唐思思
(武漢鋼鐵有限公司能源環(huán)保部,湖北武漢 430083)
冶煉化水除鹽水站主要擔(dān)負(fù)向4 臺(tái)150 t/h 鍋爐的補(bǔ)給水任務(wù),除鹽水的工藝流程:過(guò)濾器——清水箱——清水泵——陽(yáng)床——除碳器——中間水箱——中間水泵——陰床——除鹽水箱——除鹽泵——加氨——除氧器,水經(jīng)過(guò)除氧合格后進(jìn)入鍋爐,這時(shí)的補(bǔ)給水水質(zhì)好壞直接影響爐水、蒸汽品質(zhì)及鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,所以陰離子交換器的出水水質(zhì)必須達(dá)標(biāo)。
冶煉化水除鹽水站共有3 臺(tái)陰離子交換器,設(shè)計(jì)供水量150 t/h,最大供水量250 t/h,分別裝載4200型強(qiáng)堿樹(shù)脂和96 型弱堿樹(shù)脂,設(shè)備規(guī)格為2 200 mm,設(shè)計(jì)溫度55 ℃,工作溫度50 ℃,設(shè)計(jì)壓力為0.66 MPa,其運(yùn)行方式為二運(yùn)一備,出水水質(zhì)SiO2<100 μg/l,Na+<100 μg/l,電導(dǎo)率<10 μS/cm,是制取一級(jí)除鹽水的關(guān)鍵設(shè)備。
冶煉化水制水系統(tǒng)于2002 年9 月同時(shí)投入生產(chǎn)運(yùn)行,2015 年下半年至2017 年初,陰床出水持續(xù)不斷出現(xiàn)Na+超標(biāo),尤其是2016年初,陰床投運(yùn)前進(jìn)行正洗時(shí),出水量小,流量不穩(wěn)定,Na+越來(lái)越難沖洗,正洗時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6 h,而正常情況下只需0.5 h 之內(nèi)。耗水、耗時(shí),正洗效果差,投運(yùn)后,運(yùn)行周期短,制水量小,Na+很容易超標(biāo),失效快,能耗高經(jīng)濟(jì)損失大。
為了降低陰床出水Na+含量,對(duì)造成陰床出水Na+含量高的影響因素進(jìn)行全面的分析,查找出陰床出水Na+含量高的主要原因,并提出具體整改方案及措施。
從人、機(jī)、物、環(huán)、法等方面來(lái)分析如圖1 所示。其中主要原因有以下幾個(gè)方面。(1)陽(yáng)樹(shù)脂混入陰床,(2)塑料碎片阻塞水帽,(3)陽(yáng)樹(shù)脂捕捉器濾網(wǎng)松裂,(4)樹(shù)脂交換能力差。
圖1 陰床出水Na+含量偏高的原因分析
從物料的角度來(lái)看,陽(yáng)床樹(shù)脂曾臨時(shí)壓入陰清洗塔,陰清洗塔內(nèi)殘留有少量陽(yáng)樹(shù)脂,陽(yáng)樹(shù)脂混入陰樹(shù)脂中,進(jìn)而進(jìn)入陰床;而通過(guò)陰床進(jìn)出水壓差觀察,設(shè)備運(yùn)行時(shí),壓差變大,水流速度變小,說(shuō)明塑料碎片阻塞了水帽;同時(shí),陰床運(yùn)行周期明顯變短,單耗變高,再生劑用量變大,表明樹(shù)脂交換能力變差,這可能是大量樹(shù)脂破碎造成的。從環(huán)境的角度來(lái)看,冶煉化水位于煉鐵廠附近,空氣中含較多金屬顆粒粉塵,因此粉塵大、顆粒污染物多。從機(jī)械的角度來(lái)看,取出陽(yáng)樹(shù)脂捕捉器內(nèi)圓柱狀多孔濾筒時(shí),發(fā)現(xiàn)捕捉器濾網(wǎng)邊側(cè)接縫處撕裂松開(kāi),從而導(dǎo)致捕捉器失去作用。從人員、方法的角度分析,由于操作人員均嚴(yán)格按照崗位規(guī)程進(jìn)行操作,所以反洗不徹底、操作發(fā)現(xiàn)不及時(shí)、監(jiān)督控制不到位等因素可以排除;從機(jī)械的角度分析,由于檢修人員定期會(huì)對(duì)陰陽(yáng)床水帽進(jìn)行檢查維護(hù),因此可排除陽(yáng)床水帽松動(dòng)這一因素。
