文_盧如飛 曹操 金華寧能熱電有限公司
金華寧能熱電有限公司3號吸收塔配備有3臺循環(huán)漿液泵,其中2臺循環(huán)漿液泵為利舊設(shè)備,分別為循環(huán)漿液泵B和循環(huán)漿液泵C。其中循環(huán)漿液泵B對應(yīng)吸收塔內(nèi)的第二層噴淋層,電機(jī)功率為132kW,揚程20.58m,遠(yuǎn)大于原有3號塔循環(huán)漿液泵B的設(shè)計(110kW,17.14m)。故存在著較大的節(jié)能空間,循環(huán)漿液泵B變頻改造后可以控制該噴淋層的循環(huán)漿液量及霧化效果,實現(xiàn)二氧化硫排放的精準(zhǔn)控制。
3號吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造為不更換電機(jī)的情況下直接增加一套變頻裝置將3號吸收塔由工頻改造為變頻(設(shè)置手動切換開關(guān)),投入費用5.7萬元。項目于2020年10月份改造完成。
3號吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造完成后,公司組織環(huán)保專業(yè)運行人員對循環(huán)漿液泵變頻改造進(jìn)行了初步的清水試驗。通過清水試驗了解循環(huán)漿液泵B在不同頻率下噴淋層的霧化、壓力情況,最終初步確定循環(huán)漿液泵B的最低運行頻率。
3號吸收塔投入運行后對循環(huán)漿液泵B進(jìn)行了初步的負(fù)載試驗,鍋爐負(fù)荷100t/h,吸收塔入口SO21600~1800mg/Nm3,漿液密度在1060kg/m3左右,pH值在5.8左右。
循環(huán)漿液泵B清水及負(fù)載部分試驗數(shù)據(jù)記錄如表1所示。
結(jié)合清水試驗噴淋層出水情況,發(fā)現(xiàn)循環(huán)漿液泵B頻率設(shè)置在35Hz以下時噴淋層僅處于“冒水”狀態(tài),噴淋管沒有霧化。在循環(huán)漿液泵B頻率設(shè)置在35Hz狀態(tài)時有明顯水柱噴出,管道壓力為0.065MPa,已基本達(dá)到霧化效果,可以提供部分脫硫能力,故將35Hz頻率設(shè)置為3號吸收塔循環(huán)漿液泵B的最低警戒頻率,循環(huán)漿液泵B運行時不允許低于該值。
表1 循環(huán)漿液泵B清水及負(fù)載部分試驗數(shù)據(jù)表
通過清水試驗與負(fù)載試驗的對比發(fā)現(xiàn),漿液的密度對循環(huán)漿液泵B的變頻運行存在有一定的影響,該影響隨頻率的增加而更加明顯。
在鍋爐負(fù)荷100t/h時,吸收塔入口SO2在1600~1800mg/Nm3,漿液密度在1060kg/m3左右,pH值在5.8左右的情況下對3號吸收塔循環(huán)泵B進(jìn)行了初步的帶負(fù)載試驗,分析變頻改造后循環(huán)泵B對煙氣中SO2的影響,如圖1所示。
圖1 變頻改造后循環(huán)泵B對煙氣中SO2的影響曲線圖
由圖1可知在入口吸收塔入口SO2較為穩(wěn)定的情況下,通過對變頻泵的頻率控制可以實現(xiàn)對煙氣中SO2較為精確的控制。同時,在達(dá)標(biāo)范圍內(nèi)配合合適的變頻頻率,能最大化的節(jié)約循環(huán)泵的電耗,提升節(jié)能空間。
工頻狀態(tài)3號吸收塔循環(huán)漿液泵B由于沒有單獨的計量表,故其運行電耗可通過其運行電流進(jìn)行計算,運行時間按2160h/a(設(shè)備定期切換制度,以每臺爐運行4個月進(jìn)行統(tǒng)計)。
變頻改造后,3號吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻器上新增單獨計量表,計算變頻狀態(tài)下單位平均電耗Q=95233.688/1253.4=76kWh;同等時間情況下計算Q變頻耗電量=76×2160=16.4萬kWh。
變頻狀態(tài)下循環(huán)漿液泵在相同的運行時間情況下比工頻狀態(tài)可節(jié)約電耗36%,就3號吸收塔而言同等運行時間情況下變頻比工頻能節(jié)約耗電量9.27萬kWh,按0.5108元/kWh計算,每年預(yù)計可節(jié)約4.73萬元電費。
由于循環(huán)漿液泵B長期運行,A、C泵運行時間相對減少,故將循環(huán)泵漿液泵A、B、C視為一個整體進(jìn)行比較分析。
4.4.1 未改變運行方式時
A泵與C泵均為工頻泵,沒有單獨的計量表故通過平均電流進(jìn)行計算,其中A泵電流取181A,運行時間2160h或1440h;C泵電流208A,運行時間1440h或2160h。
QA=380×180×1.732×0.86×2160(1440h)=22萬kWh(14.6萬kWh);
QC=380×208×1.732×0.86×1440(2160h)=16.95萬kWh(25.4萬kWh);
其中QB=Q變頻耗電量=76×2160=16.4萬kWh;
故總電耗Q總=QA+QB+QC=55.35萬kWh(56.4萬kWh)。
4.4.2 改變運行方式后
B泵長期運行,A、C泵定期切換則A,C泵運行時間減少為1440h,B泵運行時間增加為2880h。
QB2=Q變頻耗電量=76×2880=21.89萬kWh;
則總電耗Q總=QA2+QC2+QB2=14.6+16.95+21.89=53.44萬kWh;
若按4個月為一個運行周期,適當(dāng)?shù)难娱L循環(huán)漿液泵B的運行時間(相當(dāng)于減少了其他工頻泵的運行時間),則節(jié)能效果比未延長變頻泵運行時間多節(jié)能1萬~3萬kWh。
3號吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造前受熱網(wǎng)負(fù)荷影響,鍋爐負(fù)荷晝夜波動較大。改造前需通過頻繁啟停循環(huán)漿液泵來調(diào)控SO2的排放,頻繁啟停大功率泵會影響泵的電機(jī)壽命,變頻改造后可以通過對循環(huán)泵B的變頻調(diào)控進(jìn)行較為靈活及安全的控制。
當(dāng)鍋爐負(fù)荷較低或者燃煤硫份比較低的情況下,即使啟動單臺工頻泵運行,SO2的排放仍有可能會很低甚至是零的狀態(tài),而通過變頻泵B進(jìn)行調(diào)控,可在有效控制SO2達(dá)標(biāo)的情況下減少運行功率,節(jié)省運行能耗。
漿液噴淋量的提高有利于傳質(zhì)性能的強(qiáng)化,從而提高脫硫效率,但漿液噴淋量大到一定程度后對提高脫硫效率的影響變小,而系統(tǒng)能耗卻成比例增加。3號吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造使3號脫硫系統(tǒng)能夠充分利用凈煙氣SO2排放濃度壓線運行空間,節(jié)能效果更加明顯。
根據(jù)3號吸收塔循環(huán)漿液泵B一個運行周期內(nèi)能耗數(shù)據(jù)對比,運行可節(jié)約電耗約36%左右,若按4個月為一個運行周期,適當(dāng)?shù)难娱L循環(huán)漿液泵B的運行時間(相當(dāng)于減少了其他工頻泵的運行時間)則節(jié)能效果比未延長時間多節(jié)能1萬~3萬kWh。
通過對3號吸收塔循環(huán)漿液泵B變頻改造,并經(jīng)過運行驗證,改造后節(jié)能效果明顯,預(yù)計1.2a即可收回改造成本。