李本強(qiáng),劉廣兵,郝海波
(河南中煙有限責(zé)任公司安陽(yáng)卷煙廠,河南安陽(yáng) 455000)
安陽(yáng)卷煙廠現(xiàn)有10 組ZJ17 卷煙機(jī),它們的煙支分離鼓輪均是采用傳統(tǒng)凸輪滑塊機(jī)構(gòu)將煙支進(jìn)行交接、傳遞、分離,由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,往復(fù)運(yùn)動(dòng)快,密封效果差,在運(yùn)行過(guò)程中很容易造成內(nèi)部零部件失效,經(jīng)常出現(xiàn)直線軸承油封損壞、滑塊運(yùn)行不到位等故障,進(jìn)而導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行時(shí)亂煙、掉煙、堵搓板、連煙等一系列問(wèn)題,且維修難度大,小停機(jī)次數(shù)頻繁,直接影響了卷煙設(shè)備的效率。此外,分離鼓輪的維護(hù)保養(yǎng)頻次高,維修費(fèi)用高。
(1)凸輪機(jī)構(gòu)高速運(yùn)動(dòng),往復(fù)沖擊力大,往復(fù)運(yùn)動(dòng)速度高,頻次快,軸承密封易老化。通過(guò)EAM 查詢對(duì)分離鼓輪周期故障更換零備件跟蹤統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)周期為2019 年3 月—2020 年3 月(三班制生產(chǎn)),其統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1。其中,2019 年10 月—2020 年10月規(guī)格改造16 次,改造平均用時(shí)4.2 h。
表1 2019 年3 月—2020 年3 月分離鼓輪配件更換頻次
(2)規(guī)格改造任務(wù)繁重,制約規(guī)格改造進(jìn)度。安陽(yáng)廠每年都有兩種規(guī)格卷煙規(guī)格改造任務(wù),需要進(jìn)行大規(guī)模設(shè)備規(guī)格部件改造,任務(wù)繁重、改造進(jìn)度慢。由于分離鼓輪是必須改造的部件之一,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,需對(duì)分離鼓輪內(nèi)凸輪進(jìn)行整體更換后再進(jìn)行前后交接位置調(diào)整。每次整機(jī)改造時(shí)長(zhǎng)約8~10 h,其中分離鼓輪部位改造占總改造工時(shí)的40%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019 年10 月以來(lái)規(guī)格卷煙共16 次,更換調(diào)整分離鼓輪32 次,合計(jì)約占用134.4 h,嚴(yán)重制約著規(guī)格改造效率。
為進(jìn)一步提升ZJ17 卷煙機(jī)組的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,新型分離鼓輪與原凸輪滑塊式分離鼓輪實(shí)現(xiàn)相同功能,以無(wú)凸輪的形式將煙支分開(kāi)。使用驅(qū)動(dòng)盤將煙支分開(kāi),分離鼓輪受軸向載荷減小,提高工作效率。設(shè)計(jì)方案和模擬實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證可以得出:新型無(wú)凸輪分離鼓輪運(yùn)行速度可達(dá)10 000 支/min,符合本設(shè)計(jì)方案的驅(qū)動(dòng)要求。因此,無(wú)需為方案重新設(shè)置轉(zhuǎn)速,可直接使用原轉(zhuǎn)速值。YJ17 卷煙機(jī)通過(guò)同步齒形帶將動(dòng)力傳給接裝機(jī)的供煙齒輪箱,再通過(guò)齒輪傳動(dòng),把動(dòng)力傳給分離鼓輪(圖1)。新型無(wú)凸輪分離鼓輪可直接使用原傳動(dòng)系統(tǒng),傳動(dòng)系統(tǒng)無(wú)需改動(dòng),并保持原機(jī)齒輪鏈傳動(dòng)。
圖1 YJ17 型接裝機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)
