呼建軍
(天津鋼鐵集團有限公司,天津 300301)
天津鋼鐵集團有限公司(下冊稱天鋼)燒結(jié)廠目前有兩臺燒結(jié)機,分別為265 m2燒結(jié)機和360 m2燒結(jié)機,相對應(yīng)的為2000 m3高爐和3200 m3高爐提供燒結(jié)礦。隨著3200 m3高爐產(chǎn)量的不斷提高,高爐對360 m2燒結(jié)機的燒結(jié)礦需求也在逐漸加大,360 m2燒結(jié)機的產(chǎn)量不斷增加。360 m2燒結(jié)機產(chǎn)量增加后,導(dǎo)致燒結(jié)過程料層垂直燒結(jié)速度增加、高溫保持時間縮短、料層冷卻速度過快、液相形成不充分,雖然燒結(jié)礦產(chǎn)量得到了部分提高,但燒結(jié)礦成品率受到了不良影響,成品率由原先80%左右降低至平均77%左右,最低時降低至73%,同時燒結(jié)生產(chǎn)成本增加。
為了提高燒結(jié)礦產(chǎn)量和燒結(jié)成品率,降低燒結(jié)礦生產(chǎn)成本,天鋼燒結(jié)廠組織開展了提高360 m2燒結(jié)機成品率的研究。本文對360 m2燒結(jié)機產(chǎn)量提高后成品率降低原因的原因進(jìn)行了分析,從360 m2燒結(jié)機設(shè)備、原燃料條件、配料結(jié)構(gòu)和操作工藝等方面提出了改進(jìn)措施,并對改進(jìn)措施實施后的效果進(jìn)行了總結(jié)分析。
天鋼360 m2燒結(jié)機燒結(jié)礦成品率降低主要原因是燒結(jié)礦強度降低,而燒結(jié)礦強度主要受礦物組成、宏觀和微觀結(jié)構(gòu)、原料的粒度組成和燒結(jié)冷卻速度等原因影響。天鋼360 m2燒結(jié)機在原燃料條件、配料結(jié)構(gòu)、設(shè)備狀況和操作工藝不變的條件下,提高燒結(jié)礦產(chǎn)量的主要措施是提高燒結(jié)礦垂直燒結(jié)速度和臺車運行速度,這勢必會導(dǎo)致燒結(jié)過程高溫保持時間縮短,冷卻速度加快,液相形成不充分。當(dāng)燒結(jié)冷卻速度過快時,燃燒帶液相冷凝過程容易形成玻璃質(zhì)黏結(jié)相,而玻璃質(zhì)黏結(jié)相的燒結(jié)礦在貯運過程中極易破碎。
因此,提高燒結(jié)產(chǎn)量應(yīng)從燒結(jié)機設(shè)備改造、改善原燃料條件、優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)和改進(jìn)操作工藝等多方面綜合考慮。
360 m2燒結(jié)機已運行了10年以上,臺車欄板高度較低,制約著燒結(jié)料層厚度的提高,同時燒結(jié)機臺車本體磨損嚴(yán)重,漏風(fēng)率高,為此,利用3200 m3高爐大修的機會,對360 m2燒結(jié)機臺車進(jìn)行了升級改造。改造內(nèi)容包括:對燒結(jié)臺車進(jìn)行了加寬處理,燒結(jié)臺車寬度由4000 mm 加寬至4400 mm,降低燒結(jié)機的邊緣效應(yīng),充分利用邊緣風(fēng),改善臺車邊緣燒結(jié)礦質(zhì)量;對燒結(jié)機臺車欄板進(jìn)行了加高改造,臺車欄板高度由700 mm 提高至800 mm,為厚料層燒結(jié)措施的實施提供了條件;燒結(jié)機臺車升級改造后,與之相配套的布料礦槽、鋪底料槽、點火爐、布料圓輥及多輥布料等相關(guān)部位也進(jìn)行了同步改造,以適應(yīng)新臺車的結(jié)構(gòu)形式。
通過燒結(jié)機臺車的升級改造,燒結(jié)機的布料面積增大10%,布料容積增大了44%,大大降低了燒結(jié)機的邊緣效應(yīng),改善了臺車邊緣燒結(jié)礦的質(zhì)量,同時為厚料層燒結(jié)的實施和燒結(jié)礦成品率的提高提供了有利條件。
厚料層一直是燒結(jié)生產(chǎn)追尋的方向。隨著料層厚度的增加,燒結(jié)過程中的自動蓄熱作用逐漸增強,這不僅會降低燃料消耗,也使得料層內(nèi)氧化性氣氛得到發(fā)展,燒結(jié)過程熱交換充分,高溫保持時間延長,有利于促進(jìn)鐵酸鈣系液相的生成,從而改善燒結(jié)礦質(zhì)量;而且料層厚度提高,機速相應(yīng)減慢,點火時間相對延長,料層上部供熱充足,表層燒結(jié)礦強度得到改善,表層未燒好和強度差的燒結(jié)礦所占比例減少,從而使得燒結(jié)礦成品率增加。
