廖禮濤
摘要:通過對我公司1850mm冷軋生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行分析,并結合冷軋工藝潤滑的原理及其在冷軋生產(chǎn)中的作用,從而針對性的提出改進、完善措施,對工藝潤滑系統(tǒng)進行了改進和優(yōu)化,并應用于生產(chǎn)實踐,取得了顯著的效果。
關鍵詞:工藝油;冷軋機;工藝潤滑;分段控制
引言:我公司1850mm冷軋機的軋制力達到千噸以上,軋制速度則接近1200m/min。金屬在這樣高速變形過程中產(chǎn)生很大得變形抗力,一方面由于金屬內(nèi)部分子間的摩擦產(chǎn)生大量的熱能;另一方面,帶材的減薄(延伸)又不可避免地使軋輥與軋件表面發(fā)生相對運動。所以在軋制過程中,為了減小軋輥與帶材之間的摩擦、降低軋制力和功率消耗,使帶材易于延伸,提高產(chǎn)品質(zhì)量,需要在軋輥和帶材接觸面間加入工藝油潤滑冷卻液,有效確保不可逆冷軋設備的良好潤滑狀態(tài)。我公司1850mm軋機自投入生產(chǎn)以來,工藝潤滑系統(tǒng)一直不穩(wěn)定,板式過濾機組中上層過濾箱濾餅不均勻,過濾效果不佳,為保證產(chǎn)品質(zhì)量,提高軋制油品質(zhì),每8個小時換一次紙,換一次紙至少停機1個半小時。還有在生產(chǎn)裝飾板時,輥型難于控制,產(chǎn)品中間松,經(jīng)常出現(xiàn)拉筋問題;油品黑臟容易產(chǎn)生黑點線等問題,嚴重影響了1850mm冷軋機的生產(chǎn),因此,對1850mm冷軋機工藝潤滑系統(tǒng)進行改進和優(yōu)化,迫在眉睫。
1、循環(huán)式工藝潤滑系統(tǒng)簡介
我廠冷軋機組采用的是循環(huán)式工藝潤滑系統(tǒng),如圖1所示。
系統(tǒng)主要由工藝油過濾系統(tǒng)、凈油輸送、污油回收、分段冷卻四部分。系統(tǒng)具備污油過濾處理、供油、控制油溫等功能。分段冷卻控制可以實現(xiàn)各噴嘴的啟閉、流量調(diào)節(jié)、噴淋寬度控制等功能,通過工藝油控制工作輥各段溫升,形成需要的輥型熱凸度,達到控制板型的最終目的。
2、我公司1850mm冷軋機工藝潤滑系統(tǒng)存在的主要問題。
2.1、板式過濾機組濾餅不均勻,油品臟,換紙頻繁。
我公司板式過濾機組濾餅不均勻,嚴重時濾箱部分區(qū)域沒有土,工藝油過濾效果不好,特別是夏天的時候,軋制油很容易臟,嚴重的時候兩三個小時換一次換紙。
2.2、軋制油流量小、分配不合理,分段冷卻軋輥的能力不足。
我公司在生產(chǎn)裝飾板的時候,經(jīng)常出現(xiàn)中間松,拉筋的問題,特別是在涂漆之后,缺陷非常明顯,嚴重制約了裝飾板產(chǎn)品的生產(chǎn)。
2.3、工作輥輥型不能穩(wěn)定控制。生產(chǎn)中只有通過降低軋制速度或?qū)a(chǎn)品軋制至成品前冷卻后在軋制,致使生產(chǎn)效率低下和供貨期延長。
2.4、噴射梁經(jīng)常有噴嘴堵塞現(xiàn)象,導致軋制油不能正產(chǎn)噴射,噴淋曲線不正常,冷卻不夠。
3、1850mm冷軋機工藝潤滑系統(tǒng)的改造和優(yōu)化工作。
針對上述問題,結合我公司1850mm冷軋機高速、重載、工作制式等特點,以保證工藝潤滑油品質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟效益最佳為根本出發(fā)點,我們對1850mm冷軋機工藝潤滑系統(tǒng)進行了以下幾個方面的改進和優(yōu)化。
