呂錫佳,鄭江勇,周元紅
(銅陵市華興化工有限公司,安徽銅陵 244000)
銅陵市華興化工有限公司(以下簡稱華興化工)現(xiàn)有3套硫鐵礦制酸裝置,每套裝置生產(chǎn)能力200 kt/a。由于循環(huán)水系統(tǒng)未進(jìn)行任何水處理措施,導(dǎo)致水質(zhì)惡劣,惡化的水質(zhì)長期在換熱管內(nèi)流通,形成的水垢和黏泥等會(huì)堵塞、腐蝕換熱管束,致使換熱設(shè)備換熱效率低下和設(shè)備腐蝕,嚴(yán)重影響設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
華興化工3套敞開式循環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)水量分別為6 000,8 000,4 000 m3/h,使用工藝水為補(bǔ)充水。參照GB 50050—2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》要求,敞開式循環(huán)水系統(tǒng)的水質(zhì)控制重點(diǎn)是電導(dǎo)率、總硬度、總堿度和濁度等指標(biāo)。華興化工循環(huán)水水質(zhì)存在電導(dǎo)率高、硬度高、堿度高和濁度高等問題,嚴(yán)重影響了換熱設(shè)備的使用效率和生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。循環(huán)水水質(zhì)運(yùn)行指標(biāo)見表1。
表1 循環(huán)水水質(zhì)運(yùn)行指標(biāo)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2018—2019年華興化工硫酸裝置w(H2SO4)93%酸冷卻器和w(H2SO4)98%酸冷卻器檢修更換32臺(tái)次。從循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果來看,酸冷卻器換熱管結(jié)垢厚度大于1 mm,循環(huán)水集水池池底泥沙層厚度大于300 mm。
循環(huán)水系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,由于水分蒸發(fā)、風(fēng)吹損失等情況使循環(huán)水不斷濃縮,其中所含的鹽類超標(biāo),電導(dǎo)率上升,而循環(huán)水的溫度、營養(yǎng)成分和冷卻塔上充足的日光照射更是藻類和微生物繁殖的理想環(huán)境。長期運(yùn)行使水質(zhì)惡化,從多方面對(duì)換熱設(shè)備造成影響。
1)水垢。因循環(huán)水在冷卻過程中不斷地蒸發(fā),使水中碳酸鈣濃度不斷增高,易在傳熱面上形成碳酸鈣水垢,影響換熱效率。
2)污垢。循環(huán)水長期與空氣接觸,會(huì)吸收空氣中大量的灰塵、泥沙等形成污垢,污垢不僅降低傳熱效率而且還引起垢下腐蝕,縮短設(shè)備使用壽命。
3)腐蝕。循環(huán)水運(yùn)行過程中,循環(huán)水在冷卻塔內(nèi)與空氣充分接觸,使水中的溶解氧呈飽和狀態(tài),而水中的溶解氧是造成金屬電化學(xué)腐蝕的主要原因,加上循環(huán)水不斷地蒸發(fā),使鹽含量升高,也增加了腐蝕傾向。
4)微生物黏泥。冷卻塔內(nèi)光照、適宜的溫度、充足的氧氣及養(yǎng)分,很適合微生物和藻類的生長繁殖,進(jìn)而形成大量的微生物黏泥,堵塞換熱管束,冷卻散熱效果大幅下降。
因此,為保障換熱設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,必須對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行水處理。
增設(shè)旁濾設(shè)備,以控制循環(huán)水系統(tǒng)長時(shí)間運(yùn)行下循環(huán)水的濁度和污垢。目前使用廣泛的旁濾設(shè)備有多介質(zhì)過濾器、高效纖維過濾器和淺層砂過濾器等[1]。
多介質(zhì)過濾器處理量受限,清洗耗水量大,每次清洗水量是裝置能力的300%。高效纖維過濾器清洗耗水量小,每次清洗水量是裝置能力的3%,但清洗需輔助機(jī)械攪拌或氣擦(增加能耗),且濾料更換頻繁、價(jià)格高。淺層砂過濾器清洗耗水量小,每次清洗水量是裝置能力的3%~5%,利用了砂濾截污力強(qiáng)和高效纖維過流量大的優(yōu)勢。相比于多介質(zhì)過濾器和高效纖維過濾器,其優(yōu)勢在于濾料價(jià)格低且更換便利、清洗能耗低、排水量少[2]。綜上分析,優(yōu)先考慮淺層砂過濾器。
