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      粉煤鎖斗泄壓氣VOCs處理探討

      2022-01-13 02:20:34張斯娣
      氮肥與合成氣 2022年1期
      關(guān)鍵詞:壓氣粉煤廢氣

      高 翔,張斯娣

      (陜西長(zhǎng)青能源化工有限公司, 陜西寶雞 721400)

      近年來(lái),隨著環(huán)保理念的不斷推行,揮發(fā)性有機(jī)廢氣(VOCs)已然成為目前環(huán)保治理的重要內(nèi)容。如何取得經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的和諧統(tǒng)一是每家化工企業(yè)現(xiàn)階段面臨的問(wèn)題。陜西長(zhǎng)青能源化工有限公司二期90萬(wàn)t/a煤制甲醇項(xiàng)目,其氣化裝置采用的是殼牌粉煤下行水激冷氣化技術(shù),在U1200粉煤加壓及輸送系統(tǒng)中,粉煤鎖斗為高低壓交變?cè)O(shè)備,通過(guò)反復(fù)的“加壓→放料→泄壓→進(jìn)料→加壓”循環(huán)交變過(guò)程,完成氣化爐的連續(xù)供料。粉煤鎖斗的加壓介質(zhì)采用低溫甲醇洗工段產(chǎn)出的CO2,雖經(jīng)粉煤鎖斗中的粉煤可吸收減少CO2中部分甲醇,但粉煤鎖斗泄壓氣中的甲醇質(zhì)量濃度仍不能滿足GB 31571—2015 《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求(≤50 mg/m3),因此不能直接排放至大氣。調(diào)研以往同類(lèi)裝置后,發(fā)現(xiàn)此處泄壓氣均未直接排至大氣,在環(huán)保政策愈加嚴(yán)厲的狀況下,需要改造治理。針對(duì)粉煤鎖斗泄壓氣中VOCs污染治理進(jìn)行探討,使其排放達(dá)到或優(yōu)于國(guó)家或地區(qū)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。

      1 VOCs廢氣污染主要治理技術(shù)

      我國(guó)在VOCs治理方面的工程應(yīng)用實(shí)例較少。目前國(guó)內(nèi)外采用的VOCs廢氣治理技術(shù)主要有洗滌吸收法、直接活性炭吸附法、復(fù)合光催化法、離子除臭法、微生物降解法、臭氧法(復(fù)合活性氧法)、燃燒法及冷凝法8種[1-2]。對(duì)此從治理原理、運(yùn)行成本、投資成本、應(yīng)用情況及所存在的問(wèn)題進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果見(jiàn)表1[3-6]。

      表1 廢氣VOCs處理技術(shù)比較

      2 洗滌吸收法工藝路線及應(yīng)用

      2.1 工藝路線

      根據(jù)各種VOCs治理技術(shù)的比較,同時(shí)基于甲醇?xì)怏w易溶于水的特性,針對(duì)粉煤鎖斗泄壓氣中的甲醇廢氣,推薦采用洗滌吸收法的處理工藝。具體工藝路線如下:

      在每臺(tái)氣化爐(S1201)附近增設(shè)水洗塔,將U1200粉煤加壓輸送單元(S1201A/B)出口排放氣管線合并后送水洗塔洗滌后再排放。通過(guò)洗滌保證出水洗塔的氣體中甲醇質(zhì)量濃度達(dá)標(biāo)。

      2.2 實(shí)際應(yīng)用

      將S1201A/B的出口排放氣管線合并后從水洗塔底部進(jìn)入,水洗塔頂部噴淋的循環(huán)水與其逆向而上的排放氣在水洗塔填料層充分接觸,排放氣中的甲醇?xì)怏w被循環(huán)水吸收后大部分被循環(huán)利用,小部分排至沉降槽。當(dāng)循環(huán)水儲(chǔ)罐液位低于設(shè)定值時(shí),新鮮水自動(dòng)補(bǔ)充。最終循環(huán)水中的甲醇隨外排黑水去污水處理裝置后,作為序列間歇式活性污泥法(SBR)中的碳源被分解利用(見(jiàn)圖1)。

      圖1 粉煤鎖斗泄壓氣VOCs處理系統(tǒng)

      3 洗滌吸收法工藝分析

      3.1 工藝優(yōu)勢(shì)

      (1) 粉煤鎖斗泄壓氣氣量大(高達(dá)7萬(wàn)m3/h左右)、甲醇含量低不宜回收,采用洗滌吸收法工藝,安全穩(wěn)定、工藝簡(jiǎn)單、操作維護(hù)方便。

      (2) 用水作為吸收劑,成本低且吸收性能好;同時(shí)含甲醇的廢水可以作為SBR中的碳源被分解利用,沒(méi)有二次污染;吸收過(guò)程熱效應(yīng)不明顯,甲醇吸收率高。

      (3) 裝置采用可編程邏輯控制器(PLC)控制,自動(dòng)化程度較高,操作維護(hù)方便且勞動(dòng)強(qiáng)度小。

      3.2 成本分析

      3.2.1 投資成本

      本處理裝置由水洗塔、循環(huán)水儲(chǔ)罐、循環(huán)水泵、管道、閥門(mén)等組成,無(wú)進(jìn)口設(shè)備。設(shè)備少且簡(jiǎn)單,制造成本及維修費(fèi)用較低。

      3.2.2 運(yùn)行成本

      本處理裝置主要能耗來(lái)自循環(huán)水泵,由于其不是一直在運(yùn)行,并且通過(guò)變頻調(diào)節(jié),所以整套裝置能耗很低。吸收劑采用新鮮水,可循環(huán)利用,相比其他催化劑、藥劑來(lái)源方便且價(jià)格便宜。

      4 效益分析

      如果甲醇廢氣不治理,不僅環(huán)保檢查通不過(guò),還要受到環(huán)境執(zhí)法的處罰,會(huì)給企業(yè)帶來(lái)無(wú)法預(yù)估的經(jīng)濟(jì)損失。放空前采取水洗處理,大大降低了VOCs廢氣的排放濃度,很好地改善了現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境,并避免了亂排VOCs廢氣導(dǎo)致的人身安全隱患。

      5 結(jié)語(yǔ)

      在環(huán)保政策愈加嚴(yán)格的情況下,同類(lèi)裝置粉煤鎖斗泄壓氣都需要治理。針對(duì)在建的煤制甲醇項(xiàng)目,分析了煤粉鎖斗泄壓氣VOCs廢氣治理采用的洗滌吸收法工藝路線,為推動(dòng)粉煤氣化裝置VOCs廢氣治理技術(shù)高效發(fā)展提供技術(shù)保障。

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