舒航剛,顧建,趙曉光
(杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)
我公司是一家專門生產(chǎn)全鋼子午線輪胎工廠,目前年產(chǎn)530萬套全鋼子午線輪胎。生產(chǎn)工序包含煉膠、擠出、壓延、成型、硫化、成品檢驗等。擠出工序主要有二復(fù)合胎面生產(chǎn)線、三復(fù)合胎側(cè)生產(chǎn)線以及單輥筒墊膠生產(chǎn)線等生產(chǎn)設(shè)備。其中全鋼二復(fù)合胎面生產(chǎn)線以200/250擠出機為主,該生產(chǎn)線平均班產(chǎn)2 000條胎面(8 h),生產(chǎn)線主要由250塑化機、開煉機、250上輔機、200下輔機、聯(lián)動線、冷卻線、裁刀部位和自動拾取組成。其中生產(chǎn)線的冷卻線長度約150 m,冷卻水為動力管道的常溫冷卻水,夏季水溫在38 ℃左右,溫度偏高,冷卻效果差,且PH呈弱堿性(7.5~8),覆皮黏性相對較差。為解決此工藝問題,決定在全鋼胎面生產(chǎn)線的冷卻線上進行小循環(huán)(加酸)改造,改造現(xiàn)場圖見圖1。
圖1 全鋼胎面生產(chǎn)線的冷卻線進行小循環(huán)(加酸)改造現(xiàn)場安裝圖
冷卻段全長150 m,使用水冷,主要靠噴淋冷卻,深水槽中水循環(huán)使用,回流至大水槽中,與其他生產(chǎn)線共用,再回流至冷卻線深水槽,夏季水溫高達38℃以上,冷卻效果較差,胎面在噴淋過程中不能充分冷卻,收縮大,尺寸穩(wěn)定性差,拾取溫度最高達到48℃,定長后長短不一現(xiàn)象明顯,且定長后存放4 h尺寸收縮嚴重,胎面返回膠料較多,使得胎面膠料的工藝性能和使用性能下降,影響輪胎的磨耗、外觀質(zhì)量以及使用壽命。
大循環(huán)水的PH為中性,PH值為7,在對膠料冷卻的過程中,由于膠料中的不飽和鍵或填充料對氫離子的吸收,使得冷卻循環(huán)水呈弱堿性,PH值在7.5~8,且堿性會緩慢增強。循環(huán)水在一直重復(fù)利用的過程渾濁度提高,且膠料中會有微量固體微小顆粒析出,導(dǎo)致胎面在冷卻風(fēng)干后表面會形成一層灰色水膜,影響胎面外觀質(zhì)量及工藝性能。
由于水質(zhì)在使用過程變差,在水槽壁上回形成水垢,需要經(jīng)常清理,清理后水的渾濁度變高,噴淋頭會經(jīng)常堵塞,且處理噴淋頭堵塞過程復(fù)雜,比較悶熱,存在安全隱患。每次凈水換水的水量較大,需要停機時間長,造成產(chǎn)能上的浪費,費時費力。
小循環(huán)(加酸)工藝改造流程,如圖2所示。
圖2 小循環(huán)工藝改造流程圖
多介質(zhì)過濾器是反滲透系統(tǒng)的重要預(yù)處理裝置,它可以過濾掉原水中的微小顆粒、懸浮物、少量膠體、少量有機物等雜質(zhì),從而保證預(yù)處理出水污染指數(shù)≤4,濁度≤2。在緩沖水箱出口增加一個多介質(zhì)過濾器,其特點是能夠非常有效的去除原水中的微量顆粒雜質(zhì)和懸浮物。且具有獨特的均勻布水方式和時間控制反洗周期,使過濾效果能夠達到最佳,過濾器底部布水裝置采用弓形板,內(nèi)裝填料為精選石英砂和卵石墊層,卵石墊層高度為200 mm,石英砂濾層高度300 mm,以保證良好的過濾效果,慮出雜物,凈水、污水分口排出,凈水處理濁度降低,減少噴淋頭堵塞現(xiàn)象,同時也提升胎面的外觀質(zhì)量。
由于冷卻水溫偏高,導(dǎo)致胎面的拾取溫度居高不下,為滿足工藝需求,在經(jīng)過過濾器的循環(huán)水的出口處安裝一個板式換熱器,板式換熱器具有傳熱系數(shù)高、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、操作靈活等特點。換熱器主要由傳熱板片進行熱交換,傳熱板四角開有角孔,各個角孔鑲貼密封墊片,設(shè)備閉合時密封墊片將多個傳熱板組合成迷宮式介質(zhì)通道,角孔之間密切相連,循環(huán)水在相鄰迷宮式介質(zhì)同道中逆向流動,形成小流量的湍流。由于傳熱片特殊的結(jié)構(gòu),裝配后在較低的流速下(Re=200)就能激起強烈的湍流,因而擴大了流體邊界層的破壞程度,強化了傳熱過程。板式換熱器工作壓力一般為1.0~1.6 MPa,工作溫度一般低于160 ℃。用于水蒸汽加熱或冷凝時,一般在板式換熱器上附加減溫管式換熱器,來降溫保護板式換熱器的墊片,并增加蒸汽處理量。經(jīng)過熱對流、傳導(dǎo)進行充分的熱交換。使得冷卻水溫下降到30 ℃以下,提高冷卻效果,使胎面拾取溫度降低。換熱器進出水的管道上設(shè)有壓力表用來監(jiān)控換熱器的工作狀態(tài),確定清洗時間。
