葉酈峰,李志清,曾何生,黃世新
(江西銅業(yè)股份有限公司加工事業(yè)部,江西 南昌 330096)
銅管具有良好的導(dǎo)熱性、優(yōu)良的塑性、焊接性能等,大量用于空調(diào)制冷行業(yè),與鋁翅片制作加工成制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)器和冷凝器[1,2]。而內(nèi)螺紋銅管由于螺紋這一特殊形貌特征,增大了銅管的內(nèi)表面積,與同規(guī)格的光管相比較,換熱性能更佳。因此,內(nèi)螺紋銅管的發(fā)展逐步衍化成主流的換熱的主流銅管類型。
Φ7.94mmTP2內(nèi)螺紋銅管,即外徑Φ7.94mm,底壁厚0.25mm,齒高0.18mm的內(nèi)螺紋銅管,銅管的生產(chǎn)加工工藝比較復(fù)雜,生產(chǎn)工藝流程如下圖1所示。在熔煉鑄造、軋制、三聯(lián)拉、盤拉、內(nèi)螺紋成型工序中,均可導(dǎo)致銅管加工缺陷的發(fā)生,通過在線渦流探傷儀[3]進行檢測,進行噴墨標(biāo)記。銅管加工過程中,產(chǎn)品缺陷類型主要包括扁管、夾雜、無明顯傷等。圍繞開展銅管扁管、夾雜、無明顯傷這三類缺陷原因分析并制定防治措施,這對于企業(yè)質(zhì)量管控至關(guān)重要。
圖1 TP2銅管生產(chǎn)工藝流程
根據(jù)電磁理論,渦流探傷儀通過激勵線圈發(fā)出交變磁場,并在檢測的金屬表面形成渦流。金屬缺陷影響渦流磁場,從而作用到檢測線圈的阻抗,導(dǎo)致阻抗信號發(fā)生變化,用于表征金屬缺陷[3,4],Φ7.94mmTP2內(nèi)螺紋銅管渦流探傷背景曲線如圖2所示。
圖2 Φ7.94mmTP2內(nèi)螺紋銅管探傷背景曲線
扁管是指銅管上出現(xiàn)肉眼可見、具有一定深度的凹坑,盤管放線過程中造成盤管卡料現(xiàn)象。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,扁管現(xiàn)象出現(xiàn)在在線成型收料、行車吊運以及精整工序放料這三個過程。扁管的形成的主要原因是:①由于在線成型收料架位置和高度不一致,且在線成型設(shè)備收放料速度波動大,設(shè)定速度與實際速度不一致,出現(xiàn)5m/s的偏差,導(dǎo)致料框內(nèi)的收料凌亂呈現(xiàn)鳥巢狀交錯型,造成精整放線過程中,銅管之間的拉扯導(dǎo)致銅管放線不穩(wěn)定,銅管之間的碰撞產(chǎn)生扁管;②行車吊運過程中,料框下降至平臺上,由于重力和慣性作用,導(dǎo)致銅管之間應(yīng)力,當(dāng)應(yīng)力大于銅管自身的抵抗變形能力,造成了扁管。
夾雜是銅管內(nèi)表面或外表面鑲嵌有非銅基體物質(zhì)或銅顆粒[5,6],造成局部表面強度減小,客戶的冷凝器或蒸發(fā)器容易發(fā)生泄露,造成冷凝器或蒸發(fā)器失效。夾雜的形成主要原因是:①在線成型前,管坯表面內(nèi)部有粒度較小非銅基體物質(zhì)或銅顆粒嵌入;②在線成型潤滑時,外潤滑油中有非銅基體物質(zhì)或銅顆粒,導(dǎo)致旋壓成型時,將雜質(zhì)壓入銅管表面。
