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      基于PLC技術(shù)的機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)優(yōu)化

      2021-12-30 08:52:45姚儀遵
      科學(xué)咨詢 2021年14期
      關(guān)鍵詞:汽機熱電廠氣機

      姚儀遵

      (桂林電子科技大學(xué) 廣西桂林 536000)

      機爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)是熱電廠機組運轉(zhuǎn)的中樞系統(tǒng),在熱電廠的運作過程中發(fā)揮著重要的作用。當(dāng)前隨著國內(nèi)電力需求的變化,熱電廠的機組機爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)也需要進行整體的運作優(yōu)化,才能夠日益增長的電力需求。本文基于筆者的實際工作調(diào)查,對某熱電廠的實際機組機爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)進行優(yōu)化,幫助系統(tǒng)進一步滿足機組啟動和停止時的滑壓運行和定壓運行的需求。

      一、案例分析

      某熱電廠隸屬某油田電力集團,該集團下轄若干油田電力廠、熱電廠、燃機電廠、設(shè)計院等企業(yè),該集團年供電能力100億kW·h,年發(fā)電能力30億千瓦時,年供電能力1800萬GJ,是當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)。某熱電廠隸屬該集團四座發(fā)電場之一,負責(zé)周邊區(qū)域居民的熱電需求,總裝機容量150MW,供熱能力達1100萬GJ。某熱電廠150MW機組機組機爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),是該熱電廠整體運行的關(guān)鍵,能夠確保在準(zhǔn)確滿足負荷的前提下提高機組機爐的穩(wěn)定性,但該機組機爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的適用情況是滿負荷穩(wěn)定工況。如果相關(guān)工況發(fā)生了變化,機爐協(xié)調(diào)系統(tǒng)就無法做到快速滿足需求。該問題已經(jīng)為某熱電廠的機組運行帶來了一定的經(jīng)濟問題?;谀碂犭姀S的實際需求,筆者計劃從兩個方面來對已有系統(tǒng)進行設(shè)計。

      (一)送風(fēng)量測量方面

      在送風(fēng)量測量方面,筆者計劃利用網(wǎng)格法提高氣體流量測量的準(zhǔn)確性。傳統(tǒng)的氣體流量測量方法往往需要光滑的內(nèi)壁和較長的直管段才能最大程度地提高其準(zhǔn)確性,這在電廠鍋爐的風(fēng)煙道中無法做到。因此,傳統(tǒng)氣體流量測量的結(jié)果有著一定程度的誤差。而網(wǎng)格法能夠很好地減小這類誤差。網(wǎng)格法顧名思義就是在堤岸廠鍋爐的風(fēng)煙道內(nèi)設(shè)置多個測量點,進而得到風(fēng)煙道內(nèi)的氣體平均流速,基于次數(shù)據(jù)來對氣體流量測量結(jié)果加以修正。當(dāng)前利用網(wǎng)格法的相關(guān)技術(shù)有防堵陣列式風(fēng)量測量技術(shù),能夠很好地實現(xiàn)上述構(gòu)想,在防粉塵阻塞的同時提高測量準(zhǔn)確度。同時,應(yīng)用于該技術(shù)的測量裝置能夠?qū)ψ陨淼幕覊m情況進行快速清除,最大程度減小因壓損而出現(xiàn)的誤差。筆者依據(jù)該熱電廠的實際經(jīng)濟情況,計劃采用防堵陣列式風(fēng)量測量技術(shù)來對現(xiàn)有的測量結(jié)果加以優(yōu)化;同時加裝配套的硬件和軟件設(shè)施,對該裝置進行智能化設(shè)置,進而滿足某熱電廠的實際需求。[1]

      (二)熱值方面

      傳統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制策略針對煤質(zhì)的不同沒有進行有效的區(qū)別,進而對熱值沒有進行精準(zhǔn)性的測量,降低了系統(tǒng)的適用性。針對不同的煤質(zhì)來對現(xiàn)有的煤種進行智能化處理,其原理在于通過鍋爐主控指令,來對給煤量反饋信號進行智能化的識別,進而對后續(xù)的鍋爐出力進行選擇。如果鍋爐主控指令檢測到實際的蒸發(fā)量比設(shè)計蒸發(fā)量小,說明鍋爐內(nèi)的實際煤種其發(fā)熱量低于設(shè)計煤種;如果鍋爐主控指令檢測到實際的蒸發(fā)量比設(shè)計蒸發(fā)量大,說明鍋爐內(nèi)的實際煤種其發(fā)熱量高于設(shè)計煤種。筆者針對實際結(jié)果來建立相關(guān)的模型,進而得出相應(yīng)熱值校正模型,對測量結(jié)果加以修正。