但隨著燒結(jié)料層的加厚,通過料層氣流的阻力增大,燒結(jié)速度減慢,會影響生產(chǎn)率。所以提高燒結(jié)料層厚度的前提是需要提高燒結(jié)料層的透氣性。為了提高燒結(jié)料層的透氣性,需要對相關(guān)工藝和設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化和改造。
2.2.1 增加疏料裝置
在360 m2燒結(jié)機布料平臺下方增加了兩排疏料裝置,利用疏料裝置的疏松作用,降低燒結(jié)混合料在布料過程中的壓實程度和布料密度,以此提高燒結(jié)料層的原始透氣性,降低燒結(jié)生產(chǎn)負(fù)壓,為提高料層厚度創(chuàng)造有利條件。
2.2.2 提高生石灰的燒結(jié)強化作用
生石灰在燒結(jié)生產(chǎn)中的作用不言而喻。生石灰加水后消化后形成粒度極細(xì)的消石灰,呈膠體顆粒狀,是燒結(jié)混合料混勻造球的關(guān)鍵;同時生石灰消化過程會釋放熱量,可提高混合料的溫度;而且生石灰在燒結(jié)生產(chǎn)過程中的作用也非常大,生石灰消化成消石灰后,粒度細(xì),分布均勻,反應(yīng)易于完全,有利于燒結(jié)液相的生成和燒結(jié)礦質(zhì)量的改善。但當(dāng)前360 m2燒結(jié)機的生石灰配比低,且生石灰的消化效果較差,因此,為了提高生石灰的燒結(jié)強化作用,進(jìn)行了工藝調(diào)整和改善。
(1)降低石灰石配比,用菱鎂石替代白云石,將生石灰配比提高至6%以上,改善混合料的混勻造球效果,提高混合料的粒度。
(2)對不同廠家的生石灰進(jìn)行消化實驗,根據(jù)消化實驗的檢測結(jié)果,采取優(yōu)勝劣汰的原則,選用消化性能良好廠家的生石灰進(jìn)行燒結(jié)生產(chǎn)。
(3)在配料室生石灰倉下料后方增加噴淋水管裝置,提前對生石灰進(jìn)行預(yù)消化,延長生石灰的消化時間,改善生石灰的消化效果。
2.2.3 提高混合料溫度
燒結(jié)混合料溫度的高低是制約燒結(jié)生產(chǎn)的一個關(guān)鍵因素,混合料溫度低于露點溫度時容易在燒結(jié)過程中形成過濕層,燒結(jié)過濕層的存在不僅會增加燒結(jié)過程的阻力,降低生產(chǎn)率,同時也會惡化燒結(jié)過程,降低燒結(jié)礦質(zhì)量。360 m2燒結(jié)機混合料的預(yù)熱方式為:生石灰消化預(yù)熱,同時在二次混合機內(nèi)添加蒸汽進(jìn)行混合料預(yù)熱,但混合料的整體預(yù)熱效果較差,混合料溫度在夏季也僅能達(dá)到40 ℃~50℃,仍低于露點溫度。
為了提高混合料溫度至露點溫度以上,通過在混合料礦槽內(nèi)增加蒸汽預(yù)熱裝置,并合理控制混合料礦槽內(nèi)的料位,同時確保蒸汽的壓力在0.4 MPa以上,混合料的溫度得到了明顯提高,混合料溫度由40 ℃~50 ℃提高至80 ℃以上,最高可達(dá)到90 ℃以上(見圖1),遠(yuǎn)高于混合料露點溫度,這不僅有利于降低固體燃料的消耗,也降低了過濕層對燒結(jié)過程的影響,改善了料層的透氣性。
圖1 燒結(jié)混合料溫度
通過上述措施的實施,360 m2燒結(jié)機料層透氣性得到明顯改善,燒結(jié)料層厚度由原先的750 mm提高至850 mm 以上,最高時達(dá)到了900 mm,為燒結(jié)成品率和產(chǎn)量的提高創(chuàng)造了條件。
燒結(jié)系統(tǒng)的漏風(fēng)對燒結(jié)生產(chǎn)的影響很大,不僅會降低抽風(fēng)系統(tǒng)的工作負(fù)壓,減少燒結(jié)機單位面積的有效風(fēng)量,使生產(chǎn)率下降,而且由于燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng),會使得燒結(jié)生產(chǎn)過程不穩(wěn)定,燒結(jié)礦質(zhì)量不均勻,燒結(jié)礦強度下降,從而降低燒結(jié)成品率。因此,對燒結(jié)系統(tǒng)的漏風(fēng)進(jìn)行了綜合治理,從而優(yōu)化燒結(jié)風(fēng)的利用。
