朱 萌 劉 峰 許絕舞
(國營蕪湖機(jī)械廠,蕪湖 241007)
飛機(jī)液壓系統(tǒng)主要用于起落架、減速板的收放裝置,以及向襟翼、水平平尾等舵面?zhèn)鲃?dòng)部分的供壓裝置中,具有重要作用[1]。液壓導(dǎo)管在系統(tǒng)中主要用來傳輸能量,若其在飛行中出現(xiàn)裂紋或斷裂,將導(dǎo)致液壓油泄露,從而危及飛行安全。
目前,飛機(jī)液壓系統(tǒng)主要采用柱塞泵,這種泵的脈動(dòng)式流量輸出是其固有特性。流量脈動(dòng)經(jīng)過管路系統(tǒng)的阻抗變換會(huì)產(chǎn)生壓力脈動(dòng),當(dāng)脈動(dòng)頻率與流體諧振頻率及管路系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的固有頻率接近時(shí),會(huì)產(chǎn)生耦合振動(dòng)[2]。這些耦合振動(dòng)具有破壞性,會(huì)使液壓系統(tǒng)管路產(chǎn)生加速磨損、支承結(jié)構(gòu)失效、疲勞裂紋等現(xiàn)象,從而影響液壓系統(tǒng)管路的工作性能。在飛機(jī)運(yùn)行過程中,飛機(jī)機(jī)體的振動(dòng)能夠通過液壓系統(tǒng)固定元件或者管夾傳遞到管路上,從而帶動(dòng)管路系統(tǒng)發(fā)生(支承)激勵(lì)振動(dòng),引起振動(dòng)問題。
近年來,發(fā)生了多起因振動(dòng)異常導(dǎo)致的飛機(jī)液壓管路失效故障,給航空修理企業(yè)的液壓管路維修工作帶來了很大壓力[3]?;诖耍疚耐ㄟ^開展振動(dòng)應(yīng)力測試,監(jiān)測高振動(dòng)應(yīng)力導(dǎo)管,并分析導(dǎo)管高振動(dòng)應(yīng)力產(chǎn)生的原因,找出了導(dǎo)致液壓系統(tǒng)導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力過高的重要影響因素,同時(shí)還制定了降低導(dǎo)管應(yīng)力的方案,最終消除了導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力高的故障,提高了液壓系統(tǒng)導(dǎo)管工作可靠性。
導(dǎo)管應(yīng)力測試采用應(yīng)變電測法,該方法能夠通過電阻應(yīng)變儀測出貼在導(dǎo)管表面電阻應(yīng)變片的電阻變量,并直接轉(zhuǎn)換輸出為應(yīng)變值,然后依據(jù)虎克定律計(jì)算出導(dǎo)管被測點(diǎn)的應(yīng)力值的大小,導(dǎo)管粘貼示意圖如圖1所示[4-5]。對(duì)于導(dǎo)管應(yīng)力測試,應(yīng)分別測量導(dǎo)管被測點(diǎn)的X向和Y向應(yīng)力值,如圖2所示,然后合成為導(dǎo)管的軸向總應(yīng)力值,通過總應(yīng)力值判定導(dǎo)管的應(yīng)力大小是否符合標(biāo)準(zhǔn)。
圖1 導(dǎo)管粘貼示意圖
圖2 應(yīng)力計(jì)算示意圖
根據(jù)輸出的應(yīng)變值,分別計(jì)算每個(gè)測量點(diǎn)在各工作狀態(tài)下的X向和Y向應(yīng)力,并合成為總應(yīng)力,應(yīng)力計(jì)算公式為:
總應(yīng)力計(jì)算公式為:
式中:ε為應(yīng)變儀輸出峰峰值的半幅值;E為彈性模量,當(dāng)導(dǎo)管材料為1Cr18Ni10Ti時(shí),E=2.1×105MPa。
通過振動(dòng)疲勞試驗(yàn)測得1Cr18Ni9Ti不銹鋼材料的疲勞極限為218 MPa,考慮到應(yīng)力集中系數(shù)、尺寸系數(shù)、表面質(zhì)量系數(shù)等因素的影響,液壓導(dǎo)管構(gòu)件的振動(dòng)疲勞極限為:
式中:σ0為構(gòu)件的疲勞極限;β是表面質(zhì)量系數(shù),取值為β=0.712 5;σ是材料的疲勞極限;εσ是尺寸系數(shù),取值為εσ=0.83;Kσ是應(yīng)力集中系數(shù),取值為Kσ=2.72。