      (三)窄間隙氣機控制

      窄間隙氣機控制技術(shù)顧名思義,是指在窄間隙環(huán)境下所使用的一種特殊控制技術(shù)。當(dāng)前,很多行業(yè)領(lǐng)域的控制環(huán)境相對狹窄,傳統(tǒng)的控制技術(shù)在其中施展不開。而運用窄間隙氣機控制接技術(shù)就能夠很好地解決上述問題。窄間隙氣機控制技術(shù)的具體步驟如下:首先是控制前的準(zhǔn)備,控制前需要將被焊工件進行相應(yīng)的坡口加工,同時確保坡口符合整體窄間隙的應(yīng)用范圍;然后是在控制過程中把母材和熱絲電源的負極相連,把送絲管和氣機與正極相連并加熱;這時氣機會出現(xiàn)相應(yīng)的融化現(xiàn)象,利用融化的氣機將母材進行部分熔化,最后完成控制。需要注意的是,在控制過程中母材的融化是通過激光光束進行,因此需要對熔池和焊縫進行惰性氣體防護工作,確保窄間隙氣機控制技術(shù)的順利進行。[2]

      1.窄間隙氣機控制技術(shù)優(yōu)勢

      通過對上述窄間隙氣機控制技術(shù)的過程研究,我們可以看出窄間隙氣機控制技術(shù)具有如下優(yōu)點:

      第一是窄間隙氣機控制技術(shù)能夠有效減少傳統(tǒng)熱絲焊過程中的浪費情況,一方面基于控制材料設(shè)計了相應(yīng)的窄間隙坡口,能夠根據(jù)材料的填充自由進行尺寸設(shè)計,另一方面此類設(shè)備還配備專門的送絲機構(gòu),在提高控制效率的同時能夠有效地降低控制過程中的變形風(fēng)險;第二是窄間隙氣機控制技術(shù)采用了非激光加熱的方式,而是采取電阻加熱的模式,相對傳統(tǒng)的激光加熱能夠明顯提高整體控制工作的效率;第三是窄間隙氣機控制技術(shù)中的激光應(yīng)用能量密度較大,能夠快速完成控制,從而減小實際的影響區(qū)域,提升整體控制過程的質(zhì)量;第四是窄間隙氣機控制技術(shù)能夠針對不同情況來調(diào)整不同成分的氣機,進而提升整體的控制質(zhì)量;第五是窄間隙氣機控制技術(shù)能夠有效地降低控制過程的精度要求。因為傳統(tǒng)激光熱熔焊作用的工件和裝配間隙較大,而激光整體的作用范圍較小,所以很容易出現(xiàn)激光能量溢出的情況,對于操作者有著一定程度的精度要求。而窄間隙氣機控制技術(shù)在控制過程中能夠加入相應(yīng)的氣機,有效地減小激光能量的使用頻率,進而降低了相應(yīng)的精度要求;第六是窄間隙氣機控制技術(shù)整體采用的激光器高達千瓦級,就算是厚板也能夠進行作業(yè),同時不需要擴大焊縫的熔深就能夠直接進行控制,對于我國激光控制技術(shù)的進一步推廣有著積極意義。

      2.窄間隙氣機控制技術(shù)缺點

      窄間隙氣機控制技術(shù)在我國的應(yīng)用已經(jīng)初具規(guī)模,但也暴露出了不少的問題,具體可以分為如下幾個方面:

      首先是窄間隙氣機控制技術(shù)的溫度控制問題?;跉鈾C的實際作用尺寸,窄間隙氣機控制技術(shù)采用了電阻加熱的方式對氣機進行加熱,但是對于電阻加熱的溫度控制就成為了該技術(shù)的主要問題。如果溫度過高會使氣機直接失去原有特性,而溫度較低則會導(dǎo)致氣機無法進行能量的合理分配,進而降低整體控制質(zhì)量。

      其次是坡口的側(cè)壁和層間的融合問題。窄間隙氣機控制技術(shù)的參數(shù)一旦不符合世紀(jì)控制的標(biāo)準(zhǔn),或者是坡口的尺寸和層面清潔出現(xiàn)問題,就很容易導(dǎo)致破口的側(cè)壁和層間出現(xiàn)融合問題。因此,在實際控制過程中需要反復(fù)校對破口的尺寸、清潔度和相應(yīng)的工藝參數(shù),才能保證整體控制結(jié)果的質(zhì)量。

      再次是窄間隙氣機控制技術(shù)的控制氣孔問題。窄間隙氣機控制技術(shù)的控制氣孔只能通過改變離焦量進行減小,但如果將此類技術(shù)應(yīng)用到氣機填接或者深熔焊方面,控制氣孔就很容易出現(xiàn)問題。

      最后是窄間隙氣機控制技術(shù)的送絲送氣問題。窄間隙氣機控制技術(shù)在控制過程中需要持續(xù)進行氣機和保護氣體的送入,這就對坡口的尺寸提出了考驗。同時,坡口的尺寸還決定了層面清理的難度,如果破口尺寸較小,就很容易出現(xiàn)清理難度較大的情況。[3]

