葉 超
(江西銅業(yè)股份有限公司武山銅礦,江西 九江 332204)
天井掘進(jìn)施工在金屬礦山屬于施工難度較大的一個(gè)工序,通常的天井施工方法包括普通掘進(jìn)反井法、吊罐法下向施工、爬罐法下向施工3類。傳統(tǒng)的天井施工方法具有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大、效率低、施工周期長(zhǎng)、成井輪廓差等劣勢(shì),尤其是普通掘進(jìn)反井法雖然應(yīng)用較為廣泛,但是在狹小空間內(nèi)作業(yè),浮石處理難度大、工作環(huán)境差,存在極大的安全事故風(fēng)險(xiǎn)。鑒于此,武山銅礦設(shè)計(jì)應(yīng)用了深孔一次爆破成井技術(shù),該技術(shù)在降低反井成本的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)一次性成井,作業(yè)效率顯著提高、安全系數(shù)顯著提高。
武山銅礦礦區(qū)有南北兩個(gè)礦帶組成,其礦床賦存條件差異較大,南北礦帶的地質(zhì)賦存條件均屬于復(fù)雜類型,巖石硬度系數(shù)為8~10,松散系數(shù)為1.6,采用下向水平進(jìn)路膠結(jié)充填采礦法。該采礦方法決定需要掘進(jìn)的溜井、泄水通風(fēng)井等措施井較多,預(yù)先采用傳統(tǒng)的上向掘進(jìn)反井法,施工進(jìn)度慢、效率低、安全風(fēng)險(xiǎn)大。
深孔一次爆破成井技術(shù)試驗(yàn)應(yīng)用地點(diǎn)位于北礦帶層控礦床砂巖中,巖石較為穩(wěn)固,硬度中硬,局部硬度系數(shù)達(dá)到10左右。天井規(guī)格:2.0m×2.0m方形、垂深9.5m。
實(shí)施深孔一次爆破成井技術(shù)的必要條件需滿足:爆破碎脹的巖石體積(Vz)<補(bǔ)償空間體積(Vb)。
依據(jù)資料:天井規(guī)格2.0m×2.0m,可知該天井的斷面積S=4㎡、天井邊長(zhǎng)L=2m。另外依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量得:深度垂深H=9.5m,天井上下部巷道斷面S上、S下均為8.367m2。查閱巖石巖性資料獲知該巖石的碎脹系數(shù)k=1.6。
2.2.1 炮孔間距的確定
依據(jù)天井規(guī)格設(shè)計(jì)炮眼布置如圖1所示,施工效果如圖2所示。共設(shè)計(jì)21個(gè)炮孔,其中裝藥孔17個(gè),大直徑空孔4個(gè)。起爆雷管選用非電毫秒導(dǎo)爆管雷管,分為5個(gè)段別進(jìn)行起爆,其中掏槽孔首先起爆,兩圈輔助孔依次起爆,周邊孔分為兩個(gè)段別依次起爆,各起爆時(shí)間間隔為150~200ms。
圖1 深孔一次爆破成井布孔示意圖
圖2 施工效果圖
(1)掏槽孔(編號(hào)為1~5)間距。依據(jù)空孔的補(bǔ)償空間、掏槽孔直徑(60mm)、巖石碎脹系數(shù)等參數(shù)算得理論值為314mm。但是考慮到鉆孔最大偏斜導(dǎo)致炮孔穿孔等原因,確定掏槽孔間距為185mm。確定采用5個(gè)掏槽孔,其中中心一個(gè)掏槽孔作為裝藥孔,周圍4個(gè)作為補(bǔ)償空間孔,為保障爆破效果,4個(gè)補(bǔ)償空間孔進(jìn)行了擴(kuò)孔,擴(kuò)孔直徑為86mm。
(2)輔助眼(編號(hào)為6~13)間距。考慮天井?dāng)嗝嬉?guī)格,設(shè)計(jì)了兩圈輔助孔,第1圈輔助孔炮孔間距556mm,與掏槽中心孔間距0.4m;第2圈輔助孔炮孔間距1089mm,與掏槽中心孔間距0.77m。
