王小軍,王 濤,彭建敏,李 亮
(陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司,陜西榆林 718500)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們對(duì)環(huán)保越來(lái)越重視,國(guó)家對(duì)三廢排放的要求日趨嚴(yán)格。對(duì)于不少化工企業(yè)來(lái)說(shuō),做到環(huán)保與盈利雙收的壓力越來(lái)越大。陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司(簡(jiǎn)稱榆林能化)600kt/a煤制甲醇項(xiàng)目氣化裝置采用多元料漿氣化工藝(配置3臺(tái)氣化爐,兩開一備),氣化裝置自身會(huì)產(chǎn)生大量的高氨氮廢水[1];同時(shí),榆林能化還將三高(高堿、高油、高COD)廢水和富氫火炬凝液回收至氣化磨煤制漿系統(tǒng)循環(huán)利用,更是增大了氣化水系統(tǒng)的氨氮含量,當(dāng)氣化裝置汽提系統(tǒng)運(yùn)行不正常時(shí),直接導(dǎo)致氣化外排廢水氨氮含量超標(biāo);尤其是當(dāng)汽提系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題需檢修時(shí),如何控制氣化廢水氨氮指標(biāo)成為生產(chǎn)管理的關(guān)鍵。以下對(duì)有關(guān)情況作一介紹。
榆林能化氣化裝置包括磨煤工段、氣化工段、灰水處理工段及變換—汽提工段,其中,變換工段由變換系統(tǒng)和汽提系統(tǒng)兩部分組成。變換工段洗氨塔底部冷凝液經(jīng)低溫冷凝液預(yù)熱器預(yù)熱后,從汽提塔上部進(jìn)入汽提塔,高壓閃蒸氣或S5蒸汽從汽提塔中部進(jìn)入汽提塔,兩者在汽提塔內(nèi)直接接觸進(jìn)行熱交換,汽提出冷凝液中的H2、CO、H2S、NH3、CO2等氣體;汽提塔頂部不凝氣通過(guò)低溫冷凝液預(yù)熱器降溫后進(jìn)入循環(huán)水冷卻器進(jìn)一步冷凝,冷凝后進(jìn)入酸性氣分離罐進(jìn)行氣液分離,分離出的氣體送火炬,分離出的凝液通過(guò)低溫冷凝液泵送至磨煤工段;汽提塔底部凝液,一部分(設(shè)計(jì)流量8m3/h)通過(guò)氣化高溫?zé)崴鹘o水泵送至高壓閃蒸分離罐,另一部分通過(guò)脫氧槽給水泵送至脫氧槽(從水箱頂部進(jìn)入)。汽提系統(tǒng)工藝流程如圖1。
圖1 汽提系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖
榆林能化氣化裝置自2014年開車以來(lái),其汽提系統(tǒng)運(yùn)行整體比較平穩(wěn),但由于汽提系統(tǒng)對(duì)三高廢水和富氫火炬凝液的接收量大,三高廢水中有較高的富營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和氨氮,富氫火炬凝液中含有超指標(biāo)的氨氮,這些廢水的回收利用導(dǎo)致氣化水系統(tǒng)氨氮含量偏高;同時(shí),由于介質(zhì)腐蝕性較強(qiáng),出現(xiàn)過(guò)低溫冷凝液預(yù)熱器列管泄漏、循環(huán)水冷卻器列管泄漏、汽提塔出口壓力表根部堵塞等一系列問(wèn)題,且當(dāng)汽提系統(tǒng)出現(xiàn)這些問(wèn)題時(shí),氣化廢水便會(huì)出現(xiàn)氨氮等指標(biāo)不合格的情況。因此,當(dāng)汽提系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題需檢修時(shí),亟待尋求控制氣化廢水氨氮指標(biāo)的措施。
