張 軍,藺 筠,趙長忠
(石橫特鋼集團有限公司,山東 肥城 271612)
縱觀國內(nèi)外專著專項描述角鋼表面裂紋的章節(jié)較為簡略,當生產(chǎn)遇到突發(fā)情況時,需要進行綜合論證分析才能找到問題根源;因此,解決角鋼腿部微裂紋質(zhì)量問題,具有重要的實用價值。石橫特鋼生產(chǎn)的Q420B等邊角鋼的支腿部位上表面邊部,出現(xiàn)不規(guī)律的表面微裂紋,排查判斷與鋼坯表面質(zhì)量有關系。
表面微裂紋根據(jù)表面特征,結(jié)合相關文獻中的介紹,微裂紋表觀特征與發(fā)裂、星裂紋、氣泡有些接近[1]。
結(jié)合實際情況,排除了物料潮濕(結(jié)晶器保護渣、轉(zhuǎn)爐及精煉爐用渣料及輔料)、脫氧不良、鋼中Cu、Sn、S等元素影響,然后結(jié)合鋼種及生產(chǎn)組織特點,進行了分項排查:1)Q420B 區(qū)別于Q355B 的主要因素就是Q420B含V,且采用釩氮合金增釩;除V外,C、Si 元素基本上相同,Mn 元素基本上相差無幾。結(jié)合氮化鋁、氮化釩對鑄坯表面質(zhì)量的影響,選擇含N 量偏低甚至不含N 的含釩合金進行合金化試驗。2)排查結(jié)晶器、連鑄噴淋冷卻系統(tǒng)、拉矯機系統(tǒng);排查結(jié)晶器振動系統(tǒng)及結(jié)晶器保護渣。
(1)通過初步分析判斷角鋼微裂紋是鋼坯表面缺陷造成等,表面缺陷的源頭為結(jié)晶器,將各流次的結(jié)晶器全部更換為新結(jié)晶器,同時更換了足輥及夾持段的噴嘴,隨后生產(chǎn)2個中間包的Q355B,在軋材上未發(fā)現(xiàn)問題。根據(jù)失效分析報告,進一步明確了裂紋缺陷來自鋼坯表面缺陷。角鋼表面發(fā)現(xiàn)微裂紋,分別取4個試樣裂紋處橫截面高倍觀察,4個試樣裂紋兩側(cè)及向內(nèi)延伸處有大量氧化圓點及高溫氧化物用4%硝酸酒精溶液腐蝕,4 個試樣裂紋兩側(cè)完全脫碳。
(2)由于生產(chǎn)Q355B 鋼坯軋制時無問題,試生產(chǎn)的Q420B 為提高鋼坯表面質(zhì)量,采取了以下措施:降低結(jié)晶器水流量,通過緩冷減緩鋼坯在結(jié)晶器內(nèi)形成裂紋,結(jié)晶器進出水溫差由8 ℃提高到8.5~9 ℃。降低二冷水比水量,通過降低冷卻強度,提高鋼坯矯直溫度。經(jīng)過測量,鋼坯進入拉矯機時鋼坯表面溫度約1 050 ℃,能夠較好地避開“脆性口袋區(qū)”。在軋制時,仍然發(fā)現(xiàn)個別支數(shù)有裂紋,但裂紋程度減輕,角鋼表面缺陷減少,說明降低冷卻強度對于減輕微裂紋有幫助,但是未徹底消除。在生產(chǎn)時安排取鋼坯低倍,鋼坯低倍內(nèi)部質(zhì)量良好,觀察鋼坯表面低倍時,發(fā)現(xiàn)個別鋼坯存在輕微的星狀裂紋,鋼材裂紋可能與鋼坯表面星狀裂紋有較大關系。
(3)軋制Q355B 鋼沒有問題,但是軋制Q420B鋼會出現(xiàn)問題。結(jié)合Q355B 與Q420B 兩鋼種成分差距在[V]、[N]含量,并且使用的該批釩氮合金氮含量為16.82%,為歷次檢測氮含量最高的一批,較正常批次釩氮合金氮含量高2%左右,成品及坯樣平均氮含量較以往高0.005%~0.007%。由于釩氮結(jié)合容易在晶界處析出,易產(chǎn)生裂紋。于是更換含氮量較低的釩氮合金和氮化釩鐵,釩氮合金選用含量較低的批次,生產(chǎn)Q420B 鋼2 爐;使用氮化釩鐵生產(chǎn)9 爐Q420B,軋制時鋼材還是能發(fā)現(xiàn)個別支數(shù)有裂紋。使用釩氮合金與氮化釩鐵的氮含量對比見表1。
