王守霞,王廣鵬
(中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司,內(nèi)蒙古 阿拉善 750336)
金屬鈉生產(chǎn)工藝主要包括電解工序、鹽干燥工序、精制鑄鈉工序、氯處理工序、公用工程。
其中,冷凍液化工藝是氯處理工序中的重要生產(chǎn)步驟,它是將氣態(tài)氯進(jìn)行液化后儲(chǔ)存至液氯計(jì)量槽,再進(jìn)行外銷。冷凍液化工藝中的液化效率是衡量此工藝裝置的關(guān)鍵,為了使氯氣液化效率達(dá)到最優(yōu),即使96%以上的氯氣全部液化,產(chǎn)生最少的尾氣(純度為20%左右的氯氣),降低尾氣處理成本,氟利昂溫度必須要保證,而氟利昂溫度保證就需要由螺桿壓縮機(jī)來實(shí)現(xiàn)。因此對螺桿壓縮系統(tǒng)的液化器及配套的螺桿壓縮機(jī)進(jìn)行優(yōu)化和升級,選用微機(jī)控制的雙機(jī)雙級制冷壓縮機(jī)組,液化器液化能力也增至180 L/h,此機(jī)組較現(xiàn)在使用的單機(jī)雙級效率增加30%。
通過對中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司金屬鈉廠(以下簡稱“公司”)冷凍機(jī)組運(yùn)行現(xiàn)狀的分析與對比,以及與設(shè)備生產(chǎn)廠家的多次溝通及現(xiàn)場實(shí)地考察,對現(xiàn)有單機(jī)雙級制冷機(jī)組與項(xiàng)目采用的微機(jī)控制雙機(jī)雙級制冷壓縮機(jī)組進(jìn)行了詳細(xì)的對比論證,分析了雙機(jī)雙級制冷機(jī)組的優(yōu)點(diǎn)和先進(jìn)性,論證了采用新機(jī)組的可靠性,對冷凍機(jī)組進(jìn)行了升級應(yīng)用。圖1、圖2分別為單機(jī)雙級和雙機(jī)雙級制冷循環(huán)機(jī)理示意圖。
圖1 單機(jī)雙級制冷循環(huán)機(jī)理示意圖Fig.1 Schematic diagram of mechanism of single machine and two stages refrigeration cycle
圖2 雙機(jī)雙級的制冷循環(huán)機(jī)理示意圖Fig.2 Schematic diagram of mechanism of two machine and two stages refrigeration cycle
通過升級改造后的應(yīng)用狀況,雙機(jī)雙級冷凍機(jī)組有明顯的優(yōu)勢。
雙機(jī)雙級采用兩級過冷,COP值較單機(jī)雙級高30%以上,更節(jié)能。在每種工況下存在一個(gè)最佳容積比,單機(jī)雙級的容積比固定為3左右,對應(yīng)最佳工況為-30 ℃~40℃,在-35℃以下工況性能下降較多,液化效率在92%左右,需要在工藝中新增二級液化工序,操作復(fù)雜且效果不佳;而雙機(jī)雙級可按最佳能效比自由選配,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)增減載,根據(jù)系統(tǒng)負(fù)荷,PLC根據(jù)最節(jié)能原則對高、低壓級壓縮機(jī)自動(dòng)增減載,要較手動(dòng)操作的雙級系統(tǒng)節(jié)能5%~10%,即省略了二級液化工序,一次液化成功,液化效率達(dá)到96%,更節(jié)能。
單機(jī)雙級380V低壓電機(jī)啟動(dòng)時(shí),沖擊電流大約是額定電流的2.5倍~7倍,對電網(wǎng)造成沖擊,頻繁啟動(dòng)期間耗電量大,故315 kW以上電機(jī)一般需配高壓電或軟啟動(dòng),雙機(jī)雙級將一個(gè)電機(jī)變成兩個(gè)電機(jī),采用普通380 V低壓電機(jī)。
單機(jī)雙級初始啟動(dòng)時(shí)兩級全開,在高溫階段是不經(jīng)濟(jì)的,高壓級壓縮機(jī)處于部分負(fù)荷,低壓級壓縮機(jī)處于部分負(fù)荷,電機(jī)也處于部分負(fù)荷,效率極低,同時(shí),降溫所需時(shí)間也較長。雙機(jī)雙級初始啟動(dòng)時(shí),高壓級壓縮機(jī)處于滿負(fù)荷,高壓級電機(jī)接近滿負(fù)荷,低壓級不開,只有溫度降低到設(shè)定溫度時(shí),低壓級才自動(dòng)開機(jī),高效節(jié)能,降溫時(shí)間短。
同時(shí),此雙機(jī)雙級冷凍機(jī)的投用,省去二次液化工序,取消二次液化管道配置等一次性投入費(fèi)用,降低人員操作強(qiáng)度和難度,提高了尾氯的純度(三線尾氯純度為17%左右,公司不進(jìn)行二次液化的尾氣純度為40%左右,二次液化后尾氣純度為23%),減少了尾氣處理費(fèi)用。
