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    稠油熱采井用CB80H套管的開發(fā)

    2021-11-30 07:04:28陳松林劉廣華蘇鄭卿
    鋼管 2021年3期
    關鍵詞:調質稠油屈服

    陳松林,劉廣華,郎 鵬,蘇鄭卿

    (江蘇常寶普萊森鋼管有限公司,江蘇 常州213200)

    我國稠油資源較豐富[1],稠油油井主要采用熱力開采方法采油[2-3]。有學者認為,熱力采油過程中,由于蒸汽或者火燒給套管帶來的高溫產(chǎn)生的熱應力,以及在高低溫轉換過程中,引起的拉壓載荷的轉變,導致套管損壞嚴重。稠油熱采套管損壞問題在世界范圍都特別突出,有的套損高發(fā)區(qū)套損率甚至超過30%,嚴重制約著稠油油藏的高效開發(fā)[4],高溫是導致套管強度下降的主要原因[5]。

    1 熱采套管失效分析

    根據(jù)相關文獻介紹[6-10],熱采井注蒸汽的平均溫度在320℃左右,有的超過350℃,超過了API規(guī)定的N80套管常用使用溫度≤200℃。與常溫時相比,N80套管在高溫時的屈服強度降低約18%,彈性模量降低約38%,抗拉強度降低約7%,同時蒸汽吞吐套管存在殘余應力,使套管基本處于屈服狀態(tài)。套管在持續(xù)高溫和軸向拉應力作用下產(chǎn)生疲勞裂紋和塑性變形。

    熱應力超過套管屈服強度會造成套管變形后的松弛現(xiàn)象,嚴重影響套管接箍的密封性能。目前普遍應用的圓螺紋和偏梯形螺紋耐高溫極限通常在300℃以下,在高溫軸向載荷的作用下,接箍和套管螺紋的徑向變形超過允許偏差,加之上扣不緊,都會造成泄漏和脫扣。研究結果表明,熱采井套管通常設計溫度≤375℃,實際使用溫度≤350℃,最大注汽壓力為21 MPa,經(jīng)過一個蒸汽吞吐周期之后,在油井段上熱應力可達到370 MPa以上[11],接近甚至超過了常規(guī)N80套管高溫狀態(tài)下的屈服強度極限值。因此普通的N80套管在高溫下很容易發(fā)生塑性變形,從而造成套管的先期損壞失效。

    總結以上特點,引起套管損壞失效機理的原因有:①熱脹冷縮產(chǎn)生的應力;②油井出砂;③固井質量差;④隔熱效果不好;⑤工程技術原因。

    根據(jù)熱采環(huán)境下套管工作、變形、受力、失效的特點,目前國內(nèi)外都在著手研發(fā)適合在熱采環(huán)境下工作的套管產(chǎn)品。

    2 材料設計

    根據(jù)合金元素在合金中的作用,選用了CrMoV低合金鋼作為熱采套管開發(fā)的首選材料。

    鉻能增加鋼的淬透性并有二次硬化作用,在調質結構鋼中的主要作用是提高淬透性,使鋼經(jīng)淬火+回火熱處理后具有較好的綜合力學性能。

    鉬在鋼中能提高淬透性和熱強性,防止回火脆性,在調質鋼中能使較大斷面的零件淬深、淬透,提高鋼的抗回火性或回火穩(wěn)定性,使零件可以在較高溫度下回火,從而更有效地消除(或降低)殘余應力,提高塑性。

    釩在非調質鋼中的主要作用是細化鋼的組織和晶粒,降低鋼的過熱敏感性,提高鋼的強度和韌性。釩在調質鋼中的主要作用是提高鋼的強度和屈服比,細化晶粒,降低過熱敏感性。

    材料化學成分和力學性能設計目標見表1~2。

    表1 CrMoV低合金鋼化學成分(質量分數(shù))設計目標 %

    表2 CrMoV低合金鋼力學性能目標

    3 生產(chǎn)過程控制

    3.1 生產(chǎn)工藝流程

    生產(chǎn)工藝流程為:EAF(高爐鐵水+優(yōu)質廢鋼)→LF(鋼包精煉爐)→VD(鋼包精煉爐)→連鑄連軋→冷卻→管坯檢驗→管坯加熱→熱軋穿孔→軋管→步進爐再加熱→張力減徑→矯直→管端鋸切→調質熱處理→熱矯直→理化檢驗→超聲波探傷+管端磁粉探傷→水壓測試→通徑→螺紋加工→螺紋檢驗→擰接箍→管端通徑→擰螺紋保護器→涂油→標志→測長稱重→包裝入庫。