(1)榆林能化DMTO裝置和MTBE裝置產(chǎn)生的廢水和廢堿液中含有甲醇、油、芳香烴、堿等物質(zhì),經(jīng)分析,這些廢水中的COD、油含量和pH較高(簡(jiǎn)稱三高廢水),排入污水處理系統(tǒng)將對(duì)其造成災(zāi)難性的后果——試生產(chǎn)期間發(fā)生過(guò)幾次污水處理站進(jìn)油事故,導(dǎo)致污水處理系統(tǒng)污泥活性下降。三高廢水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 三高廢水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)
隨著國(guó)家新環(huán)保法的實(shí)施,對(duì)污水排放的要求越來(lái)越嚴(yán)格,為解決三高廢水的去向問(wèn)題,榆林能化決定將三高廢水回收至氣化裝置磨煤制漿系統(tǒng)循環(huán)利用。
(2)榆林能化在將三高廢水回收至氣化裝置磨煤制漿系統(tǒng)的同時(shí),為減輕污水處理系統(tǒng)的壓力,保證污水處理系統(tǒng)的連續(xù)、長(zhǎng)周期運(yùn)行,還接收富氫火炬凝液至磨煤制漿系統(tǒng),而富氫火炬凝液的COD和氨氮含量等指標(biāo)也高:氨氮含量600~800mg/L,COD>10000mg/L,甲醇含量50~70mg/L,pH=7~9。
當(dāng)磨煤制漿系統(tǒng)接收三高廢水和富氫火炬凝液時(shí),氣化廢水的氨氮含量便開始出現(xiàn)波動(dòng)(主要呈上漲趨勢(shì)),2019年6月15—26日磨煤制漿系統(tǒng)接收三高廢水和富氫火炬凝液時(shí)氣化廢水中氨氮含量的變化見(jiàn)圖2。
圖2 接收外來(lái)廢水制漿時(shí)氣化廢水氨氮變化
榆林能化氣化裝置自開車運(yùn)行以來(lái),其汽提系統(tǒng)多次出現(xiàn)低溫冷凝液預(yù)熱器列管泄漏、循環(huán)水冷卻器列管泄漏和汽提塔出口壓力表根部堵塞的問(wèn)題,導(dǎo)致氣化廢水氨氮等指標(biāo)不合格。
3.2.1 低溫冷凝液預(yù)熱器列管泄漏的影響
低溫冷凝液預(yù)熱器列管泄漏導(dǎo)致洗氨塔底部冷凝液(高壓)由換熱器管程漏入殼程,隨氣相進(jìn)入酸性氣分離罐中,導(dǎo)致汽提出來(lái)的含有H2、CO、H2S、NH3等的氣體溫度瞬間降低并溶入凝液中,這部分凝液通過(guò)低溫冷凝液泵加壓后送至磨煤水槽,循環(huán)磨煤制漿導(dǎo)致氣化水系統(tǒng)氨氮累積。2018年8月3—10日低溫冷凝液換熱器列管泄漏時(shí)氣化廢水氨氮含量的變化見(jiàn)圖3。
圖3 低溫冷凝液換熱器泄漏時(shí)氣化廢水氨氮變化
3.2.2 循環(huán)水冷卻器列管泄漏的影響
榆林能化氣化裝置汽提塔出口壓力為0.12 MPa,循環(huán)水壓力為0.40MPa,當(dāng)循環(huán)水冷卻器列管發(fā)生泄漏時(shí),循環(huán)水會(huì)漏入汽提塔,導(dǎo)致循環(huán)水與汽提酸性氣直接接觸,使汽提出的H2、CO、H2S、NH3、CO2等氣體又溶入凝液中并送去磨煤制漿;同時(shí),循環(huán)水冷卻器列管泄漏還會(huì)導(dǎo)致酸性氣分離罐液位滿罐而難以控制。循環(huán)水冷卻器列管剛開始泄漏時(shí),正常操作時(shí)會(huì)將部分汽提塔閃蒸氣退出去,以保證汽提系統(tǒng)酸性氣分離器的液位正常,這樣就會(huì)導(dǎo)致洗氨塔底部冷凝液不能充分汽提分離,未充分汽提的一小部分洗氨塔底部冷凝液通過(guò)氣化高溫?zé)崴鹘o水泵加壓后送至氣化高溫?zé)崴?,大部分通過(guò)脫氧槽給水泵加壓后送至脫氧槽,造成氣化水系統(tǒng)氨氮累積。2018年1月9—20日循環(huán)水冷卻器列管泄漏時(shí)氣化廢水氨氮含量的變化見(jiàn)圖4。
