牛樹華
(海軍裝備部裝備審價中心,北京 100071)
回?zé)崞鲝V泛應(yīng)用于飛機環(huán)控系統(tǒng)的制冷組件,能夠利用雙級換熱器熱邊出口的熱空氣對經(jīng)過水分離器分區(qū)游離水的空氣進(jìn)行回溫,以提高渦輪進(jìn)口溫度。本文所述的回?zé)崞鞑捎娩X制板翅式結(jié)構(gòu),將隔板、翅片、封條、側(cè)板層層疊置,然后整體釬焊而成。產(chǎn)品為濕熱換熱器,在其芯體內(nèi),冷熱氣流通過翅片和隔板進(jìn)行熱量交換,冷氣流溫度升高,熱氣流溫度降低,并有游離水析出。該回?zé)崞髟谑褂眠^程中出現(xiàn)了產(chǎn)品芯體最底層熱邊加強翅片及隔板斷裂,隔板內(nèi)凹,熱邊、冷邊串漏,部分故障件可見側(cè)板出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。
對回?zé)崞鞴收霞M(jìn)行分解,取斷裂翅片進(jìn)行斷口分析,顯微鏡下可見斷裂處有明顯的塑性變形。底層通道加強翅片為拉伸過載斷裂,未發(fā)現(xiàn)斷口表面有腐蝕和疲勞痕跡,未發(fā)現(xiàn)脫焊等焊接缺陷。隔板向冷氣通道彎曲變形并局部開裂導(dǎo)致泄漏(熱冷邊串漏),開裂區(qū)隔板表面未見腐蝕元素,翅片及焊縫也未見腐蝕現(xiàn)象。破壞區(qū)局部壓力較高或者存在壓力異常升高現(xiàn)象是芯體失效的主要原因。
(1)回?zé)崞鞲舭搴穸群统崞穸染鶟M足設(shè)計要求,并通過了環(huán)境適應(yīng)性試驗、10 000次壓力循環(huán)試驗和極限壓力試驗。
(2)回?zé)崞鲾嗫诜治鑫窗l(fā)現(xiàn)腐蝕產(chǎn)物,芯體材料為防銹鋁3A21,產(chǎn)品內(nèi)腔經(jīng)整體化學(xué)氧化,可耐受積水環(huán)境。
(3)將回?zé)崞鳠徇吋铀]底層翅片,然后將回?zé)崞髌街糜诘蜏叵鋬?nèi),開啟試驗箱,以10 ℃·min-1的降溫速度降溫至-55 ℃,保持4 h,恢復(fù)至室溫后取出回?zé)崞鬟M(jìn)行泄露試驗檢查。重復(fù)上述過程,共進(jìn)行3個循環(huán)12 h的低溫結(jié)冰試驗,回?zé)崞鳠o泄露,芯體完好。
(4)回?zé)崞餍倔w翅片原材料為常規(guī)鋁合金材料3A12-O,廣泛用于各類板翅式熱交換器產(chǎn)品,材料合格。
(5)翅片零件尺寸要按照質(zhì)量程序嚴(yán)格控制,若尺寸不合格會直接導(dǎo)致芯體脫焊等焊接缺陷。檢查回?zé)崞髦圃爝^程,其焊接參數(shù)均符合工藝要求,故障件未發(fā)現(xiàn)脫焊等焊接缺陷。
(6)焊接回?zé)崞魉褂玫男倔w釬焊設(shè)備固定,且嚴(yán)格執(zhí)行周期定檢制度,設(shè)備運行狀態(tài)良好。
(7)回?zé)崞鹘?jīng)過一段時間工作,底層翅片有一定量的水積存。在某些工況下,熱邊流量還未達(dá)到設(shè)計流量,而且空氣流場在芯體中分布并不均勻。芯體中心位置通過的空氣流量較多,芯體底層翅片通過的流量很少。芯體底層積水與來流空氣在鋸齒形翅片通道內(nèi)混合,存在產(chǎn)生空化作用的物理條件。大量氣泡在節(jié)距為1.4 mm的鋸齒形翅片所形成的狹窄通道內(nèi)瞬間產(chǎn)生和破滅,對薄壁的翅片和隔板產(chǎn)生較大沖擊壓力而發(fā)生過載斷裂。
通過對相關(guān)文獻(xiàn)的研究[1-2],根據(jù)故障樹分析,可排除產(chǎn)品設(shè)計缺陷、環(huán)境腐蝕、材料不合格以及焊接缺陷等因素。導(dǎo)致翅片斷裂、芯體串漏的原因是在特定工況下通道內(nèi)的積水快速凍結(jié)造成局部瞬時高壓,芯體熱邊底層加強翅片、隔板過載斷裂。
回?zé)崞鳠徇叺讓映崞ǖ篱L期積水,產(chǎn)品停止工作時,熱邊沒有熱空氣流過,當(dāng)環(huán)境溫度降至0 ℃以下時,底層通道中的積水可能會結(jié)冰。芯體內(nèi)部普通翅片厚度為0.12 mm,其強度明顯弱于厚度為0.2 mm的加強翅片,而芯體損壞卻發(fā)生在最底層加強翅片層,可判斷該層通道短時超壓與積水有關(guān)。
