劉楠,來國(guó)慶,周德純,陳飛
(徐州華潤(rùn)電力有限公司,江蘇 徐州 221142)
300MW等級(jí)亞臨界機(jī)組3#高加泄漏問題,在國(guó)內(nèi)火力發(fā)電廠并不罕見,國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)泄漏原因及防范措施也進(jìn)行了大量研究,但對(duì)于高加的泄漏位置以及泄漏口的形態(tài)卻少有針對(duì)性調(diào)查分析。本文針對(duì)某廠320MW亞臨界機(jī)組3#高加頻繁泄漏原因進(jìn)行深入分析,使用無損檢測(cè)的方法對(duì)換熱管泄漏口位置及形態(tài)進(jìn)行充分檢查,結(jié)合高加內(nèi)部結(jié)構(gòu)及流場(chǎng)特征,得出高加泄漏的確切原因,并制定出治理措施。
某廠某機(jī)組是上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的引進(jìn)型N320-16.7/538/538,亞臨界、中間再熱、高中壓合缸、凝汽式汽輪機(jī),采用8段非調(diào)整型抽汽,為3高4低1除氧的典型結(jié)構(gòu)。其中3臺(tái)高壓加熱器按照給水流向分別為3#高加、2#高加、1#高加,均為上海動(dòng)力設(shè)備有限公司生產(chǎn),2004年6月投入運(yùn)行。設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,參數(shù)如表1所示。
圖1 高壓加熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
表1 高加設(shè)備參數(shù)
2019年4月10日、2019年10月16日、2020年2月10日、2020年9月7日、2020年11月30日,某廠3#高加連續(xù)發(fā)生了5次泄漏,泄漏的管束均位于高加進(jìn)水室最上面一排管束,且互不相鄰。每次泄漏均進(jìn)行了保護(hù)性堵管,泄漏管及相鄰管束全部進(jìn)行了堵管,泄漏管束及泄漏時(shí)間如圖2所示。
圖2 高壓加熱器換熱管泄漏位置示意圖
由于該高加泄漏位置十分集中,均位于高加進(jìn)水室最上面一排管束,且泄漏間隔有變短趨勢(shì),為了徹底查清換熱管泄漏位置,分析泄漏原因,2020年3月、9月和11月使用內(nèi)窺鏡對(duì)高加泄漏管束進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)均位于距離管口4.0~4.2m位置,泄漏處換熱管呈斷裂狀,局部減薄嚴(yán)重,如圖3所示。
圖3 高壓加熱器換熱管泄漏口形態(tài)圖
根據(jù)高加結(jié)構(gòu)圖紙,疏冷段與進(jìn)出水管板總長(zhǎng)度為4.334m(疏冷段包殼3.959m,管板厚度0.375m),泄漏斷口位置剛好位于在疏水冷卻段進(jìn)口區(qū)最上部,如圖4所示。
圖4 高壓加熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
高加泄漏原因主要有以下幾種:水位調(diào)整不及時(shí)、給水品質(zhì)超標(biāo)、負(fù)荷變化速率過快、溫度變化速率過快、堵漏質(zhì)量不合格、停機(jī)保養(yǎng)不利。但該高壓加熱器自2004年6月運(yùn)行至今,近兩年才出現(xiàn)頻繁泄漏的現(xiàn)象,且泄漏位置高度一致,除上述常見因素外,應(yīng)該有其特殊原因。
由于泄漏管道且互不相鄰,不存在相互沖刷,因此堵漏質(zhì)量沒問題。查詢歷史運(yùn)行曲線,高加負(fù)荷變化速率、溫度變化速率、水位調(diào)整基本正常,偶有超標(biāo),根據(jù)泄漏位置集中在高加進(jìn)水室最上面一排管束判斷,這些對(duì)高加泄漏有影響,但均非主要因素。
