張振東,張聰泰
(酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
排氣溫度高故障是一種空壓機(jī)運(yùn)行過程中常見故障,出現(xiàn)的頻次較高。產(chǎn)生排氣溫度高的原因很多,主要集中在:潤滑油回路故障導(dǎo)致的排氣溫度高;水、油冷卻回路故障導(dǎo)致的排氣溫度高;檢測元件、控制回路導(dǎo)致的等??諌簷C(jī)排氣溫度高不僅影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行造成設(shè)備緊急停車,同時(shí)還會(huì)加劇設(shè)備內(nèi)部元件損耗,影響設(shè)備運(yùn)行壽命;此外還會(huì)影響設(shè)備潤滑油脂的使用周期引起潤滑油性能劣化,導(dǎo)致壓縮機(jī)葉片燒損等嚴(yán)重事故。
西北某電廠裝配4×350 MW 超臨界機(jī)組,配備美國康普愛公司生產(chǎn)的L260G 螺桿式空壓機(jī),主機(jī)是單級(jí)容積式回轉(zhuǎn)機(jī)械壓縮機(jī),主機(jī)的安裝結(jié)構(gòu)主要是安裝在壓縮腔外的滾柱軸承,支撐螺旋轉(zhuǎn)子;裝在吸氣端滾柱軸承,承載螺旋轉(zhuǎn)子徑向負(fù)荷;裝在排氣端的圓錐滾柱軸承,承載螺旋轉(zhuǎn)子軸向載荷同時(shí)起到軸向定位作用。氣體進(jìn)入壓縮腔內(nèi)后通過嚙合的螺旋轉(zhuǎn)子在進(jìn)行壓縮,增加氣體壓力后排出,達(dá)到氣體壓縮的目地。
該空壓機(jī)主要用以為現(xiàn)場氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)提供儀用壓縮氣源,同時(shí)也為鍋爐除灰除渣設(shè)備提供輸出用壓縮氣源,裝機(jī)容量共14 臺(tái),在空壓機(jī)運(yùn)行過程中多次出現(xiàn)“排氣溫度高”停機(jī)故障,此類停機(jī)故障輕則導(dǎo)致空壓機(jī)非計(jì)劃停機(jī),對(duì)電廠機(jī)組的正常設(shè)備運(yùn)行管理帶來影響,重則導(dǎo)致空壓機(jī)設(shè)備燒損或?qū)е鹿┈F(xiàn)場氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的儀用壓縮氣源壓力下降,氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)出現(xiàn)誤動(dòng)和拒動(dòng)的情況,威脅電廠機(jī)組的穩(wěn)定生產(chǎn)。
同時(shí)該類故障逐年呈遞增趨勢,根據(jù)對(duì)2017 年至2019 年電廠空壓機(jī)因排氣溫度高造成停機(jī)故障的統(tǒng)計(jì),共計(jì)19 次。其中2017 年4 次,2018 年7 次,2019 年8 次。因此提高空壓機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間,減少空壓機(jī)排氣溫度高故障停機(jī)次數(shù),成為了電廠一個(gè)亟待解決的問題。
通過對(duì)L260G 螺桿式空壓機(jī)冷卻原理進(jìn)行分析,如圖1 所示,空氣進(jìn)入主壓縮室壓縮,壓縮后空氣進(jìn)入油氣桶推動(dòng)油氣桶內(nèi)低溫潤滑油反向進(jìn)入壓縮機(jī)內(nèi)部,實(shí)現(xiàn)降低壓縮機(jī)內(nèi)部溫度的作用。冷卻后的油氣混合氣體通過壓縮機(jī)排出后再次進(jìn)入油氣桶實(shí)現(xiàn)過濾,過濾后的潤滑油通過冷油冷卻后,再次進(jìn)行壓縮機(jī)內(nèi)部,實(shí)現(xiàn)主壓縮室內(nèi)各部件循環(huán)潤滑及冷卻作用。因此可以得出,引起空壓機(jī)排氣溫度高的主要原因在于潤滑油冷卻能力不足。
圖1 壓縮機(jī)潤滑油系統(tǒng)圖