(3)周邊眼(編號(hào)為14~21)間距。周邊眼間距理論計(jì)算值E=(12~16)d=720~960mm;考慮到武山北帶巖石性質(zhì)和深孔爆破經(jīng)驗(yàn)參數(shù),選定周邊眼間距為1m,均勻分布于天井周邊,炮孔數(shù)目共計(jì)8個(gè)。
2.2.2 炮孔裝藥
炮孔裝藥結(jié)構(gòu)、裝藥量、起爆段別參數(shù)如表1所示。裝藥前須預(yù)先精準(zhǔn)測(cè)量炮孔深度,炮孔施工采取貫通式施工方式,即炮孔與上下水平巷道貫通,炮孔測(cè)量完畢后需及時(shí)采用木楔進(jìn)行堵孔,并回填細(xì)沙0.5m左右。
表1 深孔一次爆破成井爆破參數(shù)表
(1)掏槽孔裝藥。掏槽孔中心孔為裝藥孔,周圍4個(gè)作為補(bǔ)償空間孔;中心孔裝藥采用連續(xù)裝藥方式,采用φ32mm藥卷,單孔裝藥量17.6Kg,裝藥長(zhǎng)度8.7m,堵塞長(zhǎng)度0.8m,孔口采用炮泥進(jìn)行封堵,起爆段別為1#雷管,每孔均為安設(shè)3個(gè)起爆藥包。
(2)輔助孔裝藥。輔助孔裝藥結(jié)構(gòu)與掏槽孔相同,裝藥孔8個(gè),總裝藥量為140.8Kg,起爆段別采用3#雷管和7#雷管,每孔均為安設(shè)3個(gè)起爆藥包。
(3)周邊孔裝藥。周邊孔裝藥孔8個(gè),每孔裝藥量為8.8Kg,采用軸向不連續(xù)柱狀裝藥方式,炸藥按一支藥卷一簇捆扎在細(xì)竹片上,分為兩段,中間間隔3m左右,實(shí)現(xiàn)光面爆破,起爆段別采用3#雷管和7#雷管,每孔均為安設(shè)2個(gè)起爆藥包。
本次深孔一次爆破成井技術(shù)的應(yīng)用,成井效果較好,天井一次性實(shí)現(xiàn)上下爆通,井壁輪廓完整,如圖3所示。分析認(rèn)為存在以下優(yōu)勢(shì):
圖3 深孔一次爆破成井現(xiàn)場(chǎng)效果
(1)高效性。武山銅礦采用的采礦方法需要布置的天井、溜井等措施井較多,傳統(tǒng)的反井方式,導(dǎo)致反井速度嚴(yán)重影響采場(chǎng)的施工進(jìn)度,影響采礦效率,采取深孔一次爆破成井技術(shù),4個(gè)班可完成1條10m切割天井的施工,施工周期大大縮短。
(2)安全性。傳統(tǒng)的人工反井技術(shù),作業(yè)人員需要在井筒里狹小空間作業(yè),存在浮石垮落傷人、高處墜落事故、中毒窒息事故等風(fēng)險(xiǎn),采取深孔一次爆破成井技術(shù)施工工序少、安全性顯著改善,避免了傳統(tǒng)的人工反井安全風(fēng)險(xiǎn)。
(3)經(jīng)濟(jì)性。據(jù)統(tǒng)計(jì),深孔一次爆破成井技術(shù)與傳統(tǒng)反井技術(shù)相比較(斷面2.0m×2.0m),能夠?qū)崿F(xiàn)直接成本降低500~600元/m。武山銅礦2020年施工天井500m,該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)直接生產(chǎn)成本節(jié)約30萬元以上。
深孔一次性成井技術(shù)的應(yīng)用效果表明,該技術(shù)用于天井的施工,具有高效性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)勢(shì),是一種安全、高效、經(jīng)濟(jì)的施工方式,值得推廣應(yīng)用。