閆旭日,董 新
(神華準(zhǔn)能集團(tuán)設(shè)備維修中心,內(nèi)蒙古 薛家灣 010300)
隨著露天采掘設(shè)備的發(fā)展,哈爾烏素露天煤礦以提高產(chǎn)能和效率為目標(biāo),購進(jìn)了由勒圖爾勒公司生產(chǎn)的L-2350輪式前裝機(jī),L-2350作為最大的輪胎式裝載機(jī),其單鏟容量達(dá)40.52m3和65.75m3。在其輪胎工作運(yùn)行過程中,依靠四臺獨(dú)立的電動輪,采取獨(dú)輪回輪驅(qū)動的形式帶動輪胎,完成其規(guī)定動作。在L-2350前裝機(jī)電動輪的日常點(diǎn)檢和保養(yǎng)由本單位職工來完成,由于生產(chǎn)廠家的技術(shù)壟斷和保護(hù),L-2350前裝機(jī)電動輪的故障維修和階段性大修均需要指定廠家來完成。廠家對L-2350前裝機(jī)電動輪的修理存在周期長、費(fèi)用高等特點(diǎn),嚴(yán)重影響和制約了L-2350前裝機(jī)的運(yùn)行效率,加大了檢修成本。為了打破L-2350前裝機(jī)電動輪的技術(shù)壟斷,提高其運(yùn)行效率,降低檢修成本,車間成立了技術(shù)攻關(guān)小組,劃分職責(zé),明確分工,從收集基礎(chǔ)技術(shù)資料入手,積累經(jīng)驗和相關(guān)數(shù)據(jù),制作專用工具,采取邊分解邊摸索的方式開始對L-2350前裝機(jī)電動輪的大修理進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。通過反復(fù)拆裝和經(jīng)驗累計、修正,制定了一套自己的大修工藝標(biāo)準(zhǔn),成功實現(xiàn)了L-2350前裝機(jī)電動輪的自主檢修。
將待檢修的L-2350前裝機(jī)移置生產(chǎn)檢修場地,地面基礎(chǔ)牢固,做好電動輪下機(jī)的支護(hù)準(zhǔn)備工作,將故障電動輪上的輪胎拆除,在陸續(xù)拆除電路、油路等相關(guān)附件,將減速機(jī)與驅(qū)動電機(jī)分離,入廠待修,入廠后的拆裝檢修工藝步驟如下:①利用高壓清洗機(jī)對減速機(jī)進(jìn)行的整體清洗,去除油污和油泥等污物,清洗水流的水溫控制在60℃,水壓設(shè)置在1.6MPa。②清洗完成后,吊裝入廠,放置在專屬檢修臺位上,進(jìn)行外觀故障檢查,確認(rèn)其端蓋有無裂紋、變形,輪邊緊固螺栓是否存在變形、螺桿斷裂損壞、螺紋損壞等情況。 ③將用于緊固上箱體端蓋的緊固螺栓拆除,并將端蓋平穩(wěn)吊出。利用100T液壓千斤頂對行星輪組進(jìn)行分解。利用橋吊垂直、平穩(wěn)吊出太陽軸、行星軸。 ④將行星架上的螺栓及定位螺栓拆除,利用橋吊和吊具移除下上箱體,拆除滑動密封。再利用扭力扳手拆卸緊固螺栓,用頂絲頂起一、二軸的定位擋板,平穩(wěn)吊出。利用橋吊將一、二軸分別移出離箱體,并利用氧乙炔火焰切割的方式拆除軸上的軸承。 ⑤將分解完成的各部位零配件進(jìn)行清洗,并測量關(guān)鍵部位的尺寸數(shù)據(jù),做好記錄。對一二軸、行星軸、太陽軸進(jìn)行外觀檢查和測量,確認(rèn)軸齒是否存在破損、裂紋、點(diǎn)蝕?;ㄦI和軸承位是否存在磨損、溝槽,如存在缺陷,則進(jìn)行相應(yīng)的修復(fù)處理。 ⑥行星架的外觀檢測包括變形、擠傷。重點(diǎn)查看滑動密封位的外表面鍍層,當(dāng)鍍層存在過度磨損或溝槽時必須更換新件。若只有少量麻點(diǎn)、輕度磨損及淺槽時,則只需進(jìn)行重新涂鍍修理,并加工至標(biāo)準(zhǔn)尺寸。 ⑦在裝配過程中,首先要清理下箱體中的毛刺、油污、鐵屑等污物,在將下箱體對應(yīng)的一二軸軸承加熱至120℃,分別裝入對應(yīng)軸承位,待軸承恢復(fù)到室溫后,將已經(jīng)在液氮容器內(nèi)冷凍好的一二軸冷裝進(jìn)入對應(yīng)軸承位,再裝入一二軸定位擋板。