根據(jù)對(duì)2017 年至2019 年電廠空壓機(jī)因排氣溫度高造成停機(jī)故障的統(tǒng)計(jì),進(jìn)行分類匯總及分析,總結(jié)出下列幾種導(dǎo)致空壓機(jī)排氣溫度高故障主要原因。如表1所列,其中“潤滑油量不足及潤滑油油質(zhì)劣化冷卻不充分”占比最高為31.58%;“油過濾網(wǎng)堵塞造成的供油不暢”占比為26.32%;“混流閥不動(dòng)作造成的油溫高跳機(jī)”占比為21.05%;概括起來上述三項(xiàng)主要體現(xiàn)由于設(shè)備問題導(dǎo)致潤滑油冷卻能力不足,使空壓機(jī)在運(yùn)行過程中排氣溫度升高,共計(jì)占比為78.94%。因此解決設(shè)備問題提高潤滑油冷卻能力,是減少空壓機(jī)排氣溫度高故障停機(jī)問題的主要方向。而由于氣路及電路問題產(chǎn)生的“氣路中電磁閥故障導(dǎo)致進(jìn)氣閥打開不全造成溫度高”及測量元件故障導(dǎo)致測量失準(zhǔn),誤發(fā)溫度高信號(hào)的“溫度傳感器故障造成的空壓機(jī)跳機(jī)”共計(jì)占比為21.06%,是減少空壓機(jī)排氣溫度高故障停機(jī)次數(shù)問題的次要方向。下文對(duì)幾種情況產(chǎn)生原因及解決方案進(jìn)行逐一說明。
表1 2017年~2019年空壓機(jī)因排氣溫度高故障原因統(tǒng)計(jì)
(1)潤滑油量不足及潤滑油油質(zhì)劣化冷卻不充分
產(chǎn)生原因:在空壓機(jī)的運(yùn)行過程中,冷卻后的油氣混合氣體再次進(jìn)入油氣桶進(jìn)行過濾,通過冷油冷卻后,再次進(jìn)入主壓縮室內(nèi)部,實(shí)現(xiàn)循環(huán)冷卻的作用,此過程中若潤滑油變質(zhì)或油位低,將導(dǎo)致主壓縮室內(nèi)各部件摩擦力增加或冷卻量減少,造成壓縮機(jī)內(nèi)部溫度持續(xù)升高,最終導(dǎo)致排氣溫度高跳機(jī)。
解決方案:在空壓機(jī)啟動(dòng)前及運(yùn)行過程中需對(duì)潤滑油量進(jìn)行檢查及在運(yùn)行過程中周期性的對(duì)油質(zhì)進(jìn)行檢測,保證潤滑油量及油質(zhì)始終處于合格狀態(tài)。
(2)油過濾網(wǎng)堵塞造成的供油不暢
產(chǎn)生原因:空壓機(jī)長期運(yùn)行過程中,由于主壓縮室內(nèi)機(jī)械部分的不斷摩擦及高溫環(huán)境對(duì)潤滑油油質(zhì)的影響,使?jié)櫥椭胁豢杀苊獾漠a(chǎn)生金屬雜質(zhì)及油脂碳化物等,長時(shí)間使用導(dǎo)致雜質(zhì)不斷沉積到過濾器濾網(wǎng)中,造成油過濾器濾網(wǎng)堵塞,進(jìn)入主壓縮室的油量不足,使主壓縮室內(nèi)部沒有足夠的潤滑油進(jìn)行潤滑及冷卻,從而使排氣不斷升高,導(dǎo)致排氣溫度高跳機(jī)。
解決方案:結(jié)合空壓機(jī)設(shè)備檢修,定期對(duì)進(jìn)行油過濾網(wǎng)檢查清掃,對(duì)油過濾網(wǎng)堵塞要結(jié)合油質(zhì)情況進(jìn)行分析,及時(shí)更換潤滑油或進(jìn)行過濾,減少雜質(zhì)的產(chǎn)生,同時(shí)在運(yùn)行過程中,周期性的對(duì)油質(zhì)進(jìn)行檢測,保證油過濾網(wǎng)狀態(tài)正常。
(3)混流閥不動(dòng)作造成的油溫高
產(chǎn)生原因:空壓機(jī)啟動(dòng)時(shí)油溫較低,混流閥不動(dòng)作,潤滑油通過旁路不通過冷卻器直接進(jìn)入壓縮機(jī)內(nèi)部進(jìn)行冷卻,當(dāng)油溫大于66 ℃時(shí),旁路完全關(guān)閉,此時(shí)潤滑油完全通過混流閥進(jìn)行冷卻器進(jìn)行降溫冷卻后進(jìn)行壓縮機(jī)內(nèi)部,最大程度保證了潤滑油的冷卻效果,同時(shí)也減少了油氣中水份的聚集,如果混流閥在油溫大于66 ℃時(shí)未及時(shí)進(jìn)行切換,將使溫度較高的潤滑油無法通過油冷卻器進(jìn)行降溫,導(dǎo)致壓縮機(jī)機(jī)體內(nèi)溫度升高,壓縮機(jī)溫度保護(hù)跳機(jī)。