表1 Q420B鋼使用氮化釩鐵和釩氮合金生產(chǎn)爐次氮含量
(4)試用高強度鋼材產(chǎn)品專用保護渣。試生產(chǎn)6爐次Q420B鋼,取試驗爐次的低倍酸洗,發(fā)現(xiàn)鋼坯內(nèi)弧表面形狀裂紋沒有完全消除,軋制時也發(fā)現(xiàn)裂紋,說明高強度鋼材產(chǎn)品結(jié)晶器保護渣并不適合Q420B鋼種。
(5)使用釩鐵替代釩氮合金。為了進一步驗證鋼水釩、氮元素對此次角鋼缺陷的影響程度,使用釩鐵生產(chǎn)3爐Q420B鋼種,生產(chǎn)完畢在軋制時未發(fā)現(xiàn)角鋼表面裂紋,但通過做鑄坯內(nèi)弧表面檢查,鋼坯表面星狀裂紋并沒有完全消除。
(6)為了與Q355B 鋼坯內(nèi)弧表面做對比,在生產(chǎn)Q355B鋼時取內(nèi)弧表面低倍酸洗后,個別流次也發(fā)現(xiàn)了輕微的星狀裂紋,嚴重程度較Q420B鋼輕很多,在軋制Q355B鋼時鋼材表面沒有裂紋。
(7)查找設備原因。測量振動臺運行工況,通過波形圖觀察,排除了振動臺工況問題。
(8)試用包晶鋼保護渣。由于鋼坯內(nèi)弧星狀裂紋一直未完全消除,多次排查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況無異常,經(jīng)多次討論分析,一致認為結(jié)晶器保護渣存在問題的可能性較大。同時,對在線使用的保護渣取樣進行分析化驗,結(jié)果顯示,本批次結(jié)晶器保護渣理化指標與質(zhì)保書有差距,特別關鍵指標熔點升高了30 ℃??紤]到Q420B鋼種[C]含量在0.14%~0.18%,仍在包晶鋼范圍內(nèi),決定試用生產(chǎn)耐低溫鋼的包晶鋼保護渣,并安排每流取1塊內(nèi)弧鋼樣。酸洗后,鋼坯內(nèi)弧表面未發(fā)現(xiàn)星狀裂紋。用包晶鋼保護渣生產(chǎn)的Q420B 鋼在軋制時也未發(fā)現(xiàn)鋼材表面裂紋。
(9)鑄坯掃描電鏡(SEM)分析。通過對鑄坯試樣3個裂紋部位線切割取樣,分別在各樣品的裂紋處、裂紋周邊基材、遠離裂紋基材取樣,進行SEM+EDS(能譜)分析,發(fā)現(xiàn)鋼的基材氮、鋁含量高,裂紋中有較多保護渣成分(Cl、Ca等)。
(1)通過一系列排查及分析,確定本次質(zhì)量問題主要是因為保護渣質(zhì)量波動引起鋼坯表面出現(xiàn)星狀裂紋造成的。
(2)Q420B角鋼,軋制壓縮比相對較小時,采用釩氮合金,氮化釩的析出引起表面質(zhì)量缺陷的概率非常高。試驗使用釩鐵替代氮化釩鐵,在鑄坯內(nèi)弧側(cè)存在同樣的表面缺陷情況下,使用釩鐵并沒有在軋材上表現(xiàn)出缺陷,說明釩氮結(jié)合所產(chǎn)生的缺陷,在軋制過程中并不能完全消除。
(3)根據(jù)C 成分含量普遍在0.15%~0.17%,部分位于包晶區(qū)或接近包晶區(qū)(碳為0.1%~0.15%),鑄坯凝固過程時偏析會導致部分區(qū)域位于包晶區(qū),保護渣選擇不當(堿度低、黏度高)會導致體積劇烈收縮產(chǎn)生晶界裂紋。
通過優(yōu)化連鑄冷卻制度、試用及優(yōu)化保護渣指標,解決了鋼坯表面星狀裂紋,消除了角鋼腿部微裂紋的質(zhì)量缺陷。