緊固時,在緊固螺栓上涂抹中強(qiáng)度螺紋鎖固膠,用力矩扳手將螺栓緊固到2 700N·m。使用滑動密封專用安裝工具將滑動密封安裝到位,其尺寸偏差≤1mm。 ⑧行星架軸承加熱至120℃,在裝入軸承位,再將行星架吊入箱體,使用力矩扳手將緊固螺栓加力到2 700N·m,定位銷螺栓力矩460N·m。使用天吊將行星軸垂直安裝到位,軸承壓蓋螺栓涂抹中強(qiáng)度螺紋鎖固膠,鎖緊力矩為128N·m。⑨將光輪加熱至120℃,用小銅棒敲入。利用橋吊緩慢垂直放入太陽軸。光輪表面涂抹中強(qiáng)度螺紋鎖固膠,齒輪加熱至105℃,垂直裝入光輪,齒輪表面低于光輪表面0~0.60mm,齒輪與太陽輪間游隙范圍控制在0.30mm~0.40mm。裝入行星齒輪時,其緊固螺栓要涂抹中強(qiáng)度螺紋鎖固膠,螺栓標(biāo)準(zhǔn)力矩設(shè)定為237N·m,安裝齒輪壓蓋。將O型環(huán)放入密封槽,用密封膠固定,完成箱體密封O型環(huán)的安裝。最后安裝減速箱上端蓋,箱體上端蓋緊固螺栓的力矩設(shè)定為122N·m。
在進(jìn)行檢修工藝制定的過程中,相關(guān)技術(shù)資料的短缺已不是制約攻關(guān)的主要因素,其檢修環(huán)境的清潔是確保所有檢修工藝順利實施和開展的保障因素,因為L-2350電動輪減速機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)對其附屬的零配件的清潔要求非常嚴(yán)格,故零配件的清潔難度增較大,為順利解決這一難點(diǎn),在檢修全過程隨時利用工業(yè)吸塵器進(jìn)行清潔,同時做好檢修場地的環(huán)境管控,減少煙塵,及時做好遮蓋工作。
L-2350的浮動密封尺寸較大,其外徑110cm,內(nèi)徑104.5cm,O環(huán)直徑20.20mm,安裝時接觸面精度要求高,而密封本身又是由一種脆性材料制成,安裝過程中若用力太大就會使密封產(chǎn)生裂紋,導(dǎo)致無法繼續(xù)使用,造成檢修成本的增加。故以往安裝密封的方式方法無法實施,最后針對此密封,自行設(shè)計并自制了一套浮動密封安裝工裝,讓密封在安裝的過程中能夠均勻受力。
工裝在最初試用過程中,雖解決了受力問題,但由于浮動密封為20.20mm的O型環(huán)與箱體密封位過盈量較大,均勻受力下也無法保證浮動密封安裝到位,且平行度誤差不超過1mm。最后通過網(wǎng)查類似資料數(shù)據(jù),咨詢密封制作相關(guān)廠家,采取涂抹無水工業(yè)酒精作為潤滑劑,減少摩擦力,經(jīng)試驗浮動密封安裝成功。
L-2350電動輪的行星齒輪機(jī)構(gòu)與以往減速機(jī)存在較大差別,主要體現(xiàn)在其行星齒輪軸固定,導(dǎo)致行星齒輪與太陽輪的游隙調(diào)整難度大,要將3個游隙調(diào)整在一個數(shù)值,其次要確定行星輪與太陽輪的方位差一致,最后單個行星輪為分體結(jié)構(gòu),由光輪和外齒環(huán)錐形連接,緊固膠如何選擇,才能達(dá)到安裝使用標(biāo)準(zhǔn)成了難題。
2.3.1 緊固膠的選用。 檢修攻關(guān)初期,我們依靠經(jīng)驗選用了中強(qiáng)度螺紋鎖固膠,作為行星輪光輪和外齒輪連接的黏結(jié)劑,但通過試裝上機(jī)運(yùn)行觀察發(fā)現(xiàn),僅裝進(jìn)運(yùn)行2個月,行星輪的光輪和外齒輪變產(chǎn)生了松動,存在分離跡象,說明其無法達(dá)到裝配黏結(jié)要求。隨后,通過查閱圓柱形部件固持膠相關(guān)材料,決定選用四種各型號的圓柱形部件固持膠分別進(jìn)行壓裝實驗。即將涂抹不同型號固持膠的行星輪在壓力機(jī)上進(jìn)行壓裝實驗,記錄行星輪光輪和外齒環(huán)發(fā)生松動時的數(shù)據(jù)值,選取數(shù)據(jù)值最接近原機(jī)行星輪拆卸時壓力值的固持膠作為裝配膠,最后在通過上機(jī)觀察運(yùn)行,確認(rèn)其選取的正確性。
