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      貴溪冶煉廠廢水除氟工藝的優(yōu)化改造實踐

      2021-11-05 05:36:06鐘瑞晨
      硫酸工業(yè) 2021年8期
      關(guān)鍵詞:底泥結(jié)垢硫酸

      楊 帥,鐘瑞晨

      (江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)

      近年來隨著國家對于環(huán)保的重視程度不斷加強,工業(yè)廢水排放指標也日漸嚴格。對于傳統(tǒng)冶煉行業(yè),除了嚴格控制排放水中常見的銅、砷、鉛等重金屬離子之外,一些非金屬離子如氟也有嚴格控制。近幾年江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠(以下簡稱貴溪冶煉廠)生產(chǎn)中冶煉煙氣中氟離子含量不斷上升,并最終溶解于廢水中成為污染源。冶煉煙氣中氟離子含量高不僅會腐蝕制酸系統(tǒng)管道和設(shè)備,同時還會對環(huán)境造成巨大危害。貴溪冶煉廠硫酸車間于2019年增設(shè)3套廢水除氟系統(tǒng),以進一步降低工廠排放水氟離子含量。

      1 原有廢水除氟工藝

      貴溪冶煉廠原有廢水除氟工藝流程見圖1。

      圖1 原有廢水除氟工藝流程示意

      經(jīng)過石膏工序處理后90%的氟得到去除,石膏濾液中ρ(F)在50 mg/L左右。將石膏濾液泵入除氟分配槽,通過閥門控制進入除氟反應(yīng)槽中液體流量,添加一定比例的硫酸鋁、消石灰及聚丙烯酰胺絮凝劑(PAM)參與反應(yīng),經(jīng)過吸附、絡(luò)合、絮凝達到最終除氟的目的[1-2]。經(jīng)濃密機沉降后的上清液送入集水槽收集,再送至新中和及電化學(xué)工序進行進一步深度處理,處理廢水最終通過車間排口排放。

      貴溪冶煉廠硫酸車間排水平均氟含量指標見表1。

      表1 硫酸車間排水平均氟含量指標

      2 存在問題

      2.1 原料使用量大幅度增加

      在廢水除氟處理中,石膏濾液pH值在4.0左右,呈酸性。在硫酸鋁除氟過程中,主要靠生成大比表面積無定形的氫氧化鋁吸附氟離子并最終通過絡(luò)合沉降除氟,因此氫氧化鈣主要用于調(diào)節(jié)反應(yīng)pH值,生產(chǎn)中其用量大幅度增加。另外,在鋁鹽絮凝除氟過程中需添加PAM助力沉降,以達到深度除氟的目的,導(dǎo)致PAM用量也有一定程度的增加。除氟系統(tǒng)運行前后原料消耗量對比見表2。

      表2 除氟系統(tǒng)運行前后原料消耗量對比

      2.2 系統(tǒng)結(jié)垢嚴重

      由于在整個廢水除氟過程中不斷存在吸附作用產(chǎn)生絡(luò)合沉淀,系統(tǒng)無防結(jié)垢處理措施,反應(yīng)槽、攪拌槳及溜槽等設(shè)備極易發(fā)生結(jié)垢現(xiàn)象。當系統(tǒng)處理量過大或所添加PAM濃度偏高時結(jié)垢速率更快[3]。系統(tǒng)垢體的硬度大、厚度高,導(dǎo)致整個廢水除氟系統(tǒng)處理能力不斷下降,需頻繁降低處理量甚至停車進行人工清垢,一方面人工清垢導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,另一方面除氟系統(tǒng)的處理能力降低使硫酸系統(tǒng)生產(chǎn)效率下降。

      2.3 現(xiàn)場管理繁瑣

      貴溪冶煉廠對于生產(chǎn)現(xiàn)場管理有嚴格的要求,跑、冒、滴、漏現(xiàn)象是現(xiàn)場管理的一大癥結(jié)。廢水除氟系統(tǒng)結(jié)垢造成溜槽溢流,生產(chǎn)現(xiàn)場跑、冒、滴、漏現(xiàn)象嚴重。崗位人員需經(jīng)常對于生產(chǎn)現(xiàn)場進行清理打掃,無形中增加崗位工勞動強度,不利于自動化高效生產(chǎn)。

      3 工藝優(yōu)化改進措施

      為了解決廢水除氟處理系統(tǒng)存在的問題,技術(shù)人員提出以下解決方案:

      1)考慮到在除氟反應(yīng)過程中用以調(diào)節(jié)pH值的Ca(OH)2消耗量最大,適當提高反應(yīng)前端溶液pH值可減少Ca(OH)2的用量。同時加入不溶的添加物即晶種形成晶核[4],從而促進沉淀,減少PAM的用量。

      2)硫酸車間所使用循環(huán)水中添加有阻垢劑,阻垢劑能破壞垢體晶體的增長,降低Ca2+、Mg2+等離子結(jié)垢速度從而大大降低結(jié)垢的可能。

      采取以下優(yōu)化改進措施:

      1)引入新建300 kt/a銅冶煉環(huán)集脫硫系統(tǒng)的脫硫液(pH值大于13)和熔煉環(huán)集脫硫系統(tǒng)脫鹽水(pH值大于13)至除氟分配槽。

      2)將部分預(yù)處理濃密機底泥和中和濃密機底泥作為晶種送入除氟分配槽。

      3)將一部分循環(huán)水送入除氟分配槽和pH值調(diào)整槽。

      優(yōu)化改進后廢水除氟工藝流程見圖2。

      圖2 優(yōu)化改進后廢水除氟工藝流程示意

      4 運行效果

      2020年1月優(yōu)化改造后,廢水除氟系統(tǒng)試運行一段時間,取得了較好的效果。

      1)引入新建300 kt/a銅冶煉環(huán)集脫硫系統(tǒng)脫硫液、熔煉環(huán)集脫硫脫鹽水后,整個廢水除氟系統(tǒng)反應(yīng)前端溶液pH值得到提升,一定程度上降低了消石灰的使用量。將預(yù)處理濃密機底泥和中和濃密機底泥送至除氟分配槽后,使得沉淀更快,減少了PAM的添加量。經(jīng)測算可節(jié)約外購原料消耗10%左右,實現(xiàn)了現(xiàn)有資源再利用。

      2)將硫酸車間循環(huán)水引入除氟分配槽和pH調(diào)整槽,清垢頻次降低,整個系統(tǒng)能長時間維持高效率生產(chǎn)運行狀態(tài)。同時,垢體硬度大幅減小,便于清除,減少了人工清垢時間,人工清垢成本節(jié)約21萬元/a。

      3)生產(chǎn)現(xiàn)場跑、冒、滴、漏問題得到解決,符合現(xiàn)場管理要求,便于車間管理。同時崗位工勞動強度降低。

      5 結(jié)語

      廢水除氟處理系統(tǒng)是近兩年貴溪冶煉廠廢酸廢水區(qū)域新建系統(tǒng),試運行后還有許多生產(chǎn)問題有待解決。此次優(yōu)化改造從原料資源循環(huán)利用角度出發(fā),引入原料資源至除氟系統(tǒng)實現(xiàn)資源循環(huán)再利用,在保證生產(chǎn)效果的同時有效解決了生產(chǎn)問題,并且降低了生產(chǎn)成本,這一優(yōu)化改造思路值得在以后技術(shù)改造中借鑒使用。

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