王海蘭,王雁玉,姚燕平
(國家管網(wǎng)集團(tuán)西南管道有限責(zé)任公司南寧輸油氣分公司,廣西南寧 530022)
管道振動問題是石油、化工行業(yè)長期存在的一種常見現(xiàn)象,在泵機(jī)組的轉(zhuǎn)動和流動介質(zhì)中,機(jī)械振動不可避免。長期的管道振動會嚴(yán)重影響管道上的閥門、管件的松動損壞,甚至引發(fā)連接的設(shè)備振動和損壞[1-3]。直接影響管道及其設(shè)備的安全運行和操作人員的人身安全。
管道振動直接反映了與其連接設(shè)備的性能及運行情況,研究表明,引發(fā)管道振動的因素是多方面的,究其原因在于機(jī)組的操作、安裝、設(shè)計及現(xiàn)場運行等方面。以某成品油站場柱塞式計量泵出口管道振動大為例,分析管道振動過大的原因,并據(jù)此提出改進(jìn)措施。
某成品油站場主要輸送0#柴油和92#汽油,站場摻混系統(tǒng)配套兩臺國產(chǎn)柱塞式計量泵,此站場產(chǎn)生的混油只能實現(xiàn)在線回?fù)?,兩臺計量泵采用一用一備的運行模式,切換方式為手動。計量泵及配套進(jìn)出口管道基本信息見表1。
表1 2 臺計量泵及配套管路基本信息
2020 年7 月,在進(jìn)行混油切割時,站場人員發(fā)現(xiàn)計量泵出口管道振動較大,呈上下振動。為調(diào)整現(xiàn)場振動情況,站場人員先后采取調(diào)整摻混比例、摻混量、切換至另外一臺計量泵、同時啟動兩臺計量泵進(jìn)行摻混作業(yè)等多種措施,仍出現(xiàn)泵出口管道振動過大現(xiàn)象?,F(xiàn)場單臺摻混泵排量2000 L/h,但運行過程中,因振動原因,實際摻混流量單臺泵最大只能達(dá)到1000 L/h。原有現(xiàn)場摻混工藝流程如圖1所示。
圖1 原有摻混工藝流程
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研及測試,將計量泵進(jìn)出口管線拆除,單獨啟泵,技術(shù)人員使用VC63 便攜式數(shù)字測振儀對兩臺計量泵本體振動值進(jìn)行測量,振動速度在0.7 mm/s 左右,振動值較小。而連接管線后啟泵測試,泵出口管道呈上下振動,振動速度高達(dá)45 mm/s 左右,超過允許振動速度15 mm/s。根據(jù)測試結(jié)果,排除計量泵本體振動大因素。分析造成計量泵出口管道振動較大的原因主要有以下兩個方面:
現(xiàn)場泵配套出口管道管徑為Φ27×3 mm,管徑較小。經(jīng)分析,泵出口管徑小時會導(dǎo)致泵排出沖程中出現(xiàn)過大的壓力損失。且同等流量下,管徑越小,管道端口接收到的速度激發(fā)就越大,流速就越大,而管道內(nèi)流體流速過快會產(chǎn)生湍流邊界層分離形成渦流,引起管道振動[4]。
現(xiàn)場調(diào)研時發(fā)現(xiàn),計量泵出口直接連接單向閥,管線上未設(shè)置脈動緩沖器和背壓閥,現(xiàn)場進(jìn)行摻混作業(yè)時,流量脈動無設(shè)備設(shè)施進(jìn)行緩沖,導(dǎo)致介質(zhì)流量脈動較大,對出口管道系統(tǒng)造成大的沖擊,使泵出口管道產(chǎn)生較大振動。
針對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的情況,提出并實施以下改進(jìn)措施:
(1)增大泵配套出口管道管徑。在管道管材和走管方式不變的情況下,適當(dāng)增大泵出口管道管徑,從而使管道的橫截面積加大,管路的橫截面面積增大可以減小管路的應(yīng)力[5],從而減小管道的壓力脈動,使之不產(chǎn)生諧振。根據(jù)輸油管道工程設(shè)計規(guī)范中,輸油管道管壁厚度計算及管道附件的結(jié)構(gòu)設(shè)計計算:
式中 δ——直管段鋼管計算壁厚,mm
P——設(shè)計內(nèi)壓力,MPa
D——鋼管外直徑,mm
[σ]——鋼管許用應(yīng)力,MPa
據(jù)現(xiàn)場實際計算后,將出口管道管徑增大為Φ60×3.5 mm。新采購的管材應(yīng)注意內(nèi)表面應(yīng)光滑平整,無龜裂、分層、針孔、雜質(zhì)、貧膠區(qū)及氣泡,管端面應(yīng)平齊、無毛刺,管外表面無明顯缺陷。
(2)在泵出口設(shè)置脈動阻尼器。從計量泵出來的脈動流體先進(jìn)入脈動阻尼器,阻尼器可起到穩(wěn)定管道流體壓力和流量的作用,對流量脈動造成的系統(tǒng)沖擊進(jìn)行削減,以減緩管路振動,降低噪聲,提高管路的安全性[6]。
(3)在出口管道單向閥前設(shè)置背壓閥。在管道壓力不穩(wěn)定的情況下,背壓閥可以保持管道需要的壓力,使計量泵輸出正常的流量。同時背壓閥配合脈動阻尼器使用,可以減小水錘對管道系統(tǒng)造成的危害,保護(hù)管道系統(tǒng)不受壓力波動帶來的沖擊。
現(xiàn)場改進(jìn)完成后,對站場摻混工藝進(jìn)行啟動測試,計量泵出口管道振動較小,振動速度為1.2 mm/s 左右。改進(jìn)后的現(xiàn)場工藝流程如圖2 所示。
圖2 改進(jìn)后摻混工藝流程
(1)改造施工前,要進(jìn)行施工組織設(shè)計,嚴(yán)格按照管理規(guī)定和施工組織設(shè)計進(jìn)行施工,同時施工前應(yīng)進(jìn)行施工安全措施交底、進(jìn)行安全教育,意外事項防范和安全撤離教育等。
(2)管道焊接前需進(jìn)行焊接工藝評定,施工嚴(yán)格遵照焊接工藝評定參數(shù)執(zhí)行。管道焊接應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,在以下環(huán)境下,如果不采取有效的防護(hù)措施,不得進(jìn)行焊接:雨天或雪天;風(fēng)速超過8 m/s;大氣相對濕度超過80%。
(3)管道焊接后的焊縫進(jìn)行100%外觀檢查,外觀檢查合格后進(jìn)行100%超聲波檢測和100%射線檢測,超聲波檢查II 級合格,射線檢測II 級合格。
(4)管道焊口防腐與原管道防腐方式保持一致,一般采用環(huán)氧富鋅底漆+環(huán)氧云鐵中間漆+氟碳面漆進(jìn)行防腐。
改進(jìn)后的現(xiàn)場布置如圖3 所示。
圖3 改進(jìn)后現(xiàn)場布置
管道振動是石油石化場站常見問題,需要根據(jù)現(xiàn)場實際問題進(jìn)行具體分析。對柱塞式計量泵出口管道振動大工程案例進(jìn)行分析,確定泵出口管道管徑小、系統(tǒng)沖擊大是造成管道振動過大的主要原因。通過改進(jìn)泵出口管道管徑、增加脈動阻尼器和背壓閥等有效措施,提高了計量泵出口管道運行的穩(wěn)定性和可靠性。