3、1針對板式過濾機組濾餅不均勻,油品臟,換紙頻繁的問題。
在冷軋工藝潤滑技術方面,我們調(diào)整了板式過濾器助濾劑添加量和預涂時間,觀察了板式過濾器預涂土層的均勻性,并檢測了軋制油油品。
在工藝潤滑設備設計方面,系統(tǒng)考慮工藝油循環(huán)系統(tǒng),開啟一臺過濾泵在壓力增高時,長時間連續(xù)生產(chǎn),污油箱的油會溢流到凈油箱。
項目實施及優(yōu)化
1)、預涂時,增加了活性白土,在攪拌箱配以合適濃度的助濾劑(硅藻土和活性白土),經(jīng)過射流泵,吸入過濾泵的入口,從而在板式過濾機板框內(nèi)形成2—3mm厚的預涂層。同時延長板式過濾機組的預涂時間,預涂時間由15分鐘改為30分鐘,經(jīng)跟蹤觀察預涂土均勻度有了明顯改善。
2)、經(jīng)過設計單位根據(jù)現(xiàn)場實際計算,用一臺過濾泵,并將過濾泵葉輪直徑由225mm改為200mm,板式過濾機板框內(nèi)油口由3mm改為5mm。經(jīng)過一段時間跟蹤觀察后,預涂土層均勻,無中間無土層現(xiàn)象發(fā)生。
3)、偶爾上層過濾箱濾餅不平,有山丘,我們進一步優(yōu)化,更改板式過濾機入口比例閥(開口度由100%改為90%),經(jīng)觀察使用,土層均勻,過濾時間延長。
3.2、軋制油流量小、分配不合理,分段冷卻軋輥的能力不足。
我們針對1850mm冷軋機生產(chǎn)的裝飾板拉筋問題,仔細的跟蹤觀察,發(fā)現(xiàn)拉筋主要集中在帶材的中間部位,間距差不多50mm左右,觀察噴淋曲線,帶材肋部的噴淋已經(jīng)達到上限,分段冷卻流量不足。
我公司1850mm冷軋機采用的是西門子的噴射梁,噴嘴分段最小距離是52mm,上下各34組,每組3個噴嘴,為提高分段冷卻的能力,經(jīng)過實地考察和研究,根據(jù)現(xiàn)有的噴射梁結構,進行了噴嘴的改造,我們選用了噴嘴分段最小距離為26mm的噴嘴,上下各34組,每組4個,同時增加了邊部熱噴系統(tǒng),并在進行冷軋生產(chǎn)是根據(jù)需要開啟2臺供油泵。
3.3、針對工作輥輥型不能穩(wěn)定控制的問題。
我們對工作輥的輥徑進行了測量,輥徑差別過大,有的達到了3mm,更換彎輥、壓上系統(tǒng)伺服閥,前后進行了對比,電氣信號響應速度非常明顯。
1、針對1850mm冷軋機在用的工作輥,進行了重新配輥,保證每對工作輥輥徑在0.5mm以內(nèi)。
2、保證液壓油的精度,定期清洗郵箱,更換濾芯和伺服閥,保證伺服閥電氣的響應速度。
3.4、針對噴射梁經(jīng)常有噴嘴堵塞現(xiàn)象。
我們對噴射梁的噴嘴進行了拆卸,檢查后發(fā)現(xiàn),噴嘴電磁閥里的過濾網(wǎng)有焊瘤,造成的堵塞,清洗后,恢復正常,并修改了成品生產(chǎn)的工藝,在軋制前,檢查噴嘴的噴淋情況。
結語:
1850mm冷軋機工藝潤滑系統(tǒng)改進和優(yōu)化后,工藝油潤滑過濾系統(tǒng)換紙時間,由原來8小時換一次過濾紙,延長到每24小時換一次紙,即節(jié)省了過濾紙、硅藻土,又增加了軋機運行工作時間。噴射梁噴嘴改造和增加熱噴后,我公司生產(chǎn)的裝飾板拉筋的問題得到了解決,消除了黑點線的產(chǎn)品缺陷,輥型控制穩(wěn)定,達到了國內(nèi)同行業(yè)水平,對同行業(yè)的工藝油潤滑系統(tǒng)的改進和優(yōu)化具有重要的借鑒和指導意義。
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