胎面基部膠黏合料在堿性環(huán)境中黏性減弱,12R 22.5規(guī)格中基部膠膠片的平均黏性在17左右,成型貼合時黏合不牢,輔鼓旋轉(zhuǎn)的時候容易將胎面甩出,存在安全隱患。成型貼合不密實容易造成內(nèi)部窩氣,硫化后空氣未能排出,形成冠泡,影響輪胎使用性能,輪胎在使用過程中會出現(xiàn)脫層現(xiàn)象,甚至有炸胎的可能。在緩沖水箱中增加一個PH調(diào)節(jié)裝置,使得循環(huán)水的PH值在6左右。其工作原理為往循環(huán)水中加入CO2氣體,在水中形成碳酸(H2CO3),碳酸能電離出大量H+,從而使得水中H+的濃度遠大于HO-,循環(huán)水的PH值下降?;瘜W(xué)原理如下:
大循環(huán)換水清洗步驟麻煩,換水清洗一次需要停機至少2 h以上,浪費較多的產(chǎn)能。在緩沖水箱和多介質(zhì)過濾器間增加一個反洗水泵,通過反洗水泵對多介質(zhì)過濾器進行反沖洗。當(dāng)運行中的過濾器進出口壓差達到一定值時,則提示人工退出運行進行反沖洗。反洗膨脹高度:300 mm;水反洗強度: 12 L/m2.s,氣洗壓力: 0.3 MPa;氣洗強度 :12 L/m2.s。可以減少換水清洗的時間,提高產(chǎn)能。
觸摸屏可顯示所示設(shè)備的工作狀態(tài),緩沖水箱進水口為用電磁閥控制,屏顯參數(shù)設(shè)置中可以選擇水箱液位,液位點高時停止進水,液位點低開啟進水,生產(chǎn)線循環(huán)泵設(shè)有兩臺循環(huán)水泵,為1#和2#循環(huán)水泵。1#和2#循環(huán)水泵獨立運行,運行方式為一用一備,故障時減少損失,同時在換水清洗時減少停機時間。在觸摸屏上有冷卻線循環(huán)反沖洗壓力差值設(shè)定,壓力差值有壓力表顯示,在達到壓力差值時自動反沖洗。緩沖水箱外側(cè)安裝有PH顯示界面,PH上限設(shè)置,通過增減CO2的流量調(diào)節(jié)PH,同時有槽罐CO2量的顯示,提示槽罐更換。
冷卻線大循環(huán)水改為小循環(huán)水通過60 m2的熱交換器與冷凍水進行熱交換后,水溫下降明顯:反沖洗間隔時間設(shè)定:12 h;反沖洗運行時間設(shè)定:3 min;PH值上限值:6.70;PH值下限值:6.50;液位上限值:1.00 m;液位下限值:0.80 m。
冷卻水溫對比如表1所示。
表1 冷卻水溫度對比表
改造前平均水溫38.4 ℃,改造后水溫下降到28.6℃,明顯降低了噴淋水溫,增加了熱交換效果。對胎面的冷卻更加充分。使得12R22.5規(guī)格胎面拾取溫度明顯下降,如表2所示。
表2 12R22.5規(guī)格拾取溫度對比表
改造前就12R22.5規(guī)格胎面的平均拾取溫度為42.7 ℃,噴淋水溫下降10 ℃左右的前提下,下降至35.8 ℃。大大提高了胎面在冷卻線上的收縮,定長后胎面的尺寸穩(wěn)定性明顯提升。
PH調(diào)節(jié)裝置改造使得冷卻線水槽中水的PH值由原來的7.5~8變?yōu)?.5左右?;磕z黏性有較大提升,詳細數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 胎面基部膠黏性測試記錄表
增加PH調(diào)節(jié)裝置,通過CO2氣體對循環(huán)水PH值調(diào)節(jié)后,胎面基部膠黏性值由16.54提高至28.15,基部膠黏性提升35%,提升幅度大。
(1)設(shè)備改造費用42萬元。
(2)二氧化碳年使用費用:0.7萬元/月×12月=8.4萬元,電能耗:15 kW/h×22 h×0.56元/度×360天=6.6萬元,冷凍水費用:因冷卻水來自大循環(huán),費用無法估算,年費用約15萬元。
(3)胎面拾取溫度下降7 ℃,胎面在冷卻線上得到充分冷卻,提高胎面的均一性,定長后收縮變小,使得輪胎的動不平衡因素降低,提高輪胎的均動性能。成型在輥壓時胎面溫度下降,輥壓時膠料的形變量減少,輪胎斷面的溝底膠得到保障,提高輪胎的使用性能和安全系數(shù)。
使用小循環(huán)噴淋水溫下降6 ℃左右,胎面的合格率增加,輪胎的性能得到提升。胎面基部膠在弱酸性條件下黏合力大大提高。從生產(chǎn)角度看生產(chǎn)線停機時間減少,也提高了產(chǎn)能。公司將對壓出線進行統(tǒng)一改造實現(xiàn)全小循環(huán)冷卻,控制PH值,保障壓出制品的質(zhì)量和產(chǎn)能,從而提升生產(chǎn)效率,提高輪胎的綜合性能。