因芯體底層通道尺寸較大,在某些條件下,通道積水結(jié)冰速度過快,在局部區(qū)域可能形成密閉空間。底層通道為錯列鋸齒形翅片通道,內(nèi)部均布的錯列毛刺形翅片構(gòu)成了粗糙表面。在水、空氣兩相混合流動條件下,在錯列長度為3 mm的錯列鋸齒形翅片的錯列位置處,翅片邊界壁面容易附著大量氣泡。積水快速結(jié)冰、體積膨脹,從而對局部密閉空間的氣泡形成快速擠壓,造成局部短時沖擊性壓力,超過了壁面材料的最大承壓能力,最終導(dǎo)致翅片過載斷裂。
某型機回?zé)崞鳛闈駸釗Q熱器,其位置在制冷組件下部。在制冷組件停機時,空氣中的水會冷凝回流至芯體的最下層。因為熱邊加強翅片位于芯體的最底部,所以該層通道會長期積水。
為驗證以上分析,進(jìn)行了積水量試驗:控制系統(tǒng)出口溫度為3~7 ℃,制冷組件入口中每千克空氣的含水量為21~23 g,達(dá)到控制參數(shù)要求并保持性能參數(shù)穩(wěn)定運行0.5 h。停止運轉(zhuǎn)0.5 h后拆下產(chǎn)品,測量內(nèi)腔含水的產(chǎn)品質(zhì)量,減去產(chǎn)品自身質(zhì)量后即為內(nèi)腔積水量。通過2次測量取平均數(shù),測得產(chǎn)品內(nèi)腔積水量為453 g。按相同性能參數(shù)保持穩(wěn)定運行1 h,停止運轉(zhuǎn)0.5 h后拆下新狀態(tài)產(chǎn)品并稱重,測得內(nèi)腔積水量為387 g,因此可確認(rèn)積水量不會隨運行時間增加而增加,積水量與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和空氣流量及含濕量相關(guān),與工作時長無關(guān)。
芯體底層通道為錯列鋸齒形翅片通道,內(nèi)部均布的錯列毛刺形翅片構(gòu)成了粗糙表面,可增加流體邊界層的紊動強度。在粗糙表面所構(gòu)成的內(nèi)流場中,水和空氣兩相流混合時,存在發(fā)生空化現(xiàn)象的物理條件。在特定積水量、特定空氣流量、特定壓力所造成的特殊瞬時工況條件下,水和來流氣體混合會產(chǎn)生大量氣泡,從而在底層鋸齒形翅片所構(gòu)成的粗糙通道內(nèi)發(fā)生空化現(xiàn)象,使大量氣泡附著在錯列長度為3 mm的錯列鋸齒形翅片錯列位置處的翅片邊界壁面。它的錯列長度越小,節(jié)距越小,暴露在流體中毛刺形的翅片邊界壁面越多,附著的氣泡就越多。
隨機性和群泡性是空化現(xiàn)象的特點,因為氣核運動是隨機的,壓力場變化也是隨機的,所以單個氣核的空化行為是隨機的,而且液體中的氣核也比較多。液體中的空化現(xiàn)象就是由數(shù)目眾多、有不同初始尺度和不同初始空間位置的氣核在流體動力作用下產(chǎn)生的各種運動匯集而成的,因此空化現(xiàn)象是群泡的總體現(xiàn)象。每臺回?zé)崞餍倔w發(fā)生底層翅片斷裂的位置是隨機的,這也體現(xiàn)了空化現(xiàn)象的隨機性。
影響空化發(fā)展的因素很多,主要有物體因素(流場幾何形貌和表面粗糙狀況)、流場參數(shù)(來流壓力和流速)以及水質(zhì)條件(氣核分布和溶解氣體含量)等。上述物理條件因素也決定了故障的破壞程度。例如:芯體串漏故障件均發(fā)生了翅片和隔板斷裂;隔板向冷空氣通道彎曲的現(xiàn)象,故障范圍均為20~30 mm;部分故障件2.5 mm的側(cè)板發(fā)生明顯塑形變形而鼓包,但側(cè)板均未發(fā)生破裂。
從回?zé)崞鲗嶋H承壓能力和故障率可以判斷,只有在系統(tǒng)中出現(xiàn)極限高壓,空氣來流壓力異常,且積水量滿足發(fā)生空化水質(zhì)條件的情況下,空化現(xiàn)象才得以發(fā)生和發(fā)展。在這種情況下,在底層鋸齒形翅片通道的局部區(qū)域會產(chǎn)生數(shù)倍于空氣來流壓力的沖擊性高壓,從而導(dǎo)致芯體翅片過載斷裂。
利用紫銅管作為試驗件,其外徑為6 mm,壁厚為0.6 mm,最大承壓為7.8 MPa。銅管兩側(cè)帶有充注用針閥,用于水的充注和測壓。銅管上側(cè)針閥處安裝有壓力傳感器,壓力傳感器最大量程為5 MPa,破壞壓強為7.5 MPa,用于測量結(jié)冰過程中氣泡的壓強變化。