無明顯傷是渦流探傷曲線出現(xiàn)報警信號,通過噴墨標(biāo)記,取樣檢查內(nèi)外表面,與正常未打傷標(biāo)記的銅管比較,從外觀、螺紋間距、尺寸等未發(fā)現(xiàn)明顯的差異,此種傷型缺陷很可能造成客戶的冷凝器或蒸發(fā)器容易發(fā)生泄露而失效[7,8]。通過對在線成型退火后管坯進行敲擊破壞試驗,跟蹤試驗中,取一框1000m表面良好的11×0.37管坯,在連續(xù)生產(chǎn)的1000m管坯中敲擊100個小坑,超過60%背景曲線的大缺陷達到78個,超過40%且低于60%背景曲線的小缺陷達到22個。通過電子顯微鏡實測本框在線退火的晶粒度大小為0.25mm~0.30mm范圍內(nèi),所以晶粒度越大,管坯表面抵抗變形能力弱,容易造成在線退火后管坯經(jīng)行車吊運以及自身重力破壞變形。
(1)根據(jù)在線成型收料的規(guī)律,將收料架的高度調(diào)整至銅管出在線成型正立盤的水平高度,并將收料架位置調(diào)整至遠離料框垂直距離60cm;將在線成型設(shè)備收放料速度進行調(diào)整,設(shè)定速度與實際速度偏差在2m/s。
(2)在物料臨時堆放區(qū)鋪設(shè)木托,并在木托上面鋪設(shè)高緩沖的彈性墊。
(1)聯(lián)拉工序、盤拉工序以及成型外模油管路安裝外模油過濾器。
(2)做好熔鑄工序、銑扎拉工序以及盤拉工序的工藝檢查,確保管坯來料質(zhì)量,無內(nèi)部夾雜。
將在線退火的加熱電壓調(diào)低30V,取樣查看管坯的晶粒度為0.15mm~0.20mm,取一框1000m表面良好的11×0.37管坯,在連續(xù)生產(chǎn)的1000m管坯中敲擊100個小坑,超過60%背景曲線的大缺陷達到46個,超過40%且低于60%背景曲線的小缺陷達到54個,大缺陷數(shù)量占比由78%降至46%。
參照公司全年生產(chǎn)φ7.94mm內(nèi)螺紋銅管出貨量5100噸作為計算值。
Φ7.94mm內(nèi)螺紋管加工費為4800元/t,客戶噴墨長U管報廢長度為2m,米克重為63.5g/m,下降的百公斤傷點數(shù)為2.61-1.79=0.82,每噸減少噴墨樣重量為:0.82×10×2×63.5×10-6=1.0414×10-3噸;預(yù)計全年節(jié)省 :1.0414×10-3×5100×4800=25493.5元。
公司退火包裝的每噸的能源單耗為147元/噸,包裝物單耗170元/噸,退火包裝工序單耗為:147+170=317元/噸;平均盤重增加量為:166-152=14kg;平均盤重增加率:14÷152=9.21%;預(yù)計全年節(jié)省:9.21%×317×5100=148898.1元。
共計節(jié)省:25493.5+148898.1=174392元。
(1)通過改善在線成型收料方法和鋪設(shè)緩沖彈性墊,能一定程度上減少Φ7.94mmTP2內(nèi)螺紋銅管中扁管缺陷,與改善前對比,缺陷樣中扁管占比由16.88%下降至6.74%。
(2)夾雜與油品帶來的雜質(zhì)有關(guān),將油品中的雜質(zhì)能有效地降低Φ7.94mmTP2內(nèi)螺紋銅管夾雜缺陷,與改善前對比,缺陷樣中夾雜占比由18.64%下降至8.99%。
(3)Φ7.94mmTP2內(nèi)螺紋銅管的無明顯傷與旋壓成形前的管坯晶粒度大小有關(guān),適當(dāng)調(diào)整管坯的晶粒度能有效減少Φ7.94mmTP2內(nèi)螺紋銅管無明顯傷,與改善前對比,缺陷樣中無明顯傷占比由17.38%下降至5.62%。