2.3.2 行星輪裝配及游隙調(diào)整。 在最初的安裝過程中,采取將行星輪光輪加熱到150℃與行星軸進(jìn)行裝配,待其冷卻至常溫后,再將行星輪外齒環(huán)加熱至100℃,利用自制工具套裝配合千斤頂將其與行星輪光輪進(jìn)行裝配。行星輪與太陽輪之間游隙用0.30mm銅紙塞入確保游隙。安裝完成后經(jīng)測量,行星輪左右高低相差0.20mm,未達(dá)到裝配標(biāo)準(zhǔn)。裝配失敗的原因分析如下:①0.30mm銅紙影響了行星輪的平行度;②熱裝壓入法不適用,在安裝自制工具時,行星輪與行星輪光輪間通過熱傳遞升溫產(chǎn)生抱死現(xiàn)象,導(dǎo)致外齒環(huán)無法壓裝到位。
2.3.3 溫差法試裝。 由于利用自制拆卸工裝配合千斤頂壓裝外齒環(huán)和行星輪光輪需要一定的時間,無法避免熱傳遞,故考慮采取溫差法直接安裝,此外由于外齒環(huán)和行星輪光輪為錐面連接,故溫差法可行。
第1次試驗將外齒環(huán)加熱至120℃,使用橋吊平穩(wěn)快速將其放入行星輪光輪,行星輪光輪高于外齒環(huán)表面1.80mm,經(jīng)檢測兩者不在同一個平面,實驗失敗。第2次試驗將外齒環(huán)加熱至110℃,使用橋吊將其放入行星輪光輪,行星輪光輪高于外齒環(huán)表面1.20mm,經(jīng)檢測兩者不在同一個平面,實驗再次失敗。第3次試驗將外齒環(huán)加熱至100℃,再次裝入,外齒環(huán)高于行星輪光輪0.10mm,經(jīng)檢測兩者不在同一個平面,實驗失敗。第4次試驗將外齒環(huán)加熱至105℃,再次裝入,外齒環(huán)與行星輪光輪相差0.30mm,在范圍之內(nèi),兩者之間基本保持同一個平面,但是3個行星齒輪裝入后與太陽輪的間隙不一致,存在相位差,不能保證齒輪之間的同軸度,實驗依然失敗,原因分析:①L-2350電動輪裝配場地到軸承加熱器的距離較遠(yuǎn),橋吊吊運(yùn)需要較長的時間,且每次吊裝的水平角度無法始終保持一致;②外齒環(huán)錐形面磨損量存在差異;③收到廠房內(nèi)檢修空間溫度影響。第5次試驗,首先縮短橋吊的運(yùn)距,選取經(jīng)驗豐富的操作人員,盡量促使每次吊裝齒輪的水平角度一致,關(guān)閉廠房大門,保障檢修空間內(nèi)室溫恒定,加熱前對外齒環(huán)進(jìn)行打磨和測量,促使選用件在尺寸上的差異減小。將外齒環(huán)加熱到105℃,再次裝入行星輪光輪中,用塞尺測量確認(rèn)各行星齒輪與太陽輪間隙一致為0.30mm,行星齒輪與行星軸基本保持在同一個平面上,差值控制在0.20mm~0.40mm之間,符合裝配要求。
軸承壓圈安裝時,其加熱溫度不超過120℃,且要將軸承內(nèi)外圈擦拭干凈再進(jìn)行裝配。
太陽輪裝配前,要先檢查其有無拉傷、磨損,若存在以上缺陷,要利用磨光機(jī)打磨,測量后清洗干凈再進(jìn)行裝配。
行星輪光輪由于裝配時要涂抹緊固膠,故每次均需要打磨、清洗,再利用軸承加熱器將其加熱至150℃,裝入行星軸。
所有緊固螺栓均要緊固至標(biāo)準(zhǔn)力矩值。
L-2350電動輪經(jīng)過反復(fù)拆裝檢修,配合裝機(jī)試用,最終獲得了成功,滿足了現(xiàn)場應(yīng)用要求,完善了其檢修工藝標(biāo)準(zhǔn),摸索出了一套有效的檢修數(shù)據(jù)參數(shù),實現(xiàn)了自主檢修,打破了生產(chǎn)廠家的技術(shù)壟斷,提高了檢修效率,同時也降低了檢修成本。