摘要:受邊底水侵入影響,冷603井區(qū)蒸汽吞吐開發(fā)中存在回采水率大、油井水淹嚴重問題,且常規(guī)機械堵水難度大、化學(xué)堵水體系單一,為此開展復(fù)合堵水技術(shù)研究,包括化學(xué)藥劑體系優(yōu)選、濃度優(yōu)化、性能評價等,并對現(xiàn)場施工參數(shù)、生產(chǎn)管理參數(shù)優(yōu)化研究,現(xiàn)場應(yīng)用13井次,累增油5027.7噸,創(chuàng)效370.9萬元,低油價下實現(xiàn)提質(zhì)增效目的。
關(guān)鍵詞:蒸汽吞吐;回采水率;邊底水侵入;復(fù)合堵水;技術(shù)研究
1 概況
冷603井區(qū)位于冷42塊西南部,屬于超深層厚層巖性-構(gòu)造特稠油邊底水油藏。相比冷42塊主體部位,冷603井區(qū)具有油層較薄、物性較好、邊水活躍等特點,儲層呈現(xiàn)中孔中滲特征,平均有效孔隙度20%,平均滲透率153mD。
冷603井區(qū)采用蒸汽吞吐開發(fā),共有油井67口,開井43口,開井率64.2%,日產(chǎn)液733噸,日產(chǎn)油115噸,綜合含水84.3%,年產(chǎn)油量3.85萬噸,占冷42塊年產(chǎn)量的45.7%??偩當?shù)67口,目前開井43口,油井日產(chǎn)液733噸,日產(chǎn)油115噸,綜合含水84.3%,平均單井蒸汽吞吐11.5輪次,階段油汽比0.32。
2 生產(chǎn)中存在問題
2.1 油井出水量大,見水早
1999年以來,受邊底水侵入影響,冷603井區(qū)水淹嚴重,綜合含水從2010年78.1%上升至2016年84.9%,井區(qū)內(nèi)單井累計回采水率200%以上29口,占總井數(shù)43%,其中大于500%的8口,占總井數(shù)的12%。
2.2層狀發(fā)育,隔層厚度小,機械堵水難度大
冷603井區(qū)儲層主要表現(xiàn)為層狀特征,各單層間隔夾層厚度小,發(fā)育狀況差,加上井筒技術(shù)狀況影響(井況差井占比71.6%),機械堵水難度大,難以有效調(diào)整產(chǎn)液結(jié)構(gòu)。
2.3原有化學(xué)堵水體系單一
原有的植物纖維顆粒進入地層半徑有限,且為非選擇性堵水。而純凝膠耐溫性能不足,封堵強度低。以冷37-71-5100為例,其實施兩輪堵水措施,根據(jù)效果對比分析,第一輪有效期較長,第二輪有效期僅為4個月。目前堵水技術(shù)效果逐漸變差,急需探索新的堵水技術(shù)。
3 主要研究內(nèi)容
3.1 研究思路
前段注入聚丙烯酰胺溶液,作為犧牲端塞,吸附在儲層表面,減少凝膠捕集損失。中段注入凝膠體系,具有良好的流動性能,可以進入地層深部,擴大措施半徑,延長措施有效期。后段注入植物纖維顆粒,對封堵路徑壓實封口,并防止高溫蒸汽對凝膠產(chǎn)生傷害。
3.2室內(nèi)實驗
實驗一:在60℃條件下,穩(wěn)定劑質(zhì)量分數(shù)=2‰、交聯(lián)劑質(zhì)量分數(shù)=5‰,分析聚丙烯酰胺質(zhì)量分數(shù)對成膠影響。分別選取不同質(zhì)量分數(shù)的聚丙烯酰胺。當聚丙烯酰胺質(zhì)量分數(shù)大于5‰后,其制備的堵劑體系可以達到目標粘度,且穩(wěn)定性良好。
實驗二:在60℃條件下,穩(wěn)定劑質(zhì)量分數(shù)=2‰、聚丙烯酰胺質(zhì)量分數(shù)=5‰,分析交聯(lián)劑質(zhì)量分數(shù)對成膠影響。分別選取不同質(zhì)量分數(shù)的交聯(lián)劑。當交聯(lián)劑質(zhì)量分數(shù)大于5‰后,其制備的堵劑體系可以達到目標粘度,且穩(wěn)定性良好。