試驗過程中:首先,在常壓條件下用針頭向銅管中加入定量的水,如初始加入40%的水,初始?xì)庵急?0%;其次,密封銅管,并用水壓機通過針閥向銅管內(nèi)打水,使壓強升高到0.6 MPa(回?zé)崞髡9ぷ鲏毫Γ蛔詈?,向銅管噴射-40 ℃的冷氣,同時檢測頂部氣泡的壓強。結(jié)果表明,在冷凍結(jié)冰過程中,隨著冰的體積膨脹(體積膨脹率為1.09),氣泡體積被快速壓縮,氣泡內(nèi)壓強快速上升,且氣泡體積越小,冰膨脹的空間越小,從而使氣泡內(nèi)壓強越高,壓強增速越快。當(dāng)初始?xì)庵急葹?5%和50%時(結(jié)冰前氣柱占比分別為9.2%和8.3%),氣泡壓強均達(dá)到了壓力傳感器的上限(5 MPa)。
當(dāng)初始?xì)庵急葹?5%時,結(jié)冰后銅管頂部氣泡處出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象,證明氣泡內(nèi)壓強增大使銅管出現(xiàn)了塑性變形。當(dāng)初始?xì)庵急葹?0%時,結(jié)冰后銅管頂部氣泡處爆裂,說明氣泡內(nèi)壓強超過了銅管的最大承壓(約7.8 MPa)。兩種情況下銅管的實際情況如圖1所示。
圖1 結(jié)冰后銅管鼓包、爆裂圖片
將紫銅管原理性故障再現(xiàn)試驗與回?zé)崞鹘Y(jié)構(gòu)和工況條件相結(jié)合,可以得出如下結(jié)論:在底層鋸齒形翅片通道存在大量積水的條件下,遇極冷環(huán)境(冷邊溫度低或高空低溫環(huán)境)時,積水快速結(jié)冰,并在結(jié)冰過程中形成局部密閉空間,聚集在翅片毛刺形邊界的大量氣泡被體積膨脹的冰快速擠壓,在狹窄通道(節(jié)距僅為1.4 mm)內(nèi)形成超過壁面材料最大承壓能力的沖擊性壓力,短時內(nèi)即會出現(xiàn)翅片、隔板過載斷裂的情況。
針對翅片過載斷裂而導(dǎo)致的芯體內(nèi)漏故障,可采取以下解決措施。
(1)增強芯體組件最外兩層流道的翅片,將加強翅片進(jìn)行改型,由原來切口較多的鋸齒形翅片改為整體無切口的平直形翅片,翅片厚度由原來的0.2 mm增加至0.5 mm,翅片節(jié)距由原來的1.4 mm增加至4.2 mm,從而增大水力半徑,減小流動阻力。
(2)產(chǎn)品整體增加浸涂X-75351H環(huán)氧酯涂層,提高產(chǎn)品的耐腐蝕能力,同時使壁面更為光滑,抑制氣泡聚集。
通過以上兩方面改進(jìn),可以實現(xiàn)如下效果。
(1)降低了氣泡在通道翅片上附著聚集的程度?;?zé)崞鞯讓佑射忼X形翅片改為平直形翅片,節(jié)距為4.2 mm,水力直徑為4.58 mm,能夠使流道順暢。同樣流量條件下,流動阻力(相同流量下摩擦阻力降低為鋸齒通道的1/10)和表面張力(韋伯?dāng)?shù)增大2.3倍)大幅降低,同時浸涂X-7535H環(huán)氧酯涂層能夠使表面更光滑,翅片上的氣泡很容易排出,從而大幅降低氣泡在通道翅片上附著聚集的概率,從源頭上降低發(fā)生結(jié)冰爆裂的概率。
(2)降低了形成密閉冷凍空間的概率。新老狀態(tài)產(chǎn)品積水量比對試驗表明,新產(chǎn)品積水量更少,積水不會淹沒底層,形成密閉冷凍空間的概率大幅降低。利用計算流體動力學(xué)(Computational Fluid Dynamics,CFD)模擬的同等條件下(冷空氣-20 ℃,外側(cè)對流換熱系數(shù)為200 W·m-2·K-1)鋸齒形翅片和平直翅片結(jié)冰速率動態(tài)發(fā)現(xiàn),改進(jìn)后的平直翅片內(nèi)結(jié)冰速率更慢,需要更長時間才會完全結(jié)冰占滿通道,從而形成密閉空間。新產(chǎn)品翅片節(jié)距為4.2 mm,冰層生長占滿通道的時間增加了3倍以上,難以形成密閉冷凍空間,大幅降低了結(jié)冰爆裂的可能性。
本文通過對回?zé)崞鞒崞脑O(shè)計方法進(jìn)行改進(jìn),解決了產(chǎn)品芯體熱邊底層加強翅片過載斷裂引起的芯體串漏問題。該問題的發(fā)生說明在設(shè)計過程中對某些特定工作環(huán)境考慮不足,對類似產(chǎn)品的研制具有借鑒意義。