圖4 循環(huán)水冷卻器泄漏時(shí)氣化廢水氨氮變化
3.2.3 汽提塔出口壓力表根部堵塞的影響
生產(chǎn)中,曾出現(xiàn)過(guò)汽提塔出口壓力表根部堵塞,當(dāng)時(shí)汽提塔出口壓力表顯示壓力0.2MPa,溫度計(jì)示數(shù)也不準(zhǔn),誤判斷為汽提塔出口換熱器列管堵塞,為防止汽提塔超壓,當(dāng)時(shí)將蒸汽全部退出去,導(dǎo)致洗氨塔底部冷凝液未經(jīng)過(guò)汽提就直接送至氣化高溫?zé)崴骱兔撗醪郏ù蟛糠诌M(jìn)入脫氧槽),造成氣化水系統(tǒng)氨氮累積。2019年8月1—8日汽提塔出口壓力表根部堵塞時(shí)氣化廢水氨氮含量的變化見(jiàn)圖5。
圖5 壓力表根部堵塞時(shí)氣化廢水氨氮變化
據(jù)以上分析可知,氣化磨煤制漿系統(tǒng)接收三高廢水和富氫火炬凝液時(shí),氣化廢水氨氮含量會(huì)有所上升,但還在許可范圍內(nèi)(<500mg/L),即三高廢水和富氫火炬凝液回收用于氣化磨煤制漿系統(tǒng)并不會(huì)導(dǎo)致氣化廢水氨氮含量超標(biāo),但是汽提系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)故障時(shí)氣化廢水氨氮含量就會(huì)超標(biāo)。
氨氮是指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH+4)形式存在的氮。氣化廢水中氨氮含量增高是指氨氣或以NH+4形式存在的化合氮的增高。
氨氣的性質(zhì):無(wú)色氣體,有刺激性氣味,密度小于空氣,極易溶于水;常溫時(shí)1體積水大約溶解700體積的氨氣,氨氣溶于水中發(fā)生NH3+H2O→NH3·H2O、NH3·H2O→NH+4+OH-的反應(yīng),使水溶液呈堿性,而生成的一水合氨是一種弱堿,很不穩(wěn)定,會(huì)分解,受熱更不穩(wěn)定,會(huì)分解成氨氣和水。
銨鹽的性質(zhì):易溶于水,受熱易分解而釋放出氨氣(NH+4→NH3↑+H+)。
4.2.1 接收三高廢水和富氫火炬凝液時(shí)的調(diào)整
氣化磨煤制漿系統(tǒng)接收三高廢水和富氫火炬凝液時(shí),為防止氣化水系統(tǒng)氨氮含量增高,進(jìn)行如下調(diào)整:將汽提塔塔底冷凝液中的一部分經(jīng)氣化高溫?zé)崴鹘o水泵加壓后送至灰水處理系統(tǒng)的氣化高溫?zé)崴鳎以O(shè)計(jì)流量由8m3/h增大至19m3/h,即通過(guò)與氣化高溫?zé)崴鞯拈W蒸氣熱交換進(jìn)一步除氨;另一部分汽提塔塔底冷凝液經(jīng)脫氧槽給水泵加壓后送至灰水處理系統(tǒng)的脫氧槽循環(huán)使用,并將去脫氧槽的少部分冷凝液由原來(lái)從水箱體進(jìn)入改為由汽包頂進(jìn)入,即通過(guò)與脫氧槽的閃蒸氣進(jìn)行熱交換而進(jìn)一步除氨。工藝調(diào)整后汽提系統(tǒng)工藝流程如圖6。
圖6 調(diào)整后汽提系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖
汽提系統(tǒng)工藝流程調(diào)整后,2019年7月5—18日氣化磨煤制漿系統(tǒng)接收三高廢水和富氫火炬凝液時(shí)氣化廢水氨氮含量的變化見(jiàn)圖7。與調(diào)整前(如圖2)相比,氣化廢水氨氮含量有了明顯降低。
圖7 工藝流程調(diào)整后氣化廢水氨氮含量變化
從汽提系統(tǒng)工藝流程調(diào)整后氣化廢水氨氮含量的變化情況可以看出,調(diào)整后汽提系統(tǒng)之工藝流程有以下優(yōu)點(diǎn):①汽提塔底部冷凝液大部分去灰水處理系統(tǒng)的氣化高溫?zé)崴鳎瑢⒛褐腥芙獾腍2、CO、H2S、NH3、CO2等氣體進(jìn)一步解吸、換熱冷凝和氣液分離再回至汽提塔,最后不凝氣通過(guò)火炬放空,起到了進(jìn)一步除氨的作用;②汽提塔底部冷凝液小部分去脫氧槽,并由水箱體進(jìn)入改為由汽包頂進(jìn)入,這樣既減少了氣化水系統(tǒng)氨氮累積,也減少了H2、CO、H2S、NH3、CO2等氣體的就地放空,起到了保護(hù)環(huán)境的作用。
4.2.2 汽提系統(tǒng)運(yùn)行故障時(shí)的調(diào)整措施
汽提系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)故障需隔離出來(lái)檢修處理時(shí),為防止氣化水系統(tǒng)氨氮含量增高,進(jìn)行如下調(diào)整:將高壓閃蒸分離罐閃蒸氣放空,關(guān)閉去汽提塔手閥,汽提系統(tǒng)泄壓檢修,此時(shí)含有H2、CO、H2S、NH3、CO2等氣體的洗氨塔冷凝液改由氣化高溫?zé)崴鹘o水泵送氣化高溫?zé)崴鳠峤粨Q除氨,進(jìn)一步換熱冷凝、氣液分離后放空。汽提系統(tǒng)運(yùn)行故障時(shí)臨時(shí)調(diào)整后的工藝流程如圖8。
圖8 故障時(shí)臨時(shí)調(diào)整后汽提系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖
2019年8月1日,汽提塔出口壓力表根部堵塞,導(dǎo)致氣化廢水氨氮含量升高,從8月8日開始榆林能化采取將洗氨塔冷凝液臨時(shí)通過(guò)氣化高溫?zé)崴鹘o水泵送至氣化高溫?zé)崴鞯姆绞綄⑵嵯到y(tǒng)隔離出來(lái)檢修,臨時(shí)調(diào)整措施實(shí)施期間(2019年8月8日—17日)氣化廢水氨氮含量的變化見(jiàn)圖9??梢钥闯觯瑲饣瘡U水氨氮含量有所下降,即臨時(shí)調(diào)整措施對(duì)控制氣化廢水氨氮含量在指標(biāo)范圍內(nèi)起到了關(guān)鍵作用,但與正常運(yùn)行工況相比,氣化廢水氨氮含量還是偏高,這只是汽提系統(tǒng)運(yùn)行故障需檢修時(shí)可供采取的臨時(shí)調(diào)整措施。
圖9 臨時(shí)調(diào)整措施實(shí)施期間氣化廢水氨氮變化
多元料漿氣化裝置生產(chǎn)中,氣化廢水氨氮含量等指標(biāo)是否合格直接影響著氣化水系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。汽提系統(tǒng)是氣化裝置的收尾工段,因此通過(guò)合理優(yōu)化汽提系統(tǒng)的工藝流程,可使接收三高廢水和富氫火炬凝液制漿后的氣化水系統(tǒng)氨氮等指標(biāo)在許可范圍內(nèi);而當(dāng)汽提系統(tǒng)運(yùn)行故障需隔離檢修時(shí),通過(guò)將洗氨塔冷凝液臨時(shí)送至氣化高溫?zé)崴鳠峤粨Q除氨,不僅找到了洗氨塔冷凝液的去處,還可控制氣化水系統(tǒng)氨氮的累積,確保氣化廢水的達(dá)標(biāo)排放。