2016 年之前,因陽(yáng)離子交換器進(jìn)水濁度大、沉淀物多,造成陽(yáng)床水帽阻塞、流量小,為提高陽(yáng)床制水量,保證鍋爐正常供水,臨時(shí)將陽(yáng)床上層樹(shù)脂壓入陽(yáng)清洗塔,下層樹(shù)脂臨時(shí)壓入陰清洗塔進(jìn)行清洗貯放,陽(yáng)床水帽清洗檢修完畢后,重新將陰清洗塔中的陽(yáng)樹(shù)脂壓回陽(yáng)床內(nèi)。事后檢修人員及時(shí)對(duì)陰清洗塔及相關(guān)管道殘留的陽(yáng)樹(shù)脂進(jìn)行了沖洗和清理,但粘附在陰清洗塔中的微量陽(yáng)樹(shù)脂混入了陰樹(shù)脂中,造成陰床再生時(shí),混入陰樹(shù)脂中的陽(yáng)樹(shù)脂吸附再生劑NaOH 中Na+,完全轉(zhuǎn)為鈉型,導(dǎo)致陰床再生正洗投運(yùn)后,又被氫型水中的氫離子置換出來(lái),造成Na+超標(biāo),正洗時(shí)間長(zhǎng)[1]。
化水1#、2#除碳器中的填料,塑料圓球,破損老化后,破碎的塑料碎片隨水進(jìn)入中間水箱。冶煉電站位于煉鐵廠附近,空氣中含較多金屬顆粒粉塵,除碳風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中將大量的金屬顆粒粉塵吸入填料層進(jìn)入中間水箱,這些碎片和粉塵最后進(jìn)入陰離子交換器下部水帽中,造成水帽被阻塞,運(yùn)行時(shí)水量受限、憋壓,當(dāng)陰床進(jìn)行正洗和運(yùn)行時(shí)出水量變小。
陽(yáng)床上部水帽松動(dòng),當(dāng)陽(yáng)床運(yùn)行時(shí)少量陽(yáng)樹(shù)脂從松動(dòng)的水帽中漏出,進(jìn)入陽(yáng)樹(shù)脂捕捉器,樹(shù)脂捕捉器由于長(zhǎng)期運(yùn)行,捕捉器內(nèi)的管道濾網(wǎng)因受水流沖擊,濾網(wǎng)邊側(cè)接縫處撕裂松開(kāi),漏入捕捉器中的陽(yáng)樹(shù)脂直接進(jìn)入中間水箱,樹(shù)脂捕捉器起不到過(guò)濾、捕捉、阻斷這部分陽(yáng)樹(shù)脂進(jìn)入中間水箱的作用,這部分陽(yáng)樹(shù)脂最后被中間水泵吸入陰床下部水層中,直接導(dǎo)致陰床出水質(zhì)量差,Na+超標(biāo)。
樹(shù)脂在實(shí)際應(yīng)用中,由于相互間摩擦,陰床在再生和運(yùn)行中樹(shù)脂發(fā)生反復(fù)變化,多次收縮,膨脹會(huì)促使顆粒破碎,出現(xiàn)裂紋,大孔弱堿苯乙烯系和凝膠強(qiáng)堿苯乙烯系樹(shù)脂孔眼被破碎成粉狀的樹(shù)脂粉末堵塞,陰床再生時(shí),再生液滲透性差,部分樹(shù)脂不能完全再生復(fù)蘇。破碎樹(shù)脂因顆粒變小,小顆粒樹(shù)脂夾在大顆粒樹(shù)脂之間,使交換器中的水流阻力增大,置換速度變慢,部分樹(shù)脂失去置換能力,不利于樹(shù)脂正常發(fā)生置換反應(yīng)。
將陰清洗塔下部隔板水帽拆開(kāi)逐個(gè)清洗,將現(xiàn)有3 臺(tái)陰床中的樹(shù)脂清洗完畢后,集中至2 臺(tái)陰床中運(yùn)行,對(duì)其中一臺(tái)陰床上、中、下水帽拆卸清洗,將陰床最下層水帽中的塑料碎片和金屬顆粒粉塵逐個(gè)清洗后,重新裝回床體中。
對(duì)1#、2#除碳器底部填料隔板進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn),在原有的填料隔層上加裝隔離網(wǎng)。隔離網(wǎng)制作方法:首先將8 根直徑12 mm、長(zhǎng)630 mm 的不銹鋼實(shí)心管焊接成直徑為1 600 mm 的圓形,然后將材質(zhì)為聚乙烯增強(qiáng)型、孔徑為0.6 mm 的濾網(wǎng)縫合在新制作的不銹鋼圓環(huán)上。這樣通過(guò)對(duì)除碳器原有的填料隔層上加裝新制作的隔離網(wǎng),可以有效防止除碳器運(yùn)行時(shí),填料層中老化的塑料圓球進(jìn)入中間水箱。