解決方案:定期對(duì)混流閥進(jìn)行清洗,減少閥芯卡澀的現(xiàn)象同時(shí)對(duì)潤滑油進(jìn)行定期濾油,減少油質(zhì)中的雜質(zhì)含量,有效保證設(shè)備的長周期可靠運(yùn)行。
(4)溫度傳感器故障
產(chǎn)生原因:為確保空壓機(jī)的安全運(yùn)行,安裝了多個(gè)溫度元件進(jìn)行溫度檢測,同時(shí)溫度信號(hào)接入溫度巡測裝置,當(dāng)任意一點(diǎn)溫度超出設(shè)定值時(shí),空壓機(jī)發(fā)跳機(jī)指令,在實(shí)際運(yùn)行過程中由于溫度元件性能劣化,誤發(fā)溫度高信號(hào),導(dǎo)致壓縮機(jī)溫度保護(hù)跳機(jī)。
解決方案:將空壓機(jī)溫度引入主機(jī)DCS 系統(tǒng),對(duì)于溫度采用三取二的判斷方式,同時(shí)加入溫度信號(hào)質(zhì)量判斷,當(dāng)溫度元件正常測量沒有突變的情況下,三點(diǎn)溫度中有二點(diǎn)同時(shí)超出設(shè)定值,方可觸發(fā)溫度高停機(jī)信號(hào),避免了由于溫度元件性能劣化導(dǎo)致溫度突變,引起誤動(dòng)的可能性。
(5)氣路中電磁閥故障導(dǎo)致進(jìn)氣閥打開不全
產(chǎn)生原因:空壓機(jī)運(yùn)行過程中進(jìn)氣閥的開度由電磁閥控制氣體壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)。如果兩個(gè)閥都通電,進(jìn)氣閥活塞內(nèi)的控制壓力釋放出來使進(jìn)氣閥打開。因此當(dāng)電磁閥IVC 和IVO 由于氣體內(nèi)雜質(zhì)導(dǎo)致閥芯卡澀或電磁閥在長期使用過程,線圈絕緣老化造成線圈勵(lì)磁性能下降,閥芯不能完全打開情況,導(dǎo)致進(jìn)氣閥活塞內(nèi)釋放壓力較小,進(jìn)氣閥不動(dòng)作或動(dòng)作較小,導(dǎo)致空氣進(jìn)氣量小,造成進(jìn)入主壓縮室內(nèi)氣量少,主壓縮室內(nèi)氣體反復(fù)壓縮,氣體溫度不斷升高,從而使排氣不斷升高,導(dǎo)致排氣溫度高跳機(jī)。
解決方案:定期對(duì)電磁閥閥芯進(jìn)行清洗,減少閥芯卡澀的現(xiàn)象同時(shí)結(jié)合檢修對(duì)電磁閥線圈絕緣進(jìn)行測量并形成記錄,當(dāng)發(fā)現(xiàn)電磁閥線圈絕緣值有明顯降低時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)電磁閥線圈進(jìn)行更換,確保磁閥線圈絕緣正常,能有效避免此類情況的發(fā)生。
通過對(duì)產(chǎn)生原因的分析及制訂解決方案的執(zhí)行,對(duì)潤滑油量、混流閥、油過濾器、及電磁閥進(jìn)行定期檢查、清洗,周期性的油質(zhì)檢測,同時(shí)對(duì)溫度傳感器停機(jī)邏輯的改造,減少溫度元件誤動(dòng)的情況,2020全年共發(fā)生了2起空壓機(jī)因排氣溫度高造成停機(jī)故障,故障率下降了89.4%,如圖2所示,有效地減少了空壓機(jī)排氣溫度高故障停機(jī)的發(fā)生,提高空壓機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間。
圖2 2017-2020年空壓機(jī)故障統(tǒng)計(jì)
對(duì)空壓機(jī)對(duì)跳機(jī)原因進(jìn)行分析,找出導(dǎo)致跳機(jī)的薄弱環(huán)節(jié),通過技術(shù)改造及提高檢修和設(shè)備檢查質(zhì)量,周期性的對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng),有針對(duì)性的對(duì)不足之處進(jìn)行逐一解決,采用技術(shù)手段,減少可能導(dǎo)致空壓機(jī)溫度高跳機(jī)的因素。為空壓機(jī)長期穩(wěn)定、安全運(yùn)行創(chuàng)造充分的外部條件。