為進(jìn)一步提升ZJ17 卷煙機(jī)組的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,新型分離鼓輪與原凸輪滑塊式分離鼓輪實(shí)現(xiàn)相同功能,以無(wú)凸輪的形式將煙支分離。使用角軸承與驅(qū)動(dòng)盤配合將煙支進(jìn)行分離,分離鼓輪受軸向載荷減小,提高軸承壽命(圖2,圖3):①主軸和輪體相連,同時(shí)旋轉(zhuǎn);②角軸承傾斜角度θ 安裝在主軸上,驅(qū)動(dòng)盤和軸承外圈相連;③主軸旋轉(zhuǎn)過(guò)程中驅(qū)動(dòng)盤帶動(dòng)連桿拉動(dòng)滑塊在滑桿上往復(fù)運(yùn)動(dòng);④對(duì)稱兩個(gè)滑塊同時(shí)相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生開(kāi)合距離;⑤開(kāi)合距離大小,可以通過(guò)旋轉(zhuǎn)雙向螺桿調(diào)節(jié)傾斜角θ 進(jìn)行改變。
圖2 無(wú)凸輪分離鼓輪運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖
圖3 新型無(wú)凸輪分離鼓輪設(shè)計(jì)外形
對(duì)稱的兩個(gè)滑塊同時(shí)相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生開(kāi)合,開(kāi)合距離大小可以通過(guò)旋轉(zhuǎn)螺桿調(diào)節(jié)傾斜角θ 進(jìn)行改變。分離結(jié)構(gòu)采用兩個(gè)傾斜的驅(qū)動(dòng)盤將煙支分離,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。無(wú)凸輪無(wú)需考慮凸輪磨損造成的內(nèi)部分離結(jié)構(gòu)失效、無(wú)彈簧輪體負(fù)載小、無(wú)需加潤(rùn)滑脂免維護(hù),避免潤(rùn)滑造成污染、使用壽命長(zhǎng);可通過(guò)調(diào)節(jié)傾斜圓盤的角度快速變換接收濾嘴長(zhǎng)度規(guī)格適應(yīng)各種規(guī)格的煙支生產(chǎn),規(guī)格改造無(wú)需拆卸更換零件。無(wú)加速度突變運(yùn)動(dòng),滑座運(yùn)行平穩(wěn),煙支交接、傳送平穩(wěn),高速長(zhǎng)期運(yùn)行無(wú)掉煙、亂煙現(xiàn)象。有效避免原分離鼓輪在傳送、分離、交接過(guò)程中掉煙、亂煙造成的設(shè)備故障及產(chǎn)品質(zhì)量缺陷。
改進(jìn)后從表2 可以看出,分離鼓輪改進(jìn)后,油封及軸承的更換頻次明顯減少,設(shè)備運(yùn)行中亂煙掉煙堵搓板現(xiàn)象明顯減少,設(shè)備效率明顯提升。無(wú)凸輪輪體負(fù)載小,使用壽命長(zhǎng),無(wú)維修設(shè)計(jì),維護(hù)費(fèi)用降低。該部件簡(jiǎn)化了原分離鼓輪的結(jié)構(gòu),減少維修保養(yǎng)工作量,省去了復(fù)雜的機(jī)械傳動(dòng)環(huán)節(jié)(圖4)。規(guī)格改造后,分離鼓輪部件由改造前的4.2 h,縮短至改造后0.5 h。不需更換鼓輪內(nèi)凸輪及相應(yīng)對(duì)位調(diào)整,只需調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)軸上的螺紋傾角可控制前、后驅(qū)動(dòng)盤的傾斜度,即可改變兩煙支之間的分離寬度。且新型無(wú)凸輪分離鼓輪無(wú)彈簧件,無(wú)突變運(yùn)動(dòng),無(wú)需考慮彈簧更換。無(wú)凸輪設(shè)計(jì)避免了凸輪磨損造成的內(nèi)部分離部件失效,煙支的交接、傳送、分離更加平穩(wěn)可靠。另外,通過(guò)調(diào)節(jié)傾斜圓盤的角度改變分離距離,分離結(jié)構(gòu)采用兩個(gè)傾斜的圓盤結(jié)構(gòu)將煙支分開(kāi),適應(yīng)各種長(zhǎng)度規(guī)格的煙支生產(chǎn),無(wú)需拆卸更換、調(diào)整零部件,極大提高了工作效率,經(jīng)測(cè)算,由此每年產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)57.3 萬(wàn)元。
圖4 新型無(wú)凸輪分離鼓輪安裝實(shí)物
表2 平均單機(jī)臺(tái)分離鼓改造前后對(duì)比