3 臺(tái)陽(yáng)床錯(cuò)開(kāi)運(yùn)行,逐臺(tái)將陽(yáng)床上部強(qiáng)酸樹(shù)脂壓入陽(yáng)清洗塔逐個(gè)檢查陽(yáng)床上部水帽,把松動(dòng)的水帽重新分解清洗后緊固,使陽(yáng)床在運(yùn)行中不再有陽(yáng)樹(shù)脂從上部水帽中漏出。對(duì)陽(yáng)樹(shù)脂捕捉器(如圖2)管道濾網(wǎng)進(jìn)行更換,并且加固新?lián)Q裝的濾網(wǎng)。陽(yáng)床臨時(shí)停運(yùn)時(shí),松開(kāi)陽(yáng)樹(shù)脂捕捉器與陽(yáng)床出水口母管連接法蘭盤,抽出陽(yáng)樹(shù)脂捕捉器內(nèi)圓柱狀多孔濾筒,然后將其表面上0.6 mm 孔徑的不銹鋼濾網(wǎng)拆下,更換為0.3 mm 孔徑的聚乙烯增強(qiáng)型塑料濾網(wǎng),并將濾網(wǎng)的兩端扎牢,防止松脫,這樣陽(yáng)樹(shù)脂捕捉器能夠重新發(fā)揮過(guò)濾、捕捉、阻斷陽(yáng)樹(shù)脂進(jìn)入中間水箱的作用,從而解決陰床出水Na+超標(biāo)的問(wèn)題。
圖2 陽(yáng)樹(shù)脂捕捉器結(jié)構(gòu)
利用陰清洗塔采用逆流漂洗的方法,樹(shù)脂破碎后呈微顆粒狀,因其比重輕可隨水流慢慢沖洗掉,經(jīng)反復(fù)清洗后樹(shù)脂的顆粒大小逐漸均勻,樹(shù)脂重新投入再生后,再生液的滲透性好、無(wú)阻力,再生效果可恢復(fù)到正常,因此適當(dāng)延長(zhǎng)陰樹(shù)脂的大反洗時(shí)間,可以使樹(shù)脂交換能力得到更充分的恢復(fù)。陰樹(shù)脂大反洗時(shí)按照先空氣清洗后進(jìn)水反洗的步驟,空氣清洗時(shí)進(jìn)氣量不宜過(guò)大,壓力約0.4 MPa,清洗時(shí)長(zhǎng)由原來(lái)的5 min 延長(zhǎng)為10 min,氣洗完畢后,關(guān)閉進(jìn)氣閥;水洗時(shí),打開(kāi)清洗塔進(jìn)水閥通入除鹽水,同時(shí)打開(kāi)反洗排水閥,水洗流量控制在30 t/h 左右,防止大顆粒樹(shù)脂沖出,水洗時(shí)長(zhǎng)由原來(lái)的10 min 延長(zhǎng)為15 min 左右,實(shí)際時(shí)長(zhǎng)以取樣時(shí)目測(cè)取樣杯底部無(wú)破碎樹(shù)脂為準(zhǔn)。
通過(guò)實(shí)施以上的措施后,運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。陰床的正洗流量提高了57%,再生置換時(shí)間恢復(fù)正常,降低了崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。堿耗、水耗明顯下降,單臺(tái)套周期制水總量提高了25%。
通過(guò)實(shí)施以上措施后,每年可節(jié)約90.672 萬(wàn)元,具體節(jié)約費(fèi)用計(jì)算如下[2](陰床年檢修費(fèi)用為6 000 元/臺(tái);陰床正洗用水為1.86 元/t;陰床再生所用除鹽水為3.72元/t,堿耗為536元/t)。
(1)陰床年檢修費(fèi)用
6 000元/臺(tái)×3臺(tái)=18 000(元)
(2)陰床正洗用水年費(fèi)用
1.86元/t×80 t/h×4 h/a×30 a×12×3
=642 816(元)
(3)陰床再生所用除鹽水年費(fèi)用
3.72元/t×25 t/h×2 h/a×30 a×12×3
=200 880(元)
(4)陰床年堿耗
536元/t×7t×12=45 024元
針對(duì)冶煉化水陰離子交換器Na+含量高、運(yùn)行周期短、制水量小的實(shí)際情況,從 人、機(jī)、物、環(huán)、法等方面分析出了陰床出水Na+含量偏高的主要原因,采取清洗緊固水帽、改造除碳器底部填料隔板、更換陽(yáng)樹(shù)脂捕捉器管道濾網(wǎng)、增長(zhǎng)陰床反洗時(shí)間的具體措施,降低了陰床出水Na+含量,提高了除鹽水質(zhì)量,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,達(dá)到了理想的運(yùn)行效果,但日后的工作中需加強(qiáng)工藝管理,更加密切關(guān)注各項(xiàng)工藝指標(biāo)的變化,及時(shí)調(diào)整,確保除鹽水質(zhì)量。
表1 改進(jìn)前后陰床的運(yùn)行參數(shù)