郭瑞倩
(哈爾濱匯焓科技有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)
煤炭屬于不可再生化石能源,煤炭的高效利用是研究者一直在探究的問題。國內(nèi)外許多學(xué)者通過多次實驗和數(shù)據(jù)分析,研究鍋爐余熱回收利用技術(shù)方案[1-3]。工業(yè)鍋爐燃燒后的煙氣還有較高的溫度,且排放量巨大,高溫?zé)煔庵刑N藏著可觀的余熱[4]。燃料中的水分在經(jīng)燃料燃燒后吸熱形成水蒸氣,水蒸氣中含有顯熱和汽化潛熱,這些能量未經(jīng)回收直接排放至大氣中,不僅造成了能源的浪費,也會影響大氣溫度的變化,進而影響大氣環(huán)境。
某熱力公司的一臺強制循環(huán)熱水鍋爐,改造前爐型為QXW90-1.6/150/90-AII。爐排為往復(fù)爐排,雙鍋筒橫向布置。尾部受熱面為上級、中級、下級鋼管省煤器和一級空氣預(yù)熱器布置。尾部煙道處,煙氣內(nèi)的水蒸氣體積分數(shù)為0.124 8,占此份額的煙氣中的水蒸氣的顯熱量仍有較高回收價值。為了回收這部分能量,通過合理布置鍋爐的尾部受熱面,重新對尾部受熱面進行結(jié)構(gòu)改造,使高溫?zé)煔馀c爐內(nèi)介質(zhì)充分換熱后再排至大氣,降低了排煙溫度,提高了鍋爐效率,同時提高了能源的利用率。
以某熱力供暖有限公司的QXW90-1.6/150/90-H型熱水鍋爐為研究對象,鍋爐額定供熱量為90 MW,供回水溫度分別為150 ℃、90 ℃,改造前鍋爐設(shè)計排煙溫度為155.4 ℃,鍋爐效率82.5%。原鍋爐設(shè)計煤種為二類煙煤,熱力公司改購買褐煤,而煤種發(fā)生變化會對熱力計算產(chǎn)生直接影響,因此需要對新煤種進行元素分析和工業(yè)分析。對燃用的褐煤煤樣送檢,得到煤的元素分析與工業(yè)分析數(shù)據(jù)結(jié)果為表1。
表1 煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
煤的焦渣特性為2,屬于黏著,手指輕碰焦渣即為粉末狀,煤渣的黏結(jié)性不強。
改造前,鍋爐原尾部受熱面為4個立式空預(yù)器管箱并聯(lián),煙氣自上而下于管內(nèi)縱向沖刷空預(yù)器管??疹A(yù)器管中部設(shè)有隔板,通過連接風(fēng)道,空氣橫向沖刷錯列的空預(yù)器管。空預(yù)器管規(guī)格為Φ50 mm×1.8 mm,管長度L=3 240 mm,空預(yù)器單級管長度為1 596 mm,空預(yù)器總受熱面積為1 763 m2。根據(jù)原鍋爐熱力計算結(jié)果,鍋爐排煙溫度較高,而現(xiàn)有的鍋爐標準要求大容量鍋爐排煙溫溫度不能過高,155 ℃的排煙溫度中仍然蘊含著比較可觀的可回收能量,回收該部分熱量不僅提高了鍋爐效率,而且,可以充分利用能源,避免造成能源浪費。
工業(yè)鍋爐尾部受熱面一般可選的型式為鋼管省煤器、空氣預(yù)熱器和鑄鐵省煤器。
原有結(jié)構(gòu)為全部布置空氣預(yù)熱器。由于水的換熱系數(shù)要遠大于空氣,省煤器的換熱效果優(yōu)于空預(yù)器,而且空預(yù)器可轉(zhuǎn)換的能量損失較大[5],可考慮加省煤器代替空預(yù)器。但全部取消空預(yù)器對煤的引燃及燃燒造成影響,因此考慮取消兩組空氣預(yù)熱器,在取消的空預(yù)器位置增裝鑄鐵省煤器。改造后煙氣沿尾部煙道自上而下縱向流動,流至尾部受熱面時沿鍋爐寬度方向分為3個煙道:空預(yù)器、鑄鐵省煤器、空預(yù)器進行換熱。省煤器中水自下向上流動,與煙氣呈逆流。冷空氣自空預(yù)器側(cè)面進入經(jīng)90°轉(zhuǎn)向橫向沖刷空預(yù)器錯列管束。空預(yù)器冷空氣入口和熱空氣出口均布置溫度和壓力測點,排煙煙道出口設(shè)置了溫度壓力及氧量測點,根據(jù)測點返回的數(shù)據(jù)合理調(diào)節(jié)燃料量及風(fēng)量。
熱力計算是循環(huán)迭代計算的過程,計算中有效系數(shù)、流速、參數(shù)等及計算方法的選取均依據(jù)工業(yè)鍋爐設(shè)計計算標準計算方法。設(shè)計計算過程首先假設(shè)溫度數(shù)值,計算部件的換熱量,與假設(shè)溫度值對應(yīng)的換熱量進行循環(huán)迭代,直至迭代結(jié)果在誤差允許范圍內(nèi)。每個部件計算傳熱誤差與總熱量的相對誤差分別滿足Δ<2%,Δ<0.5%的要求即認為計算正確。