      二、機組機爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)優(yōu)化

      (一)氣機系統(tǒng)分析及主控邏輯優(yōu)化

      汽機主控是協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)與數(shù)字電液控制系統(tǒng)的連接部分,可手動增減數(shù)字電液控制系統(tǒng)指令改變汽輪機負荷。為了增加機組的穩(wěn)定性,筆者在汽機主控程序中新設(shè)計了主汽壓力拉回回路,依據(jù)歷史數(shù)據(jù),推薦壓力偏差輔助調(diào)節(jié)功能塊F(X)參數(shù),參考該參數(shù)制定F(X)功能塊曲線函數(shù)規(guī)則。即主汽壓力控制偏差超過±0.4MPa時,汽機主控在控制機組負荷的同時會協(xié)助鍋爐主控控制主汽壓力,根據(jù)壓力偏差對應(yīng)修正負荷偏差的函數(shù)關(guān)系,利用汽機主控對鍋爐側(cè)進行輔助調(diào)壓。

      F(X)的功能邏輯表現(xiàn)為:輸入主蒸汽壓力偏差信號,在慣性環(huán)節(jié)對信號進行處理,然后通過F(X)功能塊來對處理過的信號進行調(diào)節(jié),得出負荷偏差信號,進而輸入汽機主控控制功能塊中進行調(diào)整,最后利用來數(shù)據(jù)來輔助調(diào)壓。

      依據(jù)系統(tǒng)特性曲線及歷史數(shù)據(jù),推薦負荷指令與汽機主控輸出參數(shù)。其中,汽機主控輸出為汽機主控程序依據(jù)負荷指令向數(shù)字電液控制系統(tǒng)系統(tǒng)發(fā)出的控制信號,控制汽機側(cè)設(shè)備。負荷指令為0MW時,汽機主控輸出為0%,負荷指令為330MW時,汽機主控輸出為100%。

      基于上述測量結(jié)果,筆者認為應(yīng)該在PID模塊的設(shè)定值上增加慣性環(huán)節(jié),進入PID負荷指令信號增加慣性處理回路;同時,在3個功率實測信號的中值選擇信號處,增加慣性環(huán)節(jié)進行濾波處理,降低干擾。

      (二)鍋爐系統(tǒng)分析及主控邏輯優(yōu)化,

      在鍋爐系統(tǒng)分析及主控邏輯優(yōu)化方面,首先需要依據(jù)相關(guān)符合,在鍋爐主控針對壓力偏差的積分和比例部分給出測定的基本值。然后主蒸汽壓力偏差變化率對鍋爐主控修正,主蒸汽壓力偏差的變化率乘以一個系數(shù)加入鍋爐主控修正量,減小鍋爐的主蒸汽壓力波動,使控制系統(tǒng)趨于穩(wěn)定。最后需要機組負荷指令對鍋爐主控輸出的前饋控制,對此作用進行加強,同時加強鍋爐變負荷過程中對鍋爐主控的動態(tài)增加量。

      (三)燃料系統(tǒng)分析及主控邏輯優(yōu)化

      燃料主控接收來自鍋爐主控的輸出指令,其下游帶有偏置功能塊對六層給煤機進行控制。查詢機組常用煤種相關(guān)參數(shù),了解實際燃燒狀況,并針對問題將燃料主控控制邏輯進行優(yōu)化。新增熱值校正回路可以改善由于煤質(zhì)變化帶來的對協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)的不適應(yīng)。新增的熱值校正回路,在協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)方式下可以實時、在線、閉環(huán)、后臺運行,不需要運行人員人工干預(yù)。此外,熱值校正可以克服當(dāng)前運行機組燃燒煤種的發(fā)熱量擾動對機組運行的干擾。

      (四)調(diào)節(jié)方式

      由于機組的直接能量平衡調(diào)節(jié)方式并不能完全補償單元機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的全部非線性特性,因此,在大范圍變負荷時,其自適應(yīng)能力不強,主汽壓力跟蹤差。針對以上問題,筆者將原有的直接能量平衡調(diào)節(jié)方式更換為間接能量平衡控制,同時增加其他必要的調(diào)節(jié)手段如自適應(yīng)參數(shù)等先進控制策略,增強機組控制系統(tǒng)在不同工況下、在同一工況下不同煤質(zhì)狀況的適應(yīng)性。[4]

      三、總結(jié)

      筆者依照后續(xù)的試驗情況,在對機爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)進行優(yōu)化之后,該機組的變得更加的智能化和自動化,負荷相應(yīng)的速度在加快的同時減小了功率波動,大幅度降低了工作人員的操作量。本次所設(shè)計的相關(guān)方案還需要結(jié)合更多的變量進行調(diào)整,筆者在以后的工作生活中也將繼續(xù)深入此方面的研究,為我國當(dāng)前的能源領(lǐng)域發(fā)展做出貢獻。

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