為了查明高加泄漏的主要因素,消除高加泄漏隱患,2020年2月對(duì)高加部分管束進(jìn)行了渦流檢測(cè),發(fā)現(xiàn)20根管道存在10%左右的均勻減薄,如圖5中實(shí)心點(diǎn)所示,1根管道存在局部超過40%的減薄,且減薄位置位于高加進(jìn)水室最上一排,距離管口4m左右,在支撐板位置,如圖5中編號(hào)1。局部嚴(yán)重減薄的位置和換熱管斷裂的位置一致,與斷口呈現(xiàn)局部嚴(yán)重減薄的現(xiàn)象相符??梢耘袛?#高加換熱管斷裂的過程為:由于某種原因?qū)е碌母呒邮杷鋮s段進(jìn)口區(qū)最上部管束與支撐板磨損嚴(yán)重,局部減薄,導(dǎo)致泄漏,高壓水沖出換熱管,對(duì)換熱管泄漏處造成巨大沖擊力導(dǎo)致管道斷裂。
圖5 高壓加熱器渦流檢測(cè)結(jié)果圖
對(duì)于換熱管的均勻減薄問題,高加U型管材料為SA556GrC2碳鋼,此種系統(tǒng)PH值應(yīng)控制在9.3~9.6。根據(jù)流動(dòng)加速腐蝕理論(Flow-AcceleratedCorrosion,F(xiàn)AC),碳鋼在弱堿性環(huán)境中,表面形成一層Fe3O4氧化層,該氧化層具有滲透性和微溶性,在介質(zhì)沖刷下加速溶解,其溶解與溫度、pH密切相關(guān),PH值越低,流動(dòng)腐蝕速率越大。而通過水質(zhì)報(bào)表查詢,該機(jī)組PH值每月都存在多次接近標(biāo)準(zhǔn)下限9.3,甚至有9.0,給水PH值偏低加劇了水側(cè)腐蝕。
根據(jù)疏水冷卻段的結(jié)構(gòu),如圖6所示,疏冷段進(jìn)口窄流道、高流速的設(shè)計(jì),易使頂部產(chǎn)生渦流、汽蝕、集聚空氣(腐蝕加?。┑龋?dǎo)致管束振動(dòng)、磨損。而機(jī)組的一些改造使3#高加的疏水流量大幅增加超過了50%,疏水量的大幅增加使得疏冷段進(jìn)口流速更快,渦流、汽蝕現(xiàn)象更顯著,加劇了管束外部磨損。結(jié)合該臺(tái)高加自2004年運(yùn)行以來近期才出現(xiàn)頻繁泄漏的現(xiàn)象,疏水流量的大幅增加導(dǎo)致疏冷段進(jìn)口管束振動(dòng)加劇是泄漏的主要因素。
圖6 高壓加熱器疏水冷卻段流場(chǎng)示意圖
根據(jù)以上分析,綜合制定了以下措施:
PH值低限運(yùn)行是造成管壁腐蝕減薄的原因。應(yīng)嚴(yán)格控制PH值在9.4~9.6。
疏冷段窄流道、高流速的設(shè)計(jì)使頂部產(chǎn)生渦流、汽蝕、集聚空氣(腐蝕加劇)等現(xiàn)象,是導(dǎo)致管束振動(dòng)、局部嚴(yán)重磨損的主要原因。將進(jìn)入33#高加的上級(jí)疏水進(jìn)行部分旁路,降低本級(jí)疏冷段流速,避免管束振動(dòng)和局部磨損減薄。
該臺(tái)高加經(jīng)過長(zhǎng)期的超負(fù)荷運(yùn)行,已存在部分損傷,需嚴(yán)格控制高加溫升速率,盡量提高水位,運(yùn)行中防止水側(cè)壓力突升,尤其是高加解列后重新投入高加的過程中。
每次檢修均對(duì)高加進(jìn)行渦流檢測(cè)及內(nèi)窺鏡檢查,跟蹤檢查治理效果,同時(shí)對(duì)于發(fā)現(xiàn)缺陷的管束全部進(jìn)行堵管,防止缺陷擴(kuò)大導(dǎo)致泄漏。
U型管存在局部缺陷是造成33#高加泄漏的主要原因。建議擇機(jī)全面檢測(cè)并封堵存在嚴(yán)重減薄的管道,減少泄漏。
經(jīng)過上述措施的施行,2021年2月高加檢查正常,無局部明顯減薄現(xiàn)象出現(xiàn),且高加至今運(yùn)行正常,無泄漏情況出現(xiàn),有效地遏制了高加泄漏愈加頻繁的現(xiàn)象。
針對(duì)3#高加頻繁泄漏的問題,采用無損檢測(cè)的方法探明了泄漏的具體位置及泄漏點(diǎn)形態(tài),結(jié)合無損檢測(cè)結(jié)果、高加內(nèi)部結(jié)構(gòu)及流場(chǎng)特征,判斷高加頻繁泄漏的最主要原因?yàn)楦脑鞂?dǎo)致的高加疏水流量增大,造成疏水冷卻段進(jìn)口區(qū)渦流汽蝕加劇,管道振動(dòng)磨損斷裂。針對(duì)該高加泄漏的根本原因,提出了相關(guān)對(duì)策,有效解決了高加頻繁泄漏的問題。