不銹鋼保溫皮內(nèi)(見圖2)。切開保溫皮后發(fā)現(xiàn),整條管線保溫層已完全被尿素堵滿,長期泄漏的尿液與保溫棉形成堅硬的塊狀凝結(jié)物(見圖3)。用風(fēng)鎬清理干凈該凝結(jié)物。
a.側(cè)面圖
b.俯視圖圖2 尿液管線、霧化空氣管線、伴熱蒸汽管結(jié)構(gòu)
圖3 尿液與保溫棉形成塊狀堅硬凝結(jié)物
(2) 除了第八組末端2個尿液噴頭保證蒸汽流動外,用堵頭封堵其余21個尿液噴頭。打開第八組噴頭吹掃蒸汽,發(fā)現(xiàn)尿液支管焊縫有小砂眼滲漏,又通過滲透檢測確認(rèn)具體泄漏點,對發(fā)現(xiàn)的角焊縫漏點進(jìn)行滿焊處理。再次滲透檢測和加蒸汽查漏,確認(rèn)泄漏點完全消除。
(3) 恢復(fù)保溫棉和不銹鋼保溫皮,安裝好尿液噴頭。
造粒裝置恢復(fù)運行后,出料未出現(xiàn)顆粒黏結(jié)現(xiàn)象,造粒機(jī)運行周期達(dá)到了30d以上。根據(jù)這次故障發(fā)現(xiàn)及處理經(jīng)驗,又主動排查并檢修第二組和第七組噴頭泄漏點。
霧化空氣由壓縮機(jī)提供。霧化空氣加熱器為翅片管式換熱器,材質(zhì)為碳鋼,殼側(cè)走的是空氣,管程走的是蒸汽。正常生產(chǎn)中,采用壓力為2.15 MPa的中壓飽和蒸汽對霧化空氣壓縮機(jī)提壓的空氣進(jìn)行加熱,蒸汽冷凝液則通過中壓冷凝液管線回收到蒸汽冷凝液儲槽,工藝流程示意圖見圖4。尿液經(jīng)霧化空氣加熱器加熱至129~135 ℃后,送入每一組霧化空氣噴嘴,尿液霧化形成極細(xì)霧點噴涂到晶種表面,經(jīng)過一定的造粒時間后,晶種長大到規(guī)定尺寸[2-3]。
圖4 霧化空氣加熱器工藝流程示意圖
2017年12月,工藝人員發(fā)現(xiàn)在自控狀態(tài)下霧化空氣加熱器蒸汽調(diào)節(jié)閥逐漸開大。特別是當(dāng)環(huán)境溫度低時,即使蒸汽調(diào)節(jié)閥在全開狀態(tài)下,仍然不能滿足工藝需求。為了使霧化空氣溫度達(dá)到129~135 ℃,工藝人員在蒸汽調(diào)節(jié)閥全開的情況下,同時開蒸汽調(diào)節(jié)閥副線閥來調(diào)節(jié)溫度。剛開始還可以滿足生產(chǎn)需要,30 d后,全開蒸汽主線和副線閥的情況下,白天環(huán)境溫度升高時,霧化空氣溫度可以達(dá)標(biāo);晚上環(huán)境溫度下降時,必須開蒸汽冷凝液疏水器副線來提高溫度。如此,導(dǎo)致蒸汽直接進(jìn)入中壓冷凝液管線中,管線帶動蒸汽冷凝液儲槽一起晃動,給裝置安全運行帶來較大隱患的同時蒸汽消耗過多。
2018年3月,尿素裝置計劃停車檢修,對霧化空氣加熱器進(jìn)行檢修。將霧化空氣加熱器吊到地面檢查后發(fā)現(xiàn)換熱管存在大量結(jié)垢(見圖5),換熱效率嚴(yán)重下降,無法滿足工藝需求。
圖5 霧化空氣加熱器換熱管結(jié)垢
原因分析:
(1) 霧化空氣進(jìn)口濾網(wǎng)破損,空氣中粉塵進(jìn)入風(fēng)道,導(dǎo)致加熱器翅片結(jié)垢。
(2) 風(fēng)機(jī)進(jìn)出口管線及進(jìn)口消音器、過濾器固定殼體都是碳鋼,由于使用年限過久,表面防腐層脫落后生銹,部分鐵銹附著在加熱器翅片上。
(3) 該加熱器距地面10 m高的位置,沒有觀察孔,日常檢查維護(hù)不方便;同時,大修期間用水射流對加熱器進(jìn)行清洗,清洗效果不徹底;隨著設(shè)備運行時間的延長,加熱器翅片結(jié)垢越來越嚴(yán)重,最終導(dǎo)致霧化空氣溫度難以達(dá)標(biāo)。
處理措施:
(1) 將設(shè)備吊到地面,先用水射流清洗加熱器翅片表面附著物。
(2) 把加熱器放入上方敞口的儲槽內(nèi),加入一定量的公用水,然后再加入一定量高級空調(diào)設(shè)備翅片洗滌劑,浸泡約1 h后用清水沖洗干凈。該洗滌液需排入清污分流系統(tǒng),避免污染環(huán)境。
(3) 加強日常維護(hù),發(fā)現(xiàn)進(jìn)口濾網(wǎng)故障及時更換。
(4) 采購新備件,將風(fēng)機(jī)進(jìn)口消音器、過濾器固定殼體的材質(zhì)更換成不銹鋼。
2018年4月,尿素裝置恢復(fù)正常生產(chǎn),霧化空氣加熱器蒸汽調(diào)節(jié)閥恢復(fù)到正常閥位,霧化空氣溫度達(dá)標(biāo),可節(jié)省中壓飽和蒸汽質(zhì)量為12 t/d。