    3.2 關鍵工序控制

    (1)軋管。采用三輥精密軋管機,通過穿孔變形量與軋管變形量的合理分配,以及穿孔和軋管過程工模具的合理選擇,保證了鋼管的壁厚精度滿足較嚴格的內(nèi)控要求,即壁厚精度控制在-8.0%~+12.5%;另外張力減徑機孔型采用微張力、單機架小變形量設計,控制單機架最大減徑率不超過3%,降低張力減徑機孔型橢圓度系數(shù),從而降低鋼管橢圓度,橢圓度目標控制在≤0.5%D,為后續(xù)螺紋加工創(chuàng)造良好的基礎條件。通過嚴格控制軋管過程提高管體的幾何尺寸精度,保證后續(xù)鋼管的連接強度和螺紋加工質量提升。

    (2)熱處理。熱處理工序是鋼管性能控制的關鍵工序。在奧氏體化過程中,通過多次試驗制定了合理的加熱溫度與保溫時間,保證了碳化物溶解充分,同時又避免了晶粒過分長大。再通過外淋內(nèi)噴、管體快速旋轉的水淬方式,從880℃冷卻到室溫,平均冷卻速度可以達到100℃/s,淬火后馬氏體轉變達到95%以上,再通過高溫回火獲得均勻一致的回火索氏體組織。為了提高鋼管高溫性能,對常溫狀態(tài)的屈服強度按照中上限控制,即屈服強度內(nèi)控目標655~758 MPa。

    (3)矯直。采用十輥矯直機一次矯直成型,彎曲度≤1.5 mm/m。矯直結束溫度≥500℃,以進一步降低管體殘余應力。

    4 產(chǎn)品性能分析

    將試驗鋼材軋制成Φ177.8 mm×8.05 mm套管和Φ201 mm×18 mm接箍毛坯,并對其進行熱處理試驗,最終確定合理的熱處理工藝,將鋼管調質熱處理到CB80H鋼級,鋼管獲得晶粒細小的回火索氏體如圖1所示,化學成分見表3。檢測套管常溫理化性能:拉伸試驗采用寬25.4 mm條形試樣,試驗溫度為室溫;沖擊試驗采用縱向10 mm×5 mm×55 mm試樣,試驗溫度為0℃。委托第三方實驗室對套管進行250~400℃系列高溫拉伸試驗,并對接箍料進行350℃高溫拉伸試驗,結果見表4~5。

    圖1 Φ177.8 mm×8.05 mm規(guī)格鋼管回火后金相組織

    表3 Φ177.8 mm×8.05 mm CB80H鋼管化學成分(質量分數(shù))%

    表4 CB80H鋼管常溫理化性能測試結果

    表5 CB80H鋼管不同溫度拉伸試驗結果

    5 現(xiàn)場應用與分析

    套管加工質量和下井作業(yè)質量也是影響套損的關鍵因素[10-14]。為了降低套損風險,該批鋼管兩端加工為偏梯形螺紋套管,在管擰過程中,為了提高螺紋連接強度,扭矩按中上限控制;同時螺紋密封脂采用耐高溫螺紋脂,以減少蒸汽吞吐過程中螺紋脂流失。最終成品套管在國內(nèi)某油田稠油區(qū)塊現(xiàn)場使用過程中,安排專業(yè)的油田現(xiàn)場服務人員對套管下井作業(yè)進行了跟蹤和指導,該批套管下井、固井、完井過程順利。油田投入生產(chǎn)和使用一年后進行跟蹤回訪,該批套管使用效果良好,未出現(xiàn)異常套損現(xiàn)象。目前CB80H套管已經(jīng)批量應用于該油田稠油區(qū)塊,產(chǎn)品質量穩(wěn)定,使用效果良好。

    6 結 論

    關鍵,在提高套管的常溫強度的同時,還要求滿足高溫條件下的強度指標,從而有效降低高溫強度不足引起的套管損毀。

    (2)由于熱采套管使用環(huán)境的特殊性,管擰時需嚴格控制螺紋擰緊扭矩,以保障螺紋連接強度。

    (3)為了降低螺紋密封脂在蒸汽吞吐過程中隨高溫蒸汽流失,需采用耐高溫螺紋脂。

    (4)套管下井、固井、完井應嚴格按照相應操作要求進行現(xiàn)場作業(yè),以保障作業(yè)現(xiàn)場下入套管柱的質量受控,降低套損的發(fā)生。

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