(1)利用檢修機會,檢查機頭機尾以及燒結(jié)機滑道的密封,及時調(diào)整;對臺車欄板螺絲緊固,減少欄板縫隙的漏風(fēng)。
(2)處理風(fēng)箱及支管漏風(fēng)。發(fā)現(xiàn)漏點及時補焊,利用定修更換漏風(fēng)的風(fēng)箱支管。
(3)插板卸灰閥漏風(fēng)治理。發(fā)現(xiàn)插板卸灰閥漏風(fēng)及時處理,利用定修更換漏風(fēng)卸灰閥。
(4)加強日常設(shè)備的維護。嚴(yán)格貫徹“逢修必堵,逢漏必治”的方針,將燒結(jié)機漏風(fēng)治理常態(tài)化。
通過上述漏風(fēng)治理措施的實施,有效的降低了燒結(jié)系統(tǒng)的漏風(fēng),燒結(jié)機頭煙氣中氧含量由17.5%降低至16%以下,優(yōu)化了燒結(jié)風(fēng)的利用。
加強入廠原燃料檢測力度,從源頭把關(guān),優(yōu)化原燃料條件。在燒結(jié)配料時,充分考慮各種燒結(jié)物料的基礎(chǔ)燒結(jié)性能,合理搭配各種燒結(jié)物料,優(yōu)化赤鐵礦、磁鐵礦以及褐鐵礦的比例,提高并穩(wěn)定精粉及氧化鐵皮的配加量,同時兼顧燒結(jié)生產(chǎn)成本??刂茻Y(jié)礦成分中二氧化硅含量在5%以上,避免因液相量不足導(dǎo)致燒結(jié)礦產(chǎn)量和成品率下降;控制燒結(jié)礦堿度在1.90 以上,改善燒結(jié)礦礦相組成,提高針狀鐵酸鈣的生成量;制定合適的氧化亞鐵、氧化鎂等成分的控制標(biāo)準(zhǔn)。
生產(chǎn)上通過培訓(xùn),統(tǒng)一四個班組的操作,降低班組交接過程中的生產(chǎn)波動,穩(wěn)定生產(chǎn)。加強崗位對燒結(jié)料面、終點溫度及混合料水分的精確控制,確保燒結(jié)料面平整無拉鉤,要根據(jù)生產(chǎn)情況合理壓料,終點溫度要達(dá)到工藝要求,混合料水分按照工藝要求合理控制,使燒結(jié)生產(chǎn)穩(wěn)定運行。
通過開展提高燒結(jié)成品率的研究,天鋼360 m2燒結(jié)機成品率有了明顯的改善。燒結(jié)剛開始提高料量時,由于各項改進(jìn)措施不到位,使燒結(jié)成品率降低至平均77.2%,最低時降低至73%~74%。經(jīng)過一系列生產(chǎn)工藝調(diào)整和設(shè)備改造措施的實施,360 m2燒結(jié)機成品率提高至80%以上,月均值81.98%;燒結(jié)礦日產(chǎn)量也從10000 t 左右提高至13000 t 以上,利用系數(shù)達(dá)到1.5 t/m2h 以上,增產(chǎn)效果顯著;燒結(jié)礦生產(chǎn)成本也得到了明顯降低。360 m2燒結(jié)機增產(chǎn)前后燒結(jié)礦成品率變化趨勢如圖2 所示。
圖2 360 m2 燒結(jié)成品率變化趨勢
生產(chǎn)實踐表明,天鋼燒結(jié)廠組織開展的提高360 m2燒結(jié)機成品率和產(chǎn)量的研究,以及工藝和設(shè)備改進(jìn)措施的實施,使360 m2燒結(jié)機成品率和產(chǎn)量提高效果顯著。
通過增加360 m2燒結(jié)機臺車面積和料層厚度等措施,降低了燒結(jié)礦的垂直燒結(jié)速度和冷卻速度,使360 m2燒結(jié)機成品率提高至80%以上;通過增加燒結(jié)臺車料面疏料裝置、提高生石灰的燒結(jié)強化作用、提高混合料溫度、降低燒結(jié)漏風(fēng)率、優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)等措施,優(yōu)化了燒結(jié)礦礦相組成、改善了燒結(jié)料層的透氣性、提高了燒結(jié)風(fēng)的利用率,使燒結(jié)機利用系數(shù)達(dá)到1.5 t/m2h 以上,創(chuàng)造了歷史最好水平,燒結(jié)生產(chǎn)成本顯著降低。