(1)機(jī)組實(shí)現(xiàn)了PLC自控。微機(jī)控制面板提供了機(jī)組送到用戶上位監(jiān)控系統(tǒng)的參數(shù)有:公共報(bào)警(提供干節(jié)點(diǎn)),公共停機(jī) (硬線連接,常開觸點(diǎn)),壓縮機(jī)運(yùn)行狀態(tài) (提供干節(jié)點(diǎn))報(bào)警、聯(lián)鎖和指示。
(2)操作簡單。只要在觸摸屏上設(shè)定好各項(xiàng)參數(shù),系統(tǒng)就投入自動(dòng)運(yùn)行或自動(dòng)停機(jī)。所設(shè)參數(shù)長期保存,斷電也不會(huì)丟失。
(3)自動(dòng)增減載。根據(jù)系統(tǒng)負(fù)荷,PLC根據(jù)最節(jié)能原則對高、低壓級壓縮機(jī)自動(dòng)增減載,要較手動(dòng)操作的雙級系統(tǒng)節(jié)能5%~10%。
(4)參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控。程序自動(dòng)檢測溫度、壓力等參數(shù),實(shí)時(shí)顯示,實(shí)時(shí)監(jiān)控。
(5)遠(yuǎn)程通訊。采用PROFIBUS-DP等通訊協(xié)議與中控室上位機(jī)進(jìn)行通訊。在機(jī)組運(yùn)行的過程中實(shí)時(shí)顯示吸氣壓力、中間壓力、排氣壓力、油壓、吸氣溫度、高壓級吸氣溫度、排氣溫度、油溫、油壓差、能級、高壓內(nèi)容積比、總運(yùn)行時(shí)間及實(shí)時(shí)時(shí)間等參數(shù)。
雙機(jī)雙級與單機(jī)帶經(jīng)濟(jì)器的綜合比較見表1。
將原有一直沿用的140 L/h液化能力液化器增容擴(kuò)能為180 L/h,確保液化器液化能力與現(xiàn)有液氯產(chǎn)能相匹配,甚至高于現(xiàn)有液氯產(chǎn)能。
表1 雙機(jī)雙級帶經(jīng)濟(jì)器綜合比較Tab.1 Comprehensive comparisoon of two machine two-stage belt economizer
在滿足制冷量要求的情況下,雙機(jī)雙極機(jī)組制冷量有15%富余量。公司現(xiàn)有冷凍機(jī)投入二次液化后,三臺(tái)冷凍機(jī)運(yùn)行,2萬t金屬鈉擴(kuò)建項(xiàng)目自投產(chǎn)至今都是一臺(tái)冷凍機(jī)運(yùn)行。現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行電流三線為300 A,二線三臺(tái)運(yùn)行總電流為800 A。
因此,按照380 V電壓運(yùn)行時(shí)功率計(jì)算公式:
P=UI×0.83/1.72
三線年用電量8 000 h×300×0.83/1.72=116萬kW·h
公司年用電量8 000 h×800×0.83/1.72=309萬kW·h
較現(xiàn)有冷凍系統(tǒng)節(jié)約電量193萬kW·h,按1 kW·h電0.5元計(jì)算,單臺(tái)機(jī)組1 a可節(jié)約電費(fèi)96.5萬元。
每月節(jié)約液堿8 t~10 t(以最低用量8 t/月計(jì));液堿費(fèi)用2 700元/t;8 t/月×2 700元/t=2.16萬元,年節(jié)約費(fèi)用12×2.16=26萬元。
此項(xiàng)目實(shí)施后,年節(jié)約費(fèi)用為122.5萬元。
本著公司降本增效,節(jié)能減耗的理念,對冷凍液化機(jī)組進(jìn)行了大膽的創(chuàng)新和應(yīng)用,機(jī)組的投入使用,實(shí)現(xiàn)了高效節(jié)能的大目標(biāo),也減少了尾氣產(chǎn)生量,降低了尾氣處理成本及處理難度。此次應(yīng)用成果對金屬鈉行業(yè)甚至氯氣行業(yè)生產(chǎn)具有重要的指導(dǎo)意義,可操作性強(qiáng),在推動(dòng)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步,提高金屬鈉生產(chǎn)工藝控制技術(shù),提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,促進(jìn)同行業(yè)可持續(xù)發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。