造粒機(jī)洗滌塔為撞擊型洗滌塔[4],主要用來洗滌吸收來自造粒機(jī)的尿素粉塵。從造粒機(jī)頂部來帶有粉塵的廢氣進(jìn)入洗滌塔夾層,被造粒機(jī)洗滌塔循環(huán)泵送來的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%的尿液噴淋吸收,然后與洗滌塔下部的尿液撞擊吸收;廢氣進(jìn)入到洗滌器中部,處理合格的工藝?yán)淠涸俅螌U氣進(jìn)行噴淋吸收;最后廢氣經(jīng)過除沫網(wǎng)過濾水分后被風(fēng)機(jī)抽到煙囪,其工藝流程示意見圖6。
圖6 造粒機(jī)洗滌塔工藝流程示意圖
2018年年底,工藝人員發(fā)現(xiàn)造粒機(jī)洗滌塔抽風(fēng)機(jī)出口軟連接處尿素結(jié)晶物明顯增多,同時也發(fā)現(xiàn)造粒煙囪排放廢氣的濕度平均值比正常值高0.5%左右。
2019年4月,尿素裝置停車檢修,對煙囪廢氣濕度偏高的原因進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)造粒機(jī)洗滌塔除沫網(wǎng)內(nèi)部積存大量污垢(見圖7),部分除沫網(wǎng)彎曲變形,導(dǎo)致除沫效果變差、煙囪廢氣濕度增加。
以下原因?qū)е鲁W(wǎng)壓差逐漸增大,最終除沫網(wǎng)被引風(fēng)機(jī)抽變形。
(1) 除沫網(wǎng)有大約20層細(xì)網(wǎng),從造粒機(jī)來的廢氣中夾帶鐵銹等雜物,會附著在細(xì)網(wǎng)間的縫隙內(nèi)。
(2) 被風(fēng)機(jī)抽到除沫網(wǎng)上的水汽中含有尿液,在造粒機(jī)停運期間會逐漸干燥并形成結(jié)晶物,造成堵塞。
(3) 除沫網(wǎng)設(shè)計缺陷,其上部未設(shè)置沖洗水,不能有效沖洗。
(4) 除沫網(wǎng)上部沒有設(shè)計固定壓板,只從下部用螺栓固定除沫網(wǎng)邊框。
(5) 除沫網(wǎng)壓差表指示故障。
(6) 日常檢查維護(hù)不到位。
處理措施:
(1) 將除沫網(wǎng)全部拆除并搬出設(shè)備,徹底清理除沫網(wǎng)上雜物。
(2) 校正變形的除沫網(wǎng)和固定架。
(3) 在洗滌塔除沫網(wǎng)上部增加噴淋水裝置,便于日常沖洗。
(4) 在除沫網(wǎng)上部安裝固定壓板,做好加固。
(5) 更換除沫網(wǎng)壓差表,以便及時發(fā)現(xiàn)問題。
(6) 在洗滌塔除沫網(wǎng)上部增加人孔,便于進(jìn)入到除沫網(wǎng)上部檢查維護(hù)。
通過采取以上處理措施,裝置恢復(fù)正常生產(chǎn)后,造粒洗滌塔運行穩(wěn)定。2020年裝置大修時,檢查發(fā)現(xiàn)造粒機(jī)洗滌塔除沫網(wǎng)狀態(tài)完好,未發(fā)現(xiàn)變形情況。
造粒裝置一旦發(fā)生故障,可以短時間停運來處理問題,所以日常管理中對其重視度不夠。隨著裝置運行時間的增加,造粒裝置隱蔽性缺陷逐年顯現(xiàn),要加大日常管理力度,才能確保裝置穩(wěn)定運行。
(1) 加強主控監(jiān)盤和現(xiàn)場巡檢,工藝參數(shù)和運行工況異常時,及時排查原因。
(2) 清洗造粒裝置時,需對造粒機(jī)下箱體進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)噴頭保溫層檢漏孔有尿素結(jié)晶或敲擊為悶聲時,應(yīng)停用此組噴頭,待有機(jī)會檢修時查找尿液漏點消除隱患。
(3) 在尿素裝置大修項目中增加換熱器翅片檢查,排查發(fā)現(xiàn)流化空氣風(fēng)機(jī)出口換熱器同樣存在結(jié)垢問題,及時用清洗劑清洗。在換熱器下方風(fēng)道上增加觀察口,在清洗造粒時可以直接用水沖洗。
(4) 尿素裝置生產(chǎn)期間,造粒機(jī)真空負(fù)壓控制在-588~-294 Pa之間,避免真空過高導(dǎo)致增加除沫網(wǎng)變形的風(fēng)險。
(5) 清洗造粒機(jī)期間,打開除沫器網(wǎng)上部沖洗水,徹底沖洗雜質(zhì)。
(6) 裝置停車檢修期間,對除沫網(wǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
(7) 發(fā)現(xiàn)造粒裝置儀表指示不準(zhǔn)時,及時聯(lián)系儀表員工處理。
(8) 定期檢查流化床冷卻器下箱體,檢查腐蝕情況及排放導(dǎo)淋是否暢通。
(9) 定期檢查振動篩篩網(wǎng),發(fā)現(xiàn)破損情況及時更換。
自從加強造粒裝置故障排查和設(shè)備日常維護(hù)管理后,及時發(fā)現(xiàn)和處理多起隱蔽性故障,保證了尿素造粒裝置安全穩(wěn)定運行,產(chǎn)品優(yōu)等品率保持在99.8%以上,同時降低了蒸汽消耗,減輕了員工的工作強度。