將上述數(shù)據(jù)代入式(3),計(jì)算可得σ0=47.39 MPa。
一般認(rèn)為1Cr18Ni10Ti不銹鋼管材料振動(dòng)疲勞極限優(yōu)于1Cr18Ni9Ti管材,飛機(jī)液壓導(dǎo)管設(shè)計(jì)中的動(dòng)態(tài)臨界應(yīng)力即為材料的振動(dòng)疲勞極限[6-8]。目前修理機(jī)型對(duì)于1Cr18Ni10Ti材料制造的液壓導(dǎo)管,應(yīng)力判斷標(biāo)準(zhǔn)為總應(yīng)力值σ總≤40 MPa。
某型飛機(jī)液壓導(dǎo)管應(yīng)力試驗(yàn)測試點(diǎn)的位置如圖3所示。實(shí)際測試過程中,導(dǎo)管的實(shí)測應(yīng)力及發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速狀態(tài)如表1所示。從表1可以看出,導(dǎo)管測試點(diǎn)應(yīng)力值在右發(fā)85%、雙發(fā)85%及雙發(fā)85%舵面狀態(tài)時(shí),導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力大于40 MPa。
圖3 導(dǎo)管應(yīng)力測試點(diǎn)位置
表1 導(dǎo)管應(yīng)力測試數(shù)據(jù)
柱塞泵流量輸出中的流量脈動(dòng)包含固有脈動(dòng)和回沖脈動(dòng)兩部分[9]?;貨_脈動(dòng)幅值比固有流量脈動(dòng)幅值大得多,柱塞泵的流量脈動(dòng)以及由它引起的壓力脈動(dòng)的基波頻率都是fp,其計(jì)算方式為:
式中:n為液壓泵的轉(zhuǎn)速,單位為r·min-1;Z為柱塞數(shù)。
某型飛機(jī)液壓泵為柱塞泵,安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)的外置附件機(jī)匣上,泵軸由傳動(dòng)機(jī)匣帶動(dòng),柱塞泵的額定轉(zhuǎn)速為4 200 r·min-1,柱塞泵轉(zhuǎn)速隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化,柱塞數(shù)為9[10]。根據(jù)壓力脈動(dòng)基波頻率fp的計(jì)算公式可計(jì)算出液壓系統(tǒng)的脈動(dòng)頻率,如表2所示,其頻率范圍為441~630 Hz。
表2 某型飛機(jī)液壓系統(tǒng)的脈動(dòng)頻率
采用有限元對(duì)整個(gè)管系的固有頻率進(jìn)行分析,所示導(dǎo)管的振動(dòng)模態(tài)受管型、位置、空間等影響,難以在飛機(jī)上通過實(shí)物狀態(tài)測量。通過利用CATIA軟件建立了管路數(shù)模,模型中導(dǎo)管的安裝位置與機(jī)上實(shí)測情況保持一致。在ANSYS Workbench平臺(tái)中導(dǎo)入管系整體模型,選擇管道材料為1Cr18Ni10Ti,材料的參數(shù)特性如表3所示。
表3 導(dǎo)管材料屬性參數(shù)
通過ANSYS Workbench進(jìn)行模態(tài)分析,有限元計(jì)算模型如圖4所示,圖5和圖6分別為導(dǎo)管的一階和二階模態(tài),計(jì)算出的導(dǎo)管前六階固有頻率如表4所示。發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速狀態(tài)為80%和85%時(shí)導(dǎo)管應(yīng)力值過高,這兩種狀態(tài)的液壓系統(tǒng)脈動(dòng)頻率分別為504.00 Hz和536.00 Hz,與導(dǎo)管的一階模態(tài)共振頻率(529.70 Hz)最為接近。因此,在導(dǎo)管脈動(dòng)值不變的前提下,導(dǎo)管的共振頻率與液壓脈動(dòng)頻率相耦合,是導(dǎo)致導(dǎo)管應(yīng)力值過高的主要原因。