淺層砂過濾器是利用石英砂作為過濾砂,在一定的壓力下,把濁度較高的水通過一定厚度的粒狀或非粒的石英砂過濾,有效地截留去除水中的懸浮物、有機(jī)物、膠質(zhì)顆粒、微生物、氯、嗅味及部分重金屬離子等,最終達(dá)到降低水濁度、凈化水質(zhì)效果的一種高效過濾設(shè)備[2]。
目前針對(duì)造成換熱設(shè)備結(jié)垢和腐蝕的循環(huán)水處理有2種工藝:藥劑法和電化學(xué)法[3]。
藥劑法是用成套加藥設(shè)備長期向循環(huán)水系統(tǒng)注入無磷阻垢劑、氧化性殺菌劑和非氧化性殺菌劑、黏泥剝離劑等。加藥設(shè)備一次性投入約8萬元/套,以華興化工3套循環(huán)水系統(tǒng)為例,3套系統(tǒng)成套加藥設(shè)備投資約25萬元,藥劑消耗在40~50萬元/a。裝置投運(yùn)后,不考慮水體置換,按正常排污比0.4%計(jì),排放污水量約576 000 m3/a。這部分污水送入污水站后,污水處理量增加72 m3/h,不但多耗電、耗藥劑、費(fèi)人力,還直接考驗(yàn)裝置能力。
電化學(xué)法其主要工作原理是利用電化學(xué)的氧化還原反應(yīng),將水中Ca2+、Mg2+以固態(tài)形式排除,降低水體硬度,達(dá)到除垢和防腐蝕的目的。同時(shí)產(chǎn)生氧化性物質(zhì),抑制循環(huán)水系統(tǒng)中菌藻的滋生,起到殺菌滅藻功效[3]。目前電化學(xué)法技術(shù)成熟,因環(huán)保、節(jié)能、減排顯著,已有取代藥劑處理法之趨勢,在歐美及中東已廣泛應(yīng)用,被認(rèn)為是世界最優(yōu)冷卻循環(huán)水處理技術(shù)。電化學(xué)法可有效降低循環(huán)冷卻水中濁度、硬度、電導(dǎo)率、氯離子等指標(biāo),運(yùn)行半年以上可緩慢除去現(xiàn)有換熱設(shè)備已經(jīng)生成的水垢,而且還可節(jié)約清洗換熱設(shè)備的費(fèi)用。
與藥劑法相比,電化學(xué)法不僅可減少排污水量且不產(chǎn)生水化學(xué)污染,節(jié)水環(huán)保,一次性投資約為化學(xué)藥劑使用18個(gè)月左右的運(yùn)行成本。電化學(xué)法運(yùn)行成本極低,約為藥劑法的1/10。綜上分析,優(yōu)先考慮電化學(xué)處理設(shè)備。
電化學(xué)處理設(shè)備利用水電解的基本原理為基礎(chǔ),陽極和陰極附件分別制造出氧化反應(yīng)環(huán)境和還原反應(yīng)環(huán)境,從而實(shí)現(xiàn)水垢的去除和在線產(chǎn)生殺菌滅藻物質(zhì)。電化學(xué)處理設(shè)備具有阻垢、除垢、殺菌滅藻、防腐四大功效[3]。
1)阻垢。在陰極附近水被電解產(chǎn)生OH-,使pH值升高到約14,在高堿性環(huán)境下水中Ga2+、Mg2+以CaCO3、MgCO3等水垢形式析出并附著在陰極板上。隨著陰極板上沉積水垢增多,通過人工定期清理或刮刀、“水刀”自動(dòng)清理排出循環(huán)水系統(tǒng),維持循環(huán)水中離子平衡,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)穩(wěn)定。
2)除垢。在高壓靜電場的作用下,由于水分子的偶極矩增大,增加了水分子與CaCO3等正、負(fù)離子的水合能力,因而加快了對(duì)已形成水垢的溶解速度,從而使管道和設(shè)備壁上原有水垢逐漸松散、龜裂,以至脫落,達(dá)到了除垢的效果。
3)殺菌滅藻。在陽極附近水中的氯離子被氧化,產(chǎn)生游離氯(質(zhì)量濃度大于或等于0.1 mg/L)及臭氧、雙氧水等強(qiáng)氧化性物質(zhì),可有效殺滅微生物,持續(xù)控制整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)中細(xì)菌和藻類的滋生。
4)防腐。經(jīng)高壓靜電場處理的冷卻水中將在管路及設(shè)備的金屬表面產(chǎn)生一層微薄氧化膜,可以有效地隔絕水中的氧與金屬管壁接觸,防止腐蝕。
旁濾設(shè)備和電化學(xué)處理設(shè)備分別安裝于循環(huán)水管線出水管和回水管,經(jīng)過處理的水回流至循環(huán)水池,沖洗水進(jìn)入收集池。經(jīng)自然沉淀后,收集池上部清液回用至循環(huán)水池,底部沉淀物人工定期清理。旁濾量取循環(huán)水量3%~5%,3套系統(tǒng)旁濾和電化設(shè)備進(jìn)水量分別為240,240,120 m3/h。安裝過程中需注意壓力條件,旁濾設(shè)備進(jìn)水壓力不低于0.3 MPa,電化學(xué)處理設(shè)備進(jìn)水壓力不低于0.1 MPa。
