郝 倫,彭光健
(湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司,湖南 湘潭 411101)
挖掘機等工程機械中,履帶鏈軌節(jié)用鋼一般為35MnB等中碳系列高猛含硼鋼,原材料加工成鏈軌節(jié)后,經(jīng)熱處理后,要求鏈軌節(jié)具有較高的強度和表面硬度,同時必須耐磨損,從而保證履帶鏈軌節(jié)大于1500小時的工時的使用壽命。因此,設計合適的內(nèi)控化學成分,采取合適的生產(chǎn)工藝,是減少圓鋼表面缺陷,提高35MnB末端淬透性,保障35MnB鏈軌節(jié)產(chǎn)品最終使用性能的基礎。
相關文獻報道表明,鋼中加入硼元素,當硼元素以有效硼即酸溶硼的形式存在時,既可提高鋼的淬透性,又能提高鋼的冷加工性[1]。由于硼元素為屬于極為活潑性質(zhì)的元素,在煉鋼過程中,鋼中硼能與鋼中的氮、殘留的氧及碳化合形成穩(wěn)定的夾雜物而失去作用[2]。從下圖1看出硼元素與氧元素的親和力強于錳弱于鋁與硅接近。硼與氮的親和力強于鋁弱于鈦。因此,實際生產(chǎn)中為了獲得一定量的酸溶硼經(jīng)常采用鋁脫氧鈦固氮的方法以保證獲得良好的硼合金化效果。
圖1 B與氧、氮反應的△G∮
35MnBH鋼種中加入硼的目的是為了提高鋼材的的淬透性,控制鋼中氣體N含量是保障有效硼的存在的前提。因此,冶煉過程中必須先使用鋁脫除鋼中的氧,減少鋼中的氧含量,然后再加入適量的Ti固定鋼中的N元素,再進行鈣處理,間隔一定時間最后加入硼鐵來保證鋼中有效硼的存在。
鈦元素同樣屬于活潑金屬元素,和鋼中的氧,氮,碳都有較強的親和力,與硫的結合力強于鐵元素,是一種良好的脫氧劑和固定碳和氮的有效元素。且隨著鋼中Ti含量的增加,會提高鋼的抗拉強度和屈服強度,隨著鋼中Ti的含量到達0.12%時,強度增加已放緩。當進一步增加鋼中的Ti含量時,對鋼的強度幾乎無任何影響,并且過量的Ti元素會形成較多粗大的Ti(C,N)顆粒,降低了鋼的成形性能。鋼中過量的Ti含量不但增加Ti合金成本,而且影響鋼材的成形性能,因此必須控制Ti含量在一定的范圍內(nèi)[4]。
相關研究表明,如圖2所示[4],前期隨Ti/N的增加含硼鋼淬透性顯著升高,然后隨Ti/N的增加硼鋼淬透性趨于平穩(wěn),最后隨Ti/N的增加硼鋼淬透性反而下降。鋼中Ti元素最佳加入量以保證4.0<Ti/N<8.0為宜,Ti元素加入量過少不能完全固定鋼中的氮,加入量過多則會增加形成大塊Ti/N的幾率。因此,在35MnB鋼中加入適量的Ti元素不僅可以增加有效B的含量提高淬透性,而且可以適當提高鋼的強度。
圖2 Ti/N對淬透性深度的影響
Mn元素能提高鋼材強度,由于Mn合金價格相對便宜,且能無限固溶于Fe中,在提高鋼材強度的同時,對塑性的影響相對較小。因此,錳被廣泛用于鋼中的強化元素??梢哉f,基本上所有碳鋼中,都含有Mn元素。鋼中隨著Mn含量的增加,強度級別會升高,并且也能提高鋼的淬透性,改善鋼的熱加工性能。但當錳含量超過6%時,會降低鋼的塑性以及焊接性能。
在高應力,高沖擊工況條件下,鋼中加入1.2%左右的Mn含量可以顯著提高材料的耐磨性能。常用于制造挖掘機履帶鏈軌節(jié),球磨機襯板,挖機斗齒、斗臂等抗沖擊、抗磨損的部件。某鋼廠在設計35MnB履帶鏈軌節(jié)用鋼化學成分時,Mn含量控制在1.00%-1.40%。
轉爐冶煉→爐外精煉→VD/RH爐真空脫氣處理→大方坯連鑄機→棒材廠軋制→成品檢驗→入庫
在轉爐冶煉過程中,保證碳溫協(xié)調(diào),終點C含量應≥0.06%,避免鋼水過氧化。出鋼過程中采用滑板擋渣,避免轉爐出現(xiàn)下渣的情況;
LF爐外精煉采取快速造白渣冶煉工藝,要求精煉過程中高堿度白渣保持時間≥22min,以保證脫硫、脫氧效果。鋼中脫氧完全后再加入鈦鐵合金,由于VD爐真空處理過程鋼渣混沖,會導致0.005%左右的Ti含量損失,因此LF爐控制出站Ti含量為0.032%-0.038%。精煉過程中除塵閥開啟度實時調(diào)整,保持爐內(nèi)微正壓;
VD/RH爐真空處理過程中要求真空度50Pa以下,保真空時間13±1min,以有效脫除鋼中的氣體N含量,軟吹時間20min以上,有效促進大尺寸夾雜物的上??;
連鑄工序全程保護澆注,避免鋼水二次氧化;
加熱爐預熱段溫度≤650℃,時間≥60min,加熱段溫度≤1180℃,時間≥80min,均熱段溫度≤1200℃,總在爐時間≥240min。
某鋼廠采用上述工藝試生產(chǎn)6爐35MnB約800噸大方坯,軋制成直徑Φ90mm規(guī)格棒材圓鋼。爐號為1#~6#,中包熔煉成分檢測如表1所示。
表1 中包熔煉成分[wt%]
鋼中氣體N含量及Ti/N檢驗結果如表2所示。
表2 氣體N含量及Ti/N檢驗結果
圖3所示鑄坯表面酸洗正常,未發(fā)現(xiàn)因BN引起的角部裂紋等缺陷,圖4所示軋制圓鋼酸洗去氧化鐵皮后表面未發(fā)現(xiàn)任何缺陷。
圖3 鑄坯表面酸洗
圖4 圓鋼表面酸洗
35MnB圓鋼中夾雜物如表3所示。
表3 35MnB圓鋼中夾雜物檢測結果
檢驗35MnB圓鋼材上低倍、末端淬透值、脫碳層、奧氏體晶粒度等各項性能檢測如表4所示。
表4 5MnB檢測各項性能結果
首次試生產(chǎn)的800余噸35MnB圓鋼各項性能檢驗全部符合協(xié)議要求。目前按上述工藝路線已實現(xiàn)批量生產(chǎn)10000余噸,35MnB所有批次圓鋼各項性能合格率100%,完全滿足客戶技術協(xié)議要求。
試制實踐證明,某鋼廠采用轉爐冶煉→爐外精煉→VD/RH爐真空脫氣處理→大方坯連鑄機→棒材廠軋制→成品檢驗→入庫工藝路線,并且嚴格執(zhí)行2.2中的關鍵控制點進行冶煉與軋制操作,生產(chǎn)的履帶鏈軌節(jié)用35MnB,最終材上各項性能均滿足客戶技術協(xié)議要求,且客戶反饋使用情況良好。