根據(jù)上述實驗,選取三種藥劑匹配,通過分析150℃條件下脫水率及粘度的變化曲線,最終研制了滿足以下技術(shù)指標的藥劑配方:成膠溫度為50-70℃;成膠時間為24-72h可調(diào);成膠粘度≥10000mPa·s;在溫度為150℃下,凝膠體系脫水率小于10%。
3.3施工參數(shù)優(yōu)化
冷603井區(qū)具有油井見水早,能力足,經(jīng)過多年吞吐生產(chǎn),水侵通道逐漸增大的特點。為保證堵水工藝措施有效性,通過對歷年堵水無效井措施進行分析,確定加大堵劑用量,擴大封堵半徑的思路。具體計算公式為:Q=πR2Hφ,式中:Q為堵劑用量,m3; R為處理半徑,m; H為封堵井段厚度,m;φ為孔隙度,%,其中處理半徑要求5~6m,確保堵水效果。
施工排量的要求:措施最小有效壓力大于邊底水水侵壓力;措施最大允許壓力小于最大關(guān)井套壓及稠油熱采注汽壓力;以此為基準,前期采用15-20m3/h的注入速度,后期調(diào)整注入速度在10-15 m3/h之間;頂替壓力的要求:應(yīng)小于施工最大壓力,根據(jù)現(xiàn)場施工情況進行選擇。
3.4生產(chǎn)參數(shù)管理
注汽方面首先是措施完成后,待壓力恢復(fù)到0,再進行作業(yè),防止藥劑反吐;其次是措施完成后24h,再進行注汽,確保藥劑成膠時間。舉升方面應(yīng)注意:舉升方面采取長沖程,低沖次生產(chǎn),在生產(chǎn)初期,控制采液強度生產(chǎn),保障措施有效率。
4實施效果及效益評價
4.1實施效果
典型井一:冷37-85-5100井,2017年大修后的第9輪未堵水直接注汽生產(chǎn),周期生產(chǎn)時間短周期產(chǎn)油量低。本輪應(yīng)用復(fù)合堵水技術(shù)后周期產(chǎn)油量上輪386噸上升至1148噸,周期平均含水由93.5%下降至88%。從日產(chǎn)曲線可以看出,該井堵水注汽后生產(chǎn)效果表現(xiàn)為“一升一降一延長”特征,即日產(chǎn)油上升,含水下降,生產(chǎn)周期延長。
典型井二:冷37-79-598井,吞吐生產(chǎn)第一周期已見水,第2輪開始連續(xù)堵水生產(chǎn),后應(yīng)用復(fù)合堵水技術(shù)后周期產(chǎn)油量由上輪由1126噸上升至1313噸。與上輪同期對比,初期日產(chǎn)油明顯增加;初期含水較上輪明顯下降。目前該井上產(chǎn)效果與上輪持平,且繼續(xù)有效。
2017年以來,冷603井區(qū)共實施復(fù)合堵水技術(shù)13井次,累增油5027.7噸,累降水8076.9噸,平均單井增油386.8噸。
4.2效益評價
冷603井區(qū)開展的復(fù)合堵水技術(shù)累增油5027.7噸,創(chuàng)經(jīng)濟效益370.9萬元。
5結(jié)論
(1)復(fù)合堵水技術(shù)實現(xiàn)了“一井多劑”,充分發(fā)揮各個堵劑的特點,可在地層形成不同體系、不同強度的多個封堵段塞,有效提高堵水效果。
(2)優(yōu)化施工參數(shù),可以保證堵水效果,有效提高措施有效率。
(3)合理的生產(chǎn)參數(shù)是冷603井區(qū)穩(wěn)油控水生產(chǎn)的重要保證。
(4)復(fù)合堵水技術(shù)是針對邊底水油藏研究的,現(xiàn)場應(yīng)用切實有效,在同類油藏中具有廣泛的應(yīng)用前景。
參考文獻:
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作者簡介:
張佩佩,女,1989年11月出生遼寧盤錦,漢族,工程師,2012年畢業(yè)于哈爾濱石油學(xué)院,現(xiàn)于中國石油遼河油田冷家油田開發(fā)公司工藝研究所,從事修井作業(yè)方案設(shè)計以及油井舉升配套技術(shù)研究工作。