旁濾+電化學(xué)工藝流程見圖1。
圖1 旁濾+電化學(xué)工藝流程示意
一、二、三系統(tǒng)循環(huán)水淺層砂過濾器分別于2021年4月3日、2020年12月26日和2021年4月15日投用,設(shè)備投用后,通過持續(xù)對(duì)循環(huán)水濁度跟蹤檢驗(yàn)以驗(yàn)證運(yùn)行效果,現(xiàn)3套循環(huán)水系統(tǒng)濁度均從原來20~50 mg/L下降到目前的10 mg/L以下(有時(shí)不到5 mg/L),已達(dá)到相關(guān)水質(zhì)國家標(biāo)準(zhǔn),效果非常顯著。
硫酸一系統(tǒng)2臺(tái)120 m3/h電化學(xué)處理設(shè)備于2021年3月25日投用。為了對(duì)實(shí)際運(yùn)行效果有更加直觀的體現(xiàn),分別于5月26日和6月2日各打開1臺(tái)電化學(xué)處理設(shè)備箱體,觀察到陰極板附著大量自動(dòng)清洗后殘留的碳酸鈣、碳酸鎂等成分結(jié)垢物(見圖2)。大部分(占90%)平均厚度0.2~0.5 cm,邊緣位置因“水刀”沖刷不到,厚度達(dá)到5~6 cm,兩次人工清理出殘留結(jié)垢物質(zhì)量分別為60 kg和75 kg。通過推算,這2臺(tái)電化學(xué)處理設(shè)備運(yùn)行2個(gè)月實(shí)際除垢量約為2.5 t。為了檢驗(yàn)電化學(xué)處理設(shè)備的有效性,利用系統(tǒng)小修機(jī)會(huì)查看w(H2SO4)93%酸冷卻器內(nèi)部結(jié)垢情況,內(nèi)部管束內(nèi)結(jié)垢現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn),對(duì)比使用電化學(xué)處理設(shè)備前,酸冷卻器管束經(jīng)常堵塞、結(jié)垢的現(xiàn)象有非常明顯的改善。從電化學(xué)處理設(shè)備投用后保持對(duì)硫酸一系統(tǒng)循環(huán)水水質(zhì)相關(guān)指標(biāo)的跟蹤和檢測,其中電導(dǎo)率從2 000 μS/cm下降至1 300 μS/cm,總硬度從900 mg/L下降至500 mg/L。再配合淺層砂過濾器降低濁度和減少污垢的作用,硫酸一系統(tǒng)循環(huán)水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)均有所下降,水質(zhì)得到明顯提升。
圖2 電化學(xué)處理設(shè)備結(jié)垢物
硫酸一系統(tǒng)旁濾設(shè)備和電化學(xué)處理設(shè)備投入使用1個(gè)月后,循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕率開始降低,換熱設(shè)備換熱能力開始改善。投入運(yùn)行3~6個(gè)月后,軟垢基本清除,循環(huán)水系統(tǒng)不再生成新的垢層,換熱設(shè)備換熱能力提高,達(dá)到節(jié)能減耗的效果。投入運(yùn)行6個(gè)月后,循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)原有硬垢逐漸疏松、脫落。使用3個(gè)月后循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)殺菌滅藻率達(dá)到99%以上,循環(huán)水系統(tǒng)不再有藻類生成,原有藻類逐漸死亡,水體無異味,水質(zhì)清澈,無菌類生長。
硫酸一系統(tǒng)循環(huán)水水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)見表1。
表1 硫酸一系統(tǒng)循環(huán)水水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)
華興化工采用旁濾+電化學(xué)工藝處理硫酸系統(tǒng)循環(huán)水,在除垢、防垢、殺菌滅藻方面達(dá)到預(yù)期效果。采用該技術(shù)可節(jié)省大量的費(fèi)用,并可實(shí)現(xiàn)循環(huán)水的綠色環(huán)保排放,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)環(huán)境效益。