冷空氣溫度按20 ℃計算,鍋爐受熱面的過量空氣系數(shù)取值見表2。
表2 鍋爐各受熱面的漏風(fēng)系數(shù)及過量空氣系數(shù)
熱平衡計算中,根據(jù)工業(yè)鍋爐標準計算方法推薦數(shù)值,氣體不完全燃燒損失q3選取值為1%,固體不完全燃燒損失q4選取值為7.5%,散熱損失q5選取值為0.7%,灰渣漏煤與總灰量選取值為0.8%,排煙溫度預(yù)先假定數(shù)值為142.7 ℃,計算得出排煙熱損失q5為7.2%,灰渣物理熱損失q6為0.45%,鍋爐總熱損失∑q為16.85%,鍋爐效率η=100-∑q=83.15%,計算燃料消耗量為25 082.3 kg/h,循環(huán)水量G為1 289.8 t/h,鍋爐有效率利用熱量為3.24×108 kJ/h,保熱系數(shù)φ=0.9 917。
按原有鍋爐空間兩側(cè)布置空預(yù)器,對空氣預(yù)熱器進行合理結(jié)構(gòu)設(shè)計,選擇合適的管徑及橫、縱向節(jié)距,以得出合適的空氣流通截面積和煙氣流通截面積。選擇空預(yù)器管φ50 mm×1.5 mm,管長L=3.2 m,橫向節(jié)距S1=84 mm,縱向節(jié)距S2=55 mm,橫向管排數(shù)Z1=26行,縱向管排數(shù)Z2=35列,計算得煙氣流通截面積為3.16 m2,空氣流通截面積為6.08 m2,空預(yù)器總受熱面及為887.39 m2,空氣側(cè)無旁通。
對改造后空預(yù)器進行熱力計算,理論空氣量為3.482 6 m3/kg,燃料煙氣量為6.327 m3/kg,空預(yù)器進出口煙溫為195.4 ℃、149 ℃,進出口空氣溫度為20 ℃、43.6 ℃,煙氣及空氣平均流速為9.34 m/s、6.02 m/s;取熱有效系數(shù)φ=0.75,得出傳熱系數(shù)為19.55 W/(m2·℃),平均溫壓Δt=138.8 ℃,傳熱量相對誤差為ΔQ=0.058%,滿足ΔQ<2%,視為計算正確。
按原有鍋爐空間中間煙道布置鑄鐵省煤器,按該空間合理選擇鑄鐵省煤器規(guī)格,采用管長為2.5 m的鑄鐵省煤器管,選擇管徑60 mm、肋片間距為35 mm的省煤器管。按鍋爐尾部空間布置鑄鐵省煤器,橫向管排為27根,縱向管層數(shù)根據(jù)清灰需要分為兩層,分別為10排、8排,管子總根數(shù)為486根。單根管受熱面積為2.79 m2,單根管煙氣流通截面積為0.159 m2,鑄鐵省煤器總受熱面積為1 355.94 m2,煙氣流通截面積為4.293 m2,工質(zhì)流通截面積為0.076 3 m2。
對改造后鑄鐵省煤器進行熱力計算,省煤器水循環(huán)流量取309.6 t/h,省煤器進出口煙氣溫度為195.4 ℃、138.5 ℃;進出口工質(zhì)溫度為70 ℃、75 ℃;煙氣及工質(zhì)平均流速為9.93 m/s、1.13 m/s;積灰后傳熱系數(shù)降低率取值為0.05,得出傳熱系數(shù)為24.19 W/(m2·℃),平均溫壓Δt=92.02 ℃,傳熱量相對誤差為ΔQ=0.192%,滿足ΔQ<2%,視為計算正確。
鑄鐵省煤器及空氣預(yù)熱器部件煙氣經(jīng)換熱后,混合進入同一煙道,按煙氣換熱比例,計算得煙氣混合后的溫度為142.7 ℃,與假設(shè)排煙溫度誤差為0,總傳熱量誤差為20.1 kJ/kg,總傳熱量相對誤差為Δ=0.139%,滿足Δ<0.5%,視為整體熱力計算正確。
鑄鐵省煤器出口煙氣與空預(yù)器出口煙氣混合后排煙溫度為142.7 ℃,與假設(shè)排煙溫度相符。鍋爐總傳熱量的誤差數(shù)值為20.1 kJ/kg,總傳熱量相對誤差Δ=0.139%,滿足相對誤差Δ<0.5%的要求。鍋爐效率由原有的82.5%提高到了83.15%,且鍋爐排煙溫度低于改造前的排煙溫度,證明此結(jié)構(gòu)可替代原有的單空氣預(yù)熱器布置結(jié)構(gòu),且達到了節(jié)能的目的。
空預(yù)器及鑄鐵省煤器并聯(lián)布置時,按合理煙氣流速和合理的工質(zhì)流速范圍內(nèi),選擇各自合適的煙氣流通量,排煙溫度由原來155 ℃降低至142.7 ℃,鍋爐效率由原來有的82.5%提高到了83.15%,計算結(jié)果表明此改造后鑄鐵省煤器與空氣預(yù)熱器的并聯(lián)結(jié)構(gòu)換熱效果優(yōu)于原單空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)。改造后受熱面充分與煙氣進行換熱,降低了排煙溫度,減少了不必要的熱量浪費,提高了能源的利用率。