表4 導(dǎo)管固有頻率
圖4 仿真模型
圖5 1階模態(tài)
圖6 2階模態(tài)
壓力脈動(dòng)的控制較為復(fù)雜,改進(jìn)過程中需要考慮以下幾個(gè)方面:一是改變柱塞泵的設(shè)計(jì),如在配流盤上增加壓縮腔、三角槽和阻尼孔等;二是改變管路的直徑和長度等結(jié)構(gòu)參數(shù),以改變流體管路的諧振頻率;三是增加管路的支撐點(diǎn),提高管路固有頻率,從而避開共振頻率。相比之下,加固或增設(shè)管系的支撐點(diǎn)能顯著提高系統(tǒng)的剛度,以改變管路的振動(dòng)特性以便于更好地實(shí)施。
物體的固有頻率與其剛度和質(zhì)量有關(guān),因此改變固有頻率的兩種方法為改變物體質(zhì)量和改變連接剛度,則物體固有頻率fn為:
式中:k為剛度,m為質(zhì)量。
對(duì)導(dǎo)管而言,縮短導(dǎo)管長度或降低導(dǎo)管壁厚可以減輕導(dǎo)管質(zhì)量,但實(shí)施起來較為復(fù)雜,而且降低導(dǎo)管壁厚還可能降低導(dǎo)管抗疲勞性能,故無法實(shí)行。因此,可以選擇增加導(dǎo)管上端壁板厚度的方法來增強(qiáng)導(dǎo)管連接剛度。增加壁板厚度后有限元計(jì)算模型如圖7所示,圖8和圖9分別為增加壁板厚度后導(dǎo)管的一階和二階模態(tài),計(jì)算出增加壁板厚度后的導(dǎo)管前6階固有頻率如表5所示。
表5 增加壁板后導(dǎo)管固有頻率
圖7 仿真模型
圖9 2階模態(tài)
由仿真結(jié)果可得:一方面,改變管路固有頻率,將管路固有頻率與激勵(lì)源頻率相互錯(cuò)開,能夠提高管路管路固有頻率,從而避免共振的發(fā)生;另一方面,改進(jìn)后管路的固有頻率在793 Hz以上,超出了液壓泵的脈動(dòng)頻率范圍,可以避開共振。
由以上計(jì)算可以看出,通過調(diào)整后,導(dǎo)管的固有頻率全部超出了液壓系統(tǒng)柱塞泵的脈動(dòng)激振頻率,因此不會(huì)與柱塞泵的輸出頻率耦合。下面繼續(xù)用試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)一步證明上述結(jié)論。表6為導(dǎo)管安裝結(jié)構(gòu)改進(jìn)后導(dǎo)管應(yīng)力測試數(shù)據(jù)。與未改進(jìn)時(shí)相比,導(dǎo)管測試點(diǎn)應(yīng)力值在右發(fā)85%、雙發(fā)85%及雙發(fā)85%舵面狀態(tài)時(shí)的振動(dòng)應(yīng)力均明顯降低。
表6 導(dǎo)管應(yīng)力測試數(shù)據(jù)
導(dǎo)管改進(jìn)前后的應(yīng)力曲線如圖10所示,可以看出,改進(jìn)后,發(fā)動(dòng)機(jī)地面試車時(shí),導(dǎo)管的最大應(yīng)力已降至35 MPa以內(nèi),滿足了導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力的技術(shù)要求。
圖10 導(dǎo)管改進(jìn)前后應(yīng)力曲線
對(duì)液壓系統(tǒng)管路進(jìn)行ANSYS建模仿真分析和試驗(yàn)分析得出,由于導(dǎo)管振動(dòng)頻率與液壓脈動(dòng)頻率接近而產(chǎn)生共振,從而導(dǎo)致導(dǎo)管應(yīng)力值過高。針對(duì)這種情況,可通過改變導(dǎo)管連接剛度使導(dǎo)管固有頻率超出與液壓系統(tǒng)柱塞泵的輸出頻率范圍,以降低導(dǎo)管應(yīng)力值。另外,通過將有限元分析方法和發(fā)動(dòng)機(jī)地面試車導(dǎo)管應(yīng)力測試分析相結(jié)合,可以有效地找出解決問題方案,指導(dǎo)管路布局改進(jìn)優(yōu)化措施,從而排除振動(dòng)應(yīng)力值超標(biāo)故障,降低導(dǎo)管疲勞斷裂的故障風(fēng)險(xiǎn)。