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    反滲透系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)與清洗

    2021-12-15 06:13:48
    化工設(shè)計(jì)通訊 2021年11期
    關(guān)鍵詞:濃水清洗液產(chǎn)水

    張 杰

    (海洋石油富島有限公司,海南東方 572633)

    1 簡(jiǎn)介

    某脫鹽裝置于2010年7月建成,主要以凈水和甲醇裝置回收的工藝、透平冷凝液為原料,通過(guò)采用UF、RO雙膜技術(shù)+離子交換混床除鹽工藝除去水中的各種陰陽(yáng)離子制得合格的精制水,以滿足用戶的用水需求。該裝置共配備四套反滲透裝置,設(shè)計(jì)單套產(chǎn)水量為138m3/h,設(shè)計(jì)產(chǎn)水脫鹽率為98%,產(chǎn)水電導(dǎo)率≤10μms/cm。

    2 反滲透裝置存在問(wèn)題

    裝置建成以來(lái)工藝參數(shù)基本穩(wěn)定,產(chǎn)水指標(biāo)合格。隨著反滲透裝置運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),反滲透產(chǎn)水指標(biāo)較原始投運(yùn)階段有較明顯的上漲趨勢(shì),后期反滲透產(chǎn)水指標(biāo)大幅上漲,導(dǎo)致混床運(yùn)行負(fù)荷大幅提升,制水批量無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)值,造成混床提前失效情況頻繁發(fā)生。

    3 原因分析

    3.1 數(shù)據(jù)分析

    (1)表1 為現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

    表1 現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    (2)表2 同上述運(yùn)行工況相同時(shí)的各壓力容器產(chǎn)水電導(dǎo)率數(shù)據(jù):(單位:μs/cm)

    表2 各壓力容器產(chǎn)水電導(dǎo)率 μs/cm

    (3)2019.10.9 B組探針時(shí)的工況及探針結(jié)果見圖1

    圖1 B組探針時(shí)的工況及探針結(jié)果

    說(shuō)明:探針結(jié)果顯示一段和二段均是明顯的突變點(diǎn)。根據(jù)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,反滲透膜未受到氧化。

    3.2 反滲透前置過(guò)濾器污堵

    反滲透前置過(guò)濾器污堵嚴(yán)重,拆檢發(fā)現(xiàn),濾芯表面和過(guò)濾器筒體內(nèi)壁出現(xiàn)帶有土腥味的淡黃色黏狀物,黏狀物進(jìn)行了化驗(yàn)分析,具體數(shù)據(jù)如表3所示。

    表3 反滲透前置過(guò)濾器污堵數(shù)據(jù)表

    說(shuō)明:污染物中有機(jī)物占比偏高;另外,其中 Al的含量明顯較高,初步判斷 Al主要來(lái)源預(yù)處理中的 PAC 過(guò)量投加所致。

    3.3 鐵銹及其他物質(zhì)污染

    2019年初對(duì)膜拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn)反滲透膜中有大量樹脂,主要因混床水帽損壞,混床再生循環(huán)時(shí)樹脂漏入中間水箱,后續(xù)反滲透運(yùn)行時(shí)樹脂被水帶入膜中。顆粒狀樹脂對(duì)膜表面造成不可逆的損壞及造成膜污堵,影響了反滲透膜脫鹽效果及使用壽命。

    2019年底對(duì)膜拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn)反滲透被大量鐵銹污染,主要因化學(xué)清洗閥門質(zhì)量問(wèn)題及部分化學(xué)清洗管線襯塑脫落,產(chǎn)生大量鐵銹對(duì)反滲透膜造成污堵,同時(shí)銹渣對(duì)膜表面造成破壞,影響了反滲透膜脫鹽效果及使用壽命。

    4 化學(xué)清洗處理

    4.1 在線清洗

    (1)清洗藥品:堿性清洗藥劑:NaOH 150kg;酸性清洗藥劑:HCl、檸檬酸 150kg。

    (2)清洗過(guò)程:反滲透膜化學(xué)清洗包括堿洗、酸洗兩個(gè)步驟,每個(gè)步驟又分為配藥、置換、循環(huán)、靜置和沖洗五個(gè)環(huán)節(jié),具體過(guò)程如下。

    ①系統(tǒng)堿洗采取一段、二段分段清洗方式,將 pH 控制在11.5~12.0。

    一段堿洗步驟:配藥、置換、低流量清洗、浸泡、高流量清洗;

    二段堿洗步驟:配藥、低流量清洗、浸泡、高流量清洗;

    一、二段沖洗:?jiǎn)?dòng) CIP 泵,將流量控制在 70~100m3/h,對(duì)反滲透膜進(jìn)行沖洗;沖洗過(guò)程中在反滲透膜濃水端采樣化驗(yàn)電導(dǎo)率,當(dāng)濃水電導(dǎo)率接近進(jìn)水電導(dǎo)率時(shí)結(jié)束沖洗。

    ②系統(tǒng)酸洗采取一段、二段串聯(lián)清洗方式,將 pH 控制在1.5~2.5。

    系統(tǒng)酸洗步驟:低流量循環(huán)、浸泡、高流量循環(huán)。

    一、二段沖洗:排空 CIP 池,將 CIP 池注滿除鹽水或 RO產(chǎn)水,啟動(dòng) CIP 泵,對(duì)反滲透膜進(jìn)行沖洗;沖洗過(guò)程中在反滲透膜濃水端采樣化驗(yàn)電導(dǎo)率,當(dāng)濃水電導(dǎo)率接近進(jìn)水電導(dǎo)率時(shí)結(jié)束沖洗。

    (3)清洗前后運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比

    從表4看出:化學(xué)清洗后產(chǎn)水量有較大好轉(zhuǎn),但單從一段和二段的壓差上看,清洗后的壓差還是較高,效果并不理想。

    表4 清洗前后運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比表

    4.2 后續(xù)更換藥劑清洗

    (1)清洗藥品:NaOH(0.1%)+十二烷基磺酸鈉;控制條件:pH=12,溫度30~35℃;

    20%檸檬酸/鹽酸(0.1%~0.2%);控制條件:pH=2.0,溫度30℃;

    硫代硫酸鈉(1%)溶液;控制條件:1%濃度,溫度30℃。

    (2)清洗液的量:每支8″膜元件目標(biāo)清洗液量為40~60L(清洗液越多效果越好)。

    (3)清洗步驟

    A 清洗前的沖洗:17支壓力容器,其沖洗流量為17×(11~4.5)m3/h=(76.5~187)m3/h,沖洗壓力<0.3MPa,當(dāng)進(jìn)水電導(dǎo)率接近濃水排放口電導(dǎo)率時(shí),標(biāo)明沖洗完成。

    B 硫代硫酸鈉清洗

    ①按照表中配置硫代硫酸鈉的清洗液,流量控制在目標(biāo)值的一半(76.5m3/h),壓力<0.3MP;

    ②低流量循環(huán),循環(huán)60min,壓力<0.3MPa;

    ③浸泡4h;

    ④高流量循環(huán),循環(huán)1~2h,注意壓力<0.3MPa。根據(jù)清洗液顏色的變化,酌情延長(zhǎng)清洗時(shí)間;

    ⑤清水沖洗:排放清洗液,然后采用RO產(chǎn)水沖洗,壓力<0.3MPa,當(dāng)進(jìn)水電導(dǎo)率接近濃水排放口電導(dǎo)率時(shí),標(biāo)明沖洗完成。

    C 酸洗

    ①配制檸檬酸(或鹽酸)清洗液,pH控制在2左右;

    ②低流量清洗,流量控制在目標(biāo)清洗流量的一半左右即76.5t/h;

    ③循環(huán)沖洗:壓力<0.3MPa,循環(huán)沖洗30~60min;

    ④浸泡2~4h;

    ⑤循環(huán)沖洗:壓力<0.3MPa,循環(huán)初期pH若有上升,需要補(bǔ)充酸藥劑,自pH穩(wěn)定起沖洗60min或更長(zhǎng),在此過(guò)程中,監(jiān)測(cè)pH并保持在2左右;

    ⑥清水沖洗:排放清洗液,然后采用RO產(chǎn)水或除鹽水沖洗,壓力<0.3MPa,當(dāng)進(jìn)水電導(dǎo)率接近濃水排放口電導(dǎo)率時(shí),標(biāo)明沖洗完成。

    D 堿液清洗

    ①按照清洗藥品配置堿洗的清洗液;

    ②低流量清洗,流量控制在目標(biāo)清洗流量的一半左右即76.5t/h;

    ③低流量循環(huán):循環(huán)沖洗60min,壓力<0.3MP;

    ④浸泡:浸泡8h;期間每3h循環(huán)1h;

    ⑤高流量循環(huán):循環(huán)1~2h,壓力<0.3MPa。根據(jù)清洗液顏色的變化,酌情延長(zhǎng)清洗時(shí)間;

    ⑥清水沖洗:排放清洗液,然后采用RO產(chǎn)水或除鹽水沖洗,壓力<0.3MPa,當(dāng)進(jìn)水電導(dǎo)率接近濃水排放口電導(dǎo)率時(shí),標(biāo)明沖洗完成。

    (備注:一是沖洗系統(tǒng)的RO產(chǎn)水也需要加熱至25~30℃;二是產(chǎn)水閥門要打開,防止背壓過(guò)高。)

    E 酸洗

    ①配制檸檬酸(或鹽酸)清洗液,pH控制在2左右;

    ②低流量清洗,流量控制在目標(biāo)清洗流量的一半左右即76.5t/h;

    ③循環(huán)沖洗:壓力<0.3MPa,循環(huán)沖洗30~60min;

    ④浸泡2~4h;

    ⑤循環(huán)沖洗:壓力<0.3MP,循環(huán)初期pH若有上升,需要補(bǔ)充酸藥劑,自pH穩(wěn)定起沖洗60min或更長(zhǎng),在此過(guò)程中,監(jiān)測(cè)pH并保持在2左右;

    ⑥清水沖洗:排放清洗液,然后采用RO產(chǎn)水或除鹽水沖洗,壓力<0.3MPa,當(dāng)進(jìn)水電導(dǎo)率接近濃水排放口電導(dǎo)率時(shí),標(biāo)明沖洗完成。

    (備注:按照上述程序,進(jìn)行全系統(tǒng)串聯(lián)清洗,若時(shí)間可以分段清洗,在清洗二段膜元件時(shí),相應(yīng)清洗流量減半。)(4)更換藥劑清洗前后運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比更換藥劑清洗后數(shù)據(jù)見表5

    表5 更換藥劑清洗前后運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比

    5 系統(tǒng)運(yùn)行建議

    1)從目前的化學(xué)清洗效果來(lái)看,普通的在線酸堿化學(xué)清洗效果一般,結(jié)合保安過(guò)濾器的污染物分析結(jié)果,增加其他專用藥劑進(jìn)行清洗,化學(xué)效果有很大轉(zhuǎn)變;如條件具備可以進(jìn)行徹底的離線化學(xué)清洗。

    2)根據(jù)保安過(guò)濾器上污染物分析的結(jié)果 Al 含量較高,Al離子的主要來(lái)源應(yīng)為預(yù)處理中投加的 PAC 過(guò)量,RO 進(jìn)水的Al 離子要求<0.05mg/L,因此,嚴(yán)格控制 PAC 的投加量;另外,P 的主要來(lái)源一般是阻垢劑中含P,過(guò)量的阻垢劑同樣也會(huì)帶來(lái)系統(tǒng)污堵,應(yīng)及時(shí)優(yōu)化調(diào)整藥劑投加量;

    3)根據(jù)系統(tǒng)目前的污堵情況,除了考慮可以是預(yù)處理投加的藥劑過(guò)量導(dǎo)致外,污染指數(shù) SDI 值也是測(cè)定反滲透系統(tǒng)進(jìn)水的重要指標(biāo)之一,同時(shí)也是檢驗(yàn)預(yù)處理(如UF、多介質(zhì)等)出水是否達(dá)到反滲透進(jìn)水要求的主要手段之一,它的大小對(duì)反滲透運(yùn)行壽命至關(guān)重要。因此,日常運(yùn)行管理維護(hù)中,增加SDI 的監(jiān)測(cè),至少 1 次/d,要求 SDI<5,最好<3;

    4)系統(tǒng)存在背壓的問(wèn)題,產(chǎn)水背壓的要求是<0.5bar,但是原則上要求 RO 系統(tǒng)在任何情況下,產(chǎn)水側(cè)的壓力都不得高于給水側(cè)的壓力,否則系統(tǒng)可能會(huì)出現(xiàn)背壓風(fēng)險(xiǎn)從而導(dǎo)致膜元件性能衰減,目前現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的兩個(gè)工況下均存在產(chǎn)水背壓的風(fēng)險(xiǎn),初步判斷主要原因是由于清洗產(chǎn)水回流管道偏小導(dǎo)致,應(yīng)進(jìn)行改進(jìn)。

    6 結(jié)束語(yǔ)

    在裝置的日常運(yùn)行維護(hù)中,當(dāng)反滲透運(yùn)行水質(zhì)、水量出現(xiàn)異常后,可根據(jù)來(lái)水水質(zhì)中污染物的情況,反滲透膜的污物污染情況,采用相匹配的藥劑進(jìn)行化學(xué)清洗,完全可以改善反滲透運(yùn)